王繼偉
【摘要】加熱爐是油田集輸過(guò)程中不可缺少的關(guān)鍵設(shè)備,擔(dān)負(fù)著油田油氣產(chǎn)品的加熱升溫任務(wù),是油田生產(chǎn)過(guò)程中主要能耗設(shè)備。油田加熱爐中的污垢在管內(nèi)沉積,減少了水流的截面積,增強(qiáng)了水流阻力,增加了動(dòng)力消耗,大大降低油田生產(chǎn)能力。污垢的特性是低導(dǎo)熱系數(shù),在油田生產(chǎn)運(yùn)行中導(dǎo)熱系數(shù)的減小直接影響到加熱爐的效率。本文將針對(duì)以上問(wèn)題主要探討加熱爐除防垢的措施及實(shí)施效果,加強(qiáng)對(duì)加熱爐的管理,減少耗氣量,提高加熱爐熱效率。
【關(guān)鍵詞】加熱爐 節(jié)能 除垢 管理
1 前言
目前,第七采油廠建有各類燃?xì)饧訜嵫b置134臺(tái),其中真空加熱爐33臺(tái),占加熱爐總數(shù)的27.97%。2009年全廠加熱爐總能耗為75756.8噸標(biāo)煤,占全廠總能耗33.26%,其中消耗自產(chǎn)氣5161.0萬(wàn)立方米、外引氣535.0萬(wàn)立方米。第七采油廠目前在用加熱爐,普遍結(jié)垢嚴(yán)重,導(dǎo)致?tīng)t效偏低,是造成加熱爐能耗居高不下的一個(gè)重要原因,既浪費(fèi)能源又具有一定的安全隱患。特別是真空爐,每年需酸洗一次,工作量大,而且存在施工安全隱患、環(huán)境污染、管線腐蝕、施工周期長(zhǎng)等問(wèn)題,已不能適應(yīng)當(dāng)前油田發(fā)展的的形勢(shì),急需探索新的、安全可靠的除垢方式來(lái)解決加熱爐除垢問(wèn)題,加強(qiáng)加熱爐的管理,尋求更好的除垢、防垢措施。
2 除垢、防垢措施現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)效果
第七采油廠近年已采取多種除垢、防垢措施,來(lái)應(yīng)對(duì)加熱爐結(jié)垢嚴(yán)重,耗氣量居高不下等問(wèn)題,下面將分類介紹、對(duì)比各種除防垢措施的實(shí)施效果。
2.1 應(yīng)用低功耗高頻震蕩除垢防垢技術(shù)
2.1.1 基本原理
低功耗高頻震蕩除垢防垢技術(shù)是將超聲波直接作用于熱交換裝置內(nèi)部,從而實(shí)現(xiàn)在線防垢、除垢的純物理方法,超聲波除防垢技術(shù)是利用物垢剛而脆的機(jī)械特性進(jìn)行除垢的,對(duì)硬垢作用效果極為顯著。當(dāng)?shù)凸某暡ǔ拦冈O(shè)備激發(fā)的超聲波震蕩沿著熱交換設(shè)備的金屬構(gòu)件傳遞至管束上。所以,這是一項(xiàng)通過(guò)對(duì)積垢持續(xù)不斷的高效剝落來(lái)達(dá)到除防垢效果的前所未有的高新技術(shù)。
2.1.2 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)
2008年在第三油礦葡三聯(lián)合站脫水崗3臺(tái)真空加熱爐、第一油礦葡北1#轉(zhuǎn)油站3臺(tái)加熱爐、2009年在葡北13#轉(zhuǎn)油站2臺(tái)加熱爐安裝了低功耗超聲波除防垢儀的(功率0.1kw)。
測(cè)試安裝前和使用3個(gè)月后加熱爐的效率以及摻水泵的效率。檢測(cè)發(fā)現(xiàn)爐效和泵效均有所提高,平均加熱爐熱效率由74.65%提高到78.98%,提高了4.33%,泵效率由72.31%提高到76.46%,提高了4.15%,表明該設(shè)備確實(shí)有效。
2.2 加熱爐FHC-D紅外線節(jié)能涂料涂敷
2.2.1 基本原理
FHC遠(yuǎn)紅外節(jié)能劑是一種涂刷于加熱爐爐膛內(nèi)壁的新型節(jié)能涂料,采用輻射吸熱原理,能夠提高加熱爐爐膛吸熱能力和加熱爐系統(tǒng)效率,節(jié)約天然氣。
2.2.2 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)
2009年在第七采油廠55臺(tái)加熱爐推廣應(yīng)用節(jié)能涂料涂敷,測(cè)試前后耗氣指標(biāo),節(jié)氣率達(dá)到6%以上,節(jié)能效果明顯。
2.3 電子除垢儀
2.3.1 技術(shù)原理
電子除垢儀的核心是一個(gè)調(diào)制信號(hào)發(fā)生器。采用先進(jìn)的集成電路和信號(hào)處理技術(shù),產(chǎn)生一種復(fù)雜頻率的調(diào)制信號(hào),通過(guò)信號(hào)電纜將該調(diào)制信號(hào)加在管道上,在管道內(nèi)部產(chǎn)生一個(gè)分子力動(dòng)態(tài)干擾場(chǎng)(ADDMF信號(hào)場(chǎng)),作用于管道中的流體和溶于其中的溶鹽分子,產(chǎn)生一種核化效應(yīng)。
2.3.2 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)
2009年10月,第七采油廠分別在應(yīng)用了敖包塔聯(lián)合站二合一進(jìn)口管線、敖四轉(zhuǎn)油站四合一進(jìn)口管線安裝了兩臺(tái)高效電子除垢系統(tǒng),2010年10月對(duì)可以錄取垢樣的敖包塔聯(lián)合站2#二合一加熱爐進(jìn)行前后期垢樣對(duì)比,前期垢厚為7.18mm,運(yùn)行一年后錄取垢樣,后期垢厚為3.22mm,除垢效果明顯。2套加熱爐高效電子除垢系統(tǒng)1-9月份節(jié)約燃?xì)?.06×104m3。
2.4 真空加熱爐空穴射流清洗技術(shù)
2.4.1 技術(shù)原理
放入管路中的清洗器,在流水的推動(dòng)下,快速向前移動(dòng),清洗器上的金屬葉片產(chǎn)生高頻震蕩,清洗器被由此產(chǎn)生的急速旋轉(zhuǎn)的渦流所包圍,形成連續(xù)移動(dòng)的低壓區(qū),瞬時(shí)激射出強(qiáng)力的微射流,無(wú)數(shù)的微射流會(huì)聚成沖擊波,徹底粉碎沉積物。
2.4.2 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)
(1)在加熱爐進(jìn)口連接儀器投放裝置,投入清洗儀器,與水泥車相連接,水泥車與水罐車連接。
(2)在加熱爐出口連接儀器接收裝置,連接排污管線至空罐車內(nèi);
(3)啟動(dòng)水泥車推動(dòng)清洗儀器在盤管中行進(jìn);
(4)觀察排垢情況,用接收顯示儀測(cè)定儀器進(jìn)入接收裝置后,水泥車停止工作,取出儀器,單根管線清洗結(jié)束;
葡三聯(lián)脫水崗3臺(tái)真空加熱爐清洗前熱水溫度與外輸溫度相差25℃,清洗后20天內(nèi)的平度溫度差18℃,說(shuō)明清洗后,盤管導(dǎo)熱能力增強(qiáng),除垢效果明顯。
清洗前,葡三聯(lián)脫水崗3臺(tái)真空加熱爐同時(shí)運(yùn)行,加熱溫度為65℃的平均耗氣量為11188 m3/d,清洗后,平均耗氣量為9357m3/ d,清洗后每天節(jié)氣1831m3,節(jié)氣效果顯著。
3 除防垢效果及經(jīng)濟(jì)性對(duì)比
從上述現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)可以看出:
(1)低功耗超聲波除防垢儀除垢及節(jié)能效果均較好,但單臺(tái)費(fèi)用14.5萬(wàn)元,一次性投入較高,投資回收期較長(zhǎng)。
(2)FHC-D紅外線節(jié)能涂料具有耐高溫、輻射率高、降低煙垢和水垢生成速度的特點(diǎn),但該材料的有效期僅為12個(gè)月,雖然降低了煙垢和水垢的生成速度,但不能阻止水垢生成,不適宜長(zhǎng)期使用。
(3)電子防垢儀除垢防垢效果良好,但單臺(tái)費(fèi)用太高,且安裝復(fù)雜,不易維護(hù)。
4 結(jié)論
通過(guò)對(duì)以上加熱爐除防垢技術(shù)的對(duì)比分析,可以看出空穴射流清洗技術(shù)無(wú)論是除垢效果還是經(jīng)濟(jì)性都要優(yōu)于其他除防垢技術(shù),建議在今后的加熱爐清洗中推廣應(yīng)用。我們今后應(yīng)該加大管理力度,探索合理的管理措施,本文就管理措施方面提出以下幾點(diǎn)建議:
(1)完善加熱爐維修維護(hù)技術(shù)檔案,密切監(jiān)控加熱爐的運(yùn)行狀態(tài),嚴(yán)禁超溫、超壓、超負(fù)荷運(yùn)行,及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能存在的安全隱患。
(2)定期檢測(cè)加熱爐的運(yùn)行情況,確保各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)正常。
(3)定期檢測(cè)加熱爐的燃?xì)庵笜?biāo),確保燃?xì)庵笜?biāo)達(dá)到要求,保證加熱爐的燃燒效率。
(4)定期對(duì)加熱爐采取除垢、防垢措施,增強(qiáng)盤管導(dǎo)熱性,減少熱量流失,降低加熱能耗。