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      蜀河水電站防滲帷幕灌漿技術

      2012-12-04 11:14:38劉三虎丁永波
      鉆探工程 2012年11期
      關鍵詞:序孔孔口廊道

      劉三虎,丁永波

      (1.北京振沖工程股份有限公司,北京100102;2.白浪河水庫管理局,山東 濰坊261052)

      1 工程概況

      蜀河水電站位于陜西省旬陽縣境內(nèi)漢江干流上,距上游已建成的安康水電站約120 km,距下游已建成的丹江口水電站約200 km,是漢江上游梯級開發(fā)規(guī)劃中的第六個水電站,裝有6臺46 MW貫流機組,總容量276 MW,水庫庫容1.76億m3,工程規(guī)模為二等大(2)型,樞紐布置采用廠頂溢流式方案,從右至左依次為:右副壩、垂直升船機兼泄洪閘壩段、泄洪閘壩段、電站廠房壩段、安裝間壩段、左副壩等建筑物,壩頂總長度290 m,最大壩高72 m。

      2 工程地質條件

      壩址區(qū)漢江河谷為斜向谷,谷底寬140~160 m,橫向呈較開闊的不對稱V字形,兩岸山勢總體是右陡左緩,壩址區(qū)出露的地層巖性主要有:志留系下統(tǒng)(S1)炭泥質板巖(S1-S1)、絹云母千枚巖(S1-Ph1)、白云母石英片巖(S1-Sc),局部穿插石英巖脈;第四系全新統(tǒng)(Q4)沖積、洪積、崩坡積、滑坡堆積等。

      斷層、裂隙較為發(fā)育,局部地段還發(fā)育小褶皺。出露的斷層多順層發(fā)育,為逆斷層,破碎帶寬度一般小于0.5 m,以中、陡傾角為主。裂隙按其走向特征大致可劃分為4組:①組層面裂隙,是壩址區(qū)最為發(fā)育的一組裂隙;②組裂隙在兩壩肩均較發(fā)育,左岸以傾向SE者為主,右岸以NW居多,與不甚發(fā)育的④組裂隙共同為岸坡巖體穩(wěn)定的控制性結構面;③組裂隙在壩區(qū)零星發(fā)育、斷續(xù)延伸,與②組夾角大于50°,多互切形成“菱形”巖塊(體)。

      右岸岸坡斷層F33、F32之間為炭泥質板巖、F32、F4之間為白云石英片巖,①、②組裂隙互切發(fā)育,且②組裂隙多呈張開狀,局部張開寬10~20 cm。左壩肩發(fā)育規(guī)模較大的F32、F33、F4斷層,壩址區(qū)①、②組裂隙亦較為發(fā)育,該段巖體破碎,為CⅤ類巖體。

      3 灌漿帷幕布設

      根據(jù)工程地質條件,由于斷層、裂隙發(fā)育,為了有效減少水庫水量的流失和確保大壩的穩(wěn)定,在大壩壩基主廊道和左右岸灌漿平洞布置防滲帷幕進行防滲處理,在消力池下游尾坎和左右導墻內(nèi)設有基礎灌漿廊道,左、右側廊道分別與上游壩基主廊道和下游尾坎廊道相連通,使閘室、消力池基礎形成封閉區(qū)域,帷幕灌漿孔設置均為鉛垂孔。

      左岸在廠房壩段壩下0+007.50和壩下0+008.40處布置了2排防滲帷幕,帷幕灌漿廊道底板高程為167.50 m,灌漿帷幕伸入3 Lu以下巖層,最低處高程為133.00 m,最大深度為34.5 m。

      沿壩軸線基礎設計2道防滲帷幕。主帷幕底線深入到基巖相對不透水層(巖體透水率q<3 Lu)下3 m,即主排帷幕孔的底高程為132.00~164.00 m,副排帷幕孔的底高程為156.00~175.00 m,孔距均為2.5 m。

      左側和下游廊道內(nèi)設2道防滲帷幕,左廊道主排孔底高程左側廊道為156 m,副排孔底高程165 m,下游廊道主排孔底高程156.00~162.0 m,副排孔底高程 165.00~168.0 m,主、副排孔間距均為2.5 m。右側廊道內(nèi)設單道防滲帷幕,帷幕孔底高程為165 m,孔間距為2.0 m。

      從壩右0+101.50 m~右壩肩灌漿平硐末端壩右0+165.50 m范圍內(nèi),防滲帷幕布設單排,深入巖體相對不透水層內(nèi)4 m,帷幕孔的底高程為164.00~209.50 m??拙?.5 m。

      4 帷幕灌漿施工

      鉆孔采用回轉地質鉆機小口徑金剛石鉆頭鉆進,開孔孔徑75 mm,終孔孔徑56 mm,高壓灌漿泵灌注,灌漿記錄儀對灌漿全過程進行監(jiān)控。自上而下分段,孔口封閉、孔內(nèi)循環(huán)法灌漿的施工工藝,按先進行抬動觀測孔→先導孔→灌漿孔→檢查孔,灌漿孔嚴格按“先Ⅰ序、后Ⅱ序、再Ⅲ序”的原則進行鉆孔和灌注。

      4.1 帷幕灌漿孔布置和施工次序

      防滲帷幕在不同部位分為單排和雙排布置,分三序孔進行灌漿,按分排分序加密原則施工,先施工下游排,再施工上游排,排內(nèi)按Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ次序,按次序分段進行鉆孔灌漿。帷幕灌漿按“同次序等孔距”布置,“……—①—③—②—③—①—③—②—③—①—……”(其中①表示一序孔,其它依此類推)。

      4.2 施工工藝

      帷幕灌漿孔第一段采用孔口卡塞循環(huán)塞式注漿。第二段及以下各段采用“孔口封閉灌漿法”灌注,用孔口封閉器封閉,要確保封閉器密封的可靠性,灌漿管在孔口封閉器中心部位能靈活轉動和升降,經(jīng)常轉動和升降灌漿管,以防止灌漿管在孔內(nèi)被水泥漿凝住,射漿管距孔底距離≯50 cm[1]。

      4.2.1 孔口管施工

      孔口管在第一段灌漿結束后鑲注,埋設深度一般按入巖石2 m控制,其頂部高出孔口10 cm,用灌漿的方法向孔內(nèi)壓入水灰比為0.5的水泥漿,待孔口管與孔壁之間返出同一濃度水泥漿時,導正孔口管,待凝72 h后,方可鉆灌第二段。

      4.2.2 鉆孔

      (1)采用回轉式地質鉆機配合金剛石鉆頭回轉鉆進,混凝土部位通過灌漿預埋管(91 mm)鉆進,以下鉆孔孔徑為75 mm。

      (2)灌漿孔的施鉆按施工次序,分序分段進行。鉆孔孔位偏差小于10 cm,孔深20.0 m以淺每鉆進5.0 m調校鉆機一次;20.0 m以深每鉆進10.0 m調校鉆機一次,以保證鉆進孔向準確。

      (3)所有灌漿孔均全孔測斜,在施工中經(jīng)常采取可靠的措施,保證鉆孔的垂直度符合設計要求。

      4.2.3 漿液的選擇

      本工程為巖石地基帷幕灌漿,灌漿漿液采用袋裝PO.42.5普通硅酸鹽水泥制成的純水泥漿。遇到特殊地質條件時,根據(jù)實際情況需要,經(jīng)監(jiān)理人批準,可在水泥漿液中摻入砂和水玻璃等摻合料。

      4.2.4 灌漿

      本工程采用3SNS型高壓泥漿泵灌漿,配備三參數(shù)大循環(huán)灌漿自動記錄儀實時記錄。

      4.2.4.1 灌漿段長及灌漿壓力的劃分

      通過帷幕灌漿試驗及成果優(yōu)化選擇的段長及壓力參數(shù)見表1。

      4.2.4.2 漿液變換

      (1)根據(jù)試驗孔的灌漿情況,施工區(qū)的基礎巖石可灌性較差,漿液水灰比采用5∶1、3∶1、2∶1、1∶1、0.8∶1和0.5∶1六個級別,漿液由稀至濃逐級變換。

      (2)當某一比級漿液的注入量已達300 L以上或灌注時間已達30 min,灌漿壓力和注入率均無改變或改變不顯著時,改濃一級。

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      (3)當注入率>30.0 L/min時,根據(jù)具體情況越級變濃。

      4.2.4.3 灌漿結束標準

      (1)在該段最大設計壓力下,注入率≯1 L/min,繼續(xù)灌注60 min,可結束灌漿。

      (2)灌漿過程中如出現(xiàn)回漿變濃,換用相同水灰比的新漿灌注,若效果不明顯,繼續(xù)灌注30 min,結束本段灌漿,不再進行復灌。

      4.2.4.4 封孔

      封孔采用全孔灌漿封孔法,用新鮮的水灰比0.5的水泥漿液,采用置換壓力灌漿法封孔,封孔時間≮1 h,孔口未滿則用水泥砂漿進行二次封孔。

      5 特殊情況及處理措施

      5.1 對吃漿量大,難以按灌漿技術要求結束孔段的處理措施

      在本工程灌漿過程中,尤其是在下游排Ⅰ序孔的施工過程中,經(jīng)常遇到一些注入量大且不起壓,灌漿難以結束的孔段,工程地質條件差是主要原因,從巖體巖性分析,基巖巖性為白云母片巖、絹云母千枚巖、炭泥質板巖,發(fā)育 L45裂隙及 F5、F32、F33、F4斷層,各斷層基本向上游傾斜,傾角30°~38°岸貫穿,強風化帶厚一般6~9 m,弱風化帶厚10~11 m,巖體破碎、裂隙較發(fā)育、透水性較強,斷層的跨灌區(qū)的影響明顯。

      對于這一情況的孔段,可采取的處理方法是采用低壓濃漿灌注,當?shù)蛪簼鉂{灌注仍無法達到結束標準時,采用限流、限量灌注[2],使其注入率控制在15 L/min左右,灌入水泥限量為3.0 t/m。如仍無法達到結束標準時,再采用間歇待凝、掃孔復灌,或采用摻加速凝劑的方法進行灌注,直至達到灌漿結束標準。間歇待凝時間一般為2~4 h,速凝劑的摻加量根據(jù)現(xiàn)場實驗情況確定,一般為水泥質量的3% ~7%。

      5.2 對串漿情況的處理措施

      (1)具備灌漿條件的串漿孔,采用一孔一泵對灌漿孔和串漿孔同時灌注。

      (2)不具備灌漿條件的串漿孔,則將串漿孔堵塞,待灌漿孔灌漿結束后,再對串漿孔進行掃孔、沖孔、繼續(xù)鉆進和灌漿。

      (3)正在鉆進的串漿孔,立即停機起鉆,防止因串漿而埋鉆。并將串漿孔從孔口封堵,待灌漿孔灌漿結束后,再對串漿孔進行掃孔、繼續(xù)鉆進和灌漿。

      5.3 對孔口有涌水情況的處理措施

      由于多條斷層跨越灌漿區(qū)域,特別是F32(影響帶寬8 m以上)、F33(斷層寬4 m以上,影響帶寬超過10 m)等大型斷層帶,巖石透水性很強,因此涌水現(xiàn)象是蜀河電站灌漿的一個普遍現(xiàn)象,甚至個別孔涌水噴出孔口高達1 m高。如何解決好涌水孔的灌漿問題,是本工程的最主要的難題。為此主要采取以下3項措施進行處理。

      (1)提高灌漿壓力。涌水孔段灌漿壓力采用該段設計灌漿壓力+涌水壓力,保證在足夠大的灌漿壓力下進行灌漿。

      (2)閉漿和待凝。對于涌水量<40 L/min的孔段,先用常規(guī)循環(huán)式灌漿1.5 t后提起射漿管,再用卡塞純壓式灌0.5∶1的水泥濃漿灌注0.5 t后,閉漿待凝24 h,然后掃孔、復灌。涌水量>40 L/min的孔段,先用0.5∶1的濃漿純壓式灌漿,灌2.0 t后閉漿待凝24 h,然后掃孔、復灌。待凝后掃孔至灌漿段底,觀測若仍涌水,則再測涌水量和壓力后進行復灌,若無涌水,鉆灌下一段[3]。

      (3)嚴格控制灌漿壓力,起始壓力要小,避免使用大壓力和過快升高壓力;采用濃漿,少用或不用稀漿。起始注入率要小,防止過快和突然增大注入率,始終保持中等偏小的注入率。采取限流、限量灌漿,即當灌注水泥量達到1.5 t時,待凝、再掃孔、復灌[4]。

      6 灌漿成果資料分析

      6.1 巖體可灌性分析

      帷幕灌漿共劃分為24個單元,827個孔,灌漿長深度 18787.66 m,注入水泥 5099.29 t,平均單位注入量271.42 kg/m(見表2),特殊地質情況下個別孔段的注入量大導致平均單耗高。

      表2 帷幕灌漿成果統(tǒng)計分析表

      在本工程中Ⅰ序孔單位注入量399.68 kg/m;Ⅱ序孔單位注入量284.21 kg/m,單位注入量較Ⅰ序孔遞減29%;Ⅲ序孔單位注入量179.60 kg/m,單位注入量較Ⅱ序孔遞減36.8%,說明Ⅰ序孔、Ⅱ序孔的灌漿對Ⅲ序孔有一定的影響。隨灌漿次序增進單位注入量逐漸降低,符合灌漿的一般規(guī)律。

      6.2 灌漿質量檢查

      6.2.1 灌前壓水試驗

      各序孔在灌漿前均進行壓水試驗,了解灌漿前巖石透水率,透水率統(tǒng)計情況見表3。

      表3 灌漿前壓水試驗資料分析

      總體上分析,經(jīng)Ⅰ、Ⅱ序孔灌漿后巖體透水性下降顯著,表明在灌漿孔逐步加密的過程中,基巖中的裂隙、漏水和滲水通道逐步的被水泥漿液充填,裂隙中的充填物得到了擠密,這使得基巖的防滲能力逐步地得到提高,在一定程度上反映了灌漿的效果,符合一般灌漿規(guī)律。

      6.2.2 灌后檢查孔壓水

      為了檢查幕體在灌漿后的透水性情況,在各個單元工程灌漿完工14天后,在相應的單元鉆檢查孔進行壓水試驗,共布置檢查孔69個,進行壓水試驗418段。

      其中小于或等于1 Lu為24段占6%,大于1 Lu小于3 Lu有305段占73%,大于3 Lu有89段占21%,其最大透水率為11.24 Lu。檢查孔壓水試驗成果分析見表4。

      表4 檢查孔壓水試驗成果分析表

      右岸泄洪壩段帷幕灌漿有5個單元27個孔帷幕灌后檢查孔壓水透水率>3 Lu,最大透水率為11.24 Lu,不能滿足設計要求,最終設計通知帷幕由單排孔變更為雙排孔,透水率標準由3 Lu變?yōu)? Lu,仍有5個孔的透水率>5 Lu,后采取了補孔灌漿后再作壓水檢查,最終透水率1.49 ~4.4 Lu,平均透水率2.91 Lu,小于設計規(guī)定5 Lu,滿足設計要求。通航段帷幕灌后檢查孔壓水分別有1段透水率>3 Lu,但小于設計規(guī)定3 Lu的150%的值,滿足設計要求。

      其它部位灌后檢查孔壓水試驗透水率均小于3 Lu,滿足設計要求。

      6.2.3 巖心檢查

      在灌漿巖心和檢查孔巖心中,發(fā)現(xiàn)多處裂隙充填水泥結石,膠結良好,常見厚1~3 mm。由此可見帷幕灌漿達到了封堵滲水通道的目的。

      7 結論和存在的問題

      施工實踐表明,在蜀河水電站采用孔口封閉高壓灌漿法的施工工藝是可行和有效的。從耗灰量的遞減規(guī)律、灌前壓水試驗及灌后壓水試驗數(shù)據(jù)來看是符合灌漿規(guī)律的,在一定程度上反映出了灌漿所取得的效果。

      但同時,在本工程的施工過程中,尚存在以下問題尚待商酌。

      (1)本工程最大壩高72 m,灌漿采用了最大4 MPa的壓力,相當于5倍多的水頭,壓力過大,導致地層多處被劈裂,耗漿量增大,類似工程灌漿壓力可按2~3倍壩高水頭控制即可[5]。

      (2)由于地質條件的不均一性,斷層、裂隙發(fā)育部位個別孔段注漿量大,其它部位孔段注漿量較小,可灌性不均衡,在這種情況下,布孔應考慮縮小孔距或按雙排布孔,從右岸泄洪壩段帷幕灌漿質量檢查和后期處理情況也說明了這一點。

      [1]DL/T 5148-2001,水工建筑物水泥灌漿施工技術規(guī)范[S].

      [2]李焰,余常茂.三峽壩基灌漿施工主要技術問題及解決措施[J].水利水電科技進展,2007,(1):31-35.

      [3]李建濤.蜀河水電站高水頭、大涌水帷幕灌漿施工技術分析應用[J].西北水電,2011,(5):27 -29.

      [4]王福平,藺剛,王立民,等.通化桃園水利樞紐工程特殊壩段帷幕灌漿工藝技術[J].探礦工程(巖土鉆掘工程),2009,36(8):64-65.

      [5]孫釗.大壩基巖灌漿[M].北京:中國水利水電出版社,2004.

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