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      利用信號動(dòng)態(tài)檢測系統(tǒng)提高信號設(shè)備運(yùn)用質(zhì)量

      2012-07-27 11:23:24李巧玲
      鐵道運(yùn)營技術(shù) 2012年3期
      關(guān)鍵詞:發(fā)碼機(jī)車信號軌道電路

      李巧玲

      (南寧鐵路局電務(wù)處,工程師,廣西 南寧 530003)

      信號動(dòng)態(tài)檢測系統(tǒng)集測試、管理為一體,運(yùn)用現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)、傳感技術(shù)和GPS定位技術(shù),實(shí)現(xiàn)了列車動(dòng)態(tài)情況下對機(jī)車信號、地面?zhèn)鬏斕匦?、頻率特性、補(bǔ)償電容狀態(tài)等全方位信號檢測,通過綜合處理對全程設(shè)備運(yùn)用質(zhì)量進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)和解決信號設(shè)備運(yùn)用中存在的各種隱患,提前預(yù)防設(shè)備故障的發(fā)生,為提高信號設(shè)備運(yùn)用質(zhì)量提供了可靠地依據(jù)。

      為更好的使有關(guān)信號技術(shù)人員掌握和分析動(dòng)態(tài)檢測的結(jié)果,同時(shí)使現(xiàn)場的每個(gè)信號維修人員能夠通過動(dòng)態(tài)檢測的結(jié)果,盡快地找到設(shè)備存在的問題。本文通過應(yīng)用實(shí)例,對一些平時(shí)測試?yán)щy和不易發(fā)現(xiàn)的問題,對其故障曲線特征和分析判斷處理方法進(jìn)行匯總,以指導(dǎo)現(xiàn)場維護(hù)設(shè)備和故障處理,減輕維修人員的勞動(dòng)強(qiáng)度和處理故障時(shí)的盲目性。

      1 機(jī)車信號感應(yīng)電壓異常

      機(jī)車信號作為行車主要憑證,其顯示準(zhǔn)確性是保證行車安全的關(guān)鍵。機(jī)車信號感應(yīng)電壓異常會(huì)造成機(jī)車信號主機(jī)譯碼不穩(wěn)定而發(fā)生掉碼或不上碼現(xiàn)象,影響行車安全。現(xiàn)場維修人員對這類故障很難測試,故障地點(diǎn)也不好確定,而通過信號動(dòng)態(tài)檢測系統(tǒng)的衛(wèi)星定位功能,就能很快地確定地面設(shè)備的問題范圍或具體地點(diǎn),以便及時(shí)克服設(shè)備隱患。

      1.1 感應(yīng)電壓為0V

      1.1.1 感應(yīng)電壓0V曲線 檢測發(fā)現(xiàn)鷓鴣江站下行進(jìn)站信號機(jī)內(nèi)方 3DG、31~37DG、9~15DG道岔區(qū)段感應(yīng)電壓正常,17~27DG道岔區(qū)段感應(yīng)電壓下降為0V,電壓異常,下行正線VIG股道感應(yīng)電壓正常,如圖1所示。

      圖1 感應(yīng)電壓異常

      1.1.2 分析判斷 由于站內(nèi)道岔區(qū)段與正線股道是同一個(gè)發(fā)送盒發(fā)碼,從圖1中看出只有17~27DG區(qū)段感應(yīng)電壓異常。因此,可以判斷是該區(qū)段電碼化通道不通所致,經(jīng)現(xiàn)場檢查是該區(qū)段隔離盒故障。

      1.2 感應(yīng)電壓低

      1.2.1 感應(yīng)電壓低曲線 檢測發(fā)現(xiàn)高田站上行ⅡG出站后進(jìn)入ⅡAG區(qū)段時(shí),機(jī)車信號感應(yīng)電壓由560 m V陡降為170 m V,感應(yīng)電壓偏低如圖2所示,進(jìn)入S1LQG區(qū)段后感應(yīng)電壓升回600 mV。

      1.2.2 分析判斷 ⅡAG區(qū)段能發(fā)碼,只是感應(yīng)電壓偏低,說明發(fā)送盒及發(fā)碼通道良好。因此,可判斷是ⅡAG區(qū)段調(diào)整變壓器變比調(diào)整不對所致,重新調(diào)整后感應(yīng)電壓正常。

      圖2 感應(yīng)電壓低

      2 補(bǔ)償電容失效或分布不均勻

      補(bǔ)償電容是保證ZPW-2000A軌道電路傳輸特性正常的重要器材。通過信號動(dòng)態(tài)檢測系統(tǒng)可有效地檢測軌道電路補(bǔ)償電容狀態(tài),從而解決了現(xiàn)場維修人員因?qū)ρa(bǔ)償電容檢查測試?yán)щy,而造成軌道電路處于臨界狀態(tài)下工作甚至閃紅光帶的軟性故障的問題。

      2.1 補(bǔ)償電容失效

      2.1.1 補(bǔ)償電容失效曲線 檢測發(fā)現(xiàn)1531G第7個(gè)補(bǔ)償電容缺失,機(jī)車信號感應(yīng)電壓幅值從C7后變化較大,曲線不平順(見圖3),即軌道電路傳輸特性后部自C7開始明顯變差。

      圖3 C 7失效

      2.1.2 分析判斷 從圖3中的電容檢測波形,可以直接判斷是第7個(gè)補(bǔ)償電容不好。經(jīng)現(xiàn)場檢測是補(bǔ)償電容容量變小,失效。更換電容后機(jī)車信號感應(yīng)電壓曲線平順,軌道電路傳輸特性明顯改善。

      2.2 補(bǔ)償電容斷線

      2.2.1 補(bǔ)償電容斷線曲線 檢測發(fā)現(xiàn)1545G第15個(gè)補(bǔ)償電容缺失,機(jī)車信號感應(yīng)電壓幅值變化很大,不平順(如圖4所示),說明軌道電路傳輸特性差。

      圖4 C15斷線

      2.2.2 分析判斷 從圖4中的電容檢測波形,可以直接判斷是第15個(gè)補(bǔ)償電容不好。經(jīng)現(xiàn)場檢查是補(bǔ)償電容斷線。補(bǔ)充電容后機(jī)車信號感應(yīng)電壓曲線平順,軌道電路傳輸特性明顯改善。

      2.3 補(bǔ)償電容分布不均勻 按設(shè)計(jì)規(guī)范要求補(bǔ)償電容應(yīng)該是等間距設(shè)置,由于施工的影響,有時(shí)出現(xiàn)補(bǔ)償電容設(shè)置不均勻現(xiàn)象。

      2.3.1 補(bǔ)償電容分布不均勻曲線 檢測發(fā)現(xiàn)6785G自C6后機(jī)車信號感應(yīng)電壓幅值變化很大,不平順(見圖5),說明軌道電路傳輸特性自C6后開始明顯變差。

      圖5 補(bǔ)償電容分布不均勻

      2.3.2 分析判斷 補(bǔ)償電容等間距設(shè)置是軌道電路傳輸效果最佳的保證。從圖5中的電容檢測波形看出第6個(gè)補(bǔ)償電容分布不均勻。因此,判斷6785G是補(bǔ)償電容分布不均勻造成軌道電路傳輸特性差。經(jīng)取消第6個(gè)補(bǔ)償電容后,機(jī)車信號感應(yīng)電壓曲線平順,軌道電路傳輸特性明顯改善。

      3 鄰區(qū)段頻率干擾

      鄰區(qū)段頻率干擾就是相鄰區(qū)段不同頻率串入本區(qū)段中,如果干擾過大,會(huì)造成機(jī)車信號主機(jī)譯碼不正常而影響行車安全。這類問題主要是相鄰區(qū)段發(fā)送電平過高、調(diào)諧單元不匹配或發(fā)送電纜不屏蔽、不對絞等因素造成。

      3.1 站內(nèi)鄰區(qū)段頻率干擾

      3.1.1 站內(nèi)鄰區(qū)段頻率干擾曲線 檢測發(fā)現(xiàn)塘口站上行ⅡG區(qū)段機(jī)車信號頻譜中既有本區(qū)段的2 000 Hz頻率,又有2 600 Hz頻率,且電壓幅值最高達(dá)到380 mV,如圖6所示。

      圖6 站內(nèi)鄰區(qū)段頻率干擾

      3.1.2 分析判斷 由于站內(nèi)各股道發(fā)送的頻率是下行1 700 Hz、上行2 000 Hz,因此判斷不是站內(nèi)其它股道發(fā)碼造成的干擾,應(yīng)是相鄰的區(qū)段發(fā)碼影響。經(jīng)檢查是2976 G(2 600 Hz)區(qū)段發(fā)送電平調(diào)整過高造成干擾,重新調(diào)整電壓后干擾消失。

      3.2 區(qū)間鄰區(qū)段頻率干擾

      3.2.1 區(qū)間鄰區(qū)段頻率干擾曲線 檢測發(fā)現(xiàn)123 G區(qū)段機(jī)車信號頻譜中,既有本區(qū)段的1 700 Hz頻率,又有2 300 Hz頻率,且電壓幅值最高達(dá)到350 m V,如圖7所示。

      圖7 區(qū)間鄰區(qū)段頻率干擾

      3.2.2 分析判斷 2 300 Hz的干擾在整個(gè)軌道區(qū)段都存在,且干擾電壓與主信號電壓一樣,均是從送端到受端遞減。因此,判斷干擾應(yīng)從送端串入。經(jīng)檢查是135G(2 300 Hz)區(qū)段接收端調(diào)諧單元的匹配變壓器性能不良,電壓變比變化造成135信號點(diǎn)處調(diào)諧單元不匹配,135 G的2 300 Hz信號串入123 G中造成干擾。更換調(diào)諧單元后,干擾消失。

      4 機(jī)車信號錯(cuò)誤發(fā)碼

      機(jī)車信號正確發(fā)碼是保證行車安全的關(guān)鍵。錯(cuò)誤發(fā)碼表示機(jī)車信號的顯示與線路上列車接近的地面信號機(jī)的顯示含義不符,會(huì)造成機(jī)車緊急制動(dòng),列車尾追等嚴(yán)重事故。錯(cuò)誤發(fā)碼基本都是施工時(shí)配錯(cuò)線造成的。因此,這類故障的查找,就要檢查配線。

      4.1 機(jī)車信號錯(cuò)誤發(fā)碼曲線 檢測發(fā)現(xiàn)北流站下行進(jìn)側(cè)線3 G時(shí),ⅡAG和1~3D G區(qū)段機(jī)車信號收到紅黃碼,感應(yīng)電壓幅值達(dá)450 mV,如圖8所示。

      圖8 站內(nèi)區(qū)段錯(cuò)誤發(fā)碼

      4.2 分析判斷 按設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)側(cè)線時(shí)道岔區(qū)段是不發(fā)碼的,ⅡAG和1~3DG區(qū)段感應(yīng)電壓較高,應(yīng)該不是其它區(qū)段的干擾造成。因此,判斷是股道的紅黃碼錯(cuò)誤發(fā)送到ⅡAG和1~3DG區(qū)段,需要檢查股道的發(fā)碼電路配線。經(jīng)檢查是XJMJ接點(diǎn)配線錯(cuò)誤。經(jīng)修改配線后測試,進(jìn)側(cè)線時(shí)ⅡAG和1~3DG區(qū)段不再發(fā)送紅黃碼。

      5 電氣化50 Hz牽引電流干擾

      電氣化50 Hz牽引電流干擾過大可造成機(jī)車信號主機(jī)譯碼不正常,也可能造成軌道電路誤動(dòng)而危及行車安全。50 Hz牽引電流干擾是2根鋼軌上牽引電流不平衡造成,其成因比較復(fù)雜。主要有牽引回流線設(shè)置不合理、扼流變壓器中連板接觸不良、適配器性能不好、空心線圈性能不良、地線不好或工務(wù)地錨單邊接鋼軌、供電桿塔地線火花間隙不良等多種因素造成,很難查找。因此,需要現(xiàn)場人員全面檢查,逐一排除,找出真正的干擾源并加以克服。

      5.1 50 Hz牽引電流干擾曲線 檢測發(fā)現(xiàn)太陽村站X1JG和X2JG機(jī)車信號感應(yīng)電壓中,含有50 Hz牽引電流干擾,幅值達(dá)400 mV。正常時(shí),接收原始波是正弦波,50Hz牽引電流干擾后原始波形畸變,如圖9所示。

      5.2 分析判斷 查找50 Hz牽引電流干擾要全面檢查分析,先排除外部因素影響后,再檢查信號設(shè)備本身。經(jīng)檢查X1JG和X2JG的50 Hz牽引電流干擾,是JS接近信號機(jī)處的空心線圈性能不好造成。更換空心線圈后,干擾消失。

      6 結(jié)束語

      2008年11月信號動(dòng)態(tài)檢測系統(tǒng)在南寧局電務(wù)檢測車上安裝運(yùn)用。2年多來,利用信號動(dòng)態(tài)檢測系統(tǒng)檢測結(jié)果發(fā)現(xiàn)的主要問題有:補(bǔ)償電容失效790件,機(jī)車信號感應(yīng)電壓低11件,機(jī)車信號錯(cuò)誤發(fā)碼2件,鄰區(qū)段頻率干擾3件,電氣化50 Hz牽引電流干擾12件,補(bǔ)償電容分布不均勻造成軌道電路傳輸特性差15件。此外,在應(yīng)用信號動(dòng)態(tài)檢測系統(tǒng)中,還檢測出機(jī)車信號不上碼或掉碼,機(jī)車信號頻率誤差大,鄰線頻率干擾等故障現(xiàn)象。通過對檢測結(jié)果的分析,查明了故障的原因,使問題及時(shí)得到整改,大大提高了信號設(shè)備運(yùn)用質(zhì)量。

      信號動(dòng)態(tài)檢測系統(tǒng)檢測功能優(yōu)越,具有極大的可靠性、準(zhǔn)確性和靈活性,還可以擴(kuò)展升級,增加應(yīng)答器檢測功能,以滿足時(shí)速160 km以上線路動(dòng)態(tài)檢測,減少對正常行車的影響和干擾。在運(yùn)用信號動(dòng)態(tài)檢測系統(tǒng)中要不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),深層次分析問題所在,才能迅速排除各種隱患,更可靠地確保信號設(shè)備的運(yùn)用安全。

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