減小1.4M旋回破碎機(jī)排礦粒度的技改方法
江西德興銅礦采礦場(chǎng)鐵運(yùn)工段通過技術(shù)攻關(guān),在不購進(jìn)新設(shè)備的情況下,利用原有的兩臺(tái)旋回破碎機(jī),把礦石粒度控制在200mm以下,有效解決了泗選圓錐機(jī)堵礦、清通勞動(dòng)強(qiáng)度大、停機(jī)時(shí)間長、安全存在隱患等困擾正常生產(chǎn)的主要問題。
生產(chǎn)實(shí)踐表明,在原設(shè)備上要減小排礦粒度,只有縮小排礦口尺寸,通過增厚襯板,才能達(dá)到縮小排礦口的目的。對(duì)此,這個(gè)工段提出了兩套技改方案。一是在動(dòng)錐上增厚襯板,改造簡單方便,但這個(gè)方法會(huì)大大增加運(yùn)行載荷,對(duì)傳動(dòng)軸、動(dòng)錐軸及電機(jī)將超載,改造的可行性小。二是在四層中架體上的固定襯板上加厚,這樣無載荷增加,根據(jù)旋回技術(shù)參數(shù)等要求,經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)多次測(cè)量,認(rèn)為可行。但增厚的尺寸應(yīng)滿足以下條件:①由于排礦口下端有一個(gè)反向斜口,必須滿足動(dòng)錐總成的拆裝,經(jīng)過理論計(jì)算和現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,固定襯板厚度增加60mm為宜;②襯板加厚的方式也有兩種,一是加高基腳,但安裝難度大,且混凝土耗量大,穩(wěn)固性也差,二是襯板基腳高度不變,板厚向內(nèi)徑方向增加60mm,由此分析采用了方式二,可避免方式一的不足;③要能有效地破碎礦石,應(yīng)充分考慮破碎礦石的磨擦角,如過大,礦石將往上跳動(dòng),過小會(huì)影響設(shè)備效率,最終確定采用四層固定襯板整體加厚,保持磨擦角不變,以達(dá)到能有效地破碎礦石的要求。按照這個(gè)技改路徑,首先在1#旋回破碎機(jī)上試驗(yàn),取得了成功。
該工段技改實(shí)施后效果顯著,經(jīng)測(cè)算,少購新旋回破碎機(jī)2臺(tái),可節(jié)約費(fèi)用960萬元。并且由于襯板壽命延長,有效控制碎礦塊度,充分挖掘了襯板的有效使用率,每套襯板延長使用壽命價(jià)值為15萬元,同時(shí)還挖掘了動(dòng)錐襯套的有效使用效率,值價(jià)3萬元左右。經(jīng)過一個(gè)多月的生產(chǎn)運(yùn)行,1#旋回破碎機(jī)各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)正常,且對(duì)整條生產(chǎn)系統(tǒng)無影響,能夠滿足礦石多碎少磨,供礦粒度在200mm以下的要求。同時(shí),由于襯板壽命延長,減少了維修量,大大降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了設(shè)備的完好率和利用率。
(江西德興銅礦采礦場(chǎng)鐵運(yùn)工段 黃傳祿)