徐柏鴻
(儀征申威沖壓有限公司,江蘇 儀征 211400)
J47-800/1300雙動壓力機是儀征申威630T沖壓生產(chǎn)線1#壓機,臺面4.2m×2.2m,理論最大裝模高度1500mm,為濟南二機床集團1992年特殊訂貨產(chǎn)品,至今已使用20年。由于種種原因,出廠時滑塊底面只是設計了8個氣動快速夾緊裝置,未設計T型夾緊槽,生產(chǎn)時模具要先與過渡墊板裝夾后,才能通過氣動夾緊裝置固定在滑塊底面。在多數(shù)情況下,過渡墊板遠大于模具尺寸,模具裝夾十分不便。同時,因為過渡墊板厚度達150mm,造成實際最大裝模高度只有1350mm,最大上模重量只有7t。
2010年公司接到主機廠630T壓機線20個零件的加工合同,裝模高度統(tǒng)一為1480mm,最大上模重量超過12t。由于該批零件成形模均為雙動模具,周邊無雙動壓機,只能由我公司自行承擔生產(chǎn)任務。如不能及時對J47-800/1300實施加大裝模高度改造,由于裝模具高度地限制,該批零件將全部擠入1000T生產(chǎn)線,造成1000T生產(chǎn)線產(chǎn)能嚴重不足,影響到整個生產(chǎn)任務的完成。為此,公司決定提前對J47-800/1300實施加大裝模高度改造。
公司根據(jù)生產(chǎn)進度要求,確定項目現(xiàn)場停產(chǎn)施工周期必須控制在15天內(nèi)。
經(jīng)查,J47-800/1300滑塊底面厚度、材質與現(xiàn)出廠同噸位壓機一致。我們首先想到在滑塊底面直接加工出T型夾緊槽的方案。經(jīng)分析,該方案施工中需拆除上梁、立柱后,吊出滑塊出廠加工,整個施工周期長達35~40天,費用約30萬。此方案因施工周期過長未獲通過。
我們又提出墊高立柱來加大裝模高度的方案。經(jīng)現(xiàn)場測量,J47-800/1300立柱拉緊螺栓兩端各有150mm左右的螺紋長度余量,可以通過立柱墊高150mm的辦法來加大裝模高度。4個等高立柱墊塊可先廠外完成制造,這樣現(xiàn)場施工周期就可以壓縮到10天以內(nèi)。但由于改造后仍需要使用過渡墊板,最大上模重量無法滿足生產(chǎn)要求,此方案再度放棄。
最后,某專業(yè)廠提出更換滑塊的建議。此方案最為穩(wěn)妥,既能最大程度縮短現(xiàn)場施工周期,又能保證改造后的使用性能。但項目費用高達數(shù)十萬元,公司難以接受。
項目陷入兩難境地。后來,項目組受到鏜銑床“自鏜自”修配法工藝的啟發(fā),經(jīng)過對項目周期、內(nèi)容的仔細分析,決定在第一套方案基礎上,自制專機,在不拆除壓機橫梁的前提下,加工滑塊底面T型夾緊槽。
項目組花費2.1萬元購置了二手銑削動力頭和拖板,將動力頭銑頭朝上,垂直固定在拖板上,并利用鋼構件固定,利用倉庫變頻器備件給動力頭、拖板電機分別增加了無級調速功能,以獲得合理的銑削速度、拖板進給速度,同時給專機配備了切削液噴頭、切削液收集盤等輔助設施。這樣,動力頭可以提供銑削功能,完成銑削工作;拖板可以提供銑削進給功能,完成銑削的進給,一臺具有仰銑功能并能縱向自動進刀的專機就做成了(如圖 1)。
首先通過電氣控制和壓機內(nèi)部機構調整將內(nèi)外滑塊底面調至同一水平面。專機沿T型槽長度方向固定在壓機工作臺上,利用壓機工作臺的移動完成滑塊長度方向確定第一根T型槽后,動力頭開始銑削,同時拖板提供銑削進給力,經(jīng)過開槽、銑削T型槽兩道加工工序,加工出了第一根完整的T型槽。然后,開動工作臺至下一T型槽位置,進入下一根T型槽的加工(見圖 2)。
圖1 T型槽加工專機
圖2 T型槽加工中
經(jīng)過項目組、現(xiàn)場人員10余天的共同努力,終于提前完成了J47-800/1300型壓力機裝模高度改造項目。用完后的動力頭、拖板繼續(xù)到二手市場出售,除人工外,項目改造直接費用控制在1萬元以內(nèi),順利完成了公司交給的任務(見圖3)。
圖3 項目完工狀態(tài)
本項目加工內(nèi)容看似簡單,但由于涉及滑塊重量大,如按常規(guī)方法需要解體壓機,周期長,費用高。采用本施工方法后,可大大簡化工程量。
經(jīng)過一年多的運行,改造后的壓機完全滿足生產(chǎn)需要,大大縮短了改造周期,節(jié)省了項目費用,為相似的項目改造提供了借鑒經(jīng)驗。