郭德生
(寧夏職業(yè)技術學院,銀川750022)
軸承套圈:軸承用于承受載荷并與機床配合的零件,分為內套和外套,內套溝道稱為內溝,外套溝道稱為外溝[1]。
PLC:PLC 又稱為可編程控制器,由于它功能強大,易于編程,抗干擾能力強,所以被大量地應用在工業(yè)控制領域。
續(xù)流保護:用于消除感性負載的反向電動勢的一種保護措施。
改造的原則是在保證原機床動作不變的基礎上,將控制刀架運行的電磁閥的小繼電器去掉,原控制小繼電器動作的線路由PLC 線路和程序控制替代,PLC 各輸出接點采用短路、續(xù)流保護等。其動作順序分為:
①手動:I 刀架選擇、Ⅱ刀架選擇、刀架工進、刀架快進、刀架快退、主軸點動、主軸連續(xù)、卡盤控制。
②自動:I 刀架選擇、Ⅱ刀架選擇、半自動啟動、緊急退刀、卡盤控制、刀架依次、SQ7、SQ8、SQ2、SQ5、SQ3、SQ6、SQ0、SQ4等行程開關相配合。
電路圖如圖1所示。
圖1 電路圖
梯形圖如圖2所示。
圖2 梯形圖
啟動油泵電機,然后將手動/自動選擇開關SA1 撥到手動位置上,如果調整I 刀架,則將I 刀架選擇開關SA4 撥到閉合位置,然后分別按下刀架工進SB6、刀架快進SB5、刀架快退SB7 按鈕,刀架將會按照命令完成工進、快進、快退等動作。如果調整Ⅱ刀架,則將Ⅱ刀架選擇開關SA5 撥到閉合位置,然后分別按下刀架工進SB6、刀架快進SB5、刀架快退SB7 按鈕,刀架將會按照命令完成工進、快進、快退等動作。按下主軸點動按鈕SB3,主電機旋轉,帶動主軸旋轉,松開主軸點動按鈕SB3,主電機停轉,主軸停轉。將主軸連續(xù)開關SA2 撥到接通位置,主電機旋轉,帶動主軸旋轉,將主軸連續(xù)開關SA2 撥到斷開位置,主電機停轉,主軸停轉。將卡盤控制開關SA6 撥到接通位置,卡盤卡緊,將卡盤控制開關SA6 撥到斷開位置,卡盤松開。
啟動油泵電機,將手動/自動選擇開關SA1 撥到自動位置上,將工件放置在卡盤上,將卡盤控制開關SA6 撥到接通位置,使工件正確地裝卡在卡盤上(如果單獨使用I 刀架或單獨使用Ⅱ刀架,則將I 刀架選擇開關或Ⅱ刀架選擇開關撥到接通位置,如果I、Ⅱ刀架同時使用,則將I、Ⅱ刀架選擇開關同時撥到接通位置),并且確定行程開關撞塊是否壓合原位行程開關SQ0、SQ4,然后按下半自動啟動按鈕SB4,這時主電機開始旋轉,帶動主軸旋轉,刀架開始快進,當?shù)都苄谐涕_關撞塊壓合I 刀架工進行程開關SQ2 或Ⅱ刀架工進行程開關SQ5 時,刀架開始工作進給,車刀開始車削工件(如果需要對工件進行冷卻,就將水泵控制開關SA3 撥到接通位置),當?shù)都苄谐涕_關撞塊壓合I 刀架退刀行程開關SQ3 或Ⅱ刀架退刀行程開關SQ6 時,刀架開始快退,最后,壓合I 刀架原位行程開關SQ0或Ⅱ刀架原位行程開關SQ4,刀架停止運動,主電機停止旋轉,主軸停止旋轉,將卡盤控制開關SA6 撥到斷開位置,取下工件,這樣一個半自動過程完成。
刀架依次開關是根據不同工件的加工方法而設定的,其與I 刀架依次行程開關SQ7 和Ⅱ刀架依次行程開關SQ8 相配合使用。首先,將I 刀架選擇開關SA4 和Ⅱ刀架選擇開關SA5撥到斷開位置,然后當?shù)都芤来伍_關SA7 在接通位置時,按下半自動啟動按鈕SB4,I 刀架開始進刀,經過快進、工進以后開始快退,在退回的過程中,壓合Ⅱ刀架依次行程開關SQ8,此時Ⅱ刀架開始進刀,而I 刀架繼續(xù)退刀并最后壓合I 刀架原位行程開關SQ0 停止運動,當Ⅱ刀架完成快進、工進、快退,并壓合Ⅱ刀架原位行程開關SQ4 停止運動時,主電機停止旋轉,主軸停止旋轉,將卡盤控制開關SA6 撥到斷開位置,取下工件,這樣一個半自動過程完成。如果將刀架依次開關SA7 撥到斷開位置時,其工作過程與前面介紹的工作過程正好相反,即Ⅱ刀架先開始動作,在Ⅱ刀架動作完成以后,I 刀架開始動作,如此就又完成了另外一個半自動過程。
通過對這兩臺機床進行PLC 改造以及進行一系列的實際加工,使這兩臺機床滿足了使用要求,并且在平時的保養(yǎng)和維護時,由于PLC 輸入/輸出接口電路采用了CA-20 接插件,接線端子采用錫焊,使線路比較集中,這樣在機床出現(xiàn)故障時,容易判斷,便于維修,縮短了維修時間。而PLC 程序取代過去的一部分線路,有些故障可以通過修改PLC 程序來排除,達到了比較滿意的效果。