姜家宏,陳學(xué)森,丁鵬剛
(中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第四十五研究所,北京, 101601)
近年來(lái),隨著集成電路和太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展,用于對(duì)單晶硅、多晶硅、藍(lán)寶石等硬脆材料進(jìn)行前期高效率,高精度,低成本加工的多線切割技術(shù)一直受到國(guó)內(nèi)外的關(guān)注。多線切割技術(shù)不僅能夠降低硅片的制造成本,滿足硅片直徑大,超薄厚度的發(fā)展趨勢(shì),而且加工后的硅片在彎曲度、翹曲度、平行度、晶片表面粗糙度等各項(xiàng)指標(biāo)均優(yōu)于傳統(tǒng)的硅片加工技術(shù),目前已成為硅材料切割加工領(lǐng)域的主流技術(shù)。多線切割技術(shù)原理是一種通過(guò)金屬絲的高速往復(fù)運(yùn)動(dòng)把磨料帶入硬脆材料加工區(qū)域進(jìn)行研磨,最終把待切割材料切割成薄片的一種新型的加工方法[1,2]。
在多線切割機(jī)走線過(guò)程中,準(zhǔn)確控制張力值,減小張力波動(dòng)既能保證切割過(guò)程中不斷線,又能提高切割材料成片率,提高設(shè)備的可靠性。因此,對(duì)多線切割機(jī)張力控制系統(tǒng)進(jìn)行研究,掌握切割過(guò)程中張力變化的特點(diǎn)及控制方法,具有十分重要的意義[3]。
多線切割機(jī)主要由收放線輪系統(tǒng),恒張力控制系統(tǒng),橫移架布線系統(tǒng),加工主輥線網(wǎng)組,工作臺(tái)進(jìn)給系統(tǒng)及砂漿切削液供給系統(tǒng)參與硅片的成型加工。圖1為多線切割機(jī)加工機(jī)理示意圖,其中左半部分為放線系統(tǒng),右半部分為收線系統(tǒng),中間部分為切割加工組網(wǎng)。
首先放線輥上纏有滿足切割要求的一定規(guī)格鋼絲線,工作時(shí),鋼絲線由放線輥釋放,經(jīng)過(guò)橫移架布線系統(tǒng),導(dǎo)向輪系走到放線端的張力臂,然后
圖1 多線切割機(jī)加工機(jī)理示意圖
再經(jīng)過(guò)導(dǎo)向輪系導(dǎo)入四個(gè)加工主輥。進(jìn)入加工主輥后,鋼絲線均勻地排布在刻有一定間隔的主輥槽內(nèi),整齊排列的鋼絲線組成了切割面,鋼絲線又由導(dǎo)向輪系導(dǎo)出加工輥組,走過(guò)收線端張力臂,最后再經(jīng)過(guò)導(dǎo)向輪系進(jìn)入收線輥。四個(gè)加工主輥由兩臺(tái)電機(jī)同步驅(qū)動(dòng),從而帶動(dòng)切割組網(wǎng)按一定的速度正常運(yùn)行。同時(shí)將放置多晶硅錠的工作臺(tái)由電機(jī)驅(qū)動(dòng),經(jīng)減速器勻速向下運(yùn)動(dòng),與此同時(shí),砂漿供應(yīng)站提供一定黏度的砂漿,切削液均勻地噴灑在主輥鋼絲組網(wǎng)上,在每一根鋼絲線上形成均勻的砂漿薄膜,最終實(shí)現(xiàn)對(duì)多晶硅錠的均勻切削。
多線切割機(jī)屬于高速精密機(jī)床,為了保證材料的切割精度,要求多臺(tái)電機(jī)在工作過(guò)程中具有高度協(xié)調(diào)同步性,這對(duì)于控制系統(tǒng)的控制精度提出了更高的標(biāo)準(zhǔn),因此,本新型多線切割機(jī)采用西門子PLC+運(yùn)動(dòng)控制模塊同時(shí)驅(qū)動(dòng)多臺(tái)電機(jī)同時(shí)工作,采用高分辨率的保盟編碼器對(duì)鋼絲線張力值實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)、反饋,實(shí)現(xiàn)本系統(tǒng)的閉環(huán)控制。傳統(tǒng)的張力臂采用電機(jī)驅(qū)動(dòng),電機(jī)控制時(shí)張力突變大,反應(yīng)不靈敏。本方案中采用氣缸驅(qū)動(dòng)張力臂,控制時(shí)緩沖力強(qiáng),柔性好,張力無(wú)突變。具體控制框圖如圖2所示。
由圖2可見,整個(gè)控制系統(tǒng)的核心為PLC+運(yùn)動(dòng)控制模塊。通過(guò)數(shù)模轉(zhuǎn)化,同時(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)多臺(tái)伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)。多線切割機(jī)在工作過(guò)程中,收放線輪電機(jī)與加工主輥電機(jī)速度不一致導(dǎo)致速度差使得張力臂發(fā)生偏轉(zhuǎn),通過(guò)安裝編碼器將偏轉(zhuǎn)信號(hào)反饋PLC,PLC收到反饋信號(hào)后與理論值做比較,并在下一個(gè)掃描周期輸出,控制收放線輪速度,從而保證設(shè)備正常運(yùn)行。
如果加工過(guò)程中鋼絲線的張力過(guò)大,走線系統(tǒng)則會(huì)斷線,導(dǎo)致整個(gè)加工系統(tǒng)中斷,影響加工出片率;鋼絲線張力過(guò)小,則會(huì)引起鋼絲線的低頻振動(dòng),影響硅片的表面質(zhì)量。因此,恒張力控制技術(shù)是切割成片率的核心技術(shù)。我們有必要對(duì)張力控制系統(tǒng)做進(jìn)一步研究,掌握切割過(guò)程中張力變化的特點(diǎn)及控制方法。
圖2 控制系統(tǒng)總體框圖
上述介紹了多線切割機(jī)的加工機(jī)理及總體控制方案設(shè)計(jì)??刂品桨傅那疤峋褪且_分析整個(gè)工藝工程,建立控制系統(tǒng)的理論模型,這樣既能夠從理論上深入分析整個(gè)系統(tǒng),找出最優(yōu)方案;而且能夠縮短后續(xù)工藝試驗(yàn)周期,降低成本,提高效率。
由圖1可見,以4個(gè)加工主輥為界限,左側(cè)放線系統(tǒng)與右側(cè)收線系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)學(xué)原理相同,因此,選取放線系統(tǒng)端的張力臂作為研究對(duì)象,得出的理論模型同樣適用于收線系統(tǒng)。張力臂機(jī)械結(jié)構(gòu)見圖3。
圖3 張力臂機(jī)械結(jié)構(gòu)
由圖3可得:
式中:
V3為張力臂的線速度;
L—張力臂長(zhǎng);
W3—為張力臂的角速度;
V1為加工主輥主電機(jī)的線速度;
V2為放線輪的線速度。
忽略摩擦力,當(dāng)張力臂轉(zhuǎn)過(guò)微小角度θ時(shí),可得張力臂運(yùn)動(dòng)學(xué)力矩平衡方程:
式中:
T為鋼絲線的張力;
J為張力臂的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量;
G為張力臂重力;
θ為張力臂轉(zhuǎn)動(dòng)的角度;
M為氣缸相對(duì)于回轉(zhuǎn)軸中心的轉(zhuǎn)矩。
式(2)變形后可得:
由式(3)可知,工作時(shí)氣缸恒壓控制,張力臂質(zhì)量,臂長(zhǎng)及轉(zhuǎn)動(dòng)慣量一旦優(yōu)化設(shè)計(jì)后不再改變,只有轉(zhuǎn)角θ變化與張力T大小密切相關(guān)。
又由:
式中:R1為加工主輥半徑;W1為加工主輥的線速度;
R2為放線輪半徑;W2為放線輪的線速度。
將式(4)式(5)代入式(1)中變形可得:
在一定掃描周期T內(nèi),對(duì)式(6)兩邊取積分可得:
式(6)表明張力臂角速度W3是放線輪與加工主輥的速度同步跟隨誤差,式(8)表明張力臂角位移θ反映的是放線輪與加工主輥在整個(gè)走線過(guò)程中速度同步跟隨誤差的積分,即速度同步跟隨的累積誤差。
因此,通過(guò)在張力臂的轉(zhuǎn)動(dòng)軸上安裝編碼器反饋角位移的變化量,進(jìn)一步控制放線輪的電機(jī)轉(zhuǎn)速,保證放線輪與加工主輥的速度同步跟隨控制。具體過(guò)程為:當(dāng)編碼器反饋的角位移值大于零時(shí),表明放線輪的線速度慢于加工主輥的線速度,因此需要放線輪電機(jī)加速來(lái)減小速度差,使張力臂回到平衡位置;當(dāng)編碼器反饋的角位移值小于零時(shí),表明放線輪的線速度快于加工主輥的線速度,因此需要放線輪電機(jī)減速來(lái)減小速度差,使張力臂回到平衡位置。
圖4為多線切割機(jī)控制系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)學(xué)模型,由于在放線的過(guò)程中,放線輪直徑實(shí)時(shí)變化,所以,放線輪線速度V2與反饋的角位移θ需要用PID控制器表達(dá)二者之間的函數(shù)關(guān)系,從而保證放線輪與加工主輥之間的速度同步控制。
圖4 多線切割機(jī)運(yùn)動(dòng)學(xué)模型
通過(guò)開展多線切割機(jī)的工藝試驗(yàn),得出了以下結(jié)論:采用高分辨率的編碼器對(duì)張力臂角度變化值進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),可以有效地保證收放線輪與加工主輥之間的速度同步控制。實(shí)現(xiàn)多線切割機(jī)恒張力控制,提高切割材料的成片率,設(shè)備的可靠性。本文的研究成果對(duì)其它領(lǐng)域的張力控制具有一定的參考價(jià)值。
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[1]賀敬良,杜開勛,王學(xué)軍.高速線切割系統(tǒng)張力控制研究[J].制造業(yè)自動(dòng)化,2011,33(9):6-13.
[2]蔣近,戴瑜興,彭思齊.多線切割機(jī)控制系統(tǒng)的研制[J].機(jī)械工程學(xué)報(bào),2010,21(15):1780-1783.
[3]蔣近,戴瑜興,郜克存,等.多線切割機(jī)走線系統(tǒng)的張力控制[J].機(jī)械工程學(xué)報(bào),2011,47(5):183-187.