劉鵑
(柳州壓縮機(jī)總廠,廣西 柳州 545002)
某糖業(yè)集團(tuán)于2009年購進(jìn)3 臺LW-42/3.6 型無油潤滑窯氣壓縮機(jī),作為燃燒甘蔗渣窯氣廢氣回收利用開發(fā)項(xiàng)目的設(shè)備之一。壓縮機(jī)型式為L 型、往復(fù)活塞式、氣缸無油潤滑。氣體簡易流程為:窯氣經(jīng)進(jìn)氣過濾器→一級壓縮→中間冷卻器→二級壓縮→后冷卻器→窯氣利用。
LW-42/3.6 型無油潤滑窯氣壓縮機(jī),是某專業(yè)廠家生產(chǎn)的,該廠技術(shù)力量雄厚,研制開發(fā)能力強(qiáng),各種加工檢測設(shè)備齊全,設(shè)計(jì)和制造都具有國內(nèi)先進(jìn)性。
2010年度蔗糖榨季使用后,該機(jī)型運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),可靠性高,機(jī)組噪聲低,機(jī)械振動(dòng)小,運(yùn)行情況良好。然而,好景不長,2011年7月無油潤滑窯氣壓縮機(jī)發(fā)生了嚴(yán)重的故障,十字頭及連桿銅套等已經(jīng)嚴(yán)重?fù)p壞,整個(gè)氣腔通道銹蝕嚴(yán)重,氣缸鏡面已無金屬光澤。
具有先進(jìn)技術(shù)的產(chǎn)品,在使用不到一年就發(fā)生了事故。用戶和制造廠及時(shí)組成了事故調(diào)查組,親臨現(xiàn)場勘察。
氣體工藝流程為:燃燒的蔗渣產(chǎn)生的氣體(窯氣)—除塵—冷卻—穩(wěn)壓罐—分別進(jìn)入3 臺無油潤滑窯氣壓縮機(jī)—后冷卻器—分離罐(利用CO2)。如圖1 所示。
從氣體工藝流程中可知,窯氣在產(chǎn)生和處理過程中氣體夾帶著大量的水份和灰塵,經(jīng)測定,含水已到了飽和狀態(tài)(相對濕度100%);溫度40℃;灰塵達(dá)含量50 mg/m3;灰塵大小0.1 mm。
圖1 氣體工藝流程
經(jīng)分析認(rèn)為,造成壓縮機(jī)故障的主要原因是氣質(zhì)差,氣體含水、含塵過大。由于氣體相對濕度100%,溫度為40℃,一旦碰到<40℃的氣腔壁時(shí),就會出現(xiàn)冷凝水。過量的水份進(jìn)入氣缸,壓縮機(jī)在運(yùn)行時(shí)形成水擊(水錘)現(xiàn)象,加上腔內(nèi)臟和生銹的原因,摩擦阻力增大,造成活塞力瞬間增大超荷,而致使十字頭、連桿銅套等受破壞。
在拆機(jī)勘察過程中,發(fā)現(xiàn)整個(gè)氣腔的凹坑里,都積有很多水,同時(shí)氣閥臟、堵嚴(yán)重,這證實(shí)了以上分析的正確。而且,該機(jī)型為無油潤滑,活塞環(huán)、支承環(huán)均采用自潤滑材料,當(dāng)腔壁粘水后,很容易發(fā)生銹蝕,特別是在停機(jī)后,缺乏正確的維護(hù)保養(yǎng),再次開機(jī)時(shí),會增大摩擦阻力,極易發(fā)生故障。
(1)分離器的作用。根據(jù)故障原因,進(jìn)入壓縮機(jī)氣缸前的氣體品質(zhì)差,是導(dǎo)致故障的主要原因。因此,必須將氣體處理合格后,才能進(jìn)行壓縮。即在壓縮機(jī)進(jìn)氣前,設(shè)置分離器(如圖2 所示)。
圖2 分離器
利用慣性分離、絲網(wǎng)除沫原理,既是氣液分離,也是氣固分離,當(dāng)氣體通過除沫器中設(shè)置的用細(xì)絲編織的絲網(wǎng)時(shí),可以除去氣體中夾帶的大顆粒水、塵等雜質(zhì),可濾去氣體中的0.9 μm 顆粒,效率高達(dá)90%以上,能滿足無油潤滑窯氣壓縮機(jī)入口的氣體品質(zhì)要求。
結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際,3 臺壓縮機(jī)進(jìn)口處有一個(gè)直徑為1 400 mm 的穩(wěn)壓罐,可以將其改造成分離器,即在其內(nèi)部增設(shè)絲網(wǎng)除沫器。分離器的作用,是根據(jù)液體和氣體的重度差別,利用氣流方向和速度改變時(shí)的慣性作用,使液體和氣體互相分離。同時(shí),經(jīng)過絲網(wǎng)時(shí)可濾去大顆粒雜質(zhì)。
(2)分離器分離原理。氣體互相分離方式,有折向分離和碰撞分離兩種。
一是折向分離——當(dāng)氣體沿進(jìn)氣管進(jìn)入容器后,氣流作90°折向的同時(shí),流速急劇下降,重度較大的液滴,向下降落,而氣體向上運(yùn)動(dòng)經(jīng)出氣管流出。這時(shí)氣體在容器內(nèi)向上運(yùn)動(dòng)的速度越低,分離效果越好。
二是碰撞分離——利用絲網(wǎng)實(shí)現(xiàn),當(dāng)氣體進(jìn)入分離器后,碰撞作用是指微粒隨氣流運(yùn)動(dòng),當(dāng)氣流碰撞障礙物時(shí),氣流發(fā)生改變方向,較大質(zhì)量的微粒,由于慣性的原因,不易于改變方向,便粘附在障礙物上。即氣體撞擊絲網(wǎng)除沫器的網(wǎng)塊和容器壁,使液滴附在絲網(wǎng)和壁面上,并形成水珠降落,積聚在容器底部,由排污管排出。
(3)根據(jù)分離原理,確定絲網(wǎng)除沫器的參數(shù)。
一是操作氣速。氣體通過絲網(wǎng)的氣速應(yīng)選取適宜。氣速過低,夾帶的霧沫在氣體中飄蕩,未與絲網(wǎng)細(xì)絲碰撞,就隨著氣流通過絲網(wǎng)而被氣體帶走;氣速過高,聚集的液滴不易從絲網(wǎng)上下落,液體充滿絲網(wǎng),造成液泛,以致一度被捕集的液滴又飛濺起來,再次被氣體攜帶去,使分離效率急劇下降。
經(jīng)理論分析和實(shí)踐證明,操作氣速Vg取1.5~3 m/s 時(shí),分離效率最高,取Vg=2.5 m/s。
二是絲網(wǎng)除沫器直徑。氣體處理量
絲網(wǎng)除沫器的直徑
三是選取絲網(wǎng)除沫器的結(jié)構(gòu)型式。如圖2 所示,穩(wěn)壓罐的直徑為1.4 m,無設(shè)備法蘭,人孔位置開設(shè)在絲網(wǎng)除沫器的下面,因此選縮徑型下裝式絲網(wǎng)除沫器,條形網(wǎng)塊,公稱直徑D = 1 000 mm,高度H =150 mm,絲網(wǎng)材料選用不銹鋼絲。
針對窯氣氣體品質(zhì)比較差,宜使用新型防污氣閥。其特點(diǎn)是氣閥表面光滑,臟物不易附著,也不會在氣缸內(nèi)積聚,造成摩察阻力增大,雜質(zhì)可隨氣流帶走,不會造成氣閥堵塞,延長氣閥的使用壽命。當(dāng)然,前期投資成本會較高。
另外,用戶在使用壓縮機(jī)時(shí),應(yīng)注意維修保養(yǎng),使壓縮機(jī)能更好地運(yùn)行。
經(jīng)過現(xiàn)場改造,把穩(wěn)壓罐改制為分離器,更換了損壞的零部件,LW-42/3.6 型無油潤滑窯氣壓縮機(jī)已再次投入使用,運(yùn)行情況良好,給用戶帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益,用戶十分滿意。這證實(shí)了以上故障分析是正確的,處理方法也是行之有效的。
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