海洋鉆井要求利用一個井位鉆多口定向井,需要井架底座能在一定范圍內(nèi)沿縱橫兩個方向移動。采用雙層式底座通常是解決井架可移動性的措施。底座分為雙層,上層沿下層上的導(dǎo)軌做橫向移動,下層沿布置在平臺甲板上的導(dǎo)軌做縱向移動,而這些運動都是通過井架移動系統(tǒng)實現(xiàn)的。
2008年5月20日晚,某鉆井平臺井架需移到下口井進行二開施工,在移動井架過程中,操作人員發(fā)現(xiàn)橫向、縱向移動液壓缸均明顯不同步。發(fā)現(xiàn)故障后,技術(shù)人員分別對導(dǎo)軌、液壓缸、液壓源及管線進行了系統(tǒng)檢查,未發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象,故判斷是操作臺閥匯故障。隨后,技術(shù)人員對分流閥進行了拆檢,發(fā)現(xiàn)閥芯被卡住,清除異物且組裝好分流閥后重新調(diào)試,井架移動功能正常,故障排除。
在井架移動系統(tǒng)中,分流閥是一個非常重要的閥件,其功能是使由同一個液壓源向兩個移動油缸供應(yīng)相同的流量,以實現(xiàn)兩個移動油缸的速度保持同步。分流閥的工作原理如圖1所示。
圖1 分流閥的工作原理圖
工作時,設(shè)閥的進口油液壓力為P0,流量為Q0,進入閥后分兩路分別通過兩個面積相等的固定節(jié)流孔1、2,分別進入減壓閥芯環(huán)形槽a和b,然后由兩減壓閥口 (可變節(jié)流口)3、4經(jīng)出油口I和Ⅱ通往兩個液壓油缸,兩液壓油缸的負(fù)載流量分別為Q1、Q2,負(fù)載壓力分別為P3、P4。如果兩液壓油缸的負(fù)載相等,則分流閥的出口壓力P3=P4,因為閥中兩支流道的尺寸完全對稱,所以輸出流量亦對稱,Q1=Q2=Q0/2,且P1=P2。當(dāng)由于負(fù)載不對稱而出現(xiàn)P3≠P4,且設(shè)P3>P4時,Q1必定小于Q2,導(dǎo)致固定節(jié)流孔1、2的壓差 ΔP1<ΔP2,P1>P2,此壓差反饋至減壓閥芯6的兩端后使閥芯在不對稱液壓力的作用下左移,使可變節(jié)流口3增大,節(jié)流口4減小,從而使Q1增大,Q2減小,直到Q1≈Q2為止,閥芯才在一個新的平衡位置上穩(wěn)定下來,從而保證兩液壓油缸運動速度同步。
當(dāng)閥芯6被異物卡住時,節(jié)流口3、節(jié)流口4的大小就無法調(diào)節(jié),輸往兩個液壓油缸的流量就不相等,而兩液壓油缸尺寸又完全相同,所以兩液壓油缸運動速度將不同步。
卡住分流閥閥芯的污染物為黑色細(xì)小沙粒。據(jù)調(diào)查,該平臺在施工前剛在某船廠進行過塢修,塢修期間,平臺進行了大規(guī)模的防腐噴砂工作,噴后的細(xì)小沙粒及灰塵遍布平臺,船廠雖然進行了清理,但在隱蔽或清潔困難的部位砂粒還依然存在,此后船廠又進行了控制臺液壓管線的更換,由于船廠施工人員對液壓系統(tǒng)清潔的重要性認(rèn)識不夠,導(dǎo)致安裝液壓管線過程中進入了污染物。
1)對液壓系統(tǒng)要求高清潔的重要性認(rèn)識不夠。液壓系統(tǒng)的好壞不僅取決于系統(tǒng)設(shè)計的合理性和系統(tǒng)元件性能的優(yōu)劣,還會因系統(tǒng)的污染直接影響系統(tǒng)工作的可靠性和元件的使用壽命。污染物進入閥件,易引起閥芯阻塞和卡住,導(dǎo)致故障發(fā)生。因此,防腐噴砂后,鉆井平臺應(yīng)敦促船廠組織專業(yè)保潔隊伍對全平臺全方位地認(rèn)真清潔,特別是液壓系統(tǒng)等對清潔度要求比較高的部位,應(yīng)重點進行清潔,確保液壓系統(tǒng)在維修過程中不被污染。
2)未落實修理質(zhì)量的全過程控制。指定專人負(fù)責(zé)液壓系統(tǒng)的檢修,負(fù)責(zé)人要進行全過程的質(zhì)量監(jiān)督與控制,確保每個維修施工環(huán)節(jié)的施工質(zhì)量。