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      華能沁北電廠增壓風(fēng)機(jī)入口負(fù)壓設(shè)定值對(duì)機(jī)組節(jié)能運(yùn)行的影響

      2012-02-08 05:47:34吳偉程世軍王東振
      電力建設(shè) 2012年8期
      關(guān)鍵詞:增壓風(fēng)機(jī)設(shè)定值入口

      吳偉,程世軍,王東振

      (華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司,河南省濟(jì)源市 454662)

      0 引言

      火力發(fā)電廠生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)多,節(jié)能降耗的潛力巨大,目前發(fā)電廠節(jié)能降耗技術(shù)已經(jīng)逐漸成熟,如少油點(diǎn)火技術(shù)、采用變頻電機(jī)運(yùn)行技術(shù)以及采用超臨界等高參數(shù)運(yùn)行技術(shù)等[1]。近年來(lái)隨著煙氣脫硫系統(tǒng)的投入運(yùn)行,在生產(chǎn)過(guò)程中通過(guò)運(yùn)行調(diào)整也可以明顯達(dá)到節(jié)能降耗的目的,特別是設(shè)置了增壓風(fēng)機(jī)的脫硫系統(tǒng)在與主機(jī)引風(fēng)機(jī)協(xié)調(diào)運(yùn)行上還是有潛力可以發(fā)掘的[2-9]。這種工藝系統(tǒng)在脫硫系統(tǒng)正常運(yùn)行過(guò)程中,需要控制增壓風(fēng)機(jī)入口負(fù)壓或引風(fēng)機(jī)出口壓力來(lái)滿足生產(chǎn)的正常需求。但增壓風(fēng)機(jī)入口負(fù)壓的控制數(shù)值各廠或各脫硫公司均不盡相同,大部分廠家或公司基本上都設(shè)定在-200 Pa左右,因此造成了脫硫增壓風(fēng)機(jī)和機(jī)組引風(fēng)機(jī)電功率的浪費(fèi)。本文嘗試在機(jī)組運(yùn)行時(shí)保持鍋爐爐膛負(fù)壓不變的情況下,通過(guò)改變?cè)鰤猴L(fēng)機(jī)入口負(fù)壓設(shè)定值,研究增壓風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)消耗的總電功率的變化趨勢(shì),為火電廠脫硫系統(tǒng)的節(jié)能降耗工作積累經(jīng)驗(yàn),并為電廠集控人員運(yùn)行調(diào)整指明方向。

      1 試驗(yàn)項(xiàng)目背景

      華能沁北電廠一、二期工程共裝設(shè)4臺(tái)超臨界機(jī)組(4×600 MW),每臺(tái)鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量為1 900 t/h。一期2×600 MW超臨界燃煤機(jī)組于2004年底全部投產(chǎn),二期2×600 MW超臨界燃煤機(jī)組于2007年底全部投產(chǎn)并同步投運(yùn)脫硫裝置,同時(shí)對(duì)一期機(jī)組進(jìn)行改造安裝脫硫設(shè)施。該電廠脫硫島采用設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工(engineer-procure-construct,EPC)總包方式建設(shè),于2007年底至2008年初陸續(xù)完成調(diào)試以及性能考核試驗(yàn)工作。該電廠煙氣脫硫工程,采用石灰石-石膏濕法、一爐一塔脫硫裝置。從鍋爐引風(fēng)機(jī)后的總煙道上引出的煙氣,通過(guò)增壓風(fēng)機(jī)升壓接入煙氣-煙氣換熱器降溫,然后再進(jìn)入吸收塔,在吸收塔內(nèi)脫硫凈化,經(jīng)除霧器除去水霧后,再接入主體發(fā)電工程的煙道經(jīng)煙囪排入大氣。在主體發(fā)電工程煙道上設(shè)置旁路擋板門(mén),當(dāng)鍋爐啟動(dòng)、進(jìn)入煙氣脫硫裝置(flue gas desulfurization,F(xiàn)GD)的煙氣超溫或小于FGD最低負(fù)荷或FGD裝置故障停運(yùn)時(shí),煙氣由旁路擋板經(jīng)煙囪排放。

      2 增壓風(fēng)機(jī)入口負(fù)壓定值與風(fēng)機(jī)耗功關(guān)系試驗(yàn)

      華能沁北電廠一、二期工程2臺(tái)引風(fēng)機(jī)并列運(yùn)行并和增壓風(fēng)機(jī)串聯(lián)運(yùn)行,共同建立爐膛負(fù)壓,克服爐膛、煙風(fēng)系統(tǒng)、電除塵器和脫硫煙氣系統(tǒng)的阻力并將鍋爐燃燒產(chǎn)生的煙氣排向大氣。由于引風(fēng)機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)各工況下的效率存在差異,引風(fēng)機(jī)和增壓風(fēng)機(jī)相同流量和總壓頭下如改變引風(fēng)機(jī)和增壓風(fēng)機(jī)的升壓比,則引風(fēng)機(jī)和增壓風(fēng)機(jī)總的功耗可能存在差異。為驗(yàn)證該差異的存在并為風(fēng)機(jī)的節(jié)能運(yùn)行提供依據(jù),特進(jìn)行本項(xiàng)試驗(yàn)。

      2.1 試驗(yàn)方案

      在脫硫系統(tǒng)正常運(yùn)行條件下,爐膛負(fù)壓設(shè)定值和機(jī)組負(fù)荷固定,通過(guò)改變?cè)鰤猴L(fēng)機(jī)入口負(fù)壓設(shè)定值,記錄不同設(shè)定值下的增壓風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)所消耗的電功率,并通過(guò)數(shù)據(jù)分析二者之和與增壓風(fēng)機(jī)入口負(fù)壓設(shè)定值的關(guān)系,摸索出節(jié)能運(yùn)行的最佳方案。同時(shí)為檢驗(yàn)不同負(fù)荷下的工況是否存在差別,試驗(yàn)選取300~600 MW多個(gè)工況點(diǎn)進(jìn)行。

      2.2 試驗(yàn)條件

      (1)脫硫系統(tǒng)在旁路擋板關(guān)閉和增壓風(fēng)機(jī)動(dòng)葉調(diào)節(jié)投入自動(dòng)控制工況下運(yùn)行。

      (2)鍋爐空氣預(yù)熱器和煙氣換熱器(gas gas heater,GGH)差壓在正常值范圍內(nèi),因2號(hào)機(jī)組剛進(jìn)行過(guò)檢修,因此選擇2號(hào)機(jī)組進(jìn)行該試驗(yàn)。

      (3)鍋爐爐膛壓力設(shè)定值為-100 Pa,采集機(jī)組在350、400、500、600 MW各工況下,并且增壓風(fēng)機(jī)入口壓力設(shè)定為100、50、0、-50、-100、-150、-200、-250、-300、-350、-400 Pa時(shí)的試驗(yàn)數(shù)據(jù)。

      2.3 試驗(yàn)數(shù)據(jù)

      (1)350、400、500、600 MW負(fù)荷下增壓風(fēng)機(jī)入口負(fù)壓設(shè)定值與功率關(guān)系曲線如圖1所示。

      圖1350 、400、500、600 MW負(fù)荷下增壓風(fēng)機(jī)入口負(fù)壓設(shè)定值與功率關(guān)系曲線Fig.1Relation curves of entrance negative pressure of booster fan and power under 350,400,500,600 MW load

      (2)不同負(fù)荷下增壓風(fēng)機(jī)入口負(fù)壓設(shè)定值與各風(fēng)機(jī)功率的匯總曲線如圖2所示。

      圖2 不同負(fù)荷下增壓風(fēng)機(jī)入口負(fù)壓設(shè)定值與各風(fēng)機(jī)功率的匯總曲線Fig.2Relation curves of entrance negative pressure of booster fan and power under different load

      2.4 試驗(yàn)結(jié)論

      (1)從綜合匯總曲線來(lái)看,在試驗(yàn)壓力范圍內(nèi)不同機(jī)組負(fù)荷下引風(fēng)機(jī)和增壓風(fēng)機(jī)總功率消耗均隨增壓風(fēng)機(jī)入口壓力增大而降低。

      (2)為達(dá)到節(jié)能運(yùn)行的目的,可試探提高增壓風(fēng)機(jī)入口壓力設(shè)定值。但提高增壓風(fēng)機(jī)入口壓力設(shè)定值會(huì)使引風(fēng)機(jī)工作點(diǎn)在流量-揚(yáng)程曲線上上移,過(guò)于增大可能進(jìn)入失速區(qū)。今后可采取循序漸進(jìn)試探性增大增壓風(fēng)機(jī)入口壓力的方法,達(dá)到引風(fēng)機(jī)和增壓風(fēng)機(jī)節(jié)能運(yùn)行的目的。

      3 引風(fēng)機(jī)和增壓風(fēng)機(jī)運(yùn)行總功耗隨增壓風(fēng)機(jī)入口壓力升高降低的原因

      由于煙氣的可壓縮性強(qiáng),隨著增壓風(fēng)機(jī)入口煙氣壓力的增大,在引風(fēng)機(jī)和增壓風(fēng)機(jī)總的壓升相同時(shí)(相同的鍋爐煙氣流量引風(fēng)機(jī)入口壓力和增壓風(fēng)機(jī)出口壓力相同)引風(fēng)機(jī)的壓出側(cè)、引風(fēng)機(jī)至增壓風(fēng)機(jī)入口煙道、增壓風(fēng)機(jī)吸入側(cè)煙氣的比容降低。將煙氣視為理想氣體,根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程來(lái)計(jì)算。另外標(biāo)準(zhǔn)煙氣的壓力、溫度分別為101 kPa、0℃。比容可按下式計(jì)算:

      式中:v為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下煙氣比容;p=101 kPa;p'為實(shí)際煙氣的絕對(duì)壓力;t'為實(shí)際煙氣的溫度。

      因此由于實(shí)際煙氣絕對(duì)壓力的升高造成比容降低,相同的煙氣流量煙氣的流速降低。上述區(qū)域煙氣流速降低使引風(fēng)機(jī)和增壓風(fēng)機(jī)的運(yùn)行效率相對(duì)增大,同時(shí)煙道的運(yùn)行阻力降低,因此引風(fēng)機(jī)和增壓風(fēng)機(jī)總的功率消耗相對(duì)降低。

      4 結(jié)語(yǔ)

      本文通過(guò)在正常生產(chǎn)中根據(jù)運(yùn)行參數(shù)的調(diào)整發(fā)掘機(jī)組的節(jié)能降耗潛力,希望能為電力生產(chǎn)人員提供一些啟示和思路,但在實(shí)際工作中還要考慮到機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性和安全性的統(tǒng)一。

      致謝

      在實(shí)驗(yàn)過(guò)程和論文編寫(xiě)過(guò)程中得到了相關(guān)專(zhuān)家熱心的幫助和沁北電廠運(yùn)行人員的鼎力支持,在此表示誠(chéng)摯感謝。

      [1]QHB-J-08.L05—2009中國(guó)華能集團(tuán)公司節(jié)能監(jiān)督技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):火力發(fā)電廠節(jié)能監(jiān)督技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)[S].北京:中國(guó)華能集團(tuán)公司,2009.

      [2]洪偉杰,陳亦濤.300 MW機(jī)組一次風(fēng)機(jī)考慮節(jié)能的選型方法[J].電力建設(shè),2006,27(7):39-41.

      [3]蔡爽,王東升,匡樂(lè)林.火電工程建設(shè)中節(jié)能降耗措施的探討[J].電力建設(shè),2008,29(5):69-72.

      [4]姬中國(guó),郭玉泉.在建大型火力發(fā)電廠節(jié)能分析與對(duì)策[J].電力建設(shè),2007,28(5):58-60.

      [5]王家永.關(guān)于煙氣脫硫系統(tǒng)中增壓風(fēng)機(jī)幾個(gè)問(wèn)題的探討[J].電力建設(shè),2004,25(7):57-60.

      [6]趙志丹,高奎,閆旭彥,等.百萬(wàn)千瓦機(jī)組汽動(dòng)引風(fēng)機(jī)的控制策略[J].電力建設(shè),2011,32(7):73-78.

      [7]田松峰,李瀅,周玉.引風(fēng)機(jī)內(nèi)顆粒沉積的數(shù)值模擬[J].電力建設(shè),2010,31(12):7-10.

      [8]聶志剛,黃發(fā)菁,李雄浩.大型干法煙氣脫硫的引風(fēng)機(jī)選型探討[J].電力建設(shè),2005,26(10):59-62.

      [9]吳興偉.火電廠大機(jī)組鍋爐引風(fēng)機(jī)選型的探討[J].電力建設(shè),2000,21(1):3-6.

      (編輯:馬曉華)

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