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      選煤廠C型翻車機現(xiàn)場故障分析及處理方法

      2012-01-26 13:23:26楊云鵬曾慶剛付永勝
      裝備制造技術(shù) 2012年7期
      關(guān)鍵詞:調(diào)機車皮重車

      楊云鵬,曾慶剛,付永勝

      (平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 田莊選煤廠,河南 平頂山 467013)

      C型翻車機,是大型火車卸料作業(yè)的高效機械設(shè)備,用來翻卸鐵路車皮裝載的散粒物料,是目前選煤廠儲裝運系統(tǒng)供應原煤最主要的設(shè)備。田莊選煤廠使用的101#、102#兩臺C型翻車機,均由武漢電力設(shè)備廠生產(chǎn),采用昆騰公司生產(chǎn)的新型智能化具有高速處理功能的PLC控制,運行中需要翻車機、重車調(diào)車機、夾輪器等三大部套共同按編制好的PLC程序作用,組成有條不紊翻車作業(yè)線。翻車機控制方式有4種,分別為:調(diào)試狀態(tài),就地手動,集中手動和全自動。其控制邏輯復雜、聯(lián)鎖設(shè)備多、運行環(huán)境惡劣,運行過程中易出現(xiàn)問題,若某個信號誤發(fā)或失靈,就會造成各種事故發(fā)生,且維修困難。

      本文針對田莊選煤廠儲裝運系統(tǒng)中使用的C型翻車機常見的故障,及借鑒各行業(yè)翻車機使用經(jīng)驗,分析原因,結(jié)合從事電氣維護的一點體會,提出處理方法。

      1 常見故障的分析處理

      1.1 運行中突然停電后又來電,繼續(xù)操作時重調(diào)機大臂不抬起

      (1)故障描述。翻車機在“全自動”狀態(tài)下運行至重調(diào)機已將一節(jié)待翻重車牽入翻車機機體內(nèi),提車皮后鉤后重調(diào)機準備抬臂回退,此時突然停電,后又來電,此時按動抬臂按鈕,重調(diào)機大臂不動作

      (2)原因分析。翻車機系統(tǒng)突然失電后,又恢復送電,PLC的高速計數(shù)模塊所計數(shù)值已經(jīng)丟失,PLC誤以為重調(diào)機仍在翻車機區(qū)域內(nèi),由于PLC聯(lián)鎖保護作用,故不抬臂。

      (3)處理方法。在保證設(shè)備安全的情況下,將翻車機系統(tǒng)運行狀態(tài)調(diào)換至“調(diào)試狀態(tài)”,手動運行一節(jié)車皮,設(shè)備正常后,再把其運行狀態(tài)調(diào)換至“全自動”即可。

      1.2 重調(diào)機將待翻重車皮牽入翻車機區(qū)域,到位后未停止

      (1)故障描述。重調(diào)機將重車皮牽至翻車機內(nèi)進行翻車作業(yè)時,原本到達預先設(shè)定的位置后應停車,但重調(diào)機繼續(xù)前行。

      (2)原因分析。重車到位信號未動作,PLC檢測不到到位信號,誤以為重車未到位繼續(xù)給重調(diào)機前行信號,重車繼續(xù)前行。

      (3)處理方法。在翻車機對應車皮兩端位置前后分別裝設(shè)光電開關(guān),遇磁感應器未動作時,重調(diào)機繼續(xù)前行,車皮遇到光電開關(guān)后,感應信號,使PLC控制立即停車、報警。

      1.3 重調(diào)機大臂根部冒銅粉

      (1)故障描述。重調(diào)機大臂在起落運行中,經(jīng)常抬落臂,其根部軸承處有銅粉,來源為大臂本身。

      (2)原因分析。大臂動作非常頻繁,不僅承受水平方向牽引車皮的力,豎直方向經(jīng)常抬臂落臂;重調(diào)機在運行時,相連接的各段道軌高低有差別、不完全水平,且大臂與大臂底座間有一定縫隙,當?shù)竭_道軌不平處時,大臂會有振蕩,造成根部軸承磨損,外露銅粉。

      (3)處理方法。根據(jù)大臂完全落下后和底座之間縫隙的大小,可墊一塊木板或鐵板,起到緩沖作用,使重調(diào)機行走時遇到高低不平時,大臂始終受到墊板向上的抬力,保持大臂不振蕩或少振蕩;如果還存在較嚴重的振蕩,就必須維修或更換道軌,使道軌達到水平。

      1.4 翻車機回翻到位后,靠車梁松靠不到位

      (1)故障描述。翻車機壓車、靠車均正常,開始翻車,當空車回翻到位后,翻車機自動或手動松靠,松靠到位信號不顯示。

      (2)原因分析??寇囆盘柛袘_關(guān)未接觸到靠車板上用來感應的鐵板,因壓車梁壓住車皮幫,車皮未能落到位,影響靠車;或者翻車機機體齒輪間有錯位,使靠車感應開關(guān)與靠車板上的小鐵板接觸不良。

      (3)處理方法。調(diào)整感應開關(guān)下方鐵板位置,使其與感應開關(guān)照齊,接觸良好。

      1.5 重調(diào)機運行中無故停止運行

      (1)故障描述。正常翻過幾節(jié)車皮后,重調(diào)機突然停止運行,檢查PLC程序及模塊均顯示正常,未出現(xiàn)跳閘及異常。

      (2)原因分析。經(jīng)過測量行走電機各項數(shù)據(jù),排除行走電機故障,因此,排查電纜,發(fā)現(xiàn)因電纜懸空,隨重調(diào)機運行時反復拉扯,電纜固定處電纜彎折較嚴重,懷疑可能是電纜斷。經(jīng)測試,發(fā)現(xiàn)一根電纜確已折斷。

      (3)處理方法。在電纜固定處增加1至2個固定卡,使一節(jié)電纜彎折懸掛處同時受到2個卡子的拉力,使電纜彎折處形成平緩的緩沖,減輕了電纜的彎折狀況。

      2 車皮運行中脫軌

      2.1 故障描述

      (1)重車進翻車機時掉道。車皮進位時,夾輪器未打開,失靈或人為失誤;翻車機內(nèi)道軌與地面固定道軌接合不嚴密,存在錯位;大臂牽車時,大臂車鉤未打開,兩勾頭相撞造成車皮掉道。

      (2)重車在翻車機內(nèi)翻轉(zhuǎn)時掉道。壓車梁液壓系統(tǒng)故障,壓車梁松動,翻轉(zhuǎn)時掉道;靠車梁液壓系統(tǒng)故障,靠車梁松動,翻轉(zhuǎn)時掉道。

      (3)空車出翻車機后掉道。止擋器未及時打開或打開失靈,造成車皮與止擋器相撞;翻車機道軌與地面固定道軌存在錯位,對軌不準;接車時,空車線上的車皮后勾頭未打開,大臂勾頭與車皮后勾頭相撞,掉道;翻車后,翻車機內(nèi)車皮前勾頭松動不正,無法與大臂后勾頭正常連掛,兩勾頭相撞,造成車皮掉道;已進入空車線的車皮后勾頭松動不正,無法與大臂前勾頭連掛,兩勾頭相撞,造成掉道

      2.2 處理方法

      處理方法有:緊固壓車梁,靠車梁;保證道軌連接緊密;實時監(jiān)護勾頭位置。

      3 夾輪器未動作

      機車將重車皮送到位后,開夾輪器固定車皮,夾輪器未動作。

      (1)故障描述。列車調(diào)運處把一列車皮送到位后,開啟夾輪器,但夾輪器未動作;牽車提勾后,重調(diào)機牽扯一節(jié)待翻重車進入翻車機后,開啟夾輪器,夾輪器未動作。

      (2)原因分析。夾輪器采用就地操作方式,首先排除電氣故障,檢查夾輪器液壓系統(tǒng),未發(fā)現(xiàn)異常,因此判斷夾輪器本身故障,后檢查發(fā)現(xiàn),夾輪器固定螺絲松動,夾輪器不動作

      (3)處理方法。緊固螺絲,并加強日常檢查。

      4 壓車到位信號不動作

      重車正常進入翻車機待翻時,翻車機壓車不到位不翻車。

      (1)故障描述。重調(diào)機牽引重車進入翻車機指定區(qū)域后,重調(diào)機離開,此時按動壓車信號,壓車信號動作,但壓車到位信號不動作

      (2)原因分析。壓車梁頂住車皮幫,未能落到位。

      (3)處理方法。集控室人員將翻車機控制方式調(diào)換至就地操作位置,崗位人員在就地操作位置將靠車及壓車緩解,崗位人員迅速用撬杠將重車撬至合適位置

      5 鉤頭無法脫開

      手動摘鉤和自動提鉤車鉤未脫開。

      (1)故障描述。操作工把第一節(jié)車皮送過四計軸,重調(diào)機準備將重車皮牽入翻車機時,第一節(jié)重車和第二節(jié)重車之間的鉤頭無法提開;當空車皮送到空車接車線后,重調(diào)機提鉤退回時鉤頭無法脫開

      (2)原因分析。車鉤過緊。

      (3)處理方法。遇到此類情況,如果車皮未行走,可以重新按提鉤按鈕;如果車皮在行走中,先按立即停車按鈕,然后把運行狀態(tài)轉(zhuǎn)換至調(diào)試狀態(tài)后,使車皮恢復到原位,再按正常步驟運行。

      另外,對經(jīng)常出現(xiàn)鉤頭連接過緊的部位進行潤滑。

      6 結(jié)束語

      綜上所述,通過分析目前選煤廠C型翻車機常見故障,提出了相應處理方法,實踐證明,這些方法對翻車機常見故障能夠進行準確判斷和做有針對性的處理;C型翻車機邏輯控制復雜,許多聯(lián)鎖保護還需要完善,因此,需要操作人員嚴格按操作規(guī)程操作、維護,加強日常巡檢及周邊環(huán)境的清掃,確保翻車機更加安全、穩(wěn)定、高效運行。

      [1]楊云鵬.PLC在選煤廠C型翻車機改造中的應用[J].科技廣場,2011,(1):185-187.

      [2]王永華.現(xiàn)代電氣控制及PLC應用技術(shù)[M].北京:北京航空航天大學出版社,2003.

      [3]張繼江,侯國峰.翻車機系統(tǒng)自動化改造[J].電工技術(shù),2006,(5):35-36.

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