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      南熱600 MW超臨界機(jī)組回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器改造

      2012-07-03 07:05:30張光
      電力工程技術(shù) 2012年1期
      關(guān)鍵詞:板型熱端風(fēng)溫

      張光

      (江蘇南熱發(fā)電有限責(zé)任公司,江蘇 南京 210035)

      傳熱元件是影響回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器傳熱效果的關(guān)鍵因素,傳熱效果偏低,冷風(fēng)和高溫?zé)煔獠荒茌^好進(jìn)行熱交換,使得排煙溫度增加,熱一、二次風(fēng)溫均較低,從而導(dǎo)致鍋爐效率降低[1]。因此,提高空氣預(yù)熱器的傳熱效果,可以降低排煙溫度,提高熱一、二次風(fēng)溫度,有效提高鍋爐效率,降低發(fā)電煤耗,提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)性。

      1 設(shè)備概述

      江蘇南熱發(fā)電有限責(zé)任公司(簡稱南熱)2×600 MW超臨界機(jī)組HG-1965/25.4-YM5型鍋爐是哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司(簡稱哈鍋)設(shè)計(jì)、制造的。鍋爐為一次中間再熱、超臨界壓力變壓運(yùn)行帶內(nèi)置式再循環(huán)泵啟動系統(tǒng)的直流鍋爐,單爐膛、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼架、全懸吊結(jié)構(gòu)、π型布置。鍋爐島為露天布置。鍋爐同步安裝SCR脫硝裝置。鍋爐設(shè)計(jì)煤種為神府煤,校核煤種為淮南煤。

      南熱2×600 MW超臨界機(jī)組鍋爐空氣預(yù)熱器采用哈鍋預(yù)熱器公司生產(chǎn)的三分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器,型號為:31.5-VI(T)-1850-SMR空氣預(yù)熱器。傳熱元件分兩層布置,熱端傳熱元件采用0.5 mm厚碳鋼鋼板,DU3板型布置,熱端所有傳熱元件高度為950 mm;冷端傳熱元件采用0.8 mm鋼板兩面涂搪瓷,涂搪瓷后總厚度為1.2 mm,DFC板型布置,冷端所有傳熱元件高度900 mm。冷、熱端傳熱元件均采用模式布置,共分48小倉,與冷、熱端扇形板形成雙、三密封。

      2 運(yùn)行情況分析

      南熱1號機(jī)組于2010年1月21日通過168 h試運(yùn)行,投運(yùn)后一直存在排煙溫度較高的問題。2010年夏季,排煙溫度經(jīng)常達(dá)到150℃以上,最高達(dá)170℃,嚴(yán)重影響脫硫系統(tǒng)的安全運(yùn)行,同時使得鍋爐效率降低,發(fā)電煤耗增加。對1號鍋爐在2010年04月~12月期間A/B側(cè)空氣預(yù)熱器進(jìn)口和出口的相關(guān)參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),如表1所示。從表1可看出,空氣預(yù)熱器進(jìn)口煙溫基本正常,而排煙溫度相對較高,熱一、二次風(fēng)溫則相對較低,由此推斷空氣預(yù)熱器的傳熱效果較低。2010年6月邀請江蘇方天電力技術(shù)有限公司對1號機(jī)組進(jìn)行了性能試驗(yàn),燃用接近設(shè)計(jì)煤種的燃煤的條件下(如表2所示),試驗(yàn)結(jié)果和設(shè)計(jì)工況進(jìn)行了對比(如表3所示)。

      表1 改造前空氣預(yù)熱器進(jìn)口和出口相關(guān)參數(shù)

      表2 設(shè)計(jì)煤種和性能試驗(yàn)用煤的煤質(zhì)資料

      表3 設(shè)計(jì)工況和性能試驗(yàn)結(jié)果對比

      由表3可知,在BRL工況下,A/B空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率較小,空氣預(yù)熱器進(jìn)口煙氣溫度低于設(shè)計(jì)值16℃,排煙溫度反而高出設(shè)計(jì)值19℃,空氣預(yù)熱器出口一次風(fēng)溫低于設(shè)計(jì)值近30℃,出口二次風(fēng)溫低于設(shè)計(jì)值28.4℃。而且哈鍋空氣預(yù)熱器熱端采用DU3板型,該板型阻力小,傳熱效果相對較差??梢姡斐膳艧煖囟雀叩闹饕蚴强諝忸A(yù)熱器傳熱元件的傳熱效果不好,沒有達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

      3 改造方案的選擇

      為了降低排煙溫度,提高鍋爐效率,對空氣預(yù)熱器進(jìn)行改造調(diào)整。由于電廠燃煤煤質(zhì)變化較大,為保證制粉系統(tǒng)較高的一次風(fēng)混合溫度,預(yù)熱器旋轉(zhuǎn)方向仍然采用順轉(zhuǎn)方式 (即空氣側(cè)旋轉(zhuǎn)時先經(jīng)過一次風(fēng),再經(jīng)過二次風(fēng)的旋轉(zhuǎn)方向)。通過與哈鍋預(yù)熱器公司設(shè)計(jì)人員多次溝通,針對南熱現(xiàn)場實(shí)際情況提出以下3種改造方案。

      方案一:更換熱端傳熱元件,保留冷端傳熱元件,不對預(yù)熱器內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造。

      具體改造內(nèi)容:將DU3板型、高度950 mm的熱端傳熱元件改為FNC板型、高度1000 mm的傳熱元件。原DU3板型元件每臺爐(2臺預(yù)熱器)重量為183 t,更換后FNC板型重量約為222 t,換熱面積(8萬m2)增加20%左右。更換板型后,可使空氣流通路徑增加還能起到擾流作用。該方案可在改造前排煙溫度基礎(chǔ)上有效降低10℃以上。

      費(fèi)用:更換的FNC板型元件由哈鍋預(yù)熱器公司供貨,費(fèi)用約220萬元/臺,原DU3板型可由哈鍋預(yù)熱器公司回購,回購費(fèi)用在30萬~40萬元/臺,施工安裝費(fèi)用約30萬~40萬元/臺。每臺爐實(shí)際改造費(fèi)用約為220萬元。

      施工工期:由于該方案僅需更換熱端傳熱元件,不需要對預(yù)熱器內(nèi)部結(jié)構(gòu)做出改變,所以施工難度小,周期短。每臺爐施工工期約為15 d。

      方案二:更換熱端傳熱元件,保留冷端傳熱元件,并對預(yù)熱器內(nèi)部結(jié)構(gòu)做出改造。

      具體改造內(nèi)容:將原有DU3板型、高度950 mm的熱端傳熱元件改為FNC板型、高度1100 mm的傳熱元件。原DU3板型元件每臺(2臺預(yù)熱器)重量為183 t,更換后FNC板型重量約為248 t。更換后傳熱元件重量增加,換熱面積增加,并且由于板型原因可使空氣流通路徑增加還能起到擾流作用。可在改造前排煙溫度基礎(chǔ)上有效降低15℃左右。

      但由于增加傳熱元件高度超過設(shè)計(jì)值,需對預(yù)熱器內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,將熱端扇形板高度提升100 mm,部分零件也需重新制作。例如:扇形倉加高焊接鋼板,轉(zhuǎn)子徑向密封片、中心筒密封片、軸向密封片、轉(zhuǎn)子密封角鋼、旁路密封角鋼等重新加工、制作。增加其改造費(fèi)用和施工難度。

      費(fèi)用:更換的FNC板型元件由哈鍋預(yù)熱器公司供貨,成本費(fèi)用在245萬元/臺,原有DU3板型可由哈鍋預(yù)熱器公司回購,包括施工安裝費(fèi)用約60萬元/臺,需改造零部件成本費(fèi)用約50萬元,故每臺實(shí)際改造費(fèi)用約為320萬元。

      施工工期:由于該方案不僅需更換熱端傳熱元件,還需要對預(yù)熱器內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,所以施工難度大,周期長。每臺爐施工工期為36 d左右。

      方案三:降低冷端傳熱元件高度,更換熱端傳熱元件板型并增加熱端傳熱元件高度。

      由于是脫硝機(jī)組,更容易造成預(yù)熱器冷端低溫腐蝕,所以在正常排煙溫度時,冷端傳熱元件高度不能低于813 mm的設(shè)計(jì)下限,目前冷端傳熱元件高度為900 mm,且材質(zhì)為搪瓷鋼板,已滿足并接近設(shè)計(jì)高度,不宜改造。

      如果采用降低冷端元件高度來增加熱端傳熱元件高度,在不改變扇形倉高度的前提下,改造難度較高,工作量較大。有2種改造辦法:辦法一,需將所有熱端元件抽出并拆掉周向隔板,再重新焊接周向隔板裝入更換后的熱端元件盒;辦法二,與方案二內(nèi)容基本相同。以上2種辦法,在施工時間和難度上都較高。另,更換冷端傳熱元件成本較高,而該方案不僅需要更換冷端傳熱元件,而且熱端元件也需如方案一或方案二進(jìn)行更換和改造,總體費(fèi)用巨大。

      以上3種方案的總結(jié)對比如表4所示。綜合比較,結(jié)合2011年的1號機(jī)組C級檢修工期,選擇改造方案一。

      表4 改造方案對比

      4 改造效果

      2011年2月8日~3月1日,南熱1號機(jī)組進(jìn)行了一次C級檢修,利用檢修機(jī)會,對空氣預(yù)熱器按照方案一進(jìn)行了改造。改造后效果明顯:排煙溫度平均降低約10℃,熱一次風(fēng)溫提高約25℃,熱二次風(fēng)溫提高約30℃??諝忸A(yù)熱器改造后,對1號鍋爐在2011年3月~6月期間A/B側(cè)空氣預(yù)熱器進(jìn)、出口的相關(guān)參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),如表5所示。

      為了更好地評估空氣預(yù)熱器改造的效果,選取1號機(jī)組相對運(yùn)行工況較為相近(1號機(jī)組平均負(fù)荷均在530 MW)的2010年5月和2011年5月的運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行比對分析。

      (1)2010年5月1號機(jī)組空氣預(yù)熱器出口煙溫平均為145℃,2011年5月1號機(jī)組空氣預(yù)熱器出口煙溫平均為136℃,鍋爐排煙溫度降低9℃。

      (2)2010年5月1號機(jī)組空氣預(yù)熱器進(jìn)、出口煙溫差平均為187℃,2011年5月1號機(jī)組空氣預(yù)熱器進(jìn)、出口煙溫差平均為209℃,空氣預(yù)熱器進(jìn)、出口煙溫差提高約22℃。

      (3)2010年5月1號機(jī)組空氣預(yù)熱器出口熱一次風(fēng)溫平均為299℃,2011年5月1號機(jī)組空氣預(yù)熱器出口熱一次風(fēng)溫平均為323℃,空氣預(yù)熱器出口熱一次風(fēng)溫提高24℃。

      (4)2010年5月1號機(jī)組空氣預(yù)熱器出口熱二次風(fēng)溫平均為259℃,2011年5月1號機(jī)組空氣預(yù)熱器出口熱二次風(fēng)溫平均為294℃,空氣預(yù)熱器出口熱二次風(fēng)溫提高35℃。

      5 結(jié)束語

      南熱1號機(jī)組進(jìn)行空氣預(yù)熱器改造后,提高了熱端傳熱元件的傳熱效果,鍋爐排煙溫度降低約10℃,熱一次風(fēng)溫、熱二次風(fēng)溫均有所提高,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),提高了機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和安全性。在經(jīng)濟(jì)性方面,排煙溫度降低10℃,可提高鍋爐熱效率0.5%,降低供電煤耗約 1.66 g/(kW·h),年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤約4695 t(年等效滿負(fù)荷運(yùn)行時間按6600 h,燃煤按5000 kCal/kg計(jì)),約合人民幣470萬元/年。在安全性方面,排煙溫度的降低,可減輕高溫?zé)煔鈱γ摿蛳到y(tǒng)運(yùn)行的危害。

      表5 改造后空預(yù)熱器進(jìn)口出口相關(guān)參數(shù)

      [1]馮俊凱,沈幼庭.鍋爐原理及計(jì)算[M].北京:科學(xué)出版社,1995.

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