摘 要:蘇北地區(qū)許多煤礦的煤倉建于20世紀六七十年代,限于當時的技術(shù)發(fā)展,煤倉基礎的設計上多采用整板基礎,幾十年后,由于實際產(chǎn)量遠遠超過當初設計的規(guī)模,導致煤倉不堪重負,發(fā)生不同程度的傾斜及下沉,嚴重威脅到煤礦的安全生產(chǎn)。本為以實際施工的項目為模板,論述了采取劈裂注漿技術(shù)以注漿帷幕方式對煤倉地基進行加固的施工工藝及方法,并對其實施過程中的經(jīng)驗及效果進行了分析。
關(guān)鍵詞:煤倉 劈裂注漿 注漿帷幕 地基加固 壓力注漿
中圖分類號:TD44 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2012)11(b)-0014-02
1 概述
1.1 工程概況
張小樓井位于徐州市西北部,其煤倉建于20世紀60年代,設計儲量2000余噸,由由三座直徑為10.5 m、高約為20 m的圓倉,其南北并列組成,整板基礎是最為基礎形式,基礎埋在在②層粉土與③層粉質(zhì)粘土層間。該煤倉自發(fā)現(xiàn)傾斜以來,南倉傾斜側(cè)相對沉降量達到242 mm,北倉196 mm,月沉降量高達11 mm,煤倉傾斜側(cè)傾斜造成皮帶廊出現(xiàn)危情。最主要的原因在于煤倉傾斜側(cè)的儲煤場上堆煤的儲存量遠遠的超狗了設計量的范圍,地基附加應力值上也遠遠的超過了地基承載力,再加上煤倉基礎所處粉土層土體滲透系數(shù)較大,含水量較高,造成煤倉傾斜側(cè)超量沉降,從而帶動煤倉向傾斜。
1.2 工程地質(zhì)概況
(1)層雜填土:主要由煤矸石回填而成,厚約3.5 m。(2)層粉土:灰黃色,中密,含鐵銹質(zhì),具振動水析現(xiàn)象,厚約1.1 m。(3)層粉質(zhì)粘土:灰褐色,可塑,層狀,土質(zhì)不均,夾粘土薄層,厚約1.2 m。(4)層粉土:黃褐色,中-密實,具振動水析現(xiàn)象,厚約3.0 m。(5)層粉土(淤泥質(zhì)):灰色,中-密實,具振動水析現(xiàn)象,土質(zhì)不均,含有淤泥質(zhì)粘土,厚約1.0 m。(6)層粘土:厚約2.0 m。
2 加固方案
2.1 劈裂注漿方案的確定
我公司受礦方委托決定采用劈裂注漿技術(shù)對該煤倉進行加固,做法是在煤倉基礎傾斜側(cè)2 m處布置一排深攪樁,形成注漿帷幕,這樣就可以防止在內(nèi)測注漿使其漿液不會向外滲透現(xiàn)象,就不會影響到注漿在加固時候的效果。同時在止?jié){帷幕和煤倉基礎之間布設兩排垂直的注漿孔,運用梅花錯位的方式來進行布置,其中內(nèi)排穿透煤倉的基礎底板,而外派則不用穿過煤倉的基礎底板。進行劈裂壓力注漿,施工時由外排到內(nèi)排施工,間隔注漿。
此法特點是深攪樁止水帷幕便于施工,受地面、地下條件限制小,形成帷幕效果也較好,垂直注漿孔施工便利,滲透均一,特別是劈裂注漿技術(shù)能在不同深度反復壓力注漿,使?jié){液均勻的擴散到煤倉基礎底板下,使底板與加固土體形成一體。
2.2 止水帷幕及注漿孔設計
為了在加固土體注漿時防止?jié){液向加固土體外側(cè)跑漿,造成不必要的浪費,在煤倉基礎傾斜側(cè)外2 m處布置一排深攪樁,樁徑500 mm,樁間搭接150 mm,樁長約10 m,形成地下連續(xù)注漿帷幕,其作用還能阻擋外側(cè)儲煤倉堆煤的地基附加應力向煤倉基礎底部擴散。在帷幕孔內(nèi)側(cè),設兩排注漿孔,排間距1600 mm,孔間距2000 mm,梅花錯位布置,其中最內(nèi)側(cè)一排注漿孔設在煤倉底板基礎上,穿透底板,孔深11 m左右,孔徑74~108 mm,計31孔。
3 注漿施工
3.1 鉆孔結(jié)構(gòu)
注漿鉆孔均采用Φ108鉆頭開孔,下入6.0 mΦ90鋼管作為護口管。為防止上部雜填物跑漿,護口管外壁用水泥漿封閉固管。下部用Φ74鉆頭鉆進,直至孔底標高,再用Φ50劈裂注漿管壓力注漿。
3.2 施工原則
按設計要求,施工好深攪樁止水帷幕,待注漿帷幕施工完7 d后再由外向內(nèi)逐排施工注漿孔,注漿孔的施工孔位布置呈梅花狀(見圖1),注漿時間隔跳躍式進行,漿液同帷幕孔,水灰比先稀后稠,壓力由低到高,但壓力終壓條件和帷幕孔有所不同,詳見3.4終壓條件控制。
3.3 封孔
劈裂注漿管安放到位后,用粘土摻少量水泥將鉆孔孔口向下1 m范圍內(nèi)封死,注意要夯實,防止水泥漿外溢。
3.4 終壓終量控制
注漿孔終止壓力為0.8~1.0 MPa,注漿量在6~8 m3。實際注漿時根據(jù)地層及現(xiàn)場情況參數(shù)略有調(diào)整。初始注漿按設計控制,少數(shù)孔采取復注式注漿,壓力控制在1.2 MPa,注漿量控制在10 m3以內(nèi)。
4 施工工藝及工程量
4.1 施工工藝
鉆孔→下鋼套管→安放劈裂注漿管→封孔→分段注漿。
其中要注意以下幾點:(1)用鉆機按正常的方法鉆進成孔,保證孔徑及垂直度。(2)下入劈裂注漿管并安放到位。(3)封孔,材料以粘土為主摻少量水泥,孔口向下1 m范圍內(nèi)要填實。(4)待封孔材料凝固5 d后自下而上分段注漿。(5)注漿次序:遵守逐漸加密原則,分兩次以上加密。(6)注漿標準:不吃漿為止,壓力一般小于1.2 MPa,吃漿量小于1~2 L/min即可終止。
4.2 工程量
全部工程自2011年7月15日開始,至9月8日竣工,歷時55 d時間,現(xiàn)場投入施工鉆機2臺,注漿泵2臺,吊車1臺,水泥罐2個,共完成注漿孔37個,其中檢查孔3個,實際注入PhS7zucgVFPiKixBr4bAATVY3yYom+VmRwJx7412NF4=水泥量379.4T。
5 注漿效果評述
5.1 注漿檢查孔取樣特征
在注漿工程即將完成之前,經(jīng)過有關(guān)單位分析決定在三座煤倉之間底板上及帷幕外施工三個檢查孔,取芯結(jié)果發(fā)現(xiàn)有如下情況:(1)0~3.6 m為雜填土,主要由煤矸石組成。(2)3.6~5.0 m為煤倉基礎。(3)5.0 m處為煤倉基礎底部,有純水泥塊取出,并有基礎底部墊層毛石與水泥漿膠結(jié)在一起的巖芯取出。(4)5.0~6.60 m為粉質(zhì)粘土,6.0 m左右發(fā)現(xiàn)有片狀水泥。(5)7~8.50 m為粉土,發(fā)現(xiàn)有片狀水泥樣。(6)8.50~10.0 m為灰色粉土,發(fā)現(xiàn)有線狀水泥樣。
5.2 土層物理力學性質(zhì)對比
注漿施工前勘察孔各土層物理力學性質(zhì)指標與注漿后的檢查孔資料詳見(表1)。
通過上表可明顯看出:通過注漿使土層物理力學性質(zhì)有所改變,如孔隙比減少,密度增大,含水量減少,塑性指標降低。土的力學性能指標也顯著改善。如內(nèi)聚力與摩擦角指標大大增加,而壓縮系數(shù)降低,所有這些指標均表明地面壓力注漿使煤倉傾斜側(cè)及底板基礎下各土層得到結(jié)構(gòu)性加固,土層的抗變性能大大提高,從而阻止了煤倉的繼續(xù)傾斜。
5.3 經(jīng)濟效果分析
煤倉地基的加固沒有太好的直接有效地方法,如果遏制不住其傾斜的趨勢,只有拆除重建,其費用將高達上千萬元,并且將影響礦井的生產(chǎn),間接損失更是無法計算;而整個注漿加固工程預算為50萬元,實際施工總結(jié)算造價為約40萬元,可以說以極小的投入取得了較好的效果。
5.4 結(jié)論
通過對該煤倉傾斜劈裂注漿加固工程的設計與施工,進行分析對比,取得了以下有價值的經(jīng)驗。
(1)運用地面注漿方法對建筑物的傾斜進行加固處理,方法可行,優(yōu)勢明顯;注漿止水帷幕效果較好,起到了止?jié){作用,避免了浪費;被加固土體孔隙比減少,密度增大,抗壓抗剪強度指標提高。(2)工程實踐證明,用劈裂注漿方法治理建筑物傾斜不僅具有施工條件好、安全性強,可操作性好等優(yōu)點,更具有加固體固結(jié)防滲質(zhì)量高,加固地基效果明顯,不影響礦井正常生產(chǎn),具有明顯的經(jīng)濟效益和推廣應用價值。
參考文獻
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