李 剛,柴偉東,張大勇,何慶瓊
(大亞灣核電運營管理有限責(zé)任公司技術(shù)部,廣東 深圳518124)
控制棒組件是控制反應(yīng)堆反應(yīng)性的設(shè)備,在正常運行時用于調(diào)節(jié)反應(yīng)堆功率,在事故工況下快速引入負(fù)反應(yīng)性,使反應(yīng)堆緊急停堆,保證核安全[1]。緊急停堆時,控制棒依靠重力快速落入堆芯。為了驗證控制棒是否能夠快速落入堆芯,每次換料大修或其他對堆芯幾何結(jié)構(gòu)有影響的活動之后,都需要在機(jī)組處于熱停堆或冷停堆狀態(tài)的額定流量下完成控制棒的落棒試驗,以檢查每束控制棒的落棒時間是否滿足驗收準(zhǔn)則。
控制棒驅(qū)動機(jī)構(gòu)的密封殼體上部有控制棒棒位指示器的套管,它由磁性材料制成。套管外有測量棒位用的一次線圈和二次線圈。當(dāng)一次線圈未通電、控制棒在線圈中移動時會產(chǎn)生感應(yīng)電壓。
落棒試驗是通過快速記錄儀記錄控制棒在棒位探測器一次線圈內(nèi)移動時產(chǎn)生的感應(yīng)電壓和相應(yīng)控制棒的夾持銷爪線圈的電壓來實現(xiàn)的,并對記錄的曲線進(jìn)行分析、計算,從而得到相應(yīng)控制棒的落棒時間,其驗收準(zhǔn)則見表1。
表1 落棒時間的驗收準(zhǔn)則Table 1 The criteria of control rod drop time
落棒試驗中控制棒感應(yīng)電壓和夾持線圈電壓的一般變化曲線見圖1。在夾持線圈斷電之后,經(jīng)過一段極短的時間,控制棒開始下落,速度逐漸增大,控制棒在棒位探測器一次線圈中的感應(yīng)電壓也隨之逐漸升高。當(dāng)控制棒進(jìn)入緩沖段后,其速度迅速減小,感應(yīng)電壓也隨之迅速降低,接觸堆底后控制棒經(jīng)過數(shù)次反彈停在堆底,感應(yīng)電壓最終為0。
圖1 落棒試驗中控制棒感應(yīng)電壓和夾持線圈電壓的一般變化曲線Fig.1 The general curve of induced voltage of the control rod and current in stationary gripper coil
2008年7月14日,大亞灣核電站2號機(jī)組主變壓器差動保護(hù)繼電器發(fā)生故障,導(dǎo)致差動保護(hù)誤動作,反應(yīng)堆自動停堆(簡稱7·14事件)。在控制棒下落過程中,溫度調(diào)節(jié)棒組(R棒組)中有2束控制棒未完全落入堆底,2束棒均卡在距堆底24步處,這2束棒徑向位置分別位于F10和K10。這是大亞灣和嶺澳核電廠發(fā)生的第1起卡棒事件。事件發(fā)生后,立即進(jìn)行停機(jī)搶修,開蓋對K10、F10進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)卡棒的原因是輻照腫脹造成的。此次停機(jī)搶修共耗時17 d,給大亞灣核電站帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失。
從控制棒相關(guān)的設(shè)備或系統(tǒng)分析,可能造成控制棒卡棒的故障模式有:燃料組件變形;驅(qū)動機(jī)構(gòu)異物引起卡澀;燃料組件導(dǎo)向管內(nèi)異物引起卡澀;控制棒彎曲變形;控制棒輻照腫脹引起卡澀等。
根據(jù)法國電力公司(EDF)的反饋,每種故障模式在落棒試驗中都會表現(xiàn)出不同的圖線形狀?!?·14事件”中因輻照腫脹導(dǎo)致F10和K10控制棒卡棒,這類故障在落棒試驗中的表現(xiàn)形式如圖2中第4個棒束所示,腫脹的控制棒在進(jìn)入緩沖段后,由于卡澀下落到堆底的時間延長較多,T6長達(dá)720 ms,而其余3個棒束的T6均在500 ms左右,并且第4個棒束落到堆底后沒有反彈振蕩。
通過以上例子可以看出,根據(jù)分析落棒試驗數(shù)據(jù)可以及時發(fā)現(xiàn)控制棒的異常,并可根據(jù)落棒曲線的異常變化來判斷控制棒可能存在的故障,因此落棒試驗為控制棒的檢查和更換提供了重要依據(jù)。為了能夠提高對異常數(shù)據(jù)的敏感度和識別度,需要在落棒試驗中記錄更加全面和細(xì)化的數(shù)據(jù)。從EDF的反饋和現(xiàn)場試驗可以看出,落棒試驗只記錄T4、T5、T6,但對感應(yīng)電壓、振蕩次數(shù)等數(shù)據(jù)基本沒有關(guān)注過,而這些數(shù)據(jù)對于發(fā)現(xiàn)異常,判斷原因也起著重要作用。
圖2 控制棒落棒曲線(控制棒腫脹)Fig.2 The curve of control rod drop test(RCCA swelling)
對歷次大修的落棒試驗數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。以大亞灣核電站2號機(jī)組(D2)的R2棒組為例:T5變化范圍最大不超過50 ms,相鄰2次試驗變化最大為30 ms(圖3),變化趨勢比較平穩(wěn);T6變化范圍最大不超過60 ms,而相鄰2次試驗變化最大值出現(xiàn)在“7·14事件”前的D212大修,F(xiàn)10棒的T6值陡增51 ms(圖4),T6異常增大正是控制棒輻照腫脹的表現(xiàn)。由此可以看出,控制棒狀態(tài)的變化可以在落棒試驗數(shù)據(jù)中體現(xiàn)出來。如果對落棒試驗的數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真分析比較,就有可能將控制棒的異常隱患及時排查出來,避免控制棒的故障缺陷進(jìn)一步惡化而帶來更大的損失。
圖3 D2機(jī)組R2棒組歷次落棒試驗T 5變化趨勢Fig.3 The T 5 trend of R2 rod group of Unit 2 of Daya Bay NPP in all previous tests
圖4 D2機(jī)組R2棒組歷次落棒試驗T 6變化趨勢Fig.4 The T 6 trend of R2 rod group of Unit 2 of Daya Bay NPP in all previous tests
過去落棒試驗數(shù)據(jù)的記錄與處理方式與EDF一樣,都是通過記錄儀自帶的打印機(jī)打印出紙質(zhì)版落棒曲線,再通過試驗人員手工畫線讀取落棒試驗各段時間,過程復(fù)雜、耗時長、占用人力多,而且在記錄紙上1 mm的距離就代表10 ms的時間,因此在讀取時間時不可避免地存在隨機(jī)誤差。另外,紙質(zhì)版記錄易損壞、丟失,不易長久保存,歷史數(shù)據(jù)也不易進(jìn)行對比分析。如果能夠通過一個落棒數(shù)據(jù)自動處理程序?qū)⒏鞫螘r間自動精確地計算出來,而且得到的電子版記錄數(shù)據(jù)可以更加方便且長久地保存下來,那將會為以后的數(shù)據(jù)對比分析提供非常大的便利。
(1)程序結(jié)構(gòu)
根據(jù)落棒試驗各段時間的計算原理編寫了落棒數(shù)據(jù)自動化處理程序,各段時間均由夾持線圈電壓和控制棒感應(yīng)電壓的變化情況來決定。程序基本框圖見圖5。
圖5 自動計算程序結(jié)構(gòu)框圖Fig.5 The structure block of automatic calculation program
(2)軟件界面
基于Perception軟件的落棒試驗軟件界面及控制棒落入堆底后的震蕩曲線見圖6。4個棒束的感應(yīng)電壓和線圈電壓共8條曲線可同時記錄在一個顯示界面中,便于進(jìn)行對比分析;程序自動計算的結(jié)果(包括T4、T5、T6、V5max、Cwave等)可直接顯示在右側(cè)數(shù)據(jù)表中,非常直觀方便。
圖6 基于Perception的落棒試驗軟件界面Fig.6 The software interface of control rod drop test based on Perception
(3)計算結(jié)果驗證
將以前落棒試驗的數(shù)據(jù)代入計算程序后,發(fā)現(xiàn)每臺機(jī)組的每個棒組的落棒數(shù)據(jù)都有各自不同的特點。根據(jù)不同棒組數(shù)據(jù)的特點添加了自動邏輯判斷語句,使得落棒試驗的數(shù)據(jù)更加精確。
將D113/D213/L107/L206/L207/L108/D214各次大修落棒數(shù)據(jù)與手工計算出的數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,二者最大偏差在20 ms以內(nèi),平均偏差在3 ms以內(nèi),表明該計算程序既滿足了4臺機(jī)組所有棒組的通用性,又保證了計算結(jié)果的準(zhǔn)確性。
以L206大修落棒試驗數(shù)據(jù)為例,通過全部61組棒束的數(shù)據(jù)驗證,計算程序可以在短時間內(nèi)計算出T4、T5、T6,程序計算結(jié)果與原來人工畫線計算得到的結(jié)果基本一致,全部棒組T4/T5/T6平均值偏差在±2 ms左右,T5+T6平均值偏差為3.1 ms,與各項限值相比偏差非常小。利用該程序首次對控制棒最大感應(yīng)電壓及控制棒在緩沖器內(nèi)的振蕩次數(shù)等數(shù)值進(jìn)行了計算統(tǒng)計。該計算程序為落棒試驗數(shù)據(jù)自動化處理提供了有力支持,更重要的是為控制棒的異常預(yù)警和故障分析提供了更加全面的參考依據(jù)。
相比過去的試驗數(shù)據(jù)處理方法,該自動化計算程序應(yīng)用于落棒試驗后有以下幾個優(yōu)點:
(1)提供了更加全面的控制棒落棒數(shù)據(jù),該程序不僅可以計算出控制棒落棒過程中的各段時間和控制棒感應(yīng)電壓、振蕩次數(shù)等數(shù)據(jù),而且還能根據(jù)不同的需求任意添加語句,得到更全面的數(shù)據(jù),為控制棒的異常預(yù)警、故障判斷、原因分析提供更有力的幫助。
(2)將試驗數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,如果發(fā)現(xiàn)有異常變化,可以根據(jù)這些異常數(shù)據(jù)對控制棒的狀態(tài)進(jìn)行初步分析,判斷控制棒可能出現(xiàn)哪一類的問題(例如T6異常增大可能是燃料組件變形或控制棒腫脹導(dǎo)致),并及時向相關(guān)專業(yè)提出預(yù)警信息,建議在下次大修中對出現(xiàn)異常數(shù)據(jù)的棒組進(jìn)行重點檢查,防止缺陷進(jìn)一步惡化。
(3)試驗數(shù)據(jù)便于保存和對比。將試驗數(shù)據(jù)的保存介質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)殡娮佑涗?,為試驗?shù)據(jù)的保存、歷史數(shù)據(jù)的查閱、各次試驗數(shù)據(jù)的對比分析,以及控制棒異常信息的判斷和預(yù)警都提供了極大的便利。
(4)提高了落棒時間的精確性。原方法在記錄紙上畫線時精確度不夠,在讀取時間時不可避免地存在隨機(jī)誤差,而在計算程序中則不存在這些誤差,精確性得以大大提高。
(5)節(jié)約了大修關(guān)鍵路徑時間和試驗人員數(shù)量。原方法要得到落棒時間需經(jīng)過采集數(shù)據(jù)——打印記錄紙——畫線——讀取過程,所需時間為5~10 min;而現(xiàn)在從采集數(shù)據(jù)到導(dǎo)入數(shù)據(jù)再到計算落棒時間,計算機(jī)只需十幾秒,大大節(jié)約了大修關(guān)鍵路徑時間,另外也可節(jié)約畫線讀數(shù)方面的試驗人員數(shù)量。
落棒試驗作為一項針對控制棒安全性能的試驗,對堆芯的安全保護(hù)功能起著重要的作用。改進(jìn)后的落棒試驗增加了檢查項目,豐富了落棒試驗的內(nèi)容,為控制棒狀態(tài)的監(jiān)測和預(yù)警提供了一種新的思路、方法及手段,為控制棒的檢查和更換提供了重要依據(jù)。
[1] 蘇林森,等 .900MW壓水堆核電站系統(tǒng)與設(shè)備[M].北京:原子能出版社,2007.