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      HLA855-LJ-505型水輪機(jī)主軸密封漏水處理

      2012-06-15 01:10:28陳俊中高順
      湖南電力 2012年5期
      關(guān)鍵詞:渾水密封環(huán)浮動(dòng)

      陳俊中,高順

      (1.五凌電力有限公司三板溪水電廠,貴州錦屏556700;2.國(guó)電大武口熱電有限公司,寧夏銀川753000)

      三板溪水電廠位于沅水干流上游清水江中下游,為沅水上唯一具有多年調(diào)節(jié)性能的龍頭水電廠。電廠屬地下式廠房,安裝有4臺(tái)混流式水輪發(fā)電機(jī)組,總裝機(jī)容量1 000 MW。#1機(jī)組水輪機(jī)型號(hào)HLA855-LJ-505,額定出力256.5 MW。機(jī)組的主軸密封為端面恒壓自調(diào)節(jié)式密封結(jié)構(gòu),自投產(chǎn)以來就存在漏水量大的問題。2007年#1機(jī)組檢修期間對(duì)主軸密封進(jìn)行了解體檢查,更換了聯(lián)軸螺栓保護(hù)罩止口處偏小的密封條,也未見主軸密封漏水量減小。且2010年水位上漲后,該機(jī)組主軸密封漏水量又有明顯增加。

      1 主軸密封結(jié)構(gòu)及工作原理

      如圖1所示,主軸密封形式為端面恒壓自調(diào)節(jié)式主軸密封,由轉(zhuǎn)動(dòng)部件與固定部件組成,轉(zhuǎn)動(dòng)部件抗磨環(huán)利用螺栓固定安裝于聯(lián)軸螺栓保護(hù)罩上。密封環(huán)上開有環(huán)形密封水腔,用螺栓固定于浮動(dòng)環(huán)下方。浮動(dòng)環(huán)上部與導(dǎo)向環(huán)之間裝有數(shù)個(gè)彈簧,利用導(dǎo)向環(huán)上的壓緊螺母將彈簧壓在工作密封環(huán)上,使工作密封環(huán)與抗磨環(huán)緊密封接觸。浮動(dòng)環(huán)沿導(dǎo)向環(huán)內(nèi)邊上下浮動(dòng),用來補(bǔ)償密封環(huán)的磨損量,并通過定位板固定在特定位置限制機(jī)械磨損量。同時(shí),浮動(dòng)環(huán)內(nèi)鉆有6個(gè)通孔,引入清潔水使工作密封環(huán)與抗磨環(huán)之間形成潤(rùn)滑水膜。

      圖1 主軸密封結(jié)構(gòu)圖

      水輪機(jī)運(yùn)行時(shí),轉(zhuǎn)輪室內(nèi)的壓力渾水經(jīng)過轉(zhuǎn)輪上迷宮環(huán)、頂蓋與聯(lián)軸螺栓保護(hù)罩之間的間隙,進(jìn)入聯(lián)軸螺栓保護(hù)罩與主軸密封箱形成的渾水腔內(nèi),在渾水腔內(nèi)形成一定的壓力。主軸密封潤(rùn)滑水經(jīng)過浮動(dòng)密封環(huán)內(nèi)孔進(jìn)入工作密封環(huán)與抗磨環(huán)所形成的空腔內(nèi)分2部分流出,一部分經(jīng)過工作密封塊與抗磨環(huán)之間的間隙流到渾水腔,另一部分則流向清潔水腔。當(dāng)水流在工作密封塊與抗磨環(huán)之間流動(dòng)時(shí),會(huì)形成0.04~0.10 mm厚的潤(rùn)滑水膜,利用水分子的張力封水,使轉(zhuǎn)輪上迷宮環(huán)處漏水受到阻礙,不能直接流向頂蓋,從而達(dá)到封水效果。另外潤(rùn)滑水膜使工作密封塊與抗磨環(huán)在轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)不發(fā)生直接接觸,且清潔水壓力大于渾水腔內(nèi)渾水的壓力,渾水不會(huì)進(jìn)入摩擦面,清潔水在摩擦面間流動(dòng)時(shí)對(duì)密封起到潤(rùn)滑與冷卻的作用。

      2 漏水原因分析

      2.1 工作密封環(huán)磨損嚴(yán)重

      主軸密封密封環(huán)材質(zhì)為THORDONSXL,該材質(zhì)為高分子聚合物,具備自潤(rùn)滑性能,但機(jī)組長(zhǎng)期運(yùn)行,密封環(huán)可能磨損嚴(yán)重,致使密封環(huán)與抗磨環(huán)之間間隙過大,密封環(huán)不能與抗磨環(huán)緊密接觸,主軸密封潤(rùn)滑水在密封環(huán)與抗磨環(huán)不能有效地形成密封水膜,從而導(dǎo)致密封失效。

      2.2 潤(rùn)滑水壓力過高或彈簧預(yù)緊力過小

      機(jī)組主軸密封正常運(yùn)行時(shí)潤(rùn)滑水壓力為0.35~0.42 MPa,若彈簧預(yù)緊力偏小或潤(rùn)滑水壓力過高,主軸密封潤(rùn)滑水上浮力遠(yuǎn)大于彈簧預(yù)緊力和密封環(huán)自身重量以及渾水腔密封水壓力,可能造成工作密封環(huán)上抬過高,致使密封接觸面間不能形成水膜,導(dǎo)致密封失效,主軸密封正常漏水量隨之增大,當(dāng)漏水量大于集水箱排水量的漏水量時(shí),經(jīng)過主軸密封集水箱上蓋板與水輪機(jī)軸之間的間隙甩出。

      2.3 滑動(dòng)環(huán)與導(dǎo)向環(huán)之間密封損壞

      滑動(dòng)環(huán)沿導(dǎo)向環(huán)上下浮動(dòng)通過Φ8 mm橡膠密封條進(jìn)行密封,防止渾水腔內(nèi)水大量涌入清潔水腔。若密封條損壞,渾水腔內(nèi)的渾水大量涌入主軸密封集水箱,并沿主軸密封上蓋板與水輪機(jī)軸之間的間隙甩出,直接表現(xiàn)為主軸密封漏水偏大。

      2.4 密封環(huán)、抗磨環(huán)結(jié)合面錯(cuò)位或間隙過大

      主軸密封密封環(huán)由2塊拼接而成、抗磨環(huán)由4塊不銹鋼抗磨板組成。當(dāng)密封環(huán)、抗磨環(huán)結(jié)合面錯(cuò)位或間隙過大,進(jìn)入密封環(huán)壓力水腔的壓力水可能沿間隙滲入主軸密封集水箱,當(dāng)滲水量大于集水箱排水量時(shí),多余的水就會(huì)由主軸密封集水箱上蓋板與水輪機(jī)軸之間的間隙甩出。

      2.5 水輪機(jī)聯(lián)軸螺栓保護(hù)罩處密封損壞

      水輪機(jī)聯(lián)軸螺栓保護(hù)罩與法蘭外沿設(shè)計(jì)為Φ6 mm橡膠條進(jìn)行密封,因密封條與密封槽配合不好或磨損、老化等原因?qū)е旅芊馐В瑢?dǎo)致水輪機(jī)聯(lián)軸螺栓保護(hù)罩內(nèi)大量進(jìn)水,并沿水輪機(jī)大軸進(jìn)入集水箱,從而導(dǎo)致密封水箱大量漏水。

      2.6 滑動(dòng)環(huán)卡阻

      主軸密封滑動(dòng)環(huán)因定位銷、壓板松動(dòng),當(dāng)抗磨環(huán)與密封環(huán)之間未形成水膜,會(huì)造成滑動(dòng)環(huán)位移和偏斜,導(dǎo)致密封環(huán)與抗磨環(huán)不能有效接觸,部分區(qū)域間隙偏大,從而引起密封水大量泄漏。

      3 解體檢查與處理

      3.1 解體檢查主要步驟

      (1)拆除工作密封塊磨損指示裝置、主軸密封清潔水箱及潤(rùn)滑水供排水管路,拆除彈簧堵頭;

      (2)將密封水箱上蓋緊固螺栓拆除后,安裝專用工具,用千斤頂頂起并放置枕木上;

      (3)測(cè)量工作密封環(huán)、抗磨環(huán)磨損情況,用刀口尺檢查工作密封環(huán)、抗磨環(huán)結(jié)合面情況;

      (4)用千斤頂頂起浮動(dòng)環(huán)后、拆除定位板,將浮動(dòng)環(huán)緩慢下放置枕木上;

      (5)更換浮動(dòng)環(huán)與導(dǎo)向環(huán)之間的密封條,并進(jìn)行導(dǎo)向環(huán)接觸面除銹處理;

      (6)拆除彈簧,測(cè)量其預(yù)緊力、壓縮量,更換合理的彈簧;

      (7)在抗磨環(huán)上部±X,±Y方向各布置1塊百分表,測(cè)量抗磨環(huán)平面跳度;

      (8)用千斤頂、枕木將浮動(dòng)環(huán)緩慢頂起后裝復(fù)浮動(dòng)環(huán)定位板及彈簧堵頭;

      (9)裝復(fù)主軸密封清潔水箱及潤(rùn)滑水供排水管路,但不裝復(fù)清潔水箱上蓋板;

      (10)在浮動(dòng)環(huán)上部±X,±Y方向各布置1塊百分表;

      (11)重復(fù)3次開啟關(guān)閉主軸密封備用潤(rùn)滑水閥門,分別讀取百分表讀數(shù),并做記錄;

      (12)根據(jù)百分表讀取數(shù)據(jù)及主軸密封漏水量決定是否調(diào)整水量及水壓。

      3.2 檢查測(cè)量數(shù)據(jù)

      (1)工作密封環(huán)磨損量?jī)H為0.3 mm,離磨損最大量12 mm存在較大空間;

      (2)通過與備品比較,彈簧壓縮正常,彈簧預(yù)緊力、壓縮量滿足要求;

      (3)在滑動(dòng)環(huán)上浮量試驗(yàn)中,主軸滑動(dòng)環(huán)未發(fā)生任何上浮。對(duì)主軸密封進(jìn)行解體檢查發(fā)現(xiàn),主軸密封滑動(dòng)環(huán)其中一側(cè)定位銷脫落、另一側(cè)定位銷卡死,滑動(dòng)環(huán)上部彈簧出現(xiàn)偏斜現(xiàn)象;

      (4)在機(jī)組檢修期間,對(duì)機(jī)組進(jìn)行盤車測(cè)量主軸密封抗磨環(huán)平面跳動(dòng)為0.32 mm,高于標(biāo)準(zhǔn)值0.1 mm,同時(shí),4塊抗磨板結(jié)合部位出現(xiàn)錯(cuò)口。

      3.3 結(jié)論及處理

      經(jīng)分析,#1機(jī)組主軸密封漏水的主要原因?yàn)榭鼓グ灏惭b精度不夠,造成密封環(huán)與抗磨環(huán)不能緊密接觸;密封環(huán)與抗磨環(huán)之間未形成有效水膜,導(dǎo)致滑動(dòng)環(huán)與密封環(huán)跟隨抗磨板發(fā)生轉(zhuǎn)動(dòng)而造成滑動(dòng)環(huán)定位銷卡死和松動(dòng),造成滑動(dòng)環(huán)出現(xiàn)位移與偏斜,使得密封環(huán)與抗磨環(huán)形成較大間隙,引發(fā)主軸密封大量漏水。處理方法如下:

      (1)對(duì)抗磨環(huán)平面進(jìn)行研磨,在抗磨板接口處封填環(huán)氧樹脂并打磨平整,通過百分表測(cè)量抗磨環(huán)平面跳度≤0.08 mm滿足標(biāo)準(zhǔn)要求;

      (2)將滑動(dòng)環(huán)壓板重新緊固、定位銷進(jìn)行更換,并將定位銷進(jìn)行點(diǎn)焊固定,防止定位銷再次發(fā)生脫落。

      4 結(jié)束語(yǔ)

      經(jīng)處理后經(jīng)實(shí)際運(yùn)行檢查,主軸密封漏水問題得到有效遏制。從三板溪水電廠主軸密封漏水處理可知,通過改變主軸密封動(dòng)環(huán)與靜環(huán)的接觸精度可以改善主軸密封漏水大的狀況。

      〔1〕劉云.水輪發(fā)電機(jī)故障處理與檢修〔M〕.北京:中國(guó)水利水電出版社,2002.

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