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      宣鋼2號(hào)高爐調(diào)整操作增產(chǎn)降耗實(shí)踐

      2012-04-08 03:10:58裴生謙
      中國鋼鐵業(yè) 2012年3期
      關(guān)鍵詞:焦比爐況燃耗

      裴生謙 李 洋

      宣鋼2號(hào)高爐有效容積為2500m3,于2010年9月18日點(diǎn)火投產(chǎn),采用大型高爐先進(jìn)的工藝技術(shù)及裝備主要有:爐缸石墨炭磚+陶瓷杯復(fù)合爐襯、爐腹至爐身下部四段銅冷卻壁、聯(lián)合軟水密閉循環(huán)冷卻、PW型并罐無料鐘爐頂、“嘉恒法”爐渣處理系統(tǒng)、高爐煤氣干法除塵、高溫內(nèi)燃式熱風(fēng)爐等。由于開爐方案制定科學(xué)合理,準(zhǔn)備工作周密細(xì)致,開爐后第5天,高爐利用系數(shù)達(dá)到2.002t/m3.d,實(shí)現(xiàn)了達(dá)產(chǎn)目標(biāo)。

      1.高爐達(dá)產(chǎn)后的生產(chǎn)概況

      2號(hào)高爐于2010年9月18日9:58點(diǎn)火開爐,22日實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)。24日-27日連續(xù)出現(xiàn)送風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備故障,導(dǎo)致高爐3次長時(shí)間休風(fēng),造成爐缸堆積,雖然在12月份高爐風(fēng)量水平恢復(fù)到4600-4700m3/min的正常水平,但在中心注焦量較大的情況下煤氣利用率低,入爐焦比、綜合焦比等燃耗指標(biāo)差,并長時(shí)間處于虧產(chǎn)狀態(tài)。2號(hào)高爐達(dá)產(chǎn)后主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)見表1。

      從2010年9月到2011年8月,在近一年的時(shí)間里,高爐一直處于不穩(wěn)定狀態(tài),風(fēng)量在4000m3/min-4700m3/min之間波動(dòng),爐缸不活躍。為了維持一定的風(fēng)量確保中心氣流,高爐采取了中心注焦的布料模式,注焦量在4-5圈。通過休風(fēng)觀察,中心注焦形成了一環(huán)焦炭擋墻,阻擋了礦石向中心滾動(dòng),中心無礦區(qū)擴(kuò)大,中心氣流很強(qiáng),但造成煤氣利用率低,頂溫高,爐頂打水量經(jīng)常在20t/h左右,對(duì)爐頂設(shè)備安全、爐況穩(wěn)定、指標(biāo)改善影響很大。因此高爐要實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)、低耗,必須改變現(xiàn)有操作制度,特別是上部裝料制度,以便提高煤氣利用率,降低燃耗。

      2.高爐操作制度調(diào)整

      2.1 第一階段(9月中上旬)

      此階段主要通過休風(fēng)堵風(fēng)口,減礦批輕負(fù)荷,配加錳礦、螢石洗爐劑等措施處理爐缸堆積,同時(shí)還采取了集中加焦熱酸洗的方法,但風(fēng)量持續(xù)萎縮。9月中旬逐步增加中心注焦量,以提高風(fēng)量,效果同樣不理想,爐頂打水量大,煤氣利用率低,入爐焦比、綜合焦比高。9月16日,將主要操作制度調(diào)到月初時(shí)的水平。第一階段高爐主要操作制度參數(shù)見表2。

      2.2 第二階段(9月下旬至11月上旬)

      此階段多次調(diào)整布料矩陣,但效果不理想。9月19日-21日,將中心注焦由5圈減至3圈,隨著注焦量的減少,頂溫由200℃-250℃降低到150℃-200℃,爐頂打水量大幅減少,煤氣中CO2含量由13%-14%提高到15%-16%。但此時(shí)通過爐頂攝像發(fā)現(xiàn)布料溜槽襯板掉落并卡在溜槽中間,嚴(yán)重破壞了布料規(guī)律,導(dǎo)致氣流分布紊亂,滑尺崩料頻繁出現(xiàn),風(fēng)量萎縮。為防止事故擴(kuò)大,24日休風(fēng)5小時(shí)更換了布料溜槽,送風(fēng)后將中心注焦角度由13°變?yōu)?0°,并將礦環(huán)位由5環(huán)減至4環(huán),維持一定的中心氣流。由于爐內(nèi)原有爐料分布較亂,氣流不穩(wěn)定,爐況恢復(fù)困難,直到27日爐況才趨于穩(wěn)定,但風(fēng)量僅在3500 m3/min左右低水平下徘徊。為盡快提高風(fēng)量,28日又將中心焦由20°(3圈)調(diào)回13°(3圈)。10月中上旬風(fēng)量在4200 m3/min-4500m3/min,但頂溫高,煤氣利用率低,燃耗高。鑒于制度調(diào)整效果不理想,10月18日高爐休風(fēng)堵4個(gè)風(fēng)口以適當(dāng)提高風(fēng)速和鼓風(fēng)動(dòng)能,活躍爐缸。當(dāng)風(fēng)量恢復(fù)到4300m3/min時(shí),風(fēng)速達(dá)到230kpa,鼓風(fēng)動(dòng)能由堵風(fēng)口前的8000kg.m/s左右提高到10000kg.m/s,料柱透氣性也明顯提高。隨著陸續(xù)捅開所堵風(fēng)口,到11月上旬,在堵一個(gè)風(fēng)口情況下,風(fēng)量達(dá)到4400 m3/min -4500m3/min,礦批擴(kuò)到55t,頂溫得到控制,打水量由之前的15t-20t/h降到5t-10t/h,但爐況仍不穩(wěn)定,風(fēng)量波動(dòng)較大,入爐焦比430kg/t,仍然持高不下。第二階段高爐主要操作制度調(diào)整見表3。

      表1 2號(hào)高爐開爐達(dá)產(chǎn)后主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)

      2.3 第三階段(11月中下旬)

      2.3.1 調(diào)整布料矩陣。之前取消中心注焦后導(dǎo)致風(fēng)量大幅萎縮,分析原因主要是邊緣氣流疏導(dǎo)不夠,在邊緣氣流不通暢的情況下,中心氣流受到抑制后導(dǎo)致風(fēng)量降低,因此11月中旬再次將中心焦13°環(huán)位揚(yáng)至20°時(shí),將最外環(huán)礦角取消,為氣流提供適當(dāng)通路。此次調(diào)整取得了良好效果,在中心氣流得到控制后邊緣氣流明顯趨于活躍,爐體各部溫度呈升高趨勢(shì)。經(jīng)過兩天的氣流轉(zhuǎn)換適應(yīng)后,爐況穩(wěn)定性明顯增強(qiáng),風(fēng)量水平提高到4600m3/min以上。

      2.3.2 提高煤氣利用率,降低燃耗,提高產(chǎn)量。針對(duì)宣鋼原燃料特點(diǎn),制定了新的工藝操作思路,改變了過去一味追求大風(fēng)量的操作理念,提出了控制適當(dāng)風(fēng)量,通過提高煤氣利用率降低燃耗來提高產(chǎn)量的操作方針。11月中旬風(fēng)量水平穩(wěn)定在4700m3/min,逐步擴(kuò)大礦批,到下旬礦批擴(kuò)到63t,焦比降到380kg/t。隨著礦批擴(kuò)大,焦比降低,煤氣利用率明顯提高,煤氣中CO2含量由16%-17%提高到19%-19.5%,頂溫比之前進(jìn)一步降低,完全避免了爐頂打水。煤氣利用率的提高反過來又進(jìn)一步促進(jìn)了燃耗的降低,綜合焦比在11月底降到了490kg/t,日產(chǎn)水平由月初的4700t/d提高到5800t/d。

      2.3.3 合理控制操作參數(shù),爐況實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定順行。大高爐要實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定順行,除了原燃料條件基本保證外,控制合適的操作參數(shù)和選擇合理的操作制度也非常重要。以往宣鋼高爐習(xí)慣采用縮小風(fēng)口面積,提高風(fēng)量、提高風(fēng)速及鼓風(fēng)動(dòng)能的操作制度,希望盡可能吹透爐缸中心,保證爐缸活躍。但從幾次爐況調(diào)整的實(shí)踐看,追求過高的鼓風(fēng)動(dòng)能反而適得其反,中心氣流過強(qiáng),煤氣利用率降低導(dǎo)致燃耗升高,同時(shí)爐缸邊緣氣流不足,環(huán)帶不易活躍,爐身中下部渣皮容易結(jié)厚,特別是在出現(xiàn)非正常減風(fēng)、休風(fēng)后爐缸容易堆積,爐況恢復(fù)困難。宣鋼高爐入爐品位在57%-57.5%,鈦負(fù)荷在9kg-10kg/t,鋅負(fù)荷在400g-500g/t,原料條件不好,爐缸活躍難度大,因此還需要保持一定的風(fēng)速和鼓風(fēng)動(dòng)能,結(jié)合以上兩方面,將標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速控制在230m-240m/s,最高不超過245 m/s,鼓風(fēng)動(dòng)能控制在11000 kg.m/s -13000kg.m/s,風(fēng)口前理論燃燒溫度控制在2150℃-2250℃。

      表2 第一階段2號(hào)高爐主要操作制度參數(shù)

      表3 第二階段2號(hào)高爐主要操作制度參數(shù)

      表4 第三階段2號(hào)高爐主要操作制度參數(shù)

      表5 2號(hào)高爐調(diào)整制度前后主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)對(duì)比

      通過調(diào)整布料矩陣和合理控制操作參數(shù),2號(hào)高爐爐況恢復(fù)到了正常水平,燃耗大幅降低,產(chǎn)量明顯提高。第三階段主要操作制度調(diào)整見表4,制度調(diào)整前后主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)見表5。

      3.結(jié)語

      (1)此次爐況調(diào)整成功的重點(diǎn)是將中心注焦的布料模式變成平臺(tái)加漏斗的布料模式,同時(shí)取消了最外環(huán)礦角,疏導(dǎo)了邊緣氣流,確保了煤氣流的通暢,改善了料柱透氣性,提高了煤氣利用率,取得了良好效果。

      (2)改變?cè)型ㄟ^大風(fēng)量、高風(fēng)速、高鼓風(fēng)動(dòng)能、維持爐況穩(wěn)定獲得高產(chǎn)的操作觀念,轉(zhuǎn)變?yōu)榭刂七m當(dāng)風(fēng)速、適當(dāng)鼓風(fēng)動(dòng)能、控制合理的操作參數(shù)來保證煤氣合理分布,實(shí)現(xiàn)爐況穩(wěn)定順行。通過提高煤氣利用率,降低燃耗,提高產(chǎn)量。

      (3)目前,2號(hào)高爐從技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)改善方面還有很大潛力,需要在操作制度上進(jìn)一步完善,最終煤氣中C O2要達(dá)到2 0%以上,入爐焦比要降到360kg/t以下

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