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      板坯連鑄機(jī)的升級(jí)改造及其結(jié)晶器在線熱調(diào)寬

      2012-11-18 08:02:56李玉斌谷世群王春光
      重型機(jī)械 2012年2期
      關(guān)鍵詞:板坯結(jié)晶器鑄坯

      裘 喆,白 斌,吳 鐵,李玉斌,谷世群,王春光

      (中鋼設(shè)備有限公司煉鋼工程部,北京 100080)

      0 前言

      由中鋼設(shè)備有限公司承建的土耳其某鋼廠雙流板坯連鑄機(jī)自2009年底熱試并投入商業(yè)運(yùn)行以后,設(shè)備運(yùn)行良好。此后,應(yīng)用戶要求,中鋼設(shè)備有限公司又對(duì)該連鑄機(jī)進(jìn)行了升級(jí)改造,增大了鑄坯斷面尺寸(鑄坯斷面由170 mm×880 mm增大到190 mm×1015 mm),并增加了結(jié)晶器在線熱調(diào)寬功能。這一改造項(xiàng)目于2011年7月20日一次熱負(fù)荷試車成功并隨即投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)。該鋼廠連鑄機(jī)改造項(xiàng)目,用較小的投資獲得了產(chǎn)能的大幅度提升,并通過(guò)在線熱調(diào)寬技術(shù)的應(yīng)用使該企業(yè)能更好的適應(yīng)小批量、多規(guī)格的產(chǎn)品需求,是板坯連鑄領(lǐng)域升級(jí)改造的一次成功實(shí)踐,具有重要的推廣價(jià)值。

      1 改造的基本要求

      該鋼廠煉鋼生產(chǎn)工藝路線采用的是EAF-LFCCM短流程。改造前的基本配置是:一臺(tái)130 t電弧爐,最大出鋼量150 t,冶煉周期為50~52 min;一臺(tái)130 t鋼包精煉爐,冶煉周期 <50 min;一臺(tái)雙流板坯連鑄機(jī),170 mm×425~800 mm,預(yù)留(150~200)mm×(425~880)mm,年產(chǎn)1100000 t合格板坯。隨著土耳其經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,原鋼廠的產(chǎn)能不能滿足市場(chǎng)的需求,用戶提出在原設(shè)備的基礎(chǔ)上進(jìn)行改造,并首先完成了電弧爐部分的改造,改造后單爐產(chǎn)量達(dá)175 t,冶煉速度縮短至47 min,連鑄機(jī)的產(chǎn)能成為全廠的瓶頸。用戶要求結(jié)合連鑄機(jī)的實(shí)際情況,將連鑄機(jī)生產(chǎn)的斷面范圍由原來(lái)的170 mm×425~880 mm擴(kuò)大到190 mm×425~1015 mm,同時(shí)將結(jié)晶器在線停機(jī)調(diào)寬改為在線熱態(tài)調(diào)寬?;疽笫?

      (1)連鑄機(jī)的基礎(chǔ)不變動(dòng);

      (2)各變動(dòng)的設(shè)備與基礎(chǔ)框架的連接位置和尺寸不變動(dòng);

      (3)各變動(dòng)設(shè)備與其相關(guān)不變動(dòng)設(shè)備的連接位置和尺寸不變動(dòng);

      (4)在校核各設(shè)備介質(zhì)用量的基礎(chǔ)上維持公輔系統(tǒng)不變化;

      (5)盡量確保新設(shè)計(jì)設(shè)備與改造設(shè)計(jì)設(shè)備的互換性;

      (6)基于現(xiàn)有設(shè)備改造為主,部分核心設(shè)備重新設(shè)計(jì)制造。

      2 關(guān)鍵設(shè)備設(shè)計(jì)改造方案

      2.1 結(jié)晶器改造

      原結(jié)晶器為170 mm×425~800 mm在線停機(jī)調(diào)寬結(jié)晶器,調(diào)寬機(jī)構(gòu)為蝸輪蝸桿和普通螺桿-螺母?jìng)鲃?dòng)系統(tǒng)。板坯尺寸增加到190 mm×425~1015 mm后,寬窄邊銅板和背板等主要部件的尺寸均不能滿足新產(chǎn)品規(guī)格的要求,且調(diào)寬機(jī)構(gòu)精度不能滿足在線熱調(diào)寬的要求,提出重新設(shè)計(jì)結(jié)晶器。新設(shè)計(jì)結(jié)晶器考慮新的板坯尺寸及在線熱調(diào)寬的功能。

      (1)窄邊調(diào)整機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)與選型。為滿足在線熱調(diào)寬的功能需求,提高窄邊移動(dòng)機(jī)構(gòu)的傳動(dòng)精度,需綜合考慮機(jī)械傳動(dòng)副各環(huán)節(jié)產(chǎn)生機(jī)械間隙的因素并加以消除,從而實(shí)現(xiàn)多次往復(fù)的結(jié)晶器調(diào)寬和調(diào)錐。選擇高精度擺線行星減速機(jī),具有較小的體積、較大的傳動(dòng)比和較高的傳動(dòng)精度,可以讓前置伺服驅(qū)動(dòng)裝置工作在最佳的性能區(qū)間并實(shí)現(xiàn)精密傳動(dòng);選擇精密梯形絲杠機(jī)構(gòu)做導(dǎo)桿,保證絲杠、傳動(dòng)精度都較高,以使機(jī)構(gòu)往復(fù)運(yùn)動(dòng)的機(jī)械間隙積累降到更低;導(dǎo)桿通過(guò)帶鎖緊螺釘?shù)那蛐谓嵌h(huán)與窄邊連接,與傳動(dòng)的鉸接相比機(jī)械間隙更小。調(diào)寬機(jī)構(gòu)如圖1所示。

      (2)寬邊夾緊機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)與選型。結(jié)晶器寬邊夾緊裝置由碟簧夾緊,在調(diào)寬過(guò)程中通過(guò)液壓缸壓力克服一部分碟簧夾緊力,使寬邊處于軟夾緊狀態(tài),軟夾緊力為碟簧彈力和液壓缸壓力二者的差值,取值通常由壓力差值乘以某個(gè)系數(shù)確定。在此取值下,窄邊在熱調(diào)寬移動(dòng)過(guò)程中不劃傷銅板,同時(shí)又能保證寬窄邊銅板之間間隙近似為零,不至于發(fā)生漏鋼。同時(shí),為實(shí)現(xiàn)更為可靠的軟加緊,四個(gè)寬邊夾緊裝置的夾緊力須可獨(dú)立精準(zhǔn)控制,以實(shí)現(xiàn)寬邊夾緊力隨連鑄板坯寬度的變化而變化。此處,蝶簧在一定時(shí)期內(nèi)彈性性能的穩(wěn)定性至關(guān)重要,否則若碟簧在使用一段時(shí)間后由于剛度變化,寬邊軟夾緊力隨之變化,如不能及時(shí)調(diào)整液壓缸的壓力或更換新碟簧,則容易引起漏鋼事故。因此,此處選擇彈性性能要與設(shè)計(jì)完全符合,且剛性相對(duì)較好的蝶簧。

      圖1 調(diào)寬機(jī)構(gòu)示意圖Fig.1 Schematic diagram of width adjustment mechanism

      (3)結(jié)晶器窄邊足輥設(shè)計(jì)。鑄坯在出結(jié)晶器下口時(shí)坯殼很薄,極容易受到外界干擾而發(fā)生漏鋼。在熱調(diào)寬過(guò)程中,為降低錐度調(diào)大時(shí)窄邊足輥對(duì)坯殼的壓力,須設(shè)計(jì)可以避讓的窄邊足輥裝置。

      通過(guò)提高窄邊調(diào)整機(jī)構(gòu)的運(yùn)動(dòng)精度、寬邊夾緊裝置的合理設(shè)計(jì)及窄邊足輥的避讓設(shè)計(jì),該結(jié)晶器很好地滿足了在線熱調(diào)寬功能的需要,調(diào)寬過(guò)程平穩(wěn),鑄坯尺寸公差滿足要求。

      2.2 扇形段改造

      扇形段框架是由鋼板焊接而成的結(jié)構(gòu)件,用于支撐導(dǎo)向輥。框架主要承受通過(guò)支撐導(dǎo)向輥傳遞來(lái)的鼓肚力、輥?zhàn)优c高溫鑄坯反復(fù)接觸引起的熱應(yīng)力、設(shè)備自重和拉坯力、夾緊油缸的夾緊力等。矯直段框架還承受鑄坯的矯直力。這些復(fù)雜的載荷作用于框架之上,且框架長(zhǎng)期在高溫和水蒸汽的惡劣環(huán)境下工作,要求框架要有足夠的剛度和強(qiáng)度。因此,扇形段能否改造,主要取決于扇形段框架改造的難易程度。從節(jié)約投資和保證質(zhì)量?jī)蓚€(gè)方面考慮制訂改造方案。

      (1)彎曲段重新設(shè)計(jì)。當(dāng)坯寬的名義尺寸增加至1015 mm時(shí),熱坯寬度為1040 mm。原彎曲段輥身長(zhǎng)度為980 mm,不能滿足要求。若直接在原彎曲段上進(jìn)行改造,由于施焊點(diǎn)較多,完成后各定位尺寸難以控制,且彎曲段處于上部,坯殼較薄,對(duì)弧精度要求非常高,改造風(fēng)險(xiǎn)較大。因此,在校核內(nèi)外弧框架的基礎(chǔ)上,重新設(shè)計(jì)完整的彎曲段及噴淋架。

      (2)扇形段1~4改造。首先校核各段上下框架的強(qiáng)度和剛度能否滿足生產(chǎn)增寬增厚的鑄坯要求。然后將各段的輥?zhàn)蛹娱L(zhǎng),以確保對(duì)鑄坯全寬度上都有完善的支承。輥身加長(zhǎng)后,需要配套改造內(nèi)外弧框架。具體方案是將框架外側(cè)用于安裝軸承座的鋼板塊切掉,按照新輥?zhàn)虞S承的位置焊上新的鋼板塊并加工出軸承座安裝基準(zhǔn)面。由于軸承座位置變化,原來(lái)焊接在框架上的冷卻水管也必須割掉后重新焊接,并重新設(shè)計(jì)噴淋架。

      (4)扇形段5~6重新設(shè)計(jì)。扇形段5~6為矯直段。由于鑄坯須進(jìn)行高溫連續(xù)矯直,為保證鑄坯的質(zhì)量,在鑄坯經(jīng)過(guò)該區(qū)域時(shí),鑄坯內(nèi)、外弧整個(gè)寬度上都應(yīng)受到輥?zhàn)拥某C直力,原有的輥身長(zhǎng)度只有930 mm,不能滿足要求。且由于承受更大的矯直力,框架的強(qiáng)度和剛度都已接近臨界值,因此重新設(shè)計(jì)完整的5、6號(hào)扇形段及噴淋架。

      (3)扇形段7~10改造。扇形段7~10位于水平段,原有的框架保持不變,原來(lái)的輥身長(zhǎng)度930 mm也保持不變。這樣在生產(chǎn)1015 mm寬度時(shí)板坯兩外側(cè)會(huì)伸出到輥身以外,但不影響鑄坯質(zhì)量。

      另外,按照190 mm厚度重新設(shè)計(jì)制造各扇形段夾緊裝置中的調(diào)整墊板組,以滿足生產(chǎn)新的190 mm厚度板坯的要求。從彎曲段到1~10號(hào)扇形段內(nèi)的所有引錠桿導(dǎo)向件都進(jìn)行了修改或重新設(shè)計(jì)。

      2.3 其他部分的改造

      根據(jù)生產(chǎn)190 mm×1015 mm鑄坯的要求,重新加工制造了所有噴淋系統(tǒng),設(shè)定了新的一次、二次冷卻模式,改造了引錠桿、引錠桿對(duì)中及去毛刺機(jī)等相關(guān)設(shè)備,增加了新的熱調(diào)寬電控系統(tǒng)和液壓系統(tǒng),增加了新的漏鋼預(yù)報(bào)系統(tǒng),修改了一級(jí)、二級(jí)控制系統(tǒng)。

      3 改造設(shè)備與原設(shè)備的互換性

      為最大限度的節(jié)約投資,避免浪費(fèi),本改造工作考慮了改造前后設(shè)備的互換性,以使未改造設(shè)備如結(jié)晶器、矯直段仍然能夠繼續(xù)使用直至壽命終結(jié)。為保證設(shè)備前后的互換性,重點(diǎn)考慮了如下幾個(gè)方面:

      (1)新設(shè)計(jì)的在線熱調(diào)寬電控系統(tǒng)能滿足原結(jié)晶器在線停機(jī)調(diào)寬的要求;

      (2)新設(shè)計(jì)的在線調(diào)寬液壓系統(tǒng)能滿足原結(jié)晶器在線停機(jī)調(diào)寬的要求;

      (3)增加新的漏鋼預(yù)報(bào)系統(tǒng),同時(shí)保留原漏鋼預(yù)報(bào)系統(tǒng),以適應(yīng)原結(jié)晶器的使用。

      4 生產(chǎn)實(shí)踐及效益分析

      該連鑄機(jī)改造后于2011年7月20日首次熱負(fù)荷試車,成功生產(chǎn)出190 mm×1000 mm的合格鑄坯。8月22日正式通過(guò)了業(yè)主的驗(yàn)收考核。在熱調(diào)寬驗(yàn)收階段分別對(duì)每臺(tái)結(jié)晶器進(jìn)行了由寬變窄(815~715 mm)、由窄變寬(800~900 mm)及同一澆次內(nèi)三次不連續(xù)調(diào)寬(815~715 mm,715~615 mm,615~525 mm)共計(jì)5次調(diào)寬。調(diào)寬速度為10~20 mm/min,調(diào)寬過(guò)程中拉坯速度為1.0~1.6 m/min,均順利通過(guò)考核,鑄坯質(zhì)量良好,在整個(gè)熱調(diào)寬過(guò)程中無(wú)一次漏鋼事故,得到了業(yè)主的高度評(píng)價(jià)。鑄機(jī)改造前后的產(chǎn)能對(duì)比見(jiàn)表1。

      表1 鑄機(jī)改造前后的產(chǎn)能對(duì)比Tabel 1 Correlation table of production capacity before and after modification

      766/min 50~52 47精煉設(shè)備/t 130 LF 175處理周期/min ≤50 ≤47全年日歷工作天數(shù)/d 365 365電爐全年有效作業(yè)天數(shù)/d 310 310連鑄機(jī)準(zhǔn)備時(shí)間/min 45 45連澆爐數(shù)/爐 12-18 >40連鑄金屬收得率/% 96.5~97 96.5~97連鑄平均澆注周期/min 40-48 40-48鑄機(jī)年工作天數(shù)/d 310 310鑄機(jī)作業(yè)率/% 85.00 85.00連鑄機(jī)的年產(chǎn)量/t 1,104,636 1,543,冶煉周期

      通過(guò)計(jì)算可知,當(dāng)年作業(yè)天數(shù)為310天時(shí),該雙流板坯連鑄機(jī)的生產(chǎn)能力由過(guò)去的1.1百萬(wàn)t提高到1.5百萬(wàn)t。

      5 結(jié)論

      由于本改造項(xiàng)目基于市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大及對(duì)小批量、多規(guī)格的產(chǎn)品需求,從降本增效出發(fā),用最小的投資使鑄機(jī)增產(chǎn)達(dá)40%,同時(shí)將我國(guó)自主研發(fā)的首套在線熱調(diào)寬結(jié)晶器調(diào)寬系統(tǒng)推向生產(chǎn)實(shí)踐。整個(gè)改造過(guò)程沒(méi)有影響正常生產(chǎn),且保證了新舊設(shè)備的互換使用,最大限度的降低了改造成本,取得了良好的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益。

      [1] 劉明延,李平,欒興家.板坯連鑄機(jī)設(shè)計(jì)與計(jì)算[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1990.

      [2] 蔡開(kāi)科.連鑄結(jié)晶器[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2008.

      [3] 陳明遠(yuǎn).我國(guó)自主研發(fā)的板坯連鑄在線調(diào)寬裝置首次投入使用[J].重型機(jī)械,2012(1):76.

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