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      新型電除塵器在皂化廢液焚燒廢氣治理中的應(yīng)用

      2012-11-22 05:55:06丁秀青
      中國環(huán)保產(chǎn)業(yè) 2012年1期
      關(guān)鍵詞:皂化電除塵器廢液

      李 軍,丁秀青

      (武漢龍凈環(huán)??萍加邢薰?,武漢 430065)

      新型電除塵器在皂化廢液焚燒廢氣治理中的應(yīng)用

      李 軍,丁秀青

      (武漢龍凈環(huán)保科技有限公司,武漢 430065)

      皂化廢液焚燒技術(shù)是一種新型的化工工藝,移植造紙黑液焚燒技術(shù),采用焚燒法來處理皂化廢液,產(chǎn)生的廢氣污染嚴(yán)重,常規(guī)電除塵器不能滿足當(dāng)前廢氣治理要求,開發(fā)的新型高效電除塵器投入應(yīng)用后,取得了滿意效果。

      皂化廢液;新型高效;電除塵器

      1 概述

      石油化工廠用環(huán)己烷氧化生產(chǎn)環(huán)己酮的生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量的皂化廢液,皂化廢液中不僅含有大量可回收的物質(zhì),而且也是一種難處理的有機廢水。國內(nèi)第一套皂化廢液堿回收裝置安裝在岳陽巴陵石化公司。以苯為原料,采用荷蘭STAMICARBON公司HPO工藝制取己內(nèi)酰胺,年產(chǎn)5萬t。在環(huán)己酮生產(chǎn)過程中,每小時產(chǎn)生2300kg有機酸鹽皂化廢液,其固形物含量在46%以上,化學(xué)組成及物化性質(zhì)與造紙黑液相似。巴陵石化公司、岳陽造紙廠、武漢鍋爐廠、輕工部長沙設(shè)計院聯(lián)合進行工業(yè)試驗,在移植造紙黑液焚燒技術(shù)的基礎(chǔ)上加以改進,采用了焚燒法來處理皂化廢液。主要是在鍋爐內(nèi)用重油做燃料使皂化廢液焚燒,以得到副產(chǎn)物蒸氣和回收碳酸鈉。

      皂化廢液是一種棕黑色黏稠液體,有強烈的刺激性臭味,為了除去環(huán)己烷氧化液中有機酸類、有機酸酯類的衍生物,工業(yè)上通常加30%~50%的氫氧化鈉中和皂化,使系統(tǒng)由酸性變成堿性,最后形成的液體稱為皂化廢液。它的組成根據(jù)環(huán)己酮氧化生產(chǎn)工藝的差異也有所不同,但一般都由NaOH、有機酸、有機酯酮、聚合物和水等組成。典型的皂化廢液的組成如表1。

      表1 典型的皂化廢液的組成

      2 當(dāng)前皂化廢液焚燒廢氣治理存在的問題

      皂化廢液焚燒系統(tǒng)不斷完善,堿回收率和皂化廢液提取率不斷提高,這為化工行業(yè)的水污染控制提供了保證。但皂化廢液在焚燒過程中產(chǎn)生的廢氣對大氣的污染相當(dāng)嚴(yán)重,治理其廢氣主要是控制粉塵排放。最初采用的是常規(guī)電除塵器處理廢氣,但由于皂化廢液焚燒后產(chǎn)生的煙塵具有粉塵粒徑非常小(直徑<1μm的粉塵比例很大),粉塵的黏度大,含堿量大,氣體的溫度高,腐蝕性大,并具有較強的吸水性,煙塵中含濕量較大,且粉塵的濃度會隨負(fù)荷和原料的變化而波動的特點等,因而造成煙氣排放不達標(biāo),污染嚴(yán)重,除塵器也會出現(xiàn)多種故障。如:絕緣件故障多,承壓絕緣子、穿墻套管、電瓷轉(zhuǎn)軸經(jīng)常破裂或斷裂;高壓電源頻繁跳閘,造成停爐;電暈線肥大,卸灰裝置失效;除塵器剛投運時效果很好,幾個月后除塵效率下降;陰陽極、本體腐蝕嚴(yán)重;經(jīng)常賭灰,造成短路等。

      3 新型靜電除塵器的開發(fā)

      針對皂化廢液焚燒在常規(guī)電除塵器出現(xiàn)的問題,采用新型高效靜電除塵可解決以上問題。因此研發(fā)新型的專用于治理皂化廢液焚燒廢氣的高效靜電除塵器十分必要。

      3.1 常規(guī)電除塵器設(shè)計存在的問題

      (1)常規(guī)電除塵器通常是在選型、設(shè)計上多采用依照經(jīng)典公式和模仿引進國外樣機為主,因此電除塵器在絕緣、氣流分布、極配形式、電場布置、振打清灰以及供電方式上都存在不同程度的不足。最明顯的問題是絕緣問題,因為絕緣子在工作時與廢氣接觸,表面易形成灰層,造成高壓電極與收集極間產(chǎn)生高壓爬電,導(dǎo)致跳閘,被迫降低電壓運行,這樣就會使粉塵超標(biāo)排放;嚴(yán)重時會損壞絕緣子或瓷套,使電除塵器不能工作。

      (2)電極配置沒有突破舊的形式。常規(guī)設(shè)計的電除塵器的每個電場的極配、電場強度是一致和均勻的,但在實際工況中,粉塵在電場中的分布是不均勻的,其結(jié)果是使除塵器的集塵板利用率降低,電場強度得不到合理分配,工作電壓受到限制,除塵效率低。

      (3)電除塵器的電極材質(zhì)沒有采用防腐工藝處理或沒有采用防腐材料,在皂化廢液焚燒廢氣處理時會發(fā)生化學(xué)腐蝕,使電極腐爛,造成電極部件更換頻繁。

      (4)電氣高低壓設(shè)備沒有進行電負(fù)載匹配設(shè)計,這就導(dǎo)致不能充分發(fā)揮電參數(shù)在電除塵器運行中的作用,不能使電除塵器發(fā)揮最大效率,也不能長期工作在最佳狀態(tài)。

      3.2 新型靜電除塵器的設(shè)計思路

      根據(jù)皂化廢液焚燒工藝的特點和廢氣工況參數(shù),針對常規(guī)電除塵器在使用中存在的問題,總結(jié)電除塵器長期使用的經(jīng)驗,開發(fā)皂化廢液焚燒廢氣治理專用新型高效靜電除塵器:

      (1)根據(jù)電除塵過程的工況條件,采用動態(tài)參數(shù)設(shè)計,使電除塵器的電場分布、電極配置在工況中達到最佳效果,提高電極板的利用率,節(jié)約鋼耗量。

      (2)通過高低壓與IPEC節(jié)能控制系統(tǒng)的有機結(jié)合,使除塵器與鍋爐同步運行,除塵器節(jié)能降耗;使電源和電除塵器匹配,將電除塵器的處理能力和效率發(fā)揮到最大限度并使電除塵器長期穩(wěn)定工作。

      (3)電除塵器的陰陽極關(guān)鍵部件在設(shè)備運行中應(yīng)具有自動清理和自動恢復(fù)功能,并能維持正常、高效的工作狀態(tài)。

      (4)采用防腐蝕材料和工藝制作新型電除塵器。使電除塵器具有足夠的防腐能力,確保電除塵器的長期高效可靠運行,降低維護費用。

      3.3 新型高效電除塵器的技術(shù)特點

      (1)采用良好的絕緣結(jié)構(gòu),使絕緣體與污穢氣體隔離。絕緣體不直接與煙氣接觸,避免了瓷套內(nèi)側(cè)沿面爬電、閃放電的現(xiàn)象,解決了電除塵器絕緣的關(guān)鍵問題,使設(shè)備長期運行穩(wěn)定可靠。

      (2)采用熱風(fēng)清掃系統(tǒng),保證絕緣體干燥,杜絕因鍋爐波動造成瓷套積灰,保證了電除塵器長期可靠升壓運行,大大提高了運行率。

      (3)采用特制、專有不銹鋼陰極線,避免電暈線結(jié)球而造成電暈封閉,避免斷線,實現(xiàn)節(jié)能運行,明顯提高可靠性和除塵效率。

      (4)采用了特制、專有的陰極結(jié)構(gòu)及其振打方式,有效解決了因電瓷轉(zhuǎn)軸爬電而斷裂,大大提高了運行的可靠性和穩(wěn)定性。

      (5)采用多種極間距結(jié)構(gòu),并配置了專有的電場分布裝置和擾流裝置,放寬了電除塵器對粉塵比電阻、氣體溫度、濕度和含塵濃度的要求范圍,提高了收塵效率和運行的可靠性。

      (6)采用預(yù)處理技術(shù)和專有的氣流分布技術(shù),保證了除塵效率達99.9%以上,經(jīng)電除塵器處理后的氣體排放符合國家最新的排放標(biāo)準(zhǔn)。

      (7)采用新的制造、焊接工藝和專有的密封裝置,保證了除塵器整體的氣密性,提高設(shè)備整體的耐腐蝕性,延長了設(shè)備的使用壽命。

      (8)改進輸灰裝置結(jié)構(gòu),有效解決了除塵器的堵灰現(xiàn)象,提高了設(shè)備運行率。

      (9)采用特殊的保溫材料,增加保溫層厚度,加大了電加熱器的功率,有效解決了因結(jié)露造成的腐蝕,設(shè)備可長期、穩(wěn)定、有效運行。

      (10)采用防腐工藝和防腐材料,延長了除塵器陰陽極的使用壽命,降低了維護費用,提高了運行率。

      (11)采用特殊的加熱工藝,有效解決了因鍋爐停運和啟動而造成的設(shè)備腐蝕。

      (12)采用了IPEC節(jié)能和PLC相結(jié)合,實現(xiàn)了除塵器的在線檢測和高效節(jié)能。

      3.4 新型高效電除塵的工藝流程(見下圖)

      新型高效電除塵工藝流程圖

      4 新型高效電除塵器的應(yīng)用

      2008年某石化公司新建一套皂化廢液焚燒裝置,采用了新型高效電除塵器,投運至今,除塵效率達到國家有關(guān)排放要求,取得了滿意效果。

      (1)鍋爐技術(shù)參數(shù):處理皂化廢液能力為16t/h;設(shè)計蒸氣產(chǎn)量35t/h;正常蒸氣產(chǎn)量25t/h;額定蒸氣溫度194℃;額定蒸氣壓力1.27MPa;給水溫度105℃;熱風(fēng)溫度(預(yù)熱器進口)150℃;熱風(fēng)溫度(預(yù)熱器出口)300℃;排煙溫度195℃。

      (2)鍋爐燃料:1)設(shè)計燃料的皂化廢液元素分析(%)為,War=55;Aar=15.938;Car=10.260;Har=2.840;Oar=15.840;Sar=0.054;Naar=0.068。皂化廢液低位熱值3307kJ/kg;比重1.2g/cm3;黏度8.2mPa.s;皂化廢液入爐濃度5%;皂化廢液入爐溫度100℃;皂化廢液入爐壓力2.5MPa。2)校核燃料皂化廢液固形物元素分析(%):C=33.38;H=5.22;O=35.34;Na=22.76;其他=3.3。皂化廢液固形物熱值13.03MJ/kg(高位),12.11MJ/kg(低位);皂化廢液入爐濃度45%。3)輔助燃料#100重油元素分析(%)(用戶提供):War=1.05;Aar=0.05;Car=82.5;Har=12.5;Oar=1.91;Sar=1.5;Naar=0.49。低位發(fā)熱值Qar.net=40,600kJ/kg;開口閃點120℃,凝點25℃;重度0.92~1.01g/cm3;恩氏黏度(E80)15.5。4)摻燒工藝氣體醋酸車間尾氣分析見表2。5)煙氣性質(zhì)(鍋爐MCR工況):除塵器入口煙氣量70,000m3/h;除塵器入口煙氣溫度最高為220℃,正常運行溫度為195℃;除塵器入口含塵量60g/m3,出口煙氣含塵濃度≤90mg/m3;最大負(fù)壓4000Pa,正常負(fù)壓3500Pa;除塵器入口煙氣露點溫度為115℃~145℃。

      (3)電除塵器的主要性能及參數(shù):形式為臥式三電場;有效流通面積45m2;處理煙氣量70,000m3/h;電壓66kV;電場風(fēng)速0.75m/s;進口煙氣溫度最高為220℃,正常運行溫度為195℃;煙氣入口含塵濃度60g/m3;煙氣出口含塵濃度≤90mg/m3;電場通道數(shù)為15個。

      新皂化廢液焚燒裝置于2010年3月4日建成投產(chǎn)運行,年處理能力達13萬t。一年多來的運行證明,新爐運行經(jīng)受了負(fù)荷頻繁變化、燃料熱值偏低且品種更換頻繁的考驗,裝置的煙囪排煙指標(biāo)、處理能力、熱效率、成本費用均創(chuàng)歷史最好成績。

      為驗證新爐開車以來的環(huán)保效果,檢測部門對皂化廢液鍋爐除塵器的排放煙氣進行了綜合檢測,結(jié)果顯示:二氧化硫和一氧化碳的含量均為0,二氧化碳含量為8.71%、粉塵含量<50mg/m3,均符合國家最新的工業(yè)鍋爐一級排放標(biāo)準(zhǔn)。

      5 結(jié)語

      皂化廢液焚燒技術(shù)是一種新型化工工藝,化工副產(chǎn)品市場非常廣闊,而且回收堿的利潤相當(dāng)可觀,各化工廠相繼采用了此技術(shù)。開發(fā)皂化廢液焚燒廢氣治理的專用新型高效電除塵器,可最大限度地在皂化廢液焚燒廢氣治理中發(fā)揮作用保護環(huán)境,發(fā)展前景良好。

      [1]范冰.已內(nèi)酰胺生產(chǎn)中皂化液的處理及綜合利用[J].石油化工,1997,26 (10):711-714.

      [2]李方文,馬淞江.焚燒法處理環(huán)已酮生產(chǎn)中的皂化液[J].環(huán)境污染治理技術(shù)與設(shè)備,2005.

      [3]馮肇霖,殷貴憲.造紙堿回收中廢氣治理新型高效靜電除塵器的開發(fā)研究[C].中國造紙學(xué)會97’全國造紙堿回收技術(shù)研討會交流資料.

      Application of New Type Electrical Precipitator in Exhaust Gas Treatment of Waste Liquid Incineration from Saponification

      LI Jun, DING Xiu-qing

      X701.2

      A

      1006-5377(2012)01-0032-03

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