常文濤, 李春花
(兗礦集團(tuán)機(jī)電設(shè)備制造廠,山東 鄒城 273500)
MG400/940-WD型采煤機(jī)調(diào)高油缸的優(yōu)化設(shè)計(jì)
常文濤, 李春花
(兗礦集團(tuán)機(jī)電設(shè)備制造廠,山東 鄒城 273500)
通過(guò)對(duì)MG400/940采煤機(jī)原調(diào)高油缸結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究分析,結(jié)合礦井生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和使用人員反饋的信息情況,針對(duì)使用過(guò)程中調(diào)高油缸存在的缺陷,對(duì)MG400/940采煤機(jī)原調(diào)高油缸的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)。
采煤機(jī);調(diào)高油缸;優(yōu)化設(shè)計(jì)
MG400/940-WD型采煤機(jī)原調(diào)高油缸的結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 原MG400/940-WD型采煤機(jī)調(diào)高油缸結(jié)構(gòu)圖
圖2 調(diào)高油缸受力示意圖
MG400/940-WD型采煤機(jī)調(diào)高油缸的工作原理為:當(dāng)壓力油經(jīng)單向閥進(jìn)入油缸活塞腔,推動(dòng)缸體移動(dòng),采煤機(jī)截割部升高,活塞桿腔的回油經(jīng)換向閥回油池;當(dāng)壓力油經(jīng)液壓鎖進(jìn)入油缸活塞桿腔,活塞腔的回油經(jīng)換向閥口回油池,缸體縮回,采煤機(jī)截割部下降[1]。
根據(jù)維修MG400/940-WD型采煤機(jī)配套的調(diào)高油缸時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及由生產(chǎn)單位反饋信息情況,并結(jié)合原調(diào)高油缸的結(jié)構(gòu),此調(diào)高油缸產(chǎn)生的問(wèn)題如下:
(1)活塞桿、耳座之間的連接是通過(guò)M105×3的螺紋及φ20×40的定位銷定位,但是在使用過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)螺紋損壞,有時(shí)連同定位銷都被拉斷,因此需要經(jīng)常更換調(diào)高油缸,費(fèi)用昂貴,增大了原煤成本,限制了生產(chǎn)能力的發(fā)揮,同時(shí)也給安全生產(chǎn)帶來(lái)較大的隱患。
(2)活塞桿內(nèi)部油管密封點(diǎn)過(guò)多,導(dǎo)致油缸故障點(diǎn)多,在出現(xiàn)內(nèi)泄或外泄問(wèn)題后查找故障費(fèi)時(shí)費(fèi)力,增大了維修工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,延長(zhǎng)了維修工作時(shí)間,影響礦井的生產(chǎn)速度。
MG400/940-WD型采煤機(jī)在截割煤的過(guò)程中,要受到截割力、牽引力等的作用,從而使調(diào)高油缸在截割煤的過(guò)程中受到不斷的沖擊作用,其受力圖見(jiàn)圖2。其中,調(diào)高油缸近似為水平,即OB與OC夾角近似為90°。
由于截割臂在截割煤的過(guò)程中處于平衡狀態(tài),即∑M0=0,F(xiàn)·OC·sinθ-Gy·OA·sinθ-Gg·OB·sinθ+Fj·OB=0
得:F=Gy·OA+Gg·OB/OC-Fj·OB/(OC·sinθ)
式中,F(xiàn)-調(diào)高油缸對(duì)截割臂的推力;Gy-截割臂的自身重力;Gg-滾筒的重力;Fj-滾筒截割煤與牽引時(shí)的阻力;θ-截割臂的上擺角[2]。
由上式可得,當(dāng)截割阻力Fj小于Gy+Gg的總和時(shí),調(diào)高油缸承受的是壓應(yīng)力;當(dāng)截割阻力Fj大于Gy+Gg的總和時(shí),調(diào)高油缸承受的是拉應(yīng)力。由于我礦礦井的煤質(zhì)硬度大約在3.5左右,而且煤層中間夾雜巖石,所以截割阻力Fj比較大,因而調(diào)高油缸承受較大的拉應(yīng)力,從而在調(diào)高油缸工作時(shí)經(jīng)常發(fā)生油缸與耳座螺紋損壞及內(nèi)部竄液。
通過(guò)以上對(duì)調(diào)高油缸頻繁損壞原因的分析,在不影響采煤機(jī)性能的前提下,從以下兩個(gè)方面對(duì)其結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn):(1)從活塞桿和耳座的螺紋連接問(wèn)題著手,對(duì)活塞桿進(jìn)行改型設(shè)計(jì),將活塞桿與耳座整體焊接加工,從根本上解決了螺紋斷裂的問(wèn)題。(2)針對(duì)活塞桿內(nèi)部油管密封點(diǎn)過(guò)多問(wèn)題,將活塞桿內(nèi)部鉆孔,直接導(dǎo)通油液,內(nèi)部沒(méi)有導(dǎo)油管,從根本上解決了活塞桿內(nèi)部密封點(diǎn)故障。這樣不但縮短了維修時(shí)間,而且降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,能在最短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)生產(chǎn)。優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)件見(jiàn)圖3。
圖3 優(yōu)化后MG400/940-WD型采煤機(jī)調(diào)高油缸結(jié)構(gòu)圖
在競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈的煤炭行業(yè),提高原煤產(chǎn)量和減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度勢(shì)在必行,對(duì)于大采高采煤工藝而言,提高產(chǎn)量的直接辦法就是提高采煤機(jī)有效的采煤時(shí)間。經(jīng)過(guò)上述改進(jìn),優(yōu)化后的調(diào)高油缸通過(guò)在我礦井下的實(shí)際使用,減少了調(diào)高油缸出現(xiàn)活塞桿斷裂及前后腔竄液等現(xiàn)象的發(fā)生,降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了有效的采煤時(shí)間,大大減少了油缸的更換和維修所產(chǎn)生的費(fèi)用,提高了設(shè)備的使用壽命,創(chuàng)造了較大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
(編輯 黃 荻)
TH137.51
B
1002-2333(2013)09-0203-02
常文濤(1984-),男,助理工程師,從事液壓油缸研發(fā)工作。
2013-07-16