王志華
[摘 要]隨著電子技術(shù)的發(fā)展,電工新技術(shù)不斷涌現(xiàn),新型開關(guān)器件,新型控制技術(shù)和控制方法使原來(lái)控制復(fù)雜的系統(tǒng)變得簡(jiǎn)單,使設(shè)備的許多功能都比較容易實(shí)現(xiàn),并且電氣控制系統(tǒng)簡(jiǎn)潔、可靠、成本低。下面以PLC對(duì)原德國(guó)進(jìn)口銑床進(jìn)行技術(shù)改造為例,介紹電氣控制系統(tǒng)改造的具體方法。技術(shù)改造后,該控制系統(tǒng)硬件電路得到了簡(jiǎn)化,提高了整個(gè)電氣系統(tǒng)的工作性能和機(jī)床的工作效率。
[關(guān)鍵詞]德國(guó)立式銑床;PLC;消磁;電磁離合器;方向控制
該機(jī)床是70年從德國(guó)進(jìn)口,代表當(dāng)時(shí)先進(jìn)機(jī)床制造技術(shù),其控制方法與國(guó)內(nèi)控制方法有很大不同,在其控制系統(tǒng)上為了減少該機(jī)床機(jī)械結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性,大量采用電氣控制技術(shù),相對(duì)國(guó)內(nèi)同型機(jī)床具有機(jī)械機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)潔、精度高、控制靈活、功能齊全、操作方便等特點(diǎn)。是我廠主要生產(chǎn)設(shè)備,為學(xué)校的發(fā)展做出了很大貢獻(xiàn)。但是由于電氣控制系統(tǒng)過(guò)于發(fā)雜,加上幾十年的運(yùn)行,電氣控制系統(tǒng)嚴(yán)重老化,原生產(chǎn)廠家配件早已停產(chǎn),無(wú)元器件供應(yīng),已不能正常工作。學(xué)校多次組織對(duì)其進(jìn)行修復(fù),但效果均不太好,致使該設(shè)備一直不能正常使用??粗鴥r(jià)值十幾萬(wàn)的進(jìn)口設(shè)備,生產(chǎn)不能滿足,下決心對(duì)其使用電工新技術(shù)進(jìn)行技術(shù)改造。首先對(duì)該設(shè)備的控制系統(tǒng)原理加以分析,由于時(shí)間久遠(yuǎn),該設(shè)備的技術(shù)資料已丟失,只能根據(jù)機(jī)械結(jié)構(gòu)和控制方法重新進(jìn)行設(shè)計(jì)電氣控制系統(tǒng)。為了滿足控制要求,通過(guò)對(duì)該機(jī)床解剖、檢測(cè),弄清楚其控制原理,利用PLC控制功能強(qiáng)大來(lái)實(shí)現(xiàn)。
1機(jī)床解剖分析
立式銑床是一種通用的多用途機(jī)床,由于該機(jī)床與國(guó)內(nèi)同類機(jī)床最大的不同在于該機(jī)床的方向控制,改造成功與否就在于方向能否控制好,所以改造的難點(diǎn)和重點(diǎn)就在于此。通過(guò)解剖發(fā)現(xiàn)該機(jī)床的三個(gè)坐標(biāo)方向控制是采用一個(gè)電機(jī)正反轉(zhuǎn)和三個(gè)方向電磁離合器來(lái)實(shí)現(xiàn)的。通過(guò)不同電磁離合器得電來(lái)控制三個(gè)坐標(biāo)方向(上下、左右、前后)。為了實(shí)現(xiàn)走刀與快移又增加了兩個(gè)離合器來(lái)分別控制,所以該機(jī)床的方向控制就多大5個(gè)離合器。搞清楚工作原理就用PLC的強(qiáng)大功能通過(guò)編程就很容易實(shí)現(xiàn)。另外在改造過(guò)程中,我們通過(guò)大量走訪,了解到該設(shè)備的前幾次改造失敗的原因,是在于離合器聯(lián)動(dòng)問(wèn)題一直得不到解決。由于電磁離合器材料的特殊性,使用一段時(shí)間后,產(chǎn)生了大量的剩磁,使離合器斷電后不能徹底打開,甚至造成聯(lián)動(dòng),產(chǎn)生安全隱患。為此我們加入了消磁系統(tǒng),利用PLC控制把消磁電源接入,每次離合器斷電,消磁電源都接入數(shù)秒,自動(dòng)對(duì)離合器消磁,取得了較好的效果,消除了事故隱患。另外通過(guò)走訪操作過(guò)機(jī)床的老同志了解到該機(jī)床三個(gè)坐標(biāo)方向快移速度設(shè)計(jì)太快,操作控制比較難,而且由于移動(dòng)速度過(guò)快還發(fā)生了碰破機(jī)床工作臺(tái)的事故。為此我們?cè)O(shè)計(jì)了制動(dòng)電源,用PLC來(lái)控制,實(shí)現(xiàn)了制動(dòng)快速,制動(dòng)準(zhǔn)確的目的。
2 PLC控制系統(tǒng)分析與設(shè)計(jì)
2.1改造方法
對(duì)德國(guó)立式銑床進(jìn)行電氣控制線路的PLC改造,主要是改造控制電路。對(duì)電源電路、主電路及照明電路都做了重新設(shè)計(jì)。由于加入消磁電源和能耗制動(dòng),故增加了變壓器的輸出組數(shù)。輸入380V,輸出有一組220V供給PLC電源和接觸器電源,輸出一組36V通過(guò)半波整流作為能耗制動(dòng)電源,輸出兩組24V,一組通過(guò)整流作為電磁離合器的電源,另外經(jīng)過(guò)穩(wěn)壓濾波作為中間繼電器電源,另一組一端接地作為消磁電源和照明電源。
2.2PLC硬件設(shè)計(jì)
該立式銑床控制系統(tǒng)輸入點(diǎn)數(shù)為23點(diǎn),輸出為12點(diǎn),根據(jù)輸入輸出點(diǎn)的數(shù)量,選用了三菱FX2N-48MR型PLC。PLC外部接線圖如圖1所示,接觸器電路如圖2所示,離合器電路如圖3所示。
2.3PLC程序設(shè)計(jì)
根據(jù)解剖分析立式銑床的動(dòng)作要求,該程序分為幾個(gè)部分:
第一部分,主軸電機(jī)的啟動(dòng)停止與正反轉(zhuǎn)控制。當(dāng)按下主軸正向按鈕,繼電器Y00得電,接觸器KM1得電,電機(jī)正轉(zhuǎn);當(dāng)按下主軸反轉(zhuǎn)按鈕,繼電器Y01得電,接觸器KM2得電,電機(jī)反轉(zhuǎn)。當(dāng)按下主軸停車按鈕,主軸停車,主軸剎車離合器接通數(shù)秒后自動(dòng)斷開。
第二部分,工作臺(tái)六個(gè)方向控制。這是一個(gè)非常重要的部分,是PLC程序設(shè)計(jì)的重點(diǎn)和難點(diǎn)。當(dāng)按下上升按鈕時(shí),繼電器Y02得電,進(jìn)給電機(jī)正轉(zhuǎn),同時(shí)繼電器Y10得電,上下方向離合器得電,工作臺(tái)上升。其他各方向與此相同,再次不在累述。
第三部分,工作臺(tái)自動(dòng)與快移。當(dāng)自動(dòng)按鈕接通時(shí),繼電器Y06得電,自動(dòng)離合器得電,配合方向按鈕工作臺(tái)自動(dòng)向某方向進(jìn)給。當(dāng)快移按鈕接通時(shí),繼電器Y07得電,快移離合器得電,配合方向按鈕工作臺(tái)向某方向電動(dòng)快速移動(dòng)。
第四部分,進(jìn)給電機(jī)制動(dòng)。為配合方向制動(dòng),在進(jìn)給電機(jī)制動(dòng)數(shù)秒過(guò)程中,方向離合器也需要保持得電對(duì)應(yīng)時(shí)間,以實(shí)現(xiàn)工作臺(tái)的快速制動(dòng)。
第五部分,各方向離合器的消磁。在進(jìn)給電機(jī)制動(dòng)接觸后,對(duì)各方向離合器消磁數(shù)秒,為啟動(dòng)其他方向運(yùn)動(dòng)做準(zhǔn)備。同時(shí)在制動(dòng)和消磁過(guò)程中,各方向按鈕無(wú)效。
通過(guò)以上各種技術(shù)措施,和合理正確的編程,最終成功地改造了該設(shè)備,使老設(shè)備重新煥發(fā)青春,為國(guó)家和學(xué)校節(jié)約了十幾萬(wàn)的設(shè)備更新經(jīng)費(fèi),滿足了學(xué)校教學(xué)生產(chǎn)的需要。利用PLC對(duì)老舊設(shè)備進(jìn)行改造后,實(shí)現(xiàn)了外圍部件少、接線方便、控制簡(jiǎn)單的目的。PLC工作穩(wěn)定可靠,抗干擾能力強(qiáng),可大大減輕控制系統(tǒng)故障率,提高整機(jī)利用效率。
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