李杰,趙德滿
(中航工業(yè)長(zhǎng)沙中傳機(jī)械有限公司,湖南長(zhǎng)沙410200)
薄壁襯套(壁厚小于3 mm)廣泛應(yīng)用在直升機(jī)上,是直升機(jī)上的一個(gè)重要零件,其加工質(zhì)量關(guān)系著直升機(jī)性能的發(fā)揮。襯套類零件內(nèi)外圓、端面的尺寸精度、形位精度、表面粗糙度,是此類零件的主要技術(shù)要求(見圖1),是加工要解決的主要問(wèn)題。用于直升機(jī)上的襯套類零件大部分為鋁合金材料,鋁材質(zhì)量輕、剛性不足、易變形且只能車削加工,不能采用磨削工藝。因此,該類零件加工時(shí)通常以內(nèi)孔、端面定位,或者使用專用芯棒夾具。一般來(lái)說(shuō),車削加工先車內(nèi)孔,再以內(nèi)孔、端面定位,插入芯棒裝夾工件,再車外圓,這樣符合基準(zhǔn)重合、統(tǒng)一的原則。
圖1 襯套結(jié)構(gòu)及技術(shù)要求圖
該零件首次加工采用的是常規(guī)工藝,即先加工內(nèi)孔再以內(nèi)孔、端面定位加工外圓。用常規(guī)方法加工出來(lái)的零件,變形較大,內(nèi)外圓橢圓度較大,尺寸和同心度無(wú)法保證。
襯套原加工工藝共4 道工序:粗車外圓、內(nèi)孔→粗車內(nèi)孔、端面→時(shí)效處理→精車內(nèi)孔、端面→精車外圓、端面→表面處理→檢驗(yàn)。
分析原工藝存在以下問(wèn)題:
(1)精車內(nèi)孔和精車外圓由兩道工序完成,有兩次裝夾,存在安裝誤差,難以保證較高的內(nèi)外圓同心度要求;
(2)精車內(nèi)孔時(shí)采用三爪夾緊外圓,裝夾時(shí)在三爪徑向力作用下,使零件產(chǎn)生彈性變形。
(3)精車外圓時(shí),穿芯棒用內(nèi)孔定位壓緊右端面。該壓緊面小,裝夾時(shí)在壓緊力作用下使零件產(chǎn)生變形。
針對(duì)上述問(wèn)題,作者重新對(duì)該零件進(jìn)行工藝分析,決定在車削該襯套內(nèi)孔時(shí)為了保證內(nèi)外圓同心度要求,采用“一刀下”的方法,即粗車外圓、端面、內(nèi)孔,再精車外圓、端面、內(nèi)孔,使內(nèi)外圓加工在一次裝夾中完成,可有效消除安裝定位誤差。因此,在工藝上增加工藝夾頭,方便襯套一次裝夾加工,同時(shí)避免了三爪產(chǎn)生的夾緊力直接作用于零件上,減少了零件產(chǎn)生的夾緊變形,也省去了精車時(shí)的工裝夾具。
新工藝流程如下:粗車→粗車→時(shí)效處理(去應(yīng)力)→精車→切斷→表面處理→檢驗(yàn)。精車工序如圖2所示。
圖2 襯套精車工序圖
采用該新工藝加工一批零件,在精加工完成后,零件略有變形,但檢查各尺寸及技術(shù)要求均在合格范圍內(nèi)。再進(jìn)行切斷工序后,發(fā)現(xiàn)零件變形較大,特別在相對(duì)切斷處的另一端變形更大,檢查尺寸和技術(shù)要求又不合格了。對(duì)其進(jìn)行原因分析,得出如下結(jié)論:
(1)從襯套結(jié)構(gòu)圖(圖1)中看出襯套壁薄約3 mm,每一次切削由于應(yīng)力釋放,造成應(yīng)力變形。
(2)精加工余量較多,單邊達(dá)1.5 mm,受主切削力擠壓作用產(chǎn)生了零件變形。
(3)采用了軟爪夾緊的方式,零件產(chǎn)生了夾緊變形。
(4)切斷處余量較多,切斷瞬間產(chǎn)生較大應(yīng)力,引起零件變形,特別是離切斷遠(yuǎn)端處變形更大。
根據(jù)第一次工藝改進(jìn)后出現(xiàn)的新問(wèn)題,作者又重新對(duì)該零件進(jìn)行了工藝分析,在第一次工藝改進(jìn)的基礎(chǔ)上再次對(duì)工藝進(jìn)行了調(diào)整,決定增加一道半精加工工序和去應(yīng)力工序。半精加工工序,每次車削余量控制在0.5 mm 左右,給精加工零件留余量單邊0.25 mm,切斷處留余量2 mm 左右,這樣可以使加工應(yīng)力進(jìn)一步得到釋放,減小精加工時(shí)的切削力;半精加工后的去應(yīng)力工序,可進(jìn)一步釋放零件加工中的殘余應(yīng)力,為后續(xù)的精加工打下基礎(chǔ)(見圖3)。新工藝流程如下:粗車→粗車→時(shí)效處理(去應(yīng)力)→半精車→時(shí)效處理(去應(yīng)力)→精車→切斷→表面處理→檢驗(yàn)。
圖3 襯套半精車工序圖
同時(shí),在精車工序,改變了零件的裝夾方式,改用內(nèi)孔定位,端面支靠、壓緊的方式,這樣可以有效地避免因三爪夾緊而使零件產(chǎn)生的變形(見圖4)。另外,在精車、半精車工序的車削刀具上,選用前角γ0=25° ~30°、后角α0= 10° ~12°、主偏角κr=45° ~90°、負(fù)偏角κ'r=10° ~15°的刀具;切削參數(shù)選用進(jìn)給量0.1 mm/r,切削深度0.05 ~0.1 mm,切削速度120 m/min。這有效減小了徑向切削力,防止了切削力擠壓零件產(chǎn)生的應(yīng)力變形,也提高了零件的表面加工質(zhì)量。
圖4 襯套精車工序圖
采用第二次改進(jìn)的工藝加工了一小批零件,在切斷工序后進(jìn)行了尺寸和技術(shù)要求檢查,均達(dá)到了圖紙要求。
如上所述,第二次改進(jìn)的工藝雖然在工序上比第一次的多了兩道工序,多了一套工裝夾具,但加工精度得到了提高,加工質(zhì)量得到了控制,達(dá)到了一次裝夾、一次加工的效果,有效控制了零件的加工變形,保證了零件的加工質(zhì)量,提高了產(chǎn)品的合格率,降低了生產(chǎn)成本。
通過(guò)改進(jìn)這種薄壁襯套的加工工藝,零件質(zhì)量的穩(wěn)定性得到了很大的改善,達(dá)到了預(yù)期的目的,同時(shí)也驗(yàn)證了薄壁襯套類零件在實(shí)際加工中受影響最大的還是加工應(yīng)力變形。因此,對(duì)于此類薄壁襯套零件的加工,主要是從如何有效消除其應(yīng)力變形方面進(jìn)行考慮,合理安排工藝路線,對(duì)于這種長(zhǎng)徑比小于5 倍的薄壁襯套,盡量采用“一刀下”的工藝方法。同時(shí),還要設(shè)計(jì)合適的工裝夾具、合理裝夾零件以及合理選擇切削刀具和切削參數(shù)。