徐達(dá)
【摘要】本文主要結(jié)合單位的生產(chǎn)實(shí)際,并參照聚驅(qū)井的工作情況,重點(diǎn)分析了游梁抽油系統(tǒng)中抽油桿管偏磨的機(jī)理,并研究了抽油桿管偏磨的防治措施。提出了確定油井合理的沉沒度,確定油井合理的熱洗周期,并及時(shí)解除蠟堵;適當(dāng)調(diào)大泵的間隙,以減少摩擦阻力;確保鉆井質(zhì)量,控制井偏角等措施方法。
【關(guān)鍵詞】抽油桿管偏磨 井偏角 沉沒度 防治措施
從聚合物驅(qū)油生產(chǎn)實(shí)際中認(rèn)識(shí)到,在游梁式抽油裝置采油過程中,對(duì)于原油粘度較低、產(chǎn)量也相對(duì)較少的油井,即使使用小排量的泵、較細(xì)的油管及細(xì)桿,抽油桿管的偏磨現(xiàn)象也仍然存在。對(duì)于該現(xiàn)象技術(shù)人員已經(jīng)采取了一些相應(yīng)的措施,雖取得了一定的效果,但還沒有研究出徹底解決問題的方案。在油井采油過程中,一但有抽油桿和油管之間出現(xiàn)偏磨的現(xiàn)象時(shí),即使抽油桿和油管之間發(fā)生磨損,同時(shí)也使油井的維修作業(yè)次數(shù)增加,這樣會(huì)造成油井的生產(chǎn)效率降低,影響到油井的正常產(chǎn)油量,導(dǎo)致采油成本增加。所以,增加原油開采的效率,節(jié)約油田開采成本,這一問題研究,對(duì)油田企業(yè)發(fā)展有著重要的實(shí)際意義和經(jīng)濟(jì)效益。
1 桿管偏磨機(jī)理分析
1.1 含水率對(duì)桿管偏磨的影響
在生產(chǎn)過程中,抽油裝置的懸點(diǎn)載荷會(huì)隨著原油的含水率增加而增大,會(huì)造成桿管偏磨的增加。同時(shí)原油的粘度也是隨著油井的含水率變化而變化的,含水率增加,原油粘度會(huì)降低,這樣增加了桿管間摩擦阻力,造成桿管間的磨損增大,此時(shí)桿管間由于磨損產(chǎn)生的新界面,這時(shí)管內(nèi)的存在腐蝕性氣體,會(huì)對(duì)磨損界面進(jìn)行腐蝕。隨著油田長時(shí)間的開采,原油逐年在減少,油井也進(jìn)入了較高的含水期,由于原油的含水率增加,使原油的密度增大,浮力也隨著增加,這樣造成了下沖程抽油桿下部受壓的力增大,加劇了桿的彎曲,偏磨加劇。在聚驅(qū)條件下,采出液含聚合物較高時(shí),在抽油桿的接箍等狹窄處可能會(huì)有聚合物纏繞,增加井底液體的流動(dòng)阻力,容易造成抽油桿的彎曲,造成桿管之間的偏磨增大。
1.2 進(jìn)口回壓、井口盤根對(duì)偏磨的影響
井口回壓的升高,會(huì)導(dǎo)致游梁式抽油裝置工作時(shí)的懸點(diǎn)載荷力增加。也就是說回壓升高時(shí),相當(dāng)于增加了抽油桿的重力,使抽油裝置的上沖程懸點(diǎn)載荷升高,下沖程載荷下降。如果油井的井口回壓過高,會(huì)使懸點(diǎn)載荷增大,有可能使抽油泵發(fā)生漏失現(xiàn)象。在井偏角作用下,會(huì)導(dǎo)致桿與管偏磨加劇。當(dāng)井口盤根壓得過緊,盤根與光桿間摩擦力增大,上沖程時(shí)加劇了抽油桿的彎曲。特別是在桿較細(xì),下泵較深,泵柱塞與襯套配合間隙較小時(shí)更會(huì)加劇桿管的偏磨。生產(chǎn)中,應(yīng)使盤根上緊程度適中,既保證不漏油也不過緊,以減緩偏磨。
1.3 井偏角對(duì)抽油桿管偏磨的影響
由于井筒不垂直,油管上部接在油管掛上,在油管重力G的水平分力F的作用下,油管必然彎曲,這種彎曲稱為自然彎曲。自然彎曲與螺旋彎曲不同,一般說,當(dāng)油管柱下部受力較大時(shí),可能產(chǎn)生螺旋彎曲。油管的彎曲點(diǎn)緊壓在套管內(nèi)壁上。由于鉆井中多次糾偏,這種彎曲點(diǎn)可能多個(gè),對(duì)于油管(抽油桿)這種彎細(xì)長桿也必然與套管(油管)有多個(gè)點(diǎn)接觸,抽油桿也是如此。但總體上必然有力F的作用,油管必然彎曲。同理,抽油桿上下由于分別由井口盤根盒與柱塞限位,居油管中心,在井偏角的影響下,抽油桿在其重力g水平方向分力f的作用下,必然彎曲,油管的下部錨定,抽油桿彎曲均使桿管偏磨加劇。
2 偏磨的防治措施
2.1 油井沉沒度合理選擇
對(duì)于游梁式抽油裝置,油井合理沉沒度確定不但可以使抽油泵的等效率提高,也可以節(jié)省大量的電能,同時(shí)也可以使桿管偏磨的現(xiàn)象情況減少。如果泵的沉沒度偏大,當(dāng)上沖程游動(dòng)閥關(guān)閉時(shí),在吸入壓力作用下,抽油桿受到上頂力作用而產(chǎn)生桿彎曲,造成桿管偏磨。當(dāng)下沖程固定閥關(guān)閉時(shí),在沉沒度壓力作用下,油管受上頂力過大造成油管彎曲,也會(huì)造成桿管偏磨;若沉沒度過小,由于油管失去環(huán)空液體作用,其振動(dòng)、擺動(dòng)加劇,也會(huì)導(dǎo)致桿管偏磨加劇。
2.2 控制井偏角
鉆井過程中的井偏角的合理與否,對(duì)抽油桿、油管偏磨影響也較大。因此要控制好井偏角的范圍,井偏角不能過大,如果角度過大會(huì)改變桿管的受力狀態(tài),是桿管的偏磨增加。
2.3 確定合理柱塞與襯套間隙
泵柱塞與襯套間隙合理與否,對(duì)于減少桿管偏磨起到重要作用。當(dāng)間隙過小,在上下沖程均會(huì)增大柱塞與襯套間的摩擦,導(dǎo)致懸點(diǎn)最大載荷增大,最小載荷減小。特別在下沖程,抽油桿下行受阻,產(chǎn)生彎曲會(huì)加劇桿管的偏磨。根據(jù)聚合物采出液的粘度、柱塞與襯套間隙、柱塞兩端壓差等參數(shù)計(jì)算漏失量;考慮下泵深度等因素,來調(diào)整泵的級(jí)數(shù)。
3 現(xiàn)場實(shí)際應(yīng)用及效果
針對(duì)工業(yè)區(qū)機(jī)采井生產(chǎn)現(xiàn)狀,采取合理措施管理安排,延長油井檢泵周期。
3.1 完善技術(shù)措施
對(duì)連續(xù)短檢泵周期的24井次油井進(jìn)行原因分析,其中脫節(jié)器、桿斷、管磨漏問題比較突出。8口井中,有7口井是抽油機(jī)井,泵徑都大于70mm,平均載荷差39.77KN,最大載荷差達(dá)到了63.17KN;平均含水達(dá)到95.6%。分析認(rèn)為泵徑大、交變載荷大以及含水高是造成這部分井連續(xù)檢泵的共同原因。
針對(duì)現(xiàn)場出現(xiàn)問題進(jìn)行完善技術(shù)措施,將31口閉閥泵更換低摩阻或大流道泵;19口井根據(jù)單井具體情況優(yōu)化桿組合;47口井更換3寸油管,20口偏心井口應(yīng)用N80管、摩擦焊管;未扶正9口井利用檢泵時(shí)機(jī)進(jìn)行扶正,到目前免檢期為597天;調(diào)大參數(shù)8口井進(jìn)行加強(qiáng)分析,動(dòng)態(tài)調(diào)整。
3.2 強(qiáng)化現(xiàn)場監(jiān)督
加強(qiáng)作業(yè)監(jiān)督及驗(yàn)收制度:嚴(yán)格執(zhí)行“廠礦隊(duì)”三級(jí)監(jiān)督制度,通過增設(shè)監(jiān)督人員、劃分監(jiān)督區(qū)塊、建立作業(yè)信息通報(bào)制度、建立返工井園地四項(xiàng)工作,增加監(jiān)督力度;規(guī)范返工井管理體系:通過加強(qiáng)返工井現(xiàn)場取證、建立返工井激勵(lì)機(jī)制、嚴(yán)格返工井驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)三個(gè)環(huán)節(jié),規(guī)范返工井管理,建立油井作業(yè)監(jiān)督簡報(bào)制度,不定期通報(bào)監(jiān)督及返工井情況。
3.3 提高熱洗效果
安裝聚驅(qū)專用固體清防蠟器3口井,平均熱洗周期由70天延長至146天,目前處于免洗期內(nèi)。下防蠟油管45口井,平均熱洗周期延長至至135天,井口抗石蠟洗出器已安裝2口井,平均熱洗周期延長至至120天。
4 結(jié)論
(1)合理分析造成抽油桿管偏磨的原因?qū)χ贫ㄆシ乐未胧┚哂兄匾闹笇?dǎo)作用;
(2)建立完善的偏磨防治管理辦法可有效延長聚驅(qū)井檢泵周期。
參考文獻(xiàn)
[1] 胡博仲,劉恒,李林.聚合物驅(qū)采油工程[M].北京:石油工業(yè)出版社,1997.28~46
[2] 張振華,程杰成,李林.聚合物驅(qū)現(xiàn)場先導(dǎo)試驗(yàn)技術(shù)[M].北京:石油工業(yè)出版社,1996.15~23