何法江,曹偉武,嚴(yán) 平
(1.上海理工大學(xué)能源與動(dòng)力工程學(xué)院,上海 200093;2.上海工程技術(shù)大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,上海 201620)
工程上,氣田生產(chǎn)的天然氣凈化處理后,625m3的天然氣經(jīng)過(guò)加壓、低溫(-162℃)液化后成為1m3的液化天然氣(LNG)[1].液化后的天然氣體積大大減小,將LNG存貯在低溫儲(chǔ)罐內(nèi),通過(guò)LNG儲(chǔ)罐式集裝箱船海運(yùn)等方式運(yùn)輸?shù)浇邮战K端.使用時(shí),再將LNG重新加熱氣化為一定工藝參數(shù)的天然氣,通過(guò)管道輸配給用戶使用[2].
LNG的吸熱氣化是天然氣接收終端一個(gè)十分重要的環(huán)節(jié),目前應(yīng)用的LNG氣化器有:開(kāi)架式氣化器、沉浸式氣化器、中間介質(zhì)型氣化器、空溫式氣化器和水浴式氣化器等[3],這些氣化器各有特點(diǎn),但也存在結(jié)冰、氣化效率低等問(wèn)題,因此對(duì)氣化器的研究開(kāi)發(fā)始終不斷.
日本Osaka Gas and Kobel Steel開(kāi)發(fā)了一種基于開(kāi)架式的高性能氣化裝置[4-5].換熱管由內(nèi)外兩層組成,LNG先流入內(nèi)管,然后流入內(nèi)外管之間夾層,這樣內(nèi)外管夾層中的LNG先被管外的海水加熱,然后加熱內(nèi)管內(nèi)的LNG,由于LNG被逐漸加熱,因此可以有效消除結(jié)冰現(xiàn)象,提高LNG氣化效率.陳永東等[6]分析比較了國(guó)內(nèi)開(kāi)架式氣化器、中間介質(zhì)型氣化器的應(yīng)用現(xiàn)狀后,提出應(yīng)加強(qiáng)對(duì)LNG氣化器及換熱器的傳熱基礎(chǔ)研究,以及LNG氣化器的設(shè)計(jì)制造等關(guān)鍵技術(shù)研究.畢明樹(shù)等[7]建立了LNG氣化器內(nèi)流動(dòng)與傳熱過(guò)程的數(shù)學(xué)模型,模擬了流體的湍流流動(dòng)、多相流動(dòng)、射流氣體與水浴的相間耦合、LNG氣化過(guò)程等,對(duì)沉浸式氣化器進(jìn)行了數(shù)值模擬,獲得了管程LNG氣化過(guò)程中氣、液相分布和流動(dòng)情況,討論了換熱管傾斜角、射流氣體雷諾數(shù)、射流噴嘴與換熱管相對(duì)位置對(duì)氣化過(guò)程的影響.
上述研究均推動(dòng)了LNG氣化器的發(fā)展,但LNG氣化器在實(shí)際使用過(guò)程中,仍存在結(jié)冰、氣化速率低、受氣候影響大、有效傳熱面積減少、氣化能力下降、傳熱效果差等缺陷,因此,需要對(duì)LNG氣化器進(jìn)行進(jìn)一步的開(kāi)發(fā)研究.
本文創(chuàng)新設(shè)計(jì)了一種LNG加熱氣化器,結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1.
氣化器利用燃燒產(chǎn)生的高溫?zé)煔飧咚贈(zèng)_擊局部浸于水中的旋水子,煙氣沿旋水子弧形表面切向沖擊水面,濺出并卷吸水滴和蒸汽形成含濕回旋氣流.氣流向上流經(jīng)螺旋盤(pán)管時(shí),與管內(nèi)流動(dòng)的LNG換熱.在此過(guò)程中,水蒸汽凝結(jié)放熱,換熱得到了強(qiáng)化.放熱后的煙氣流入煙道,一路通過(guò)煙囪排向大氣,另一路通過(guò)循環(huán)煙道將煙氣送回氣化器成為循環(huán)煙氣,與燃燒產(chǎn)生的高溫?zé)煔饣旌?,以增大沖擊旋水子的煙氣量,提高噴口處的煙氣速度,加大煙氣沖擊水面的力度.此外,調(diào)節(jié)循環(huán)煙氣量能有效地控制煙氣射流的溫度,防止進(jìn)入上盤(pán)管的煙氣溫度過(guò)高,超過(guò)LNG燃點(diǎn)溫度而產(chǎn)生安全問(wèn)題.裝置采用燃料燃燒供熱方式來(lái)氣化LNG,克服了傳統(tǒng)氣化器的結(jié)冰現(xiàn)象.燃燒室采用內(nèi)外夾套和錐形煙氣噴嘴方案,達(dá)到循環(huán)煙氣與燃燒煙氣混合的目的.氣化器傳熱面設(shè)計(jì)為上下螺旋盤(pán)管,上盤(pán)管圍繞燃燒室外筒自下而上盤(pán)旋,加熱氣化LNG;下盤(pán)管浸沒(méi)在水池中,加熱已氣化了的LNG,使其達(dá)到工藝參數(shù).
圖1 煙氣沖擊旋水子型LNG氣化器結(jié)構(gòu)Fig.1 Structure of LNG vaporizer using flue gas to impact rotor
實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)主要由氣化器本體、燃燒燃料供給、煙氣循環(huán)和排放、實(shí)驗(yàn)工質(zhì)低溫儲(chǔ)存與供給、加熱氣化后工質(zhì)排放、水補(bǔ)給、實(shí)驗(yàn)安全裝置、連接管道與閥門(mén)、實(shí)驗(yàn)測(cè)量數(shù)據(jù)的采集與處理等系統(tǒng)組成.實(shí)驗(yàn)裝置及連接管道的外部均包有絕熱層進(jìn)行保溫,實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)如圖2(見(jiàn)下頁(yè))所示.
實(shí)驗(yàn)在上海工程技術(shù)大學(xué)能源與環(huán)境工程實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行,為了研究和監(jiān)測(cè)該LNG氣化器的熱效率、傳熱性能、排煙溫度、煙氣濕度及循環(huán)煙氣量和旋水子水面高度等參數(shù)對(duì)煙氣沖擊旋水子的流動(dòng)和傳熱的影響,設(shè)計(jì)安裝了一套實(shí)驗(yàn)測(cè)量系統(tǒng).實(shí)驗(yàn)主要測(cè)量參數(shù)有高溫?zé)煔忮F形噴嘴出口溫度、排煙溫度、濕度和流量、循環(huán)煙氣溫度和流量、上盤(pán)管外煙氣溫度、實(shí)驗(yàn)工質(zhì)流量、進(jìn)出口壓力和溫度、上下盤(pán)管連接管內(nèi)實(shí)驗(yàn)工質(zhì)的壓力和溫度、水池水溫等.
圖2 LNG氣化器實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)Fig.2 Experimental system of LNG vaporizer
氣化器燃燒燃料來(lái)自城市管道天然氣,燃燒器采用RIELLO 40GS20燃燒器;高溫?zé)煔忮F形噴嘴出口溫度采用熱電偶測(cè)量;煙氣流經(jīng)上盤(pán)管外的溫度狀況采用從實(shí)驗(yàn)裝置頂部按等邊三角形布置形式,在上盤(pán)管內(nèi)外4根盤(pán)管之間插入3組熱電偶進(jìn)行溫度測(cè)量,以獲得煙氣流經(jīng)上盤(pán)管外的溫度分布狀況;排煙和循環(huán)煙氣溫度、濕度和流速測(cè)量采用德圖Testo435-1多功能測(cè)量?jī)x進(jìn)行測(cè)量,排煙和循環(huán)煙氣流量采用調(diào)風(fēng)門(mén)進(jìn)行調(diào)節(jié);實(shí)驗(yàn)工質(zhì)的溫度和壓力采用高精度的超低溫溫度計(jì)和壓力表測(cè)量,流量采用XK3190-A9P型電子平臺(tái)秤進(jìn)行計(jì)量;內(nèi)外4根上盤(pán)管外壁溫采用4組,每組6個(gè)熱電偶測(cè)點(diǎn),從上到下等距離焊接在管外壁進(jìn)行測(cè)量;水池水溫采用從上到下焊接在旋水子支架上的熱電偶進(jìn)行測(cè)量;下盤(pán)管外壁溫采用焊接在4根下盤(pán)管外壁上的4組熱電偶測(cè)量;實(shí)驗(yàn)測(cè)量信號(hào)利用Agilent 34970A多通道信號(hào)數(shù)據(jù)采集器,采集轉(zhuǎn)換后輸入計(jì)算機(jī)進(jìn)行記錄和處理.
為安全起見(jiàn),先后采用液氮和LNG作為實(shí)驗(yàn)工質(zhì).實(shí)驗(yàn)用氣化器LNG流量2.0~8.5kg/min,實(shí)驗(yàn)壓力1.6MPa,實(shí)驗(yàn)溫度-162℃;按加熱氣化所需熱量折算,若加熱氣化液氮,其相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)液氮流量5.5~16kg/min,實(shí)驗(yàn)壓力1.6MPa,實(shí)驗(yàn)溫度-196℃;加熱氣化用的燃料為城市管道天然氣,供氣量9Nm3/h左右.實(shí)驗(yàn)工質(zhì)加壓灌裝在3個(gè)低溫貯罐中,每個(gè)貯罐容積480L,為滿足實(shí)驗(yàn)需要,3個(gè)貯罐并聯(lián)供應(yīng),貯罐放在電子平臺(tái)秤上,以測(cè)定實(shí)驗(yàn)工質(zhì)消耗量;實(shí)驗(yàn)工質(zhì)自貯罐流出流經(jīng)上盤(pán)管,經(jīng)氣化后,向下流經(jīng)下盤(pán)管,被加熱到工藝參數(shù)后輸出.實(shí)驗(yàn)裝置底部為水池,下盤(pán)管浸沒(méi)在水中,裝置裝有進(jìn)水管,進(jìn)水管上裝有進(jìn)水閥控制進(jìn)水量,水池的水位高度通過(guò)連通管式水位計(jì)進(jìn)行測(cè)量.
氣化器換熱面由上下盤(pán)管組成.上盤(pán)管內(nèi)為低溫工質(zhì),經(jīng)過(guò)氣化和加熱后變成天然氣體,換熱包括沸騰換熱和對(duì)流換熱;管外為高溫濕煙氣,換熱包括冷凝換熱和對(duì)流換熱.由于上盤(pán)管內(nèi)外均存在相變換熱和對(duì)流換熱,換熱工況較為復(fù)雜,本文采用平均換熱系數(shù)方法來(lái)描述上盤(pán)管換熱器的換熱特性.
上盤(pán)管內(nèi)工質(zhì)被加熱氣化的吸熱量Qfj為
式中,G為上盤(pán)管內(nèi)工質(zhì)質(zhì)量流量,kg/s;r為上盤(pán)管內(nèi)工質(zhì)氣化潛熱,kJ/kg;cp為上盤(pán)管內(nèi)工質(zhì)質(zhì)量定壓熱容,kJ/(kg·℃);tm為上盤(pán)管內(nèi)工質(zhì)平均溫度,℃;ts為上盤(pán)管內(nèi)工質(zhì)飽和溫度,℃.
上盤(pán)管工質(zhì)側(cè)平均對(duì)流吸熱量Qfi為
式中,dfi為上盤(pán)管內(nèi)徑,m;lf為上盤(pán)管總長(zhǎng),m;αfi為上盤(pán)管內(nèi)工質(zhì)側(cè)平均對(duì)流換熱系數(shù),W/(m2·℃);tbi為上盤(pán)管內(nèi)壁溫度,℃;tjp為上盤(pán)管內(nèi)工質(zhì)溫度,℃.
上盤(pán)管煙氣側(cè)平均對(duì)流放熱量Qfo為
式中,dfo為上盤(pán)管外徑,m;αfo為上盤(pán)管煙氣側(cè)平均對(duì)流換熱系數(shù),W/(m2·℃);tf為上盤(pán)管煙氣平均溫度,℃;tbo為上盤(pán)管外壁溫度,℃.
上盤(pán)管熱傳導(dǎo)量Qbd為
式中,λ為上盤(pán)管導(dǎo)熱系數(shù),W/(m·℃).
利用實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和式(1)計(jì)算得到上盤(pán)管內(nèi)工質(zhì)被加熱氣化的吸熱量Qfj,代入式(2)和(3),得到上盤(pán)管工質(zhì)側(cè)平均對(duì)流換熱系數(shù)αfi和煙氣側(cè)平均對(duì)流換熱系數(shù)αfo,根據(jù)傳熱學(xué)原理,可以得到基于外壁面的上盤(pán)管總傳熱系數(shù)kf為
同理,可以得到基于外壁面的下盤(pán)管總傳熱系數(shù)kw為
式中,dwi為下盤(pán)管內(nèi)徑,m;dwo為下盤(pán)管外徑,m;αwi為下盤(pán)管內(nèi)工質(zhì)側(cè)平均對(duì)流換熱系數(shù),W/(m2·℃);αwo為下盤(pán)管外水側(cè)平均對(duì)流換熱系數(shù),W/(m2·℃).
實(shí)驗(yàn)表明:錐形噴嘴出口煙氣溫度640~670℃,小于LNG的燃點(diǎn)溫度(680℃左右),煙氣經(jīng)旋水子冷卻后,進(jìn)入上盤(pán)管的煙氣溫度在300℃左右,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,保證了實(shí)驗(yàn)裝置的安全運(yùn)行.
煙氣沖擊旋水子的流動(dòng)和傳熱性能在氣化器的結(jié)構(gòu)和操作工況一定的情況下,主要取決于噴射煙氣量和水池水位高度.在水池水位高度一定的情況下,隨著循環(huán)煙道調(diào)節(jié)風(fēng)門(mén)的開(kāi)度增大,循環(huán)煙氣量增加,與燃燒后的高溫?zé)煔饣旌虾蟮膰娚錈煔馑俣纫搽S之增加,煙氣沖擊旋水子的流動(dòng)狀態(tài)逐漸增強(qiáng),濺起水滴,流動(dòng)呈氣液兩相流狀態(tài),煙氣含濕后進(jìn)入上盤(pán)管換熱得到了強(qiáng)化;但當(dāng)調(diào)節(jié)風(fēng)門(mén)的開(kāi)度超過(guò)50%后,沖擊狀態(tài)雖有少許變化,但沖擊效果增加不明顯.同樣當(dāng)循環(huán)煙氣調(diào)節(jié)風(fēng)門(mén)開(kāi)度50%時(shí),通過(guò)調(diào)節(jié)進(jìn)水閥,調(diào)整進(jìn)水流量,調(diào)節(jié)實(shí)驗(yàn)裝置內(nèi)的水池水位高度,當(dāng)水位高度過(guò)低時(shí),旋水子上的水幾乎全部被煙氣吹起,流動(dòng)傳熱持續(xù)效果不佳;當(dāng)水位高度過(guò)高時(shí),煙氣沖擊旋水子時(shí),旋水子圓弧切向引導(dǎo)的影響削弱甚至消失,煙氣吹起的水滴數(shù)量減少,甚至不能被吹起.經(jīng)過(guò)多次實(shí)驗(yàn),結(jié)果表明:當(dāng)循環(huán)煙氣調(diào)節(jié)風(fēng)門(mén)開(kāi)度50%時(shí),水池水位在淹沒(méi)至距旋水子圓盤(pán)下邊緣以上6~8 cm處,煙氣沖擊旋水子的流動(dòng)傳熱效果為最佳,流動(dòng)呈現(xiàn)液滴飛濺,且液滴細(xì)小而均勻分布(見(jiàn)圖3).
圖3 煙氣沖擊旋水子最佳流動(dòng)狀態(tài)Fig.3 Optimum flow status of flue gas impacting rotor
實(shí)驗(yàn)得出氣化器上下盤(pán)管的總傳熱系數(shù).當(dāng)實(shí)驗(yàn)工質(zhì)為液氮流量在9.5~14kg/min時(shí),上盤(pán)管總傳熱系數(shù)為58~81W/(m2·℃),下盤(pán)管總傳熱系數(shù)為181~285W/(m2·℃);當(dāng)實(shí)驗(yàn)工質(zhì)為L(zhǎng)NG流量在3.0~7.0kg/min時(shí),上盤(pán)管總傳熱系數(shù)為67~96W/(m2·℃);下盤(pán)管總傳熱系數(shù)為102~163W/(m2·℃).
圖4~5(見(jiàn)下頁(yè))分別表示為循環(huán)煙氣開(kāi)度50%,工質(zhì)分別為液氮和LNG時(shí),煙氣與上盤(pán)管換熱時(shí)總傳熱系數(shù)隨工質(zhì)流量的變化.
由于采用旋水子技術(shù)和煙氣循環(huán)技術(shù),當(dāng)實(shí)驗(yàn)工質(zhì)為液氮或LNG時(shí),排煙溫度均較低,實(shí)驗(yàn)測(cè)得排煙溫度50~60℃,說(shuō)明裝置熱損失小,熱效率高.
圖4 上盤(pán)管傳熱系數(shù)與液氮流量關(guān)系Fig.4 Relationship between heat transfer coefficient and liquid nitrogen flow in upper coil
圖5 上盤(pán)管傳熱系數(shù)與LNG流量關(guān)系Fig.5 Relationship between heat transfer coefficient and LNG flow in upper coil
當(dāng)實(shí)驗(yàn)工質(zhì)為液氮或LNG時(shí),排煙相對(duì)濕度為3.5%~5.5%,裝置排煙濕度低是由于煙氣溫度低,煙氣中的水蒸汽釋放氣化潛熱后冷凝,重新跌入水池中參加循環(huán).
實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:當(dāng)實(shí)驗(yàn)工質(zhì)為液氮,流量為12~14kg/min時(shí),裝置的熱效率較高,達(dá)93%;當(dāng)實(shí)驗(yàn)工質(zhì)為L(zhǎng)NG,流量為5.5~6.5kg/min時(shí),裝置的熱效率較高,達(dá)96%;當(dāng)實(shí)驗(yàn)工質(zhì)為L(zhǎng)NG,當(dāng)循環(huán)煙氣量增加,裝置的熱效率增加,當(dāng)循環(huán)煙氣量增加到50%時(shí),裝置的熱效率達(dá)到最大,繼續(xù)增加循環(huán)煙氣量,裝置的熱效率反而下降.原因是一開(kāi)始隨著循環(huán)煙氣量的增加,增加了噴管處混合煙氣流量和速度,加大了沖擊效果,強(qiáng)化了傳熱;但循環(huán)煙氣量太多,混合煙氣的溫度也隨之降低,沖擊旋水子后,濕煙氣溫度大幅降低,造成LNG的吸熱量減少,熱效率反而降低了.
對(duì)創(chuàng)新設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的煙氣沖擊旋水子型LNG氣化器的換熱特性及循環(huán)煙氣量、旋水子水面高度對(duì)煙氣沖擊旋水子的影響進(jìn)行了相關(guān)的理論和實(shí)驗(yàn)研究,實(shí)驗(yàn)得到了工質(zhì)為液氮和LNG介質(zhì)時(shí),裝置上下盤(pán)管換熱器的傳熱系數(shù);同時(shí)得到了裝置最佳運(yùn)行工況參數(shù):當(dāng)循環(huán)煙氣閥門(mén)開(kāi)度50%,液面高度在旋水子圓盤(pán)下邊緣以上6~8 cm時(shí),煙氣沖擊旋水子的效果最佳;實(shí)驗(yàn)表明裝置排煙溫度僅50~60℃,裝置熱效率較高.
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