亓 萌
(山東泰山鋼鐵集團冷軋薄板廠,山東 271100)
泰鋼冷軋廠現(xiàn)有兩臺1 700 mm 單機可逆冷軋機,其中一臺1 700 mm 軋機具有軋制不銹鋼的設備、工藝基礎(chǔ)。為適應市場變化,提高生產(chǎn)效益,我們進行了高附加值產(chǎn)品——不銹鋼的軋制工藝研究。
在1 700 mm 軋機在左右卷取機上設置了墊紙機,在開卷機上設置了收紙機,最大軋制壓力23 000 kN,軋制速度500 m/min,最大卷取張力350 kN,工作輥彎輥力660 kN,工作輥輥徑?440 mm。
不銹鋼的第一個特點是變形抗力大,一般比普碳鋼高一倍,在冷軋過程中加工硬化速率較快;第二個特點是不銹鋼的導熱性較差,因此在軋制過程中要盡量實現(xiàn)一個軋程軋制,不經(jīng)過中間退火,同時要求軋機具有較強的冷卻、潤滑能力。
由于不銹鋼硬度較高,軋制時有一定的黏性,加工硬化較為明顯,在軋制工藝選擇上應注意軋機具有較強的剛性,選擇直徑小的工作輥、良好的冷卻潤滑系統(tǒng)、完善的厚度控制系統(tǒng)、板型調(diào)整系統(tǒng)及穩(wěn)定的電氣控制系統(tǒng)。根據(jù)1 700 mm 軋機的設備、工藝配置情況,制定軋制工藝如下:
選擇Cr3 軋輥,采用大壓下量、大張力進行軋制,總變形量控制在40%~60%之間,終軋變形量小于8%。軋制板型方面杜絕中間浪、邊浪缺陷。板面質(zhì)量方面重點控制軟點、硌印、劃傷、擦傷缺陷。厚度公差方面控制同板差厚度小于20 μm。采用乳化液為工藝潤滑介質(zhì),具體參數(shù)如表1 所示。
道次變形量如表2 所示。
表1 乳化液參數(shù)Table 1 Emulsion parameters
表2 各道次變形量Table 2 Deformation amount of every pass
采用上述軋制工藝對300 系列不銹鋼進行了軋制??傋冃瘟靠刂圃?0%,由3.0 mm×1 250 mm 軋制至1.5 mm×1 250 mm。共軋制6 道次,各道次的軋制力為18 000 kN 左右,采用350 kN的大張力進行軋制,最快軋制速度達到300 m/min。觀察整個軋制過程,工藝潤滑系統(tǒng)的潤滑、冷卻基本達到了生產(chǎn)要求,軋制過程控制相對合理。軋制完成后,通過后道工序開卷查看,橫向厚度公差小于20 μm,但板型、表面質(zhì)量有一些問題:鋼卷存在中間浪缺陷;鋼卷邊部存在軟點缺陷,表面存在色差紋。
板型及表面質(zhì)量缺陷是不銹鋼生產(chǎn)中致命的缺陷。由于不銹鋼加工硬化相對迅速,需要在退火后再次軋制才能消除板型缺陷,而表面質(zhì)量缺陷在改軋或退火后也會有明顯的色差痕跡,每一種處理措施都會對產(chǎn)品質(zhì)量造成較大的影響,造成不必要的損失,因此需要重點控制板面質(zhì)量和板型質(zhì)量。
軋制的不銹鋼板型存在中間浪缺陷是因為在大壓下量、大張力軋制的過程中很難觀察鋼卷的板型狀況,在后工序開卷時由于張力較小,板型缺陷明顯的反映出來,且后道工序的生產(chǎn)無法對板型進行有效改善。
鋼卷表面出現(xiàn)的軟點缺陷是工作輥硬度不均勻和局部硬度低造成的。根據(jù)軟點缺陷部位檢測下線軋輥相對應位置,發(fā)現(xiàn)低點硬度值達到HS90,其余輥面硬度達到HS93 以上,不符合軋輥硬度要求。
表面存在色差紋的主要原因是潤滑系統(tǒng)冷卻、潤滑不均勻造成的。在大軋制力和大變形量的條件下無法達到均勻潤滑、冷卻,需要對工藝潤滑系統(tǒng)進行調(diào)整。檢測發(fā)現(xiàn)軋輥輥面的粗糙度為0.56 μm~0.4 μm,因此分析認為軋輥粗糙度不均也是產(chǎn)生表面色差紋的原因。
根據(jù)出現(xiàn)的問題,制定了相應的改進措施。對工藝潤滑系統(tǒng)進行了調(diào)整,介質(zhì)噴灑壓力提高至0.8 MPa,乳化液濃度提高至5.0%~7.0%,溫度由52℃提高至55℃,提高工作輥輥縫區(qū)的噴灑流量,對乳化液噴嘴進行了精確調(diào)整,使乳化液能準確的噴灑至輥縫處。對軋制使用的工作輥要求硬度偏差在HS1 以內(nèi),粗糙度偏差不大于0.05 μm。同時對軋制工藝、各道次的控制彎輥力進行了調(diào)節(jié),彎輥力每道次降低10%~15%。完善軋制規(guī)程,合理控制道次壓下量和張力。
實施上述措施后,300 系列、400 系列、200 系列不銹鋼卷軋制后未出現(xiàn)上述缺陷,表面質(zhì)量符合要求,板型明顯改善,未出現(xiàn)任何浪形缺陷,客戶使用反饋的信息較好。