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      淺論煉油廠氣脫硫化氫工藝

      2012-04-29 09:42:11謝清
      科技資訊 2012年24期
      關(guān)鍵詞:胺液干氣脫硫劑

      謝清

      摘要:煉油技術(shù)的發(fā)展和提高致使煉油過程中的硫含量逐漸增大,煉油廠以及相關(guān)石油產(chǎn)品的脫硫工藝逐漸成為了石油企業(yè)的重要工藝和關(guān)鍵技術(shù),通過對(duì)脫硫溶劑的選擇以及減少胺液跑損以及建立完善的脫硫化氫系統(tǒng)結(jié)構(gòu)等措施來實(shí)現(xiàn)對(duì)煉油廠氣的脫硫,達(dá)到了較好的效果,在提高了煉油廠企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的前提之下同時(shí)也實(shí)現(xiàn)了環(huán)境保護(hù),為類似煉油廠氣脫硫化氫工藝的研究和應(yīng)用提供了參考的經(jīng)驗(yàn)。

      關(guān)鍵詞:煉油廠氣脫硫化氫工藝

      中圖分類號(hào):TE624 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2012)08(c)-0085-01

      隨著當(dāng)前煉油企業(yè)對(duì)煉油技術(shù)的不斷研究和升級(jí),渣油在煉油過程中所摻雜的比例逐步增加,煉油企業(yè)的相關(guān)裝置廠氣硫化氫的含量也逐漸增加,為煉油廠以及當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境造成了一定的壓力,同時(shí)也影響了企業(yè)石油產(chǎn)品的優(yōu)化升級(jí)。由此可了解到,對(duì)煉廠氣以及石油產(chǎn)品的脫硫工藝逐漸成為了企業(yè)重視的重要工藝,同時(shí)也是保證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵技術(shù)。煉廠氣的脫硫效果不好,將不利于下道工序的加工,不利于環(huán)境保護(hù)以及造成加工設(shè)備的腐蝕等。煉廠氣中硫含量的不同導(dǎo)致了不同企業(yè)具有不同的脫硫工藝。硫的含量較低時(shí),可通過簡(jiǎn)單的堿洗則可實(shí)現(xiàn)脫硫,而當(dāng)硫的含量逐漸提高,若是使用堿洗將導(dǎo)致脫硫處理的成本過高。當(dāng)前,大多數(shù)都使用HZS,胺法脫硫化氫以及催化氧化法等工藝實(shí)現(xiàn)煉廠氣的脫硫。

      1選擇溶劑

      脫硫工藝中的類型應(yīng)選擇環(huán)保、節(jié)能和經(jīng)濟(jì)的溶劑。隨著脫硫工藝的發(fā)展,脫硫劑從MEA、DEA逐漸向著復(fù)合型的溶劑發(fā)展,例如MDEA,復(fù)合型的溶劑脫硫效果較好。選擇性佳且性能穩(wěn)定,不容易降解、發(fā)泡,具有較高的酸性氣負(fù)荷性,同時(shí)能耗較低,使用便利。一般在復(fù)合型MDEA使用的基礎(chǔ)上添加一定的添加劑作為脫硫劑。在脫硫劑的選擇過程中,不但應(yīng)注重溶劑的質(zhì)量以及適應(yīng)的場(chǎng)合,更應(yīng)注意其發(fā)泡的高度以及消泡的時(shí)間。不同品質(zhì)的脫硫劑發(fā)泡高度相差較大,高度越大,消泡所需要的時(shí)間就越長(zhǎng),那么所需要的帶胺量也就有所增加,容易導(dǎo)致胺液的泡損,提高了生產(chǎn)的成本。由此,對(duì)溶劑的選擇十分重要。

      溶劑濃度的選擇又是另一項(xiàng)重要的指標(biāo)。由于復(fù)合型的MDEA粘度較小,對(duì)輸送影響較小,同時(shí)腐蝕性也較小,從理論上而言,MDEA使用濃度可達(dá)到50%。但由于溶劑種類不同,生產(chǎn)流程以及生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計(jì)等多方面的原因,溶劑濃度較高時(shí)較為嚴(yán)重,胺液跑損較大。但只要選擇了合適種類的溶劑,從而在實(shí)際的流程設(shè)計(jì)和過程中盡量減少發(fā)泡,通過提高溶劑濃度,減少溶劑的循環(huán)量,最終降低了工程項(xiàng)目的投資,減少了生產(chǎn)的成本。

      2減輕胺液跑損

      2.1 預(yù)處理原料

      在進(jìn)入凈化系統(tǒng)前,應(yīng)首先經(jīng)過預(yù)處理系統(tǒng)排除原料中的雜質(zhì),進(jìn)入吸收塔的雜質(zhì)容易導(dǎo)致溶劑的發(fā)泡現(xiàn)象。而干氣最為關(guān)鍵的處理設(shè)備在于冷卻器以及帶有泡沫裝置的分離器,可有效脫離出中烴類,通過將過濾器以及分離器聯(lián)合起來使用,有效提高液體以及固體雜質(zhì)的分離。例如,原料氣中不僅具有HZS以及CO,同時(shí)還具有HCN、HCI以及氨、天然氣、焦化干氣等,在進(jìn)入吸收塔前,應(yīng)設(shè)置水洗塔,那么則可減少雜質(zhì)進(jìn)入主系統(tǒng)而導(dǎo)致在脫硫過程中造成的障礙,而液化的石油氣,則可通過體積較大的沉降罐實(shí)現(xiàn)重組分烴類的分離,防止重?zé)N類進(jìn)入吸收系統(tǒng)。

      2.2 控制操作溫度

      胺吸收HZS或者CO的化學(xué)反應(yīng)為放熱反應(yīng),而較低的溶劑溫度有利于吸收反應(yīng)的進(jìn)行。但加入吸收系統(tǒng)的溶劑溫度的確定還應(yīng)考慮到防止氣體當(dāng)中的重?zé)N冷凝而導(dǎo)致的溶劑發(fā)泡現(xiàn)象,甚至對(duì)正常的生產(chǎn)產(chǎn)生了障礙,而對(duì)于干氣吸收塔,為了防止溶劑溫度過低而導(dǎo)致的干氣中重?zé)N冷凝,溶劑發(fā)泡,應(yīng)將溫度設(shè)定為高于干氣溫度的5~10℃。對(duì)于液化的石油氣而言,溫度的控制是十分重要且關(guān)鍵的,合適的溫度能保證胺以及LPG的分離效果最佳,從而有效減少了煉廠氣中胺的夾帶量。貧液的溫度控制應(yīng)保持與LPG界面有2×10-3Pa·s的粘度,從而保證了分離反應(yīng)的持續(xù)進(jìn)行。

      2.3 選擇合適的過濾系統(tǒng)

      胺法凈化系統(tǒng)中,最為重要的操作單元是溶劑的過濾系統(tǒng),通過正常的過濾,溶劑的發(fā)泡趨勢(shì)可降低到最小,機(jī)械過濾的方式可將產(chǎn)品中的雜質(zhì)脫離出來,從而避免了由于顆粒物的雜質(zhì)而導(dǎo)致的發(fā)泡腐蝕以及不合格的產(chǎn)品現(xiàn)象,可使用活性炭的過濾器吸附夾帶烴類,游離鐵以及阻泡劑等,同時(shí)也能有效實(shí)現(xiàn)腐蝕劑、發(fā)泡劑和色素的脫離。為了實(shí)現(xiàn)富液的全過濾要求,通過設(shè)置精度為50μm的機(jī)械過濾器,從而避免了富液中包括較多的雜質(zhì),同時(shí)在解吸塔的高溫作用下將導(dǎo)致溶劑熱降解以及吸收塔內(nèi)部的發(fā)泡現(xiàn)象。在開工初期管線以及設(shè)備中的灰渣等雜質(zhì)以及脫硫后期產(chǎn)生的大量腐蝕產(chǎn)物帶入了吸收系統(tǒng),從而導(dǎo)致了發(fā)泡現(xiàn)象。應(yīng)通過貧溶液全過濾,第一級(jí)機(jī)械的過濾精度設(shè)置為50μm,而二級(jí)機(jī)械過濾器的精度則提高了很多,設(shè)置為5~10μm。

      采取貧溶液的全過濾將在很大程度上增加生產(chǎn)項(xiàng)目的投資,但對(duì)于維持脫硫系統(tǒng)的持續(xù)正常運(yùn)行,減少胺液的跑損而言是十分必要的。同時(shí)也應(yīng)重視活性炭種類的選擇和定期的更換,果殼、椰子殼以及普通的煤質(zhì)等具有較大的吸附性能差異,高碘值的活性炭尤為適合脫硫溶劑的過濾,由此可了解到,脫硫溶劑過濾可使用褐煤或者煙煤基炭。同時(shí)根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)狀況實(shí)現(xiàn)對(duì)活性炭的定期更換,從而保證其過濾的效果。

      2.4 減少凈化煉廠氣帶胺

      在吸收塔頂凈化煉廠氣過程中,容易夾帶胺液,從而導(dǎo)致了胺液的跑損,可通過設(shè)置有效的分離設(shè)備,減少胺液的損失現(xiàn)象。LPG胺液跑損現(xiàn)象相對(duì)于干氣而言較為嚴(yán)重,一般可使用稀胺水溶液進(jìn)行循環(huán)的洗滌,同時(shí)以體積較大的沉降罐進(jìn)行沉降分離,從而在很大程度上減少了胺液的損失,但這種方式的運(yùn)行成本較高,也需要較大的面積。

      參考文獻(xiàn)

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      [3] 張春燕,劉宇紅,趙文輝.生物脫硫技術(shù)在煉廠氣中的應(yīng)用[J].化學(xué)工業(yè),2008(3).

      [4] 程豪奇,王秋靈,裴季紅.脫硫化氫汽提塔塔頂腐蝕原因分析與對(duì)策[J].石油化工環(huán)境保護(hù),2006(3).

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