萬健平,孫福強(qiáng),黃瑞泉
(洪都航空工業(yè)集團(tuán),江西 南昌330024)
飛機(jī)在著陸或不平坦的跑道高速滑行過程中,會(huì)產(chǎn)生較大沖擊載荷, 為了減輕這些沖擊載荷對(duì)機(jī)體產(chǎn)生不良影響,則要求由機(jī)輪、緩沖器、起落架主支架構(gòu)成的起落架系統(tǒng)能夠最大限度地減緩這些沖擊能量傳遞至飛機(jī)結(jié)構(gòu), 有效降低地面沖擊載荷對(duì)機(jī)體結(jié)構(gòu)的影響。
起落架緩沖性能高低是直接影響到飛機(jī)性能和壽命的重要因素。 國外十幾年前就開始采用專業(yè)機(jī)械系統(tǒng)仿真設(shè)計(jì)軟件進(jìn)行起落架虛擬樣機(jī)設(shè)計(jì),它的顯著優(yōu)點(diǎn)是研制周期短、效率高、成本低;國內(nèi)雖有利用仿真軟件進(jìn)行輔助設(shè)計(jì)和分析方面的著述,但軟件仿真結(jié)果與起落架結(jié)構(gòu)建模精確程度有很大關(guān)系,現(xiàn)在還處于探索和研究階段,目前我國主要采用傳統(tǒng)方法(設(shè)計(jì)制造、試驗(yàn)驗(yàn)證和修改設(shè)計(jì))進(jìn)行起落架項(xiàng)目研制。
根據(jù)起落架結(jié)構(gòu)的不同,分為支柱式、搖臂式和其它形式,其吸耗能構(gòu)件—緩沖器則分為油液形式、氣體式、橡皮或彈簧形式等。 現(xiàn)普遍采用的油氣式緩沖器,有單腔定截面和變截面油孔及雙腔定截面、變截面油孔等形式。 本文涉及的起落架緩沖器即為單腔變截面油孔緩沖設(shè)計(jì), 它的優(yōu)點(diǎn)是能將大部分沖擊能量變換為熱能耗散掉,并具有結(jié)構(gòu)緊湊、使用可靠等特點(diǎn), 但對(duì)某些關(guān)鍵部件的制造工藝性要求較高,否則將難以獲得理想的緩沖效能。
緩沖器是起落架系統(tǒng)中最重要的吸耗能部件,其合理、 高效的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)關(guān)系到整個(gè)緩沖系統(tǒng)的吸耗能效率。 某機(jī)型主起設(shè)計(jì)時(shí),為減小起落架結(jié)構(gòu)尺寸,提升緩沖性能,采用了單腔油氣式變截面油孔緩沖器設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)原理見圖1,它的顯著特點(diǎn)是:結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊,吸耗能效率高等。 然而在進(jìn)行起落架落震試驗(yàn)過程中,發(fā)現(xiàn)其緩沖性能并不十分理想,出現(xiàn)了載荷及吸耗能效率不穩(wěn)定等問題(見圖2、圖3),嚴(yán)重影響起落架整體的緩沖性能。
圖1 緩沖器結(jié)構(gòu)圖
圖2 不同滑蓋情況,載荷及緩沖器壓縮量曲線
圖3 不同滑蓋情況,緩沖器壓縮量周期變化對(duì)比曲線
落震試驗(yàn)過程中,通過對(duì)緩沖器的氣腔體積(注油量)、壓力,油量及正反行程油孔子直徑、滑蓋厚度等相關(guān)參數(shù)進(jìn)行調(diào)整后, 起落架載荷及吸耗能情況有一定改善,但呈現(xiàn)性能不穩(wěn)定,載荷、效率系數(shù)時(shí)高時(shí)低,且無明顯的規(guī)律性。 為了查明故障原因,改善起落架的緩沖特性, 經(jīng)過對(duì)緩沖器結(jié)構(gòu)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行細(xì)致的分析后, 認(rèn)為活塞結(jié)構(gòu)上的三個(gè)阻尼油孔理論上雖為圓周均勻分布,但在實(shí)際加工時(shí),因存在一定誤差, 使滑蓋在工作過程中受力不均而產(chǎn)生傾斜,加之滑桿和滑蓋表面光潔度不佳、滑桿與滑蓋間隙較小等因素, 造成滑蓋在運(yùn)動(dòng)過程中隨機(jī)性摩擦卡滯,致使油流阻尼特性不穩(wěn)定,從而導(dǎo)致了起落架緩沖性能不穩(wěn)定。 由圖2、圖3 中對(duì)比曲線可以看出,當(dāng)滑蓋正行程運(yùn)動(dòng)過程中出現(xiàn)卡滯時(shí),阻尼系數(shù)增大,系統(tǒng)諧振周期延長(zhǎng),相應(yīng)曲線上升段出現(xiàn)滯后,正行程吸耗能量不充分,載荷峰值升高,效率系數(shù)降低。 為了驗(yàn)證分析結(jié)果,去除滑蓋(不改變正反行程阻尼,油阻尼系數(shù)減?。┖筮M(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果非常穩(wěn)定(見圖4、圖6),未出現(xiàn)大的載荷及效率系數(shù)波動(dòng),充分證明了上述判斷的正確性,同時(shí)也為緩沖結(jié)構(gòu)改進(jìn)指明了方向。
圖4 無滑蓋,載荷及緩沖器壓縮量曲線
圖5 改進(jìn)滑蓋,載荷及緩沖器壓縮量曲線
圖6 無滑蓋,緩沖器壓縮量周期變化對(duì)比曲線
圖7 改進(jìn)滑蓋,緩沖器壓縮量周期變化對(duì)比曲線
故障原因查明后, 對(duì)滑蓋結(jié)構(gòu)進(jìn)行了更改設(shè)計(jì)(見圖8),同時(shí)對(duì)滑桿進(jìn)行相應(yīng)加長(zhǎng),并對(duì)滑蓋和滑桿接觸面進(jìn)行拋光處理, 盡量降低二者間的滑動(dòng)摩擦系數(shù)。 結(jié)構(gòu)改進(jìn)后, 重新進(jìn)行了試驗(yàn), 結(jié)果表明, 載荷峰值有所下降, 緩沖性能也比較穩(wěn)定, 改進(jìn)效果良好(見圖5 和圖7)。
圖8 a 滑蓋原件,b 滑蓋改進(jìn)件
通過對(duì)該起落架緩沖性能問題的研究, 表明在起落架緩沖器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中, 不僅要考慮結(jié)構(gòu)上的合理性,還應(yīng)充分考慮活動(dòng)部件的靈活性,有時(shí)往往因?qū)δ承┘?xì)節(jié)問題考慮不周,而導(dǎo)致不良結(jié)果。
上述起落架緩沖器為典型緩沖結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì), 有多個(gè)型號(hào)起落架采用了類似結(jié)構(gòu), 該故障解決案例為日后起落架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和類似問題的排查提供了參照。
[1]麻士東.飛機(jī)起落架緩沖系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)仿真研究,南京航空航天大學(xué)碩士論文,2004.2.
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[4]黨玲平.飛機(jī)起落架動(dòng)態(tài)特性的分析與研究,西北工業(yè)大學(xué)碩士論文,2006.3.