羅大春,周友軍,連和平,張 明
(1.安陽(yáng)鋼鐵股份有限責(zé)任公司,河南 安陽(yáng) 455004;2.中國(guó)重型機(jī)械研究院有限公司,陜西 西安 710032)
安鋼120 t VD真空脫氣爐(以下簡(jiǎn)稱VD爐)是引進(jìn)意大利達(dá)涅利技術(shù),國(guó)內(nèi)制造,于2005年熱試一次成功。2010年前,由于使用較少,VD爐出現(xiàn)的問(wèn)題也較少。但隨著安鋼鋼產(chǎn)量和品種的增多,VD爐真空系統(tǒng)出現(xiàn)工作真空度太低或系統(tǒng)的抽氣時(shí)間過(guò)長(zhǎng),且每次發(fā)生均為突發(fā)故障。煉鋼過(guò)程中真空系統(tǒng)一旦發(fā)生故障將導(dǎo)致抽氣量不足,鋼水脫氣不充分,使鋼材質(zhì)量無(wú)法保證。有時(shí)甚至還會(huì)導(dǎo)致連鑄斷澆,嚴(yán)重影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行。本文就安鋼VD爐真空系統(tǒng)的原理及相關(guān)參數(shù)進(jìn)行了系統(tǒng)的介紹,對(duì)影響VD爐真空精煉系統(tǒng)工作的穩(wěn)定性的原因進(jìn)行了分析,并采取了相應(yīng)的措施,取得了比較滿意的結(jié)果。
安鋼VD爐真空系統(tǒng)采用五級(jí)蒸汽噴射泵,真空罐內(nèi)的爐氣由一級(jí)泵入口進(jìn)入,在工作蒸汽的作用下先后進(jìn)入一、二、三級(jí)泵。爐氣及工作蒸汽經(jīng)過(guò)三級(jí)泵進(jìn)入C1冷凝器,在C1冷凝器中,與冷凝水進(jìn)行熱交換,部分蒸汽轉(zhuǎn)化為液態(tài)水進(jìn)入熱井,另一部分蒸汽與爐氣在四級(jí)泵的作用下進(jìn)入C2冷凝器,部分蒸汽轉(zhuǎn)化為液態(tài)水進(jìn)入熱井,另一部分蒸汽與爐氣進(jìn)入五級(jí)泵后,經(jīng)過(guò)C3冷凝器排到大氣中,從而達(dá)到抽出爐氣的作用。其系統(tǒng)原理如圖1所示。
圖1 安鋼VD爐真空系統(tǒng)Fig.1 Vacuum system of VD refining furnace in Anyang Iron&Steel Inc
公稱容量/t 120
最小鋼水量處理量/t 100
最大鋼水處理量/t 150
處理周期/min 35~45
抽氣能力/kg/h 370
抽真空時(shí)間/min ≤8
蒸汽壓力/MPa 1.0~1.2
蒸汽溫度/℃ 190~200
蒸汽耗量/t·h-1≤24.6
工作真空度/Pa 66.7
極限真空度/Pa <30
真空泵數(shù)量/個(gè) 9
真空系統(tǒng)工作穩(wěn)定性是衡量真空系統(tǒng)好壞的一個(gè)重要指標(biāo),真空系統(tǒng)工作穩(wěn)定性主要是指真空系統(tǒng)在一定的時(shí)間內(nèi)達(dá)到工藝要求真空度的概率。從鋼液氣相壓的理論上講,VD爐真空系統(tǒng)工作真空度要滿足脫碳、脫氫的要求真空度必須達(dá)到67 Pa,工藝要求真空系統(tǒng)達(dá)到工作真空度的時(shí)間需控制在10 min以內(nèi)。2010年,安鋼VD爐曾出現(xiàn)數(shù)次真空度達(dá)到67 Pa時(shí)間長(zhǎng)達(dá)30 min,嚴(yán)重時(shí)B1泵無(wú)法開泵。另外真空度出現(xiàn)的故障均為突然發(fā)生,一方面嚴(yán)重影響生產(chǎn),另一方面產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)法保證。因此必須提高真空系統(tǒng)工作的穩(wěn)定性。
針對(duì)安鋼VD爐真空系統(tǒng)工作穩(wěn)定性無(wú)法滿足煉鋼生產(chǎn)要求的現(xiàn)狀,技術(shù)人員對(duì)數(shù)次故障的現(xiàn)象、原因及處理方法進(jìn)行認(rèn)真的分析,并參照設(shè)備設(shè)計(jì)性能參數(shù)進(jìn)行比對(duì),經(jīng)綜合分析研究認(rèn)為,影響真空系統(tǒng)穩(wěn)定性的因素有以下幾方面:
VD爐真空系統(tǒng)抽真空能力突然下降,往往伴隨著B1泵前端的積塵罐外壁出現(xiàn)積霜現(xiàn)象,打開積塵罐均發(fā)現(xiàn)內(nèi)部有積冰、積水現(xiàn)象。排除積塵罐內(nèi)部的水冷管線漏水外,積冰、積水主要有兩個(gè)原因:(1)蒸汽含水過(guò)多。蒸汽干燥度對(duì)真空泵的性能有較大影響,含水會(huì)引起真空度波動(dòng),含水過(guò)多甚至?xí)?dǎo)致一級(jí)泵無(wú)法開泵,蒸汽的過(guò)熱度需要在5~10℃。(2)蒸汽冷凝成水。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)蒸汽總切斷閥和二級(jí)泵蒸汽切斷閥關(guān)閉不嚴(yán),不生產(chǎn)時(shí),蒸汽漏到二級(jí)泵、一級(jí)泵及抽氣管線內(nèi),蒸汽冷凝成水,由于積塵罐在真空系統(tǒng)的最低點(diǎn),水最后流到該處,在真空條件下,水蒸發(fā)吸熱,造成管道外壁積霜。真空系統(tǒng)內(nèi)部積水,水在真空狀態(tài)下很快蒸發(fā)為氣體,真空系統(tǒng)負(fù)載增大,最終導(dǎo)致真空度下降。
真空系統(tǒng)抽真空從大氣壓抽到67 Pa的時(shí)間大大延長(zhǎng)。技術(shù)人員打開人孔檢查發(fā)現(xiàn):二級(jí)泵及3級(jí)泵的擴(kuò)壓器內(nèi)部存在大量積灰。原因分析:當(dāng)擴(kuò)壓器內(nèi)部的積灰達(dá)到一定的厚度時(shí),會(huì)改變擴(kuò)壓器的軸心線,此時(shí)拉瓦爾噴嘴噴出的高速蒸汽會(huì)在擴(kuò)壓器內(nèi)部產(chǎn)生一種紊流現(xiàn)象,從而造成泵的工作特性明顯下降,影響泵的抽氣性能。
影響真空系統(tǒng)工作穩(wěn)定性的另一個(gè)主要原因:系統(tǒng)內(nèi)部及外部泄露嚴(yán)重,真空系統(tǒng)抽氣超負(fù)荷工作,導(dǎo)致真空度急劇惡化。此問(wèn)題主要是由于真空泵截止閥內(nèi)泄、連接管路破損、密封失效等原因造成的。
冷凝水的壓力及溫度對(duì)真空系統(tǒng)工作穩(wěn)定性會(huì)產(chǎn)生很大影響,冷凝水壓力低及溫度高都會(huì)使蒸汽冷凝不徹底,加大下一級(jí)泵的負(fù)擔(dān),近而破壞整個(gè)真空系統(tǒng)的平衡,導(dǎo)致真空度無(wú)法滿足生產(chǎn)要求。
針對(duì)真空系統(tǒng)出現(xiàn)積水的兩個(gè)原因,分別采取了相應(yīng)的措施解決。(1)要求蒸汽過(guò)熱裝置供蒸汽的壓力控制在1.0~1.2 MPa,溫度在190~200℃之間;(2)將真空系統(tǒng)輸水效果不好的疏水閥全部更換,并要求每次生產(chǎn)前進(jìn)行排水作業(yè);(3)將關(guān)閉不嚴(yán)的蒸汽總切斷閥和二級(jí)泵蒸汽切斷閥更換。
通過(guò)查閱資料及生產(chǎn)實(shí)踐證明,二級(jí)泵及三級(jí)泵的吸入室需要定期清灰。積灰徹底清理干凈后,還需用拋光機(jī)對(duì)內(nèi)壁進(jìn)行打磨。真空泵影響抽真空效果部位主要是擴(kuò)壓器段圖2所示。
安鋼真空系統(tǒng)清灰的周期控制在350爐左右。
圖2 真空泵示意圖Fig.2 Diagram of vaccum pump
使用手持式真空探測(cè)儀定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行檢查,確保系統(tǒng)漏氣量控制在系統(tǒng)允許的50 kg/h。另外,抽氣管線動(dòng)密封的位置需經(jīng)常檢查,確保動(dòng)密封面處無(wú)異物。定期更換真空系統(tǒng)各個(gè)法蘭接觸面的密封墊片。
為使真空系統(tǒng)系統(tǒng)正常工作,一方面要求供水部門將冷凝水的溫度控制在35℃以內(nèi),壓力控制0.3~0.6 MPa之間。另一方面在冬夏季有較大的溫差時(shí),需適當(dāng)調(diào)節(jié)水量,并對(duì)各個(gè)冷凝器上下部進(jìn)水閥的開關(guān)位置設(shè)明確標(biāo)記。
真空系統(tǒng)改進(jìn)后經(jīng)過(guò)一年的實(shí)踐,突發(fā)故障由2010年的10余起降低到2011年的2起。真空系統(tǒng)工作的穩(wěn)定性逐步提高,產(chǎn)品質(zhì)量大大提高,厚板探傷合格率保持在99.2%,綜合探傷合格率保持在99.46%,充分保證安鋼逐步成功冶煉了低碳貝氏體、管線鋼、Z向鋼、高層建筑系列用鋼等鋼種,為安鋼拓展了市場(chǎng),增加了新的效益增長(zhǎng)點(diǎn)。
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