孔令鵬,徐興科
(山西天浩化工股份有限公司,山西 孝義 032308)
天浩公司100kt/a焦?fàn)t氣制甲醇裝置,于2008年4月全系統(tǒng)打通流程,產(chǎn)出甲醇。本裝置的轉(zhuǎn)化系統(tǒng),采用純氧轉(zhuǎn)化制取合成氣的工藝技術(shù)。設(shè)計(jì)時,總結(jié)了前期焦?fàn)t氣制甲醇裝置的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),轉(zhuǎn)化爐采用金屬燒嘴,轉(zhuǎn)化廢鍋采用撓性薄管板結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)化氣脫硫槽放在了系統(tǒng)流程的中間部位,收到良好的效果。本文對轉(zhuǎn)化系統(tǒng)運(yùn)行四年來出現(xiàn)的一些典型問題,進(jìn)行總結(jié)分析。
2.1.1 當(dāng)時的情況
根據(jù)設(shè)計(jì)要求,為確保安全,轉(zhuǎn)化爐投氧時,其入口焦?fàn)t氣溫度需達(dá)到660℃。初期開車,轉(zhuǎn)化爐入口焦?fàn)t氣溫度達(dá)到620℃左右后,無論怎樣調(diào)整,溫度不再上升。
2.1.2 原因分析
(1)初期開車,預(yù)熱爐燃料氣用的是氣柜來的焦?fàn)t氣,管線較長,到轉(zhuǎn)化壓力為0.9kPa,由于壓力較低,進(jìn)燒嘴的燃料氣流量達(dá)不到要求。
(2)預(yù)熱爐燒嘴的空氣調(diào)節(jié)閥FIC60603的閥芯被卡住,實(shí)際最大只開啟40%左右??諝饬坎蛔悖A(yù)熱爐的整體熱量少,被加溫的焦?fàn)t氣溫度低。
2.1.3 處理措施
(1)在進(jìn)轉(zhuǎn)化系統(tǒng)的焦?fàn)t氣管道PG60601上,配置了一道DN50的管線接到預(yù)熱爐燃料氣管上,用于燃料氣補(bǔ)氣,解決了問題。
(2)清理調(diào)節(jié)閥FIC60603的閥芯及管道內(nèi)污物,閥門正常后,轉(zhuǎn)化爐升溫,預(yù)熱爐燃料氣未再從焦?fàn)t氣管線PG60601補(bǔ)充過原料氣。
2.2.1 當(dāng)時的情況
轉(zhuǎn)化廢鍋的進(jìn)口管箱材料是15CrMoR,內(nèi)里襯有兩層澆注料,設(shè)計(jì)操作溫度為990℃,操作壓力為1.9MPa。正常生產(chǎn)時溫度為900~950℃,壓力為1.75~1.85MPa。
2008年5月28日22:00,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)化廢鍋的進(jìn)口管箱壁上鼓起一個紅色的包。事后檢查,鼓起的包在進(jìn)口管箱人孔的上面,沿廢鍋徑向約1000mm,軸向約500mm;凸起最高處約50mm,距離人孔300mm,人孔接管與管箱的焊縫處微有凸起。
2.2.2 鼓包原因
(1)初期運(yùn)行開停車次數(shù)較多(5月1日至5月28日停車9次),轉(zhuǎn)化廢鍋頻繁地泄壓升壓、降溫升溫,導(dǎo)致鼓包處的管箱壁與澆注襯里之間產(chǎn)生了縫隙。
(2)進(jìn)口管箱的人孔封堵不合格。
進(jìn)口管箱的人孔封堵件由一個耐火堵頭和3個隔熱堵頭組成,安裝時要求耐火堵頭的圓弧面與管箱內(nèi)澆注襯里的圓弧面吻合無誤,不得錯位,每個堵頭與管箱內(nèi)澆注襯里的貼合面四周用耐高溫陶纖棉填緊塞實(shí),堵頭與堵頭之間也用耐高溫陶纖棉填緊塞實(shí),堵頭安裝完畢后的剩余空間用耐高溫陶纖棉塞實(shí),確保堵頭不移位,最后蓋好法蘭蓋,擰緊螺栓。
但事后檢查,耐火堵頭的圓弧面與管箱內(nèi)澆注襯里的圓弧面錯位90°,堵頭與管箱內(nèi)澆注襯里的貼合面四周的耐高溫陶纖棉沒有填緊塞實(shí),導(dǎo)致900℃以上的高溫氣體通過堵頭與澆注襯里的縫隙,竄入管箱壁與澆注料之間的縫隙,致使部分管壁長時間在高溫高壓氣體的作用下產(chǎn)生了鼓包。
2.2.3 處理措施
(1)進(jìn)口管箱壁與澆注襯里的縫隙,用耐高溫陶纖棉塞實(shí);人孔堵頭按技術(shù)要求裝好,耐火堵頭的圓弧面與澆注襯里的圓弧面吻合無誤,每個堵頭與管箱內(nèi)澆注襯里的貼合面四周用耐高溫陶纖棉填緊塞實(shí),堵頭與堵頭之間也用耐高溫陶纖棉填緊塞實(shí),堵頭安裝完畢后的剩余空間用耐高溫陶纖棉塞實(shí),確保堵頭不移位。
(2)進(jìn)口管箱鼓包部位裝一表面溫度計(jì),數(shù)據(jù)引到控制室在線監(jiān)測;操作工定時用紅外線測溫儀檢測鼓包處溫度,并記錄。
(3)進(jìn)口管箱上面裝一根噴淋水管,根據(jù)設(shè)計(jì)要求,管箱壁表面溫度一旦超過150℃,噴水降溫。
2.3.1 轉(zhuǎn)化爐兩次超溫情況
2008年6月21日13:42,焦?fàn)t氣壓縮機(jī)跳車后,轉(zhuǎn)化爐的溫度點(diǎn)TI60608(觸媒層最上端)顯示最高溫度為1393℃;2008年7月29日17:37,焦?fàn)t氣壓縮機(jī)跳車后,TI60608點(diǎn)顯示最高溫度為1387℃。此后,TI60608點(diǎn)測溫計(jì)顯示溫度波動較大,懷疑燒壞。
2.3.2 超溫原因
(1)兩次超溫都是因?yàn)榻範(fàn)t氣壓縮機(jī)全部跳車,轉(zhuǎn)化切氧不及時所致。
(2)前期出現(xiàn)過焦?fàn)t氣流量計(jì)FR60611突然顯示為零,轉(zhuǎn)化及時切氧停車,事后知道是流量計(jì)顯示錯誤,壓縮機(jī)并沒有停車。這兩次焦?fàn)t氣壓縮機(jī)跳車,流量計(jì)FR60611均顯示下降,但操作工打電話詢問后才切除氧氣,以致轉(zhuǎn)化爐超溫。
2.3.3 處理措施
(1)將焦?fàn)t氣壓縮機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)顯示在轉(zhuǎn)化操作畫面上,轉(zhuǎn)化操作工能隨時觀察焦?fàn)t氣壓縮機(jī)的運(yùn)行情況。
(2)增加焦?fàn)t氣壓縮機(jī)全部停車時,進(jìn)轉(zhuǎn)化爐氧氣切斷閥HS60602自動關(guān)閉及氧氣放空閥HS60603自動打開的聯(lián)鎖。此后,焦?fàn)t氣壓縮機(jī)跳車,未再出現(xiàn)過轉(zhuǎn)化爐超溫現(xiàn)象。
2.4.1 當(dāng)時的情況
2009年11月23日4:10,轉(zhuǎn)化爐床層溫度大幅下降,測溫點(diǎn)TI60608三分鐘內(nèi)由1021℃降到934℃,且呈持續(xù)下降的趨勢,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)化爐頂部有大量蒸汽,其他均顯示正常,懷疑氧氣管道泄漏,操作人員作緊急停車處理。隨后,轉(zhuǎn)化切氧,接著聽到爆鳴聲,看到轉(zhuǎn)化爐頂部著火。
事后確認(rèn),著火部位是金屬燒嘴與氧氣管道連接的法蘭處,并發(fā)現(xiàn)如下問題。
(1)金屬燒嘴本體及氧氣管道上的法蘭燒毀,一個連接螺栓燒斷。
(2)金屬燒嘴中間管內(nèi)部組織有過燒現(xiàn)象,局部組織奧氏體晶粒粗大。
2.4.2 著火原因
(1)金屬燒嘴與氧氣管道連接的法蘭泄漏,突然切氧后,轉(zhuǎn)化爐內(nèi)的高溫氣體順著金屬燒嘴倒流,從法蘭處噴出著火。
(2)因檢修,氧氣管道于11月初安裝,該處法蘭的螺栓緊固力可能不夠。
(3)2009年11月11日至22日,12d的時間內(nèi),因種種原因,轉(zhuǎn)化系統(tǒng)停車6次,系統(tǒng)頻繁地泄壓升壓,導(dǎo)致該法蘭的墊片密封性變差及螺栓松動,氣體泄漏。
(4)此法蘭處的監(jiān)控?cái)z像頭損壞,氧氣輕微泄漏時,沒有及時發(fā)現(xiàn),可能長時間泄漏導(dǎo)致墊片損壞。
(5)處理不當(dāng)。懷疑氧氣泄漏后,若氧壓機(jī)由打氧氣直接改為打氮?dú)?,然后轉(zhuǎn)化系統(tǒng)再泄壓、切焦?fàn)t氣,逐步停車,則不會發(fā)生著火;緊急停車切氧后,空分至轉(zhuǎn)化的氧氣管道內(nèi)的氧氣沒有置換,氧壓機(jī)打氮?dú)鉁缁穑虝r間內(nèi),氧氣與煤氣在該法蘭處混合噴出著火,溫度較高,將法蘭及螺栓燒壞。
2.4.3 處理措施
(1)停車后更換備用金屬燒嘴,損壞的金屬燒嘴送廠家維修。
(2)利用停車機(jī)會檢查各處墊片使用情況,并緊固法蘭螺栓,減少泄漏現(xiàn)象。
(3)維修好各處監(jiān)控?cái)z像頭,便于及時發(fā)現(xiàn)問題。
(4)加強(qiáng)全廠生產(chǎn)管理,減少停車次數(shù)。
(5)加強(qiáng)職工培訓(xùn)學(xué)習(xí),探討各種事故發(fā)生后的應(yīng)急處理預(yù)案。
2.5.1 當(dāng)時的情況
2010年4月7日2:52,生產(chǎn)滿負(fù)荷運(yùn)行中,預(yù)熱爐的焦?fàn)t氣盤管出口管箱法蘭處突然著火,轉(zhuǎn)化作緊急停車處理。事后檢查,該法蘭的墊片損壞,法蘭完好。
該法蘭的密封面型式為凸面(RF),密封墊片為纏繞墊,型號為D450-1102323。
2.5.2 著火原因
(1)當(dāng)時,預(yù)熱爐的焦?fàn)t氣出口溫度為636℃,法蘭泄漏,煤氣噴出后著火。
(2)該法蘭的墊片是2008年檢修時更換的,使用時間較長,加之系統(tǒng)多次停車、開車,為防止螺栓松動,多次進(jìn)行緊固,墊片密封效果變差。
(3)甲醇系統(tǒng)近期為滿負(fù)荷生產(chǎn),二合一壓縮機(jī)因蒸汽壓力下降多次掉轉(zhuǎn)速,造成轉(zhuǎn)化系統(tǒng)偶有超壓現(xiàn)象。
(4)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn) HG/T60610-2009,該金屬纏繞墊的最高使用溫度為650℃。實(shí)際上,預(yù)熱爐的焦?fàn)t氣出口溫度,正常生產(chǎn)時控制在630~660℃之間,投氧時達(dá)到660~670℃,超出其使用溫度范圍,加劇了該墊片的損壞。
2.5.3 處理措施
(1)停車后更換墊片。
(2)將預(yù)熱爐的焦?fàn)t氣出口溫度下調(diào),正常生產(chǎn)時控制在500~530℃,投氧時控制在650~660℃,并盡量縮短持續(xù)時間,減少對墊片的損害。
2.6.1 當(dāng)時的情況
2010年5月14日10:00,甲醇生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行中,預(yù)熱爐蒸汽盤管突然爆裂。事后檢查,爆裂的位置在蒸汽盤管的最上層,中間一圈的進(jìn)汽口彎頭的焊縫部位,裂縫沿管環(huán)向開裂,開裂長度約為三分之二周長,裂縫呈 “V”字型,最大寬度在管的上方,約有5mm,并發(fā)現(xiàn)中間一圈的盤管向下塌陷,爐管間的支撐件有一些掉落。
2.6.2 爆裂原因
(1)蒸汽盤管上下兩爐管之間的支撐件與爐管都是點(diǎn)焊固定,整個盤管用托架懸掛在頂部固定件上。當(dāng)上下兩爐管膨脹量不一致時,易導(dǎo)致爐管之間的支撐件與爐管脫焊而掉落,爐管則因長期受熱變形塌陷。
(2)焊接質(zhì)量有缺陷。對蒸汽盤管進(jìn)汽口彎頭處的焊縫按《承壓設(shè)備無損檢測》標(biāo)準(zhǔn)(JB/T4730-2005)進(jìn)行100%射線探傷檢測。探傷結(jié)果顯示,有超出標(biāo)準(zhǔn)的氣孔、夾渣和未焊透等缺陷,評定等級為4級,未達(dá)到《管式爐安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(SH/T3506-2007)中第7.3.5條之規(guī)定,爐管對接焊縫射線檢測時,合格等級不得低于Ⅱ級的要求。
(3)甲醇系統(tǒng)開車初期,系統(tǒng)頻繁開停車,預(yù)熱爐頻繁升溫和降溫,爐管則頻繁熱脹冷縮,容易導(dǎo)致支撐件與爐管的焊點(diǎn)脫焊,支撐件掉落。
(4)正常生產(chǎn)時,預(yù)熱爐蒸汽盤管的出口蒸汽溫度接近400℃,爐管內(nèi)蒸汽壓力約為2.4MPa,加熱蒸汽盤管的煙氣溫度接近500℃。爐管長期經(jīng)高溫作用,其熱強(qiáng)性會顯著降低,支撐件掉落后,容易變形塌陷。
2.6.3 處理措施
(1)對處理的破口和附近管材進(jìn)行超聲波檢測,防止管材出現(xiàn)裂紋、凹陷等缺陷。焊接后,對焊縫進(jìn)行100%無損探傷檢測,達(dá)到Ⅱ級合格。
(2)掉落支撐件的位置用合適的條形板支撐爐管,條形板焊接在懸掛蒸汽盤管的拉板上,條形板的材質(zhì)與拉板的材質(zhì)一樣。
(3)加強(qiáng)操作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),避免生產(chǎn)系統(tǒng)頻繁地開停車,有效減少爐管熱脹冷縮的次數(shù)。
(4)嚴(yán)格控制工藝指標(biāo),確保蒸汽盤管的出口蒸汽溫度不超設(shè)計(jì)溫度400℃。
轉(zhuǎn)化系統(tǒng)是焦?fàn)t氣制甲醇裝置的關(guān)鍵工序,若運(yùn)行不正常,將影響整個甲醇裝置的生產(chǎn)。通過處理試車及運(yùn)行中出現(xiàn)的問題,逐步解決了影響轉(zhuǎn)化運(yùn)行的瓶頸問題,為甲醇裝置的穩(wěn)定生產(chǎn)創(chuàng)造了條件。
[1]祝立群,葉衛(wèi)東,萬家瑰.三種爐管材質(zhì)在長期高溫下的組織探傷研究[J].材料研究與應(yīng)用,2011,21(4):287~290.