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      FANUC 0i Mate TD系統(tǒng)在數(shù)控車床改造中的應(yīng)用

      2012-08-29 12:06:26尹昭輝宋指宏
      裝備制造技術(shù) 2012年7期
      關(guān)鍵詞:刀架數(shù)控車床數(shù)控系統(tǒng)

      尹昭輝,宋指宏

      (1.淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院,江蘇 淮安 223003;2.江蘇清拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司,江蘇 淮安223003)

      傳統(tǒng)的大型企業(yè)中早期的數(shù)控車床,功能少,系統(tǒng)不穩(wěn)定,故障率高,影響生產(chǎn)。因此對其升級改造,是綜合經(jīng)濟性考慮的一個重要的手段。

      車間有一臺CK6140 數(shù)控車床,2000年購買,配備某國產(chǎn)基于PC 機開放式數(shù)控系統(tǒng),主軸采用變頻調(diào)速,調(diào)速范圍0~1 500 r/min,進給軸采用混合步進驅(qū)動,定位精度0.01mm,四工位電動刀架,附加裝置有冷卻系統(tǒng)和手動潤滑系統(tǒng)。

      從企業(yè)處了解,該機床2006年開始故障率升高,使用效率不高,基本處于半停產(chǎn)狀態(tài),但機床剛性及機械性能良好,電氣元件未老化。綜合使用、維修等各方面考慮,決定對該系統(tǒng)進行升級改造。

      1 改造的思路

      1.1 機械部分的改造

      該機床絲杠、導(dǎo)軌、刀架、主軸等機械運動部件性能良好,冷卻執(zhí)行機構(gòu)、潤滑油路、尾架等輔助功能也正常,不需要進行改造,但要注意除銹和清潔保養(yǎng)。另外一個要重點考慮的,就是FANUC 標(biāo)配伺服電機與絲杠的連接,可以采用聯(lián)軸器或無鍵錐環(huán)同步帶傳動,還有就是數(shù)控系統(tǒng)的安裝控制柜的制作。

      1.2 數(shù)控系統(tǒng)的改造

      我們對該機床的故障率升高現(xiàn)象進行分析后發(fā)現(xiàn),主要是因為數(shù)控系統(tǒng)的不穩(wěn)定性造成的,再一個就是車間的工作環(huán)境不佳,使得PC 機的硬件老化程度嚴(yán)重,接口信號不穩(wěn)定。那么系統(tǒng)的穩(wěn)定性就成為改造的首要考慮因素。結(jié)合市場上主流數(shù)控系統(tǒng)穩(wěn)定性、控制功能、價位以及該企業(yè)員工比較熟悉的數(shù)控系統(tǒng)品牌,我們選擇FANUC 0i Mate TD 系統(tǒng),其屬于緊湊型CNC,在市場上得到了廣泛應(yīng)用。該型號高可靠性、高性價比,適合于簡單的數(shù)控車床,系統(tǒng)各硬件連接線纜為FANUC 公司標(biāo)配,選用靈活,連接、維修更換簡單。

      1.3 外圍電氣控制部分的改造

      由于該機床機械動作功能能夠滿足使用要求,故不增加其他附加機構(gòu),唯一的就是把原來的手動潤滑改為自動潤滑,因此在主軸變頻控制、冷卻控制、刀架控制等外圍強電部分,基本上可以不做大的改動;對于自動潤滑控制,則應(yīng)添加液面反饋和潤滑輸出、執(zhí)行部件,但是各個動作的控制信號部分,由于要和FANUC 數(shù)控系統(tǒng)進行匹配連接,與原來開放式系統(tǒng)有區(qū)別,此處電氣原理圖需要重新設(shè)計。

      1.4 整機通電調(diào)試

      進行完各部件安裝連接之后,要對機床進行整機調(diào)試,主要完成PMC 地址的設(shè)定、參數(shù)的設(shè)定、調(diào)試試切削等項目,最后通過試件的切削情況進行綜合的優(yōu)化,最后完成設(shè)備的改造。

      2 改造實施

      2.1 機械部分的改造

      由于原有機床結(jié)構(gòu)性能良好,不需要做很大的改動,主要改造的就是把原有的步進電機改為FANUC 伺服電機,由于結(jié)構(gòu)尺寸不同,把原有的聯(lián)軸器連接改為同步齒形帶傳動,需要重新制作一個電機支撐座,考慮到調(diào)整方便,同步齒形帶采用無鍵錐環(huán)連接。傳動鏈為:伺服電機- 同步齒形帶- 絲杠。

      2.2 數(shù)控系統(tǒng)硬件的連接

      由于FANUC 0i Mate TD 系統(tǒng)標(biāo)配有主控制器、伺服驅(qū)動器、I/O LINK、手搖脈沖發(fā)生器以及相關(guān)連接線纜、接口等部件,我們在實施過程中,主要是根據(jù)硬件連接說明書進行。主控制器上的COP10A 通過FSSB 與驅(qū)動器COP10B 連接,進行伺服信號的發(fā)送;JD1A 端口口與I/O LINK JD1B 端口連接,負責(zé)外部信號與內(nèi)部PMC 的輸入輸出控制;JA40 連接變頻器,輸出主軸轉(zhuǎn)速指令模擬電壓信號;JA7A 口接主軸原有的脈沖編碼器,負責(zé)主軸轉(zhuǎn)速的反饋;JD36A口接一RS2S2 串口電路,負責(zé)串行通信。伺服驅(qū)動器上CX19B 口接入24V 直流電源,CZ4 口連接來自伺服變壓器三相電源,CZ5 口接伺服電機,CX30 口接急停信號,JF1 口接伺服電機位置反饋。手搖脈沖發(fā)生器接I/O LINK 上JA3 口。如圖1 所示。

      圖1 系統(tǒng)硬件連接圖

      2.3 外圍電氣系統(tǒng)的改造

      在保持原有控制功能的基礎(chǔ)上,主要考慮機床控制信號和系統(tǒng)的連接問題,外圍輸入輸出信號,主要是通過FANUC 數(shù)控系統(tǒng)配置的IO LINK 進行交換。本次改造中,外部輸入輸出信號,主要考慮機床操作面板輸入輸出,通過50 芯扁平線纜連接I/O LINK 的CB105、CB107 端口;機床側(cè)輸入輸出主要有報警、限位、刀架信號、三色燈、主軸電機、刀架電機、冷卻、照明等信號,通過繼電器模塊組、分線器模塊連接I/O LINK 的CB104 端口。如圖2 所示。

      2.4 通電調(diào)試

      2.4.1 PMC 地址的設(shè)定

      考慮到該系統(tǒng)配套的I/O LINK 有4個連接器,分別為CB104、CB105、CB106、CB107,每個連接器有24個輸入點和16個輸出點,即總共有96個輸入點和64個輸出點。由于考慮到把CB105 和CB107 用于機床操作面板,CB104 用于機床側(cè)輔助信號使用,又要考慮到X8.4、X9.1 和X9.2 這3個地址NC 系統(tǒng)內(nèi)部已固定,并且工作時為高電平,故PMC 地址定義如表1 所列。

      表1 PMC 地址分配及占用端子

      根據(jù)設(shè)定的各個點的地址,下一步就是進行編制該機床的PMC 控制程序,主要考慮:

      (1)需要快速響應(yīng)、容易造成嚴(yán)重后果的信號編入一級程序,比如急停、各方向超程限位等;

      (2)其他功能塊程序編入二級程序,如工作方式、主軸控制、換刀控制、冷卻、報警、三色燈等。

      2.4.2 參數(shù)的設(shè)定

      數(shù)控系統(tǒng)能夠正常運行的重要條件,是必須保證各種參數(shù)的正確設(shè)定,不正確的參數(shù)設(shè)置與更改,都可能造成嚴(yán)重的后果。因此在機床運行前,必須對相應(yīng)的參數(shù)進行正確的設(shè)定,具體必須參照參數(shù)說明書。

      (1)進入系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置畫面。首先設(shè)置基礎(chǔ)性參數(shù),包含I/O 通道、各軸互鎖、各軸方向互鎖、超程檢查、串行主軸、手輪有效等。分別找到對應(yīng)相應(yīng)的參數(shù)號,輸入正確的參數(shù)值。

      (2)進行“伺服參數(shù)”的設(shè)定。進行參數(shù)設(shè)定時,注意對于位型和位軸型參數(shù),每個數(shù)據(jù)由8 位組成,每個位都有不同的意義,軸型參數(shù)允許對每個軸分別設(shè)定參數(shù),各參數(shù)類型的數(shù)據(jù)范圍為一般有效范圍,具體參數(shù)范圍根據(jù)實際情況確定。在伺服設(shè)定的畫面中,需要設(shè)定電機代碼、AMR、指令倍乘比、柔性齒輪比N、電機旋轉(zhuǎn)方向,速度反饋脈沖數(shù)、位置反饋脈沖數(shù)、參考計數(shù)器容量,通過軸切換分別設(shè)置X 軸和Z 軸。

      (3)進行“主軸參數(shù)”的設(shè)定。在該參數(shù)設(shè)定畫面內(nèi)需要設(shè)定電機代碼、電機名稱、主軸最高轉(zhuǎn)速、電機最高轉(zhuǎn)速、主軸傳感器類別、電機回轉(zhuǎn)方向、位置編碼器旋轉(zhuǎn)方向。

      (4)進行“軸”參數(shù)的設(shè)定。進入?yún)?shù)設(shè)定畫面,需要設(shè)定從1006 至1624 號參數(shù),這些參數(shù)主要控制各個軸的名稱、伺服增益、運行速度、加減速常數(shù)等。其中特別注意參考點的設(shè)置,由于我們選擇的該系統(tǒng)配置β8/3000is 伺服電機,該電機內(nèi)置絕對值編碼器,根據(jù)改造需要我們進行無擋塊參考點設(shè)置,步驟如下:

      一是用手動方式,移動X 軸和Z 軸到達所需要設(shè)定的零點附近位置;

      二是設(shè)定參數(shù)1815#4 和1815#5 為0;

      三是系統(tǒng)斷電后重新啟動系統(tǒng);

      四是不移動X 軸和Z 軸的情況下,重新設(shè)定1815#4 為1,再重新啟動系統(tǒng);

      五是系統(tǒng)報警,要求回原點,然后設(shè)置1815#5參數(shù)為1,再次斷電啟動。

      在設(shè)定好以上參數(shù)后,需要先斷電再上電,以使參數(shù)設(shè)置生效,參數(shù)設(shè)置的完整性,以畫面有無報警為標(biāo)準(zhǔn)。

      2.4.3 調(diào)試試切

      (1)調(diào)試各種基本操作功能。包括各功能鍵的正常實現(xiàn)、手動操作方向和速度、手輪操作的實現(xiàn)、MDI方式的實現(xiàn)、主軸操作、刀架操作、自動運行、其他輔助動作等。

      (2)試件切削。以該機床承擔(dān)的加工任務(wù)中的典型零件,作為試切的載體,通過對刀、程序輸入、加工、檢測等環(huán)節(jié),對該機床改造后的加工性能進行評估。

      3 結(jié)束語

      該機床經(jīng)過改造后投入生產(chǎn),經(jīng)過一段時間的使用后,各操作正常,運行穩(wěn)定,沒有發(fā)生實質(zhì)性故障,生產(chǎn)效率大大提高。能夠證明本次改造是可行的、成功的,也讓企業(yè)節(jié)省了大量的成本。同時本次數(shù)控車床的成功改造,也為該企業(yè)在其它傳統(tǒng)設(shè)備的數(shù)控化改造方面,提供了理論和實踐依據(jù)。

      [1]黃敏高,萬 勤.西門子840Di 數(shù)控系統(tǒng)在CW630 臥室加工中心改造中的應(yīng)用[J].制造技術(shù)與機床,2008,(4):149-150.

      [2]王印力,周新民,葉選林.普通車床機械部分的數(shù)控改造[J].林業(yè)機械與木工設(shè)備,2008,36(11):56-57.

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