郭玉杰,王曉東,吳剛,高宇
(1.河南電力試驗研究院,鄭州 450052;2.大唐信陽發(fā)電有限責(zé)任公司,河南 信陽 464100)
某型超超臨界鍋爐脫硫濕磨機運行時發(fā)生了電動機-減速機彈性聯(lián)軸器彈性橡膠塊老化變形脫落的異常情況,修復(fù)后投入正常運行,但是設(shè)備出現(xiàn)了振動增大現(xiàn)象,主要表現(xiàn)在電動機驅(qū)動端軸承(2#軸承)和減速機高速端軸承(3#,4#軸承)上,振動為170 μm左右,而正常運行中軸承振動小于70 μm。
現(xiàn)場進行了檢修檢查,主要是各軸承、減速機內(nèi)部、地腳螺栓、電動機-減速機彈性聯(lián)軸器中心復(fù)查,電動機內(nèi)部檢查,更換了聯(lián)軸器彈性橡膠塊、電動機自由端軸承和減速機端高速軸承,但無明顯效果,異常振動仍影響設(shè)備的安全運行。
該電動機與減速機高速軸采用彈性聯(lián)軸器連接,減速機低速軸與濕磨機傳動軸同樣采用彈性聯(lián)軸器。減速機減速比是6.3∶1。電動機工作轉(zhuǎn)速為996 r/min,濕磨機的工作轉(zhuǎn)速為158 r/min。
設(shè)備振動測點布置如下:1#~4#軸承垂直、水平方向臨時安裝速度傳感器,用于測量軸承的振動位移值。
圖2 軸承垂直方向振動的頻譜圖
圖3 軸承水平方向振動的波形圖
表1 運行中各軸承測點基頻振動值、相位和通頻振動值 μm
表2 斷電后部分軸承振動測點基頻振動值、相位和通頻振動值 μm
從以上圖、表可以看出:
(1)設(shè)備振動主要表現(xiàn)在2#,3#軸承上,振動頻率以基頻為主,性質(zhì)是普通強迫振動。
(2)3#軸承有少量的62 Hz的振動分量,水平方向62 Hz振動值為45~61 μm,垂直方向62 Hz振動值為32~36 μm。
(3)2#,3#軸承水平方向相位差為152°,接近于反向180°。
(4)2#,3#軸承垂直方向相位差為120°,以反向分量為主,但是也有明顯的同向振動分量,可以說既有反向振動分量也有同向分量。
(5)設(shè)備斷電后降速過程中,在939 r/min時2#軸承水平振動為125 μm,與工作轉(zhuǎn)速下的振動值對比,振動略有降低。
(6)電動機-減速機彈性聯(lián)軸器兩側(cè)的2#,3#軸承徑向振動頻譜中,沒有明顯的2倍頻振動分量。
評分內(nèi)容包括115項,其包括三部分:(1)神經(jīng)學(xué)部分:主動及被動肌張力和原始反射。(2)行為學(xué)部分:包括狀態(tài)、感官及互動反應(yīng)。(3)藥物負荷/戒斷,最后評出13項分?jǐn)?shù),比較兩組每項均數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)差,通過統(tǒng)計學(xué)分析比較兩組的差別,進而評估兩組神經(jīng)系統(tǒng)發(fā)育。
(7)從波形圖上看,2#,3#軸承水平方向振動波形不是標(biāo)準(zhǔn)的正弦波,發(fā)生了畸變。
(8)減速機兩端軸承徑向振動特點是,靠近彈性聯(lián)軸器軸承的振動明顯大于另一個軸承,但是2個軸承無論是垂直方向還是水平方向振動,相位基本相等。
(9)電動機驅(qū)動端振動明顯大于自由端。
(1)設(shè)備振動主要表現(xiàn)在電動機驅(qū)動端軸承和減速機高速端軸承徑向的2個方向上,振動主頻率是基頻,性質(zhì)是不穩(wěn)定普通強迫振動。
(2)從歷史趨勢上分析,設(shè)備投產(chǎn)時振動狀態(tài)良好,說明原來設(shè)備正常。
(3)從相關(guān)性角度分析,因電動機-減速機聯(lián)軸器彈性橡膠塊脫落造成設(shè)備異常,無法正常運行。修復(fù)后設(shè)備振動狀況出現(xiàn)了明顯惡化。因此不能排除本次檢修工作對設(shè)備的負面影響。
(4)從振動部位傳遞性規(guī)律上分析,一般靠近故障部位的振動應(yīng)大于遠離故障的部位。結(jié)合減速機和電動機兩端軸承振動大小,故障部位應(yīng)靠近電動機-減速機彈性聯(lián)軸器。
(5)根據(jù)軸承振動相位,電動機-減速機彈性聯(lián)軸器兩端軸承水平方向振動近于反向,垂直方向振動反向大于同向,故障部位應(yīng)該位于彈性聯(lián)軸器側(cè)附近,具有偏角不對中的特征[1]。
(6)電動機斷電后,電動機驅(qū)動端振動沒有立即消失和明顯降低,說明振動故障不是電氣因素引起的[2],可以排除電動機故障。
根據(jù)以上分析,診斷為電動機-減速機彈性聯(lián)軸器中心不正,有必要進行檢查和驗證。
停機檢查發(fā)現(xiàn)彈性聯(lián)軸器中心偏差很大,上、下張口超標(biāo)0.50 mm。同時檢查了彈性聯(lián)軸器晃度,減速機側(cè)外圓晃度為0.30 mm,電動機側(cè)外圓晃度為0.25 mm。由于聯(lián)軸器外觀變形,拆卸修復(fù)后重新裝配?;匮b后聯(lián)軸器外圓晃度小于0.05 mm。同時外圓、張口偏差均小于0.03 mm。
處理后設(shè)備狀況良好,電動機兩端軸承振動均小于42 μm,結(jié)果見表3。減速機的3#,4#軸承基頻振動大幅度降低,但通頻值偏大,頻譜分析表明主要是存在頻率為62 Hz、大小為50~60 μm的嚙合頻率分量,嚙合頻率是由減速機大、小齒輪工作狀態(tài)不良造成的。
表3 處理后各軸承振動測點基頻振動值、相位和通頻振動值 μm
考慮到振動值與原來對比變化不大,并且振動值在合格范圍,可以安全運行。通過長時間的運行觀察,沒有再出現(xiàn)振動增大現(xiàn)象。
(1)該型設(shè)備檢修后的振動增大現(xiàn)象,振動主頻率是基頻,性質(zhì)是穩(wěn)定普通強迫振動。振動特點是電動機-減速機彈性聯(lián)軸器兩端徑向振動相位呈反向;靠近聯(lián)軸器的振動值明顯大于另一端。振動原因是彈性聯(lián)軸器中心不正。通過現(xiàn)場檢修調(diào)整,消除了設(shè)備的振動故障。
(2)根據(jù)彈性聯(lián)軸器兩端軸承的相位差進行分析,可以大致判斷其故障類型。
(3)從振動傳遞性規(guī)律上,可以判斷設(shè)備故障部位的大體位置。
(4)傳統(tǒng)觀念通常認為彈性聯(lián)軸器對中心偏差有較強的補償性,但是該型彈性聯(lián)軸器的中心不正造成了設(shè)備超標(biāo)振動故障,值得高度重視。