顏祥富,侯杰,龍運(yùn)國
(岳陽長嶺設(shè)備研究所有限公司,湖南岳陽 414000)
焦化裝置加熱爐因工藝原因,對流出口溫度較高,一般為350℃~380℃,如采用單一的熱管空氣預(yù)熱器往往會因煙氣溫度較高,熱管傳熱元件容易失效;為了克服熱管傳熱元件高溫容易失效的問題,并利用熱管傳熱元件低溫運(yùn)行的某些優(yōu)良特性,在某160萬t/年的焦化裝置加熱爐的余熱回收系統(tǒng)空氣預(yù)熱器的設(shè)計(jì)中,采用了擾流子+熱管組合式空氣預(yù)熱器模式[1],對焦化加熱爐煙氣中的余熱進(jìn)行回收,并確保加熱爐能高效、長周期安全運(yùn)行。
該預(yù)熱器煙氣高溫部分(400℃~265℃段)設(shè)計(jì)為擾流子空氣預(yù)熱器,空氣走管內(nèi)、煙氣走管外,由于溫降較大,擾流子預(yù)熱器采用雙程;低溫部分(265℃~113℃)設(shè)計(jì)為熱管空氣預(yù)熱器,見圖1所示。該預(yù)熱器在竣工后試車時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)熱器存在強(qiáng)振故障。為此,對該預(yù)熱器產(chǎn)生強(qiáng)振的原因進(jìn)行分析,并采用了相應(yīng)的措施進(jìn)行處理,最終消除了強(qiáng)振,恢復(fù)了預(yù)熱器的正常運(yùn)行。
圖1 預(yù)熱器煙、空氣流程示意圖Fig.1 The preheater flue gas,air flow diagram
在預(yù)熱器的試運(yùn)行過程中,先后開啟鼓風(fēng)機(jī)和引煙機(jī),調(diào)整通過空氣預(yù)熱器煙氣側(cè)的風(fēng)量在較小水平(余熱回收系統(tǒng)中擋板蝶閥全部全開,引煙機(jī)的轉(zhuǎn)速在43%以下),此時(shí)無異常振動和噪聲產(chǎn)生。逐漸加大鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量直至接近極限,并無明顯振動和噪聲產(chǎn)生,因此,認(rèn)為振動原因主要在煙氣側(cè)。
然后再調(diào)整引煙機(jī),當(dāng)引煙機(jī)轉(zhuǎn)速超過44%的時(shí)候,空預(yù)器開始共振,而且風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速越高振動越大。當(dāng)引煙機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到55%時(shí),振動變成間歇式,發(fā)喘。為防止共振損害設(shè)備,遂停止試車。該振動從擾流子預(yù)熱器處產(chǎn)生,往下傳。此處所產(chǎn)生振動為低頻振動,聲音較大,發(fā)悶,聽起來人心發(fā)慌。試車中,在空預(yù)器煙氣出口后硬連接的煙道上取一振動較大位置做振動測量點(diǎn),振動烈度最大達(dá)12.3 mm/s。
因此,通過現(xiàn)場觀察分析認(rèn)為,該振動產(chǎn)生的原因?yàn)楣苁娇諝忸A(yù)熱器中,當(dāng)氣流橫向繞流管束時(shí),卡門渦流的交替脫落會引起風(fēng)聲響效應(yīng),因?yàn)榭ㄩT渦流的交替脫落會引起空氣預(yù)熱器中氣柱的振動。當(dāng)漩渦的脫落頻率(fK)與管箱的聲學(xué)駐波振動頻率(或稱氣室固有頻率fK)接近或一致時(shí),會誘發(fā)強(qiáng)烈的管箱聲學(xué)駐波振動,造成空氣預(yù)熱器管箱的共振[2],同時(shí)伴有較大的噪聲。
式中
St——斯特羅哈數(shù)(反映管子排列方式、管子結(jié)構(gòu)的特性參數(shù))
V——空氣進(jìn)入空預(yù)器速度(m/s)D——管子的直徑(m)
式中
n——諧波的階次(n=1,2,3,)L——?dú)馐覍挾龋╩)
C——聲速(m/s)
因燃料的成分、燃燒特性和漏風(fēng)系數(shù)直接影響聲速的計(jì)算,所以無法精確計(jì)算煙氣中的聲速,對于一般的工程計(jì)算用下面的經(jīng)驗(yàn)公式求解。
式中T——?dú)饬髌骄鶞囟龋↘)
漩渦脫離的頻率和管箱中存在的某階駐波頻率相差不大,則可能激發(fā)該階駐波,一般以下式作為能否激起某階駐波的判據(jù)。
管式空氣預(yù)熱器的聲學(xué)共振過程是加熱爐升負(fù)荷時(shí),卡門渦流頻率逐漸接近于氣室固有頻率,首先在加熱爐低負(fù)荷時(shí)可能重合,由于激發(fā)能還不足以產(chǎn)生強(qiáng)烈的振動,隨著加熱爐負(fù)荷的增加,使空氣預(yù)熱器產(chǎn)生強(qiáng)烈的振動,并發(fā)出噪聲,導(dǎo)致于設(shè)備疲勞破壞和加熱爐被迫被迫降負(fù)荷運(yùn)行。由于氣流振動是多階次的,卡門渦流頻率和氣室固有頻率可能在一次階波上重合,也可能在較高階波上重合。表1為空氣預(yù)熱器的性能參數(shù)
可以看出,高溫部分(擾流子預(yù)熱器)卡門渦流頻率和氣室固有頻率在二次階波上重合,所以產(chǎn)生強(qiáng)振動,低溫部分卡門渦流頻率和氣室固有頻率相差較大,不會發(fā)生振動。因此,高溫預(yù)熱器擾流子管的卡門渦流是預(yù)熱器產(chǎn)生強(qiáng)振的主要原因。
根據(jù)前面對振動產(chǎn)生原因的分析,管式空氣預(yù)熱器的聲學(xué)共振的消除方法一般有下述三種[3]
(1)圓管改為流線型或螺旋肋片式管子,消除卡門渦流效應(yīng);
(2)改變管子節(jié)距,使S t系數(shù)增或減,從而改變卡門渦流頻率;
表1 空氣預(yù)熱器性能參數(shù)Tab.1 Air preheater performance parameters
(3)提高氣室固有頻率,加裝消振隔板將氣室分成幾個(gè)空腔,提高振風(fēng)量,避免聲學(xué)共振。
以上三種方法,在預(yù)熱器已經(jīng)安裝完畢情況下情況下方法一和方法二都無法實(shí)施。第三種方法,只需順著煙氣流的方向增加縱向隔板,施工起來相對簡單。
后按方法三對該空預(yù)器進(jìn)行了避振改造。改造措施如下:在擾流子預(yù)熱器內(nèi)將縱向兩列擾流管拆除,然后在空間內(nèi)設(shè)置消振兩組隔板,沿?fù)Q熱管方向?qū)_流子預(yù)熱器從上至下貫通均等分成3個(gè)氣室(相當(dāng)于減小氣室寬度)。此措施目的為提高氣室固有頻率,提高振風(fēng)量,避免聲學(xué)共振。在空預(yù)器煙氣入口的天圓地方內(nèi)設(shè)置導(dǎo)流板三塊,以使進(jìn)入空預(yù)器的風(fēng)速更加均勻,降低局部風(fēng)速。
高溫入口處:f1=218.7 Hz;fK1=123.9 Hz;
高溫出口處:f1=200.8 Hz;fK2=104.1 Hz;
可以看出,改造后理論上卡門渦流頻率和氣室固有頻率不會重合。
避振改造后的空預(yù)器冷空氣試車具體情況如下:控制爐內(nèi)負(fù)壓在20 Pa左右。煙道上的兩手動擋板及自動蝶閥全開。當(dāng)引煙機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到43%的時(shí)候,空預(yù)器出現(xiàn)共振,煙氣出口壁板振動明顯加大。但振動和噪聲與改造前試車相比有了明顯改善,估計(jì)只有改造前的1/3。當(dāng)引煙機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到53%的時(shí)候,空預(yù)器共振聲音開始減小,當(dāng)引煙機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到57%,共振聲音及振動顯著減小,恢復(fù)到煙機(jī)低速運(yùn)行時(shí)的良好情況。引煙機(jī)轉(zhuǎn)速上升至100%,空預(yù)器均正常。在同振動測量點(diǎn)上測量,振動烈度最大為6 mm/s。
前面兩次試車采用的都是冷空氣,而熱煙氣與冷空氣的成分和聲學(xué)性能有所不同,從本空預(yù)器產(chǎn)生共振的機(jī)理上來分析,熱煙氣更有利于避開共振。后該裝置開工后,隨加熱爐負(fù)荷的增加,預(yù)熱器曾出現(xiàn)了3 s左右短暫的共振現(xiàn)象,振動和噪聲較小,共振時(shí)振動烈度不超過為4 mm/s。
表2 加裝隔板后空氣預(yù)熱器性能參數(shù)Tab.2 Air preheater performance parameters after the installation of partitions
擾流管外存在的卡門渦流所引發(fā)的共振,是本預(yù)熱器產(chǎn)生強(qiáng)振的主要原因。要避免預(yù)熱器產(chǎn)生共振,必須改變傳熱管的卡門渦流頻率,使之與氣室固有頻率不重合;通過現(xiàn)場的改造處理,消除了共振現(xiàn)象,恢復(fù)了正常的運(yùn)行。
在余熱回收預(yù)熱器的設(shè)計(jì)中越來越多地采用這類組合式空氣預(yù)熱器。因此,要密切關(guān)注傳熱管外卡門渦流所引發(fā)預(yù)熱器共振,通過改變傳熱管的結(jié)構(gòu)、尺寸或預(yù)熱器空腔的結(jié)構(gòu)或尺寸來改變傳熱管或空腔的固有頻率,避免或消除卡門渦流引發(fā)共振對預(yù)熱器運(yùn)行的影響,確保煉化加熱爐高效、長期安全穩(wěn)定運(yùn)行。
[1]龍運(yùn)國,周麗純.擾流子與熱管組合式預(yù)熱器的應(yīng)用[J].廣東化工,2011,(08).
[2]電站鍋爐空氣預(yù)熱器[M].中國電力出版社,2002.
[3]揭釗.管式空氣預(yù)熱器振動原因分析及其處理方案[J].大眾科技 2006,(02).