喬會(huì)君,劉占輝,趙紅君
(1.鄭州市鄭東新區(qū)熱電有限公司,河南 鄭州 450000;
2.河南省電力公司電力科學(xué)研究院,河南 鄭州 450052)
某1 000 MW超超臨界汽輪發(fā)電機(jī)組潤(rùn)滑油系統(tǒng)主要由主油泵、渦輪泵、交流油泵、啟動(dòng)油泵、直流油泵等組成。其中,主油泵由汽輪機(jī)直接驅(qū)動(dòng),交流油泵和啟動(dòng)油泵由交流電機(jī)驅(qū)動(dòng),直流油泵由直流電機(jī)驅(qū)動(dòng),渦輪泵由油渦輪驅(qū)動(dòng),這些油泵均為離心泵。
機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子直接驅(qū)動(dòng)主油泵,從主油泵流出的潤(rùn)滑油一部分經(jīng)過(guò)節(jié)流閥后流經(jīng)驅(qū)動(dòng)渦輪泵,另一部分流經(jīng)旁通閥,兩路油混合到一起,經(jīng)冷油器調(diào)整油溫后供給各個(gè)軸承、頂軸油系統(tǒng)和發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)等。渦輪泵在油渦輪的驅(qū)動(dòng)下為主油泵提供潤(rùn)滑油,具體情況如圖1所示。
圖1 汽輪機(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng)示意
在機(jī)組正常啟動(dòng)、停止和盤車狀態(tài)下,交流油泵為軸承、頂軸油系統(tǒng)及發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)等供油。在失去廠用電或交流油泵故障時(shí),直流油泵提供潤(rùn)滑油,確保機(jī)組安全停機(jī)。由于主油泵布置在18 m汽機(jī)平臺(tái),潤(rùn)滑油油箱布置在4 m夾層,啟動(dòng)主油泵無(wú)法形成自吸,渦輪泵也無(wú)法為其提供潤(rùn)滑油,此時(shí)啟動(dòng)油泵為主油泵提供潤(rùn)滑油;當(dāng)達(dá)到額定轉(zhuǎn)速后,渦輪泵正常運(yùn)行時(shí),啟動(dòng)油泵即可停止運(yùn)行。
新機(jī)組或潤(rùn)滑油系統(tǒng)調(diào)整過(guò)的機(jī)組,應(yīng)根據(jù)需要調(diào)整節(jié)流閥、旁通閥和溢流閥,使?jié)櫥蛪毫?、主油泵出口壓力及主油泵入口壓力達(dá)到機(jī)組正常運(yùn)行的要求。
調(diào)試期間,該機(jī)組首次啟動(dòng),當(dāng)機(jī)組升速至額定轉(zhuǎn)速后,工作人員對(duì)其進(jìn)行潤(rùn)滑油壓力調(diào)整。發(fā)現(xiàn)無(wú)論如何調(diào)整節(jié)流閥、旁通閥和溢流閥,只要啟動(dòng)油泵停止工作,主油泵出口壓力即從1.83 MPa驟降至0.27 MPa,主油泵進(jìn)口壓力由0.22 MPa驟降至0。
初步分析認(rèn)為,造成該故障的可能原因?yàn)椋?/p>
(1) 主油泵無(wú)法正常工作;
(2) 渦輪泵故障無(wú)法正常工作;
(3) 套裝管道存在泄漏或堵死;
(4) 逆止閥安裝方向錯(cuò)誤或不起作用等。
在機(jī)組啟動(dòng)升速過(guò)程中,主油泵出口壓力隨著汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速增大從0.125 MPa逐漸升高。當(dāng)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到1 500 r/min時(shí),主油泵出口壓力0.54 MPa;當(dāng)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到額定轉(zhuǎn)速3 000 r/min時(shí),主油泵出口壓力1.83 MPa。主油泵在3 000 r/min時(shí)與1 500 r/min時(shí),潤(rùn)滑油通過(guò)主油泵后壓頭升高比例為(1.83-0.125)/(0.54-0.125),約為4。根據(jù)離心泵壓頭與轉(zhuǎn)速的平方成正比關(guān)系,判斷主油泵工作壓力正常。此外,隨著汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速增大,潤(rùn)滑油壓力明顯變大,交流潤(rùn)滑油泵電流從123 A降至94 A,交流潤(rùn)滑油泵出力降低,說(shuō)明主油泵出力隨轉(zhuǎn)速的增大而增大,已經(jīng)為機(jī)組提供潤(rùn)滑油。上述分析表明:主油泵工作正常,且主油泵出口逆止閥(5)及油渦輪旁通閥正常。
汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速?gòu)? 500 r/min升至3 000 r/min時(shí),啟動(dòng)油泵電流從95 A降至71 A,啟動(dòng)油泵出力大幅降低。啟動(dòng)油泵停止前,主油泵可正常工作,這說(shuō)明渦輪泵出力逐漸增大,為主油泵提供了一定的潤(rùn)滑油,即在啟動(dòng)油泵停止前渦輪泵也可正常工作。油渦輪節(jié)流閥工作正常,否則渦輪泵將不能正常工作。
如果油系統(tǒng)套裝管道存在內(nèi)漏,會(huì)導(dǎo)致潤(rùn)滑油大量泄漏,啟動(dòng)油泵停止時(shí)將造成主油泵或油渦輪無(wú)法正常工作。機(jī)組啟動(dòng)前,同時(shí)汽輪機(jī)升速至3 000 r/min后啟動(dòng)油泵停止前,潤(rùn)滑油壓力能夠調(diào)整到正常值,說(shuō)明渦輪泵、直流油泵、啟動(dòng)油泵至軸承潤(rùn)滑油供油管路不存在問(wèn)題。機(jī)組啟動(dòng)前,啟動(dòng)油泵啟動(dòng)后,主油泵入口壓力可達(dá)0.19 MPa,說(shuō)明啟動(dòng)油泵出口至主油泵入口潤(rùn)滑油管路不存在泄漏問(wèn)題。因此,不能排除的可能存在泄漏的管路有:主油泵出口至油渦輪以及渦輪泵出口至主油泵入口(啟動(dòng)油泵前)。
此外,當(dāng)渦輪泵出口逆止閥(1)安裝方向不正確時(shí),啟動(dòng)油泵停止后,暫無(wú)設(shè)備為主油泵提供潤(rùn)滑油,主油泵出口壓力將降至0,潤(rùn)滑油壓力也會(huì)降低,主油泵將不再為油渦輪提供動(dòng)力,渦輪泵也將停止工作。
當(dāng)啟動(dòng)油泵出口逆止閥(4)不起作用時(shí),啟動(dòng)油泵停止后,渦輪泵供給主油泵的潤(rùn)滑油將從啟動(dòng)油泵進(jìn)口處泄漏,造成主油泵供油不足,無(wú)法正常工作。
根據(jù)故障特征及分析結(jié)果,工作人員決定停機(jī)對(duì)潤(rùn)滑油系統(tǒng)進(jìn)行檢查。由于潤(rùn)滑油管路為套裝管路,供油管安裝在回油管中間,管道檢查工作量相對(duì)較大。根據(jù)由易至難的檢修次序,首先放空潤(rùn)滑油箱潤(rùn)滑油,對(duì)啟動(dòng)油泵出口逆止閥和渦輪泵出口逆止閥進(jìn)行檢查;然后檢查渦輪泵至主油泵入口供油管路有無(wú)泄漏或堵死;最后檢查主油泵出口至油渦輪管路有無(wú)泄漏。
在檢查渦輪泵出口逆止閥時(shí)發(fā)現(xiàn),該逆止閥安裝方向不正確。為了進(jìn)一步排除故障,對(duì)啟動(dòng)油泵做了進(jìn)一步檢查,發(fā)現(xiàn)該逆止閥安裝方向正確,且能正常工作。渦輪泵出口逆止閥裝反,完全符合該機(jī)組潤(rùn)滑油系統(tǒng)故障特征,潤(rùn)滑油管路存在內(nèi)漏的可能性大大減小。此外,檢查潤(rùn)滑油套裝管路工作量很大,且檢查后需要長(zhǎng)時(shí)間濾油,才能使?jié)櫥偷挠唾|(zhì)達(dá)到機(jī)組工作需要,因此決定不對(duì)潤(rùn)滑油管路進(jìn)行檢查。
檢修結(jié)束后,機(jī)組沖轉(zhuǎn)前,因渦輪泵出口逆止閥的作用,減少了啟動(dòng)油泵供主油泵入口潤(rùn)滑油的泄漏,啟動(dòng)油泵電機(jī)電流降至61 A。
機(jī)組汽輪機(jī)升速至1 500 r/min時(shí),啟動(dòng)油泵電機(jī)電流、交流潤(rùn)滑油泵電機(jī)電流、潤(rùn)滑油壓力和主油泵出口壓力分別為68 A、119 A、0.20 MPa和0.58 MPa。與檢修前相比,啟動(dòng)油泵和交流潤(rùn)滑油泵電機(jī)電流分別降低了27 A和4 A,潤(rùn)滑油壓力基本沒(méi)有變化,主油泵出口壓力增大0.04 MPa。
機(jī)組汽輪機(jī)升速至3 000 r/min后,啟動(dòng)油泵電機(jī)電流、交流潤(rùn)滑油泵電機(jī)電流、潤(rùn)滑油壓力和主油泵出口壓力分別為58 A、93 A、0.21 MPa和1.8 MPa。與檢修前相比,啟動(dòng)油泵和交流潤(rùn)滑油泵電機(jī)電流分別降低了13 A和1 A,潤(rùn)滑油壓力和主油泵出口壓力基本沒(méi)有變化。
在潤(rùn)滑油壓力調(diào)整過(guò)程中,停止啟動(dòng)油泵后,潤(rùn)滑油壓力、主油泵出口壓力基本沒(méi)有變化,說(shuō)明檢修后系統(tǒng)恢復(fù)正常。由此可見(jiàn),渦輪泵出口逆止閥(1)安裝方向錯(cuò)誤是潤(rùn)滑油系統(tǒng)不能正常工作的根本原因。交流潤(rùn)滑油泵停止后,潤(rùn)滑油壓力由0.21 MPa降至0.10 MPa,交流潤(rùn)滑油泵聯(lián)鎖啟動(dòng)。開大旁通閥及節(jié)流閥后,主油泵入口壓力由0.14 MPa調(diào)整為0.098 MPa,主油泵出口壓力由1.8 MPa降至1.5 MPa;交流潤(rùn)滑油泵停止后,潤(rùn)滑油壓力下降為0.16 MPa,滿足機(jī)組的運(yùn)行需要。
機(jī)組潤(rùn)滑油系統(tǒng)故障是因渦輪泵出口逆止閥安裝方向不正確引起的,經(jīng)過(guò)調(diào)整其安裝方向后,潤(rùn)滑油系統(tǒng)滿足機(jī)組正常運(yùn)行的需要。
潤(rùn)滑油系統(tǒng)為汽輪發(fā)電機(jī)組正常工作提供潤(rùn)滑油,是汽輪發(fā)電機(jī)組最重要的系統(tǒng)之一。在設(shè)備安裝過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格把關(guān),檢查各逆止閥的方向及管道焊接質(zhì)量是否滿足要求,盡量避免使用法蘭連接,禁止使用塑料墊、橡皮墊(含耐油橡皮墊)和石棉紙墊,并保證油管道在機(jī)組運(yùn)行時(shí)可自由膨脹,避免發(fā)生火災(zāi)、斷油燒瓦等重大事故。
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