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      新材料新工藝在石泉大壩消力戽修補中的應用

      2012-07-03 10:24:26劉基興
      大壩與安全 2012年6期
      關(guān)鍵詞:消力石泉環(huán)氧

      劉基興,樊 銳

      (大唐石泉水力發(fā)電廠,陜西石泉725200)

      1 工程簡介

      石泉水電站位于漢江上游石泉縣城以上1 km的峽谷出口處,是以發(fā)電為主、兼有灌溉、養(yǎng)殖等綜合效益的水利工程。工程規(guī)模屬于II等工程,大壩為2級建筑物。1971年開始開工,1973年12月10日下閘蓄水,1973年12月26日第一臺機組投產(chǎn)發(fā)電,1975年底土建工程全部完工,1979年進行了竣工驗收。

      石泉大壩為空腹重力壩,最大壩高65 m,壩頂長353 m,電站廠房為壩后式廠房,大壩按重現(xiàn)期100年設計,重現(xiàn)期500年校核。重現(xiàn)期100年洪峰流量21 500 m3/s,重現(xiàn)期500年洪峰流量26 400 m3/s;設計洪水位410.29 m,校核洪水位413.67 m。1994年,大壩經(jīng)補強加固后,達到現(xiàn)行規(guī)范的重現(xiàn)期1 000年校核標準(校核洪峰28 400 m3/s,校核洪水位415.12 m)。1998年開工至2000年7月進行了擴機工程建設,在左岸布置引水系統(tǒng)和岸邊廠房,安裝兩臺單機45 MW的水輪發(fā)電機組。2000年11月竣工。

      石泉大壩消能方式是消力戽消能。消力戽位于大壩7~23號壩段,共設1~3號中孔、4~5號中孔戽、1~2號表孔戽、3~4號表孔戽。石泉大壩消力戽結(jié)構(gòu)有關(guān)特征數(shù)據(jù)見表1。

      石泉大壩消力戽于1970~1975年修建,1971年底河床左側(cè)消力戽過水運行,1973年右側(cè)消力戽過水,1986年汛前鼻坎改造和增設檢修平臺。1988年1月進行了第一次抽水檢查和維修,1995年2月份進行了第二次抽水檢查,1996年11月至1997年4月第二次大修完成。2001年12月和2003年3月又分別進行了第三次和第四次抽水檢查。

      表1 石泉大壩消力戽結(jié)構(gòu)特征值Table 1 :Structural characteristics of the bucket dissipater of Shiquan dam

      2009年1月,石泉水電廠組織了第五次抽水檢查,發(fā)現(xiàn)消力戽環(huán)氧膠液抹面破壞比較嚴重,部分區(qū)域環(huán)氧砂漿剝落面積擴大或產(chǎn)生新剝落區(qū)域,有些區(qū)域混凝土沖蝕沖刷嚴重。為保證消力戽的正常運行,石泉水電廠于2010年11月~2011年1月對消力戽進行第三次修補。

      2 新、老材料工藝的差異

      原始消力戽修復是以環(huán)氧樹酯作為粘結(jié)劑、砂或水泥等作為填料、鄰苯二甲酸二丁酯作為增塑劑、丙酮或660活性劑作為稀釋劑、乙二胺或二乙烯三胺作為固結(jié)劑,按一定比例混合配制成環(huán)氧樹酯砂漿(簡稱環(huán)氧砂漿),這也是國內(nèi)較為常用的配方材料。其中胺類固化劑是高揮發(fā)性有毒液體,對人體和環(huán)境都會造成傷害,而且這些材料配制成的環(huán)氧砂漿在環(huán)境溫度低于5℃的條件下很難固化,固化前遇水或受潮則會變性無法使用。所以對施工條件要求十分苛刻,施工過程中要采取防毒、保溫、除濕等復雜的工程措施,工人勞動強度大、環(huán)境污染大。

      根據(jù)工程實際情況,工作面上存在大量滲水和潮濕現(xiàn)象,且施工期間氣溫較低(在0℃左右),采用了低揮發(fā)、無毒性的水下低溫環(huán)氧樹酯固化劑(810)。為了改善環(huán)氧樹酯的脆性采用了增韌劑(CMP-410),為了提高環(huán)氧砂漿材料與老混凝土的粘結(jié)力添加了偶聯(lián)劑(KH-550)。根據(jù)氣溫高低不同,其中稀釋劑用量質(zhì)量百分比可選擇為10%~15%,不會影響環(huán)氧砂漿的質(zhì)量。所選材料中除了環(huán)氧樹酯(E-44)在低溫條件下需要加熱融化外,其它材料均可常溫配置使用。

      施工過程中可以適當增加填充劑用量,但砂子用量應控制在600%以內(nèi),水泥用量不超過250%;810固化劑屬于低溫潮濕固化劑,環(huán)境溫度太低可以適當增大固化劑用量,以35%~45%為宜,最大用量不要超過50%;活性稀釋劑用量以現(xiàn)場使用的難易程度和不同修補部位對修補材料的施工要求進行調(diào)整,在5%~20%范圍內(nèi)選??;偶聯(lián)劑和增韌劑嚴格按照配方比例使用。

      3 新配方試驗成果

      現(xiàn)場提取所購材料和漢江沙,在西安理工大學建材實驗室按照技術(shù)方案中的配方制作標準試件進行抗拉和抗壓試驗??估瓘姸鹊臋z測在西安理工大學建材試驗室制成標準8字模,又委托陜西省建材研究所進行抗拉強度試驗,材料配方和試驗結(jié)果見表2。

      表2 實驗室材料配方及試驗結(jié)果Table 2 :Mix proportion and test results in laboratory

      材料配比按照兩種稀釋劑用量分別制作標準試件,并按標準養(yǎng)護和自然養(yǎng)護兩種條件進行7 d、28 d齡期的抗壓強度試驗,抗拉強度試件在標準養(yǎng)護條件下進行了28 d齡期的抗拉強度試驗。標準養(yǎng)護條件環(huán)境溫度保持在23℃左右,自然養(yǎng)護在室外露天進行,環(huán)境溫度夜間最低-3~-5℃,白天最高溫度3~5℃。由表2試驗結(jié)果可知,7 d、28 d齡期的抗壓強度均滿足設計要求,28 d抗拉強度遠大于設計值??梢钥闯鲎匀火B(yǎng)護條件下的試件抗壓強度普遍高于標準養(yǎng)護條件下的。說明本次環(huán)氧砂漿的選材對溫度影響不敏感,特別適于低溫固化。自然養(yǎng)護條件下的試件,抗壓強度普遍高于標準養(yǎng)護的原因在于露天環(huán)境利于材料化學反應過程中部分揮發(fā)物質(zhì)的逸出,反應更加充分。另外,稀釋劑用量小時抗壓強度較大。

      4 施工工藝

      根據(jù)材料特性,按照設計材料中的工藝及質(zhì)量要求進行。具體施工工藝如下:

      環(huán)氧樹酯采用水槽隔水加熱,加熱溫度控制在65℃左右,溫度不超過80℃。各種材料按順序加入,采用人工拌料,攪拌速度不得太快或來回攪動,要求充分翻攪,不能留有死角。環(huán)氧材料隨配隨用,一次使用取環(huán)氧樹酯在1.5~2 kg。材料制備工藝流程見圖1~2。

      一般環(huán)氧砂漿材料在自然條件環(huán)境溫度低于5℃時固化很慢,需要采取加熱或保溫措施進行養(yǎng)護。施工過程中對環(huán)氧砂漿采用自然養(yǎng)護的方法,由于采用了新型低溫固化劑,能使環(huán)氧修補材料在自然低溫條件下固化,經(jīng)過現(xiàn)場人工檢驗,環(huán)氧砂漿在現(xiàn)場條件下經(jīng)過4 h基本達到初凝,同期制作的標準試件,28 d齡期進行實驗室試驗,抗拉抗壓強度均滿足設計要求,認為自然養(yǎng)護條件下環(huán)氧砂漿施工工藝符合要求。

      圖1 環(huán)氧基液制備工藝流程Fig.1 Production process of the epoxy base fluid

      圖2 環(huán)氧砂漿制備工藝流程Fig.2 Production process of the epoxy mortar

      5 實施效果

      在環(huán)氧砂漿修補施工過程中,依據(jù)DL/T5193-2004《環(huán)氧砂漿技術(shù)規(guī)程》,要求環(huán)氧砂漿7 d抗壓強度大于60MPa,7d劈裂抗拉強度大于5 MPa。

      原始工藝和新工藝現(xiàn)場試塊檢測強度結(jié)果對比見表3。

      現(xiàn)場取樣試件抗壓強度均大于DL/T5193-2004《環(huán)氧砂漿技術(shù)規(guī)程》要求的最小值60 MPa,試件抗拉強度均大于11 MPa,是規(guī)范規(guī)定最小值的兩倍以上,抗拉強度明顯大于原始工藝修補的強度,說明環(huán)氧砂漿的粘接力比較大。

      6 新材料優(yōu)點

      新材料與原始的環(huán)氧砂漿材料相比,具有以下優(yōu)點:

      (1)不僅材料易得,且成本低。配方所用的材料均為市場已有的成型產(chǎn)品,在同類型產(chǎn)品中價格較低。

      (2)施工過程簡單、方便,受限條件少,提高了工作效率??梢栽谌魏位炷两Y(jié)構(gòu)物上施工,不需要進行專門的加熱、保溫等工程措施,改變以往需要噴燈加熱、保溫層覆蓋的施工程序。

      (3)安全性高、污染小。避免施工氣味刺鼻,需戴防毒面具;所采用的材料屬于無毒低污染,避免了對水質(zhì)和環(huán)境的污染。

      (4)強度高。環(huán)氧砂漿材料抗壓、抗拉強度均大于規(guī)范所要求的最小值,其中抗拉強度遠大于規(guī)范值,保證了環(huán)氧砂漿能夠粘結(jié)牢固。

      2011~2012年,石泉水庫發(fā)生12場洪水,10 000m3/s以上流量的洪水2場,6 000~10 000m3/s流量洪水3場。其中2011年“9.17”洪水大于10 000 m3/s的流量歷時20 h;經(jīng)過2年運行后,消力戽修補面檢查完好,沒有沖刷脫落現(xiàn)象。

      表3 環(huán)氧砂漿強度檢驗結(jié)果對比表Table 3 :Comparison of the strength data of new technology and original technology

      經(jīng)過泄洪檢驗,說明新材料、新工藝滿足消力戽修補的技術(shù)要求,可廣泛應用于大壩、水庫等混凝土修補,尤其在施工中縮短施工時間,提高工作效率,且環(huán)氧砂漿的粘結(jié)性達到DL/T5193-2004《環(huán)氧砂漿技術(shù)規(guī)程》規(guī)定的劈裂抗拉強度的2倍以上,獲得了較好的經(jīng)濟效益,值得在同類工程中推廣。

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