姬海宏,李 晶,官慶祥,魏笑峰,樓 濤
(華電電力科學研究院,浙江 杭州 310030)
某燃煤電廠600MW機組配置SG1910/25.4-M006/007型超臨界直流爐,每臺鍋爐配制兩臺AN33e6(V19-1°)型靜葉可調引風機,尾部配置石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng),脫硫系統(tǒng)采用AP1-47/22型動葉可調軸流式增壓風機,不設置GGH。
該廠位于福州市,屬于國家“十二五”大氣污染防治規(guī)劃重點區(qū)域[1],為了滿足日益嚴格的環(huán)保要求,已取消脫硫系統(tǒng)的旁路煙道,脫硫系統(tǒng)一躍成為第四大主機,增壓風機作為脫硫系統(tǒng)的核心設備之一,其運行的可靠性直接影響整臺機組的安全運行,因此,需要對煙氣系統(tǒng)進行優(yōu)化。
取消脫硫系統(tǒng)旁路后,脫硫系統(tǒng)成為煙氣的必經之路,增壓風機作為脫硫系統(tǒng)的主要故障點之一將影響機組的安全穩(wěn)定運行。對不設置GGH的脫硫系統(tǒng)進行煙氣系統(tǒng)優(yōu)化主要著手于減少增壓風機故障。其主要方案如下:
(1)保留增壓風機,增設增壓風機旁路。
脫硫系統(tǒng)取消旁路后,當增壓風機出現(xiàn)故障時,可適當降低負荷,通過擋板門的切換實現(xiàn)“不停主機、隔離檢修增壓風機”??蓽p少由于增壓風機故障導致的停機和啟機損失。
另外,在適當?shù)呢摵上逻\行時,通過旁路隔離增壓風機,靠引風機克服系統(tǒng)阻力,減少增壓風機能耗。
(2)“引風機與增壓風機合并”。
增壓風機與引風機合并布置(簡稱引增合一),減少了相關的控制系統(tǒng)。改造后煙氣從除塵器出口經引風機直接到吸收塔,經GGH(氣氣換熱器)換熱后至煙囪排放,工藝流程順暢[2]。
按新標準要求,2014年7月以后該燃煤電廠要求SO2排放濃度小于50mg/Nm3、煙塵排放濃度小于20mg/Nm3[3]。為使污染物達標排放,該廠可能需進行多項環(huán)保改造,將影響引風機增容的選型。
另外,“引—增合一”需要對引風機進行改造,其改造費用遠高于增設增壓風機旁路的費用,并且改造時間較長。
因此,增壓風機增設旁路煙道改造無論是在日常運行檢修上,還是在安全上、經濟性上都具有較大的優(yōu)勢和意義。因此,該廠煙氣系統(tǒng)優(yōu)化優(yōu)先考慮增設增壓風機旁路方案。
根據測試結果,引風機運行參數(shù)見表1。
表1 引風機測試結果
根據測試結果,增壓風機運行參數(shù)見表2。
表2 增壓風機測試結果
從引風機和增壓風機運行情況可以看出,A、B兩臺引風機滿負荷運行全壓為4314Pa和4403Pa,平均4358Pa,其設計BMCR工況下全壓為5354Pa??梢娨L機尚有1000Pa左右的裕量;增壓風機在接近滿負荷條件下壓力為1312Pa左右;顯然機組滿負荷運行條件下,仍需運行增壓風機。
機組75%負荷條件下運行,A、B引風機全壓分別為2594Pa和2713Pa,平均2654Pa,引風機裕量為2000Pa左右,增壓風機運行壓力小于1000Pa??梢娨L機完全可以滿足隔離增壓風機情況下的運行。
因此根據75%負荷下壓力裕量,通過內差法估算約在525MW左右可隔離增壓風機運行,但由于現(xiàn)場實際運行條件較理想條件惡劣,估算機組負荷在500MW以下可以滿足隔離增壓風機運行。增壓風機增設旁路可行且效果較為明顯。
改造方案如下:在現(xiàn)有主煙道上新增開口一個,作為新裝增壓風機旁路煙道的煙氣引接口,并增設增壓風機旁路擋板門、增壓風機出口擋板門,以便于各工況之間的切換;煙道留有足夠的直段以便于儀控測點的布置;吸收塔進口處煙道采用彎頭接入,保證了煙道截面,且未對塔進口處氣流流場產生較大影響。如圖1所示。
改造方案所涉及主要設備和材料清單見表3。
圖1 該電廠增壓風機旁路布置圖
表3 改造設備材料
此次運行試驗機組負荷從400MW開始開啟增壓風機旁路,并同步啟動關閉增壓風機程序,進入增壓風機旁路運行模式,待該負荷工況下穩(wěn)定運行后,以負荷上升20MW為一工況逐步增加機組負荷,考慮增壓風機旁路運行的最大帶載能力,試驗至500MW負荷時由于引風機開始出現(xiàn)搶風傾向,試驗終止??梢娙绻摵?00MW以下,增壓風機可旁路運行,并可以保證機組的安全穩(wěn)定運行。試驗數(shù)據見表4。
表4 增加增壓風機旁路后風機運行情況
增壓風機增加旁路帶來的經濟效益主要來源于節(jié)省電耗及減少機組非停帶來的經濟損失。由于增壓風機故障引起的機組非停次數(shù)很難定量說明,這里只對節(jié)省電耗帶來的經濟效益進行估算。
該電廠優(yōu)化機組近3年負荷情況見表5。
表5 該廠優(yōu)化機組3年負荷情況
從表中可以看出,3年平均負荷率為76.12%,相對600MW機組在456MW下運行。
根據統(tǒng)計情況對400MW及450MW機組進行了開增壓風機旁路和關增壓風機旁路電流對比試驗,試驗結果見表6。
表6 開關增壓風機旁路風機運行情況對比 A
機組負荷400MW時,相對增壓風機運行,旁路運行時三臺風機總電流下降了133A,由于電壓等級為6kV,該負荷下功率因數(shù)為0.84計算,電機效率為96%,根據功率計算公式計算則節(jié)約為1209kW。
同上,機組負荷450MW相對增壓風機運行,旁路運行時三臺風機總電流下降了123A,則電耗下降了約1118kW。
根據統(tǒng)計3年平均負荷在456MW,由于現(xiàn)場較難調節(jié)正合適的負荷,按450MW計算,停運增壓風機按每小時節(jié)電1118kW,該廠上網電價為0.45元/kWh,每小時可減少電價成本503元。3年平均每年運行6646h,每年平均節(jié)約成本約334萬元。
根據現(xiàn)行國家政策,脫硫系統(tǒng)取消旁路后可采用增加增壓風機旁路或“引-增合一”的辦法來減少故障點,從而保證機組的安全穩(wěn)定運行。
根據電廠執(zhí)行的排放標準、投資費用以及施工工期等實際情況,最終確定采用增加增壓風機旁路的方案來實現(xiàn)減少故障點、經濟運行以及增壓風機隔離檢修。
通過詳細論證,引風機具有較大裕量能夠滿足較長時間的隔離增壓風機安全穩(wěn)定運行。
增設增壓風機旁路,可以消除增壓風機故障造成的主機安全運行隱患,并且在一定負荷運行時具有較高的節(jié)能效果和經濟效益。
[1]環(huán)發(fā)(2012)130號關于印發(fā)《重點區(qū)域大氣污染防治“十二五”規(guī)劃》的通知[Z].
[2]戴航丹,羅志浩,柳衛(wèi)榮,等.取消FGD旁路檔板后提高發(fā)電機組運行可靠性的探討[J]浙江電力,2013,39(7):46~48.
[3]GB13223-2011,火電廠大氣污染排放標準[S].