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      鐵路客車空調(diào)機組的PLC控制

      2013-04-29 02:18:42王超群
      中國高新技術(shù)企業(yè) 2013年8期

      摘要:鐵路客車空調(diào)機組應(yīng)用普遍,文章首先介紹了機組控制的基本原理,通過PLC改造試驗后,對比了改造之后的優(yōu)點。本次實驗采用了KLC40C[2]-1T1型號的空調(diào)機組作為改造對象,通過PLC可編程程序控制器進(jìn)行改造,大大優(yōu)化了系統(tǒng)性能。

      關(guān)鍵詞:空調(diào)機組;PLC;控制器改造;鐵路客車

      中圖分類號:U270 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-2374(2013)12-0106-03

      通過實驗發(fā)現(xiàn)KLC40C[2]-1T1型號的空調(diào)機組系統(tǒng)存在一些弊端,為了改善機組的主令控制,簡化主令控制的操作步驟,加強空調(diào)機組的故障保護(hù)機制,減少機組硬件線路,以提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性,同時為下一步的PLC改造作好基礎(chǔ)工作,本文選取了PLC可編程序控制器進(jìn)行了基于PLC技術(shù)的系統(tǒng)優(yōu)化。

      1 機組控制概述

      鐵路客車空調(diào)機組中的電氣控制柜為KLC40C[2]-1T1空調(diào)機組,主要功能有自動采暖、手動采暖、自動制冷、手動制冷和通風(fēng)等。電源控制開關(guān)為1Q和2Q兩個自動空氣開關(guān),控制著控制電路、主電路的電源。接觸器KM8、KM9控制著第一、第二組電熱器1DR、2DR,主電路與自動空氣開關(guān)之間用3Q、4Q連接。在電熱器的控制線路上有兩只串聯(lián)的保護(hù)開關(guān)FT3和FT4,用以保護(hù)火災(zāi)等事故時,自動斷開線路,保護(hù)電熱器安全;同時電容器的控制線路上還有保險絲,當(dāng)溫度超過140℃時會自動熔斷;6M、7M為第一、二臺壓縮機電動機,由接觸器KM6、KM7控制,H1、H2為制冷工作計時器,F(xiàn)T1、FT2為制冷低溫保護(hù)接點,F(xiàn)P1、FP2為壓縮機壓力保護(hù)接點。過電流繼電器FA6、FA7為電動機6M、7M提供過電流保護(hù);4M、5M為制冷1、2的冷凝器風(fēng)機,共同由接觸器KM4控制。FR4、FR5為其過載保護(hù)熱繼電器,1M為通風(fēng)機,通風(fēng)有強風(fēng)(高速)和弱風(fēng)(低速)兩種,分別由FR2、FR1提供過載保護(hù),對于各種工況運行狀態(tài)或故障均有指示燈顯示。

      集控、全暖、半暖、全冷、半冷和停止等操作由開關(guān)SA1控制;而強通風(fēng)、弱通風(fēng)等選擇功能由開關(guān)SA2控制;手動、自動冷、自動暖等功能由開關(guān)SA3控制,三個開關(guān)靈活使用;轉(zhuǎn)換繼電器的線圈通電時,線圈轉(zhuǎn)動一次的同時實現(xiàn)觸點狀態(tài)的轉(zhuǎn)換,當(dāng)線圈斷電狀態(tài)下,觸點狀態(tài)不發(fā)生變化。通過控制繼電器線圈的轉(zhuǎn)速,可以調(diào)節(jié)工作轉(zhuǎn)換時間,使兩臺壓縮機和兩臺電熱器按照設(shè)定的時間相互交替工作。為了保證這兩臺壓縮機的壽命、性能等保持相同,電氣控制柜設(shè)有壓縮機交替工作電路。通過設(shè)定溫度控制儀ATC的高溫觸頭和低溫觸頭,可以實現(xiàn)制暖和制冷功能的轉(zhuǎn)換。

      2 機組PLC設(shè)計改造

      原來的機組控制中,三個開關(guān)的控制功能繁瑣,改造設(shè)計中,不采用原來的三個開關(guān),只選用兩個主令開關(guān),第一個開關(guān)用于選擇手動控制和自動控制;第二個開關(guān)用于控制具體的制暖、制冷、通風(fēng)等功能。為了減少以后設(shè)備更換造成的麻煩,本操作系統(tǒng)的控制程序采用PLC基本的語言指令進(jìn)行編程。

      圖1 PLC端子接線

      表1 1SA工程選擇開關(guān)接點信號組合表

      1SA工作狀態(tài)位 PLC輸入接口狀態(tài) 工況狀態(tài)名稱

      X3 X2 X1 X0

      5 0 0 0 0 停止

      1 0 0 0 1 全暖

      2 0 0 1 0 半暖

      3 0 0 1 1 強通風(fēng)

      4 0 1 0 0 弱通風(fēng)

      6 0 1 0 1 半冷強風(fēng)

      7 0 1 1 0 半冷弱風(fēng)

      8 0 1 1 1 全冷

      9 1 0 0 0 集控

      由于原來的機組中通風(fēng)、制暖和制冷等功能涉及了9個接口,為了減少輸入接口,在進(jìn)行PLC改造時,只使用了4個輸入接口,通過組合控制來完成這9種功能。具體的連接組合情況在圖1和表1中有介紹。將開關(guān)1SA打到工作位6時,開關(guān)的2、4觸點斷開,1、3觸點閉合,這樣后面的X1、X3兩個輸入接口就沒有信號,而X0和X4兩個接口有信號傳入,通過這四個觸點的串聯(lián)控制,可以實現(xiàn)系統(tǒng)的強通風(fēng)、半冷功能。在編寫PLC控制程序時,必選先分配好PLC的輸入元件信號、輸出執(zhí)行信號的接口,確定控制系統(tǒng)的信號種類。在圖1的輸入、輸出接口接線圖中,可以看出在整個控制系統(tǒng)中有11個輸出接口和14個輸入接口。值得注意的問題是,當(dāng)開關(guān)1SA打到工作位9時,只有電源控制信號閉合時,PLC才能夠檢測到集控信號,否則PLC只能檢測到停止信號。

      總而言之,將鐵路列車空調(diào)機組進(jìn)行PLC改造,能夠大大提高系統(tǒng)穩(wěn)定性,優(yōu)化系統(tǒng)性能,但是這也只是第一步改造。接下來還可以通過將制冷、制暖的信號存儲到PLC模塊中,實現(xiàn)對溫度的連續(xù)控制,大大提高溫度控制的精確度。實現(xiàn)了每一臺空調(diào)機組的PLC改造之后,還可以建立計算機控制主站,通過通訊接口對各個鐵路的空調(diào)機組進(jìn)行集中控制。

      3 改造效果比較

      通過多次的模擬實驗和教學(xué)演示,發(fā)現(xiàn)對鐵路客車空調(diào)機組KLC40C[2]-1T1型機組進(jìn)行PLC控制改造后,比改造前的效果優(yōu)化了很多,控制效果很好,相比之下有很多優(yōu)點:

      (1)控制的操作更簡單:改造之前的開關(guān)操作需要三個手動開關(guān)的相互配合,才能完成暖通各項功能,經(jīng)過改造之后,只需要一個開關(guān)就能完成全冷、全暖、弱暖、集控、強通風(fēng)、弱通風(fēng)、停止等一系列操作。在改造之前,要開啟制冷功能,必須保證在上一次打開制冷開關(guān)三分鐘以后才能再次開啟,這樣容易產(chǎn)生人為的操作失誤,影響壓縮機和制冷機組的功能。經(jīng)過了PLC改造之后,在關(guān)閉制冷開關(guān)之后,設(shè)備會自動控制開關(guān),使其制冷機組在三分鐘之內(nèi)無法再次啟動。改造之前要關(guān)閉制暖開關(guān)時,由于設(shè)備制暖電熱器長時間工作,需要將設(shè)備進(jìn)行通風(fēng),即打開通風(fēng)開關(guān),才能選擇關(guān)閉制暖,這樣才能保證設(shè)備的正常運行。而經(jīng)過了PLC改造之后,關(guān)閉制暖開關(guān)的同時,程序會自動開啟兩分鐘的通風(fēng)功能,這樣就可以直接關(guān)閉制暖開關(guān)而不用擔(dān)心設(shè)備受損。

      (2)制暖制冷控制無需延時:在改造之前,控制柜使用同一個轉(zhuǎn)換繼電器進(jìn)行制暖和制冷控制,為了保護(hù)機組的正常運行,所以控制柜制暖和制冷都需要延時操作。經(jīng)過PLC改造之后,使用兩組電熱器交替工作,完成制冷和制暖功能的相互轉(zhuǎn)換,控制操作不必延時更加快捷。

      (3)機組出現(xiàn)故障時得到及時保護(hù):經(jīng)過PLC改造后的控制程序中設(shè)定了故障顯示輸出和鎖定程序,因此當(dāng)設(shè)備發(fā)生了故障時,程序會自動搜索出故障信號并及時停止故障。為了確保自動復(fù)位等物理故障的出現(xiàn),一旦出現(xiàn)操作故障,相關(guān)的保護(hù)負(fù)載的執(zhí)行元件也會斷開,這樣就保證了故障范圍不會再擴大,采取手動停止之后設(shè)備恢復(fù)正常,這樣就有效地保護(hù)了設(shè)備。

      (4)壓縮了控制柜的體積:進(jìn)過PLC改造之后,控制程序就相當(dāng)于一根連接線路,把各種控制、轉(zhuǎn)換線路連接起來,這樣就不需要原來設(shè)備中的定時繼電器、控制繼電器和轉(zhuǎn)換繼電器,省去了很多物理線路,既壓縮了控制柜的體積,又經(jīng)濟合算。

      (5)控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性提高:經(jīng)過改造后的控制系統(tǒng)工作方式為集中輸出和集中采樣,程序運行與外部設(shè)備相對隔離,這樣系統(tǒng)的運行不再受到設(shè)備運行狀況的影響,穩(wěn)定性更高。同時,由于控制機組中使用的連接線路減少了很多,這樣由于線路故障引起的系統(tǒng)故障也就少了很多,提高了系統(tǒng)性能。

      (6)改變控制要求更簡單:改造之前的控制系統(tǒng)的控制電路之間存在著一定的邏輯關(guān)系,通過實際的硬接線相連接。當(dāng)改變控制操作時,系統(tǒng)必須改變相應(yīng)的控制線路,這樣不僅操作繁瑣,而且容易出現(xiàn)故障。而經(jīng)過了PLC改造之后,所有的控制要求都以程序的形式存儲在系統(tǒng)工作區(qū)的模塊當(dāng)中,直接通過程序運行來實現(xiàn)轉(zhuǎn)換操作。要更改控制要求時,只需要打開相應(yīng)的控制程序即可,操作更簡單。

      綜上所述,本次實驗采用了KLC40C[2]-1T1型號的空調(diào)機組作為改造對象,通過PLC可編程程序控制器進(jìn)行改造,大大優(yōu)化了系統(tǒng)性能。

      參考文獻(xiàn)

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      作者簡介:王超群(1985—),男,陜西西安人,西安鐵路局西安客車車輛段助理工程師,研究方向:客車電氣控制。

      (責(zé)任編輯:葉小堅)

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