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      600MW機組增壓風(fēng)機小旁路改造

      2014-12-11 00:33:58陳敦炳
      電站輔機 2014年4期
      關(guān)鍵詞:步序增壓風(fēng)機煙道

      陳敦炳

      (福建華電可門發(fā)電有限公司,福建 福州 350512)

      0 概 述

      某電廠二期2臺超臨界600MW機組采用超臨界參數(shù)變壓運行,采用螺旋管圈直流爐,單爐膛、一次中間再熱、四角切圓燃燒、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼懸吊結(jié)構(gòu)Π型,露天布置,配置2臺靜葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機,電機功率為3 800kW。脫硫系統(tǒng)采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫技術(shù),按“一爐一塔”配置,配置1臺動葉可調(diào)軸流式增壓風(fēng)機,電機功率為3 200kW。

      1 脫硫系統(tǒng)旁路煙道拆除后的運行分析

      該電廠脫硫系統(tǒng)中原設(shè)計有旁路煙道,按照國家環(huán)保部《關(guān)于火電企業(yè)脫硫設(shè)施旁路煙道擋板實施鉛封的通知》規(guī)定,電廠必須拆除旁路煙道,在2011年,該電廠二期工程中的2臺機組旁路煙道被拆除。

      拆除脫硫旁路煙道后,在鍋爐風(fēng)煙系統(tǒng)中,只有脫硫增壓風(fēng)機而無備用風(fēng)機設(shè)備,因此,脫硫系統(tǒng)在運行中存在較大的安全隱患,設(shè)備的可靠性直接影響機組運行。僅在2012年內(nèi),該電廠二期工程的2臺機組,就因增壓風(fēng)機發(fā)生故障,引起主機3起非計劃停役事故。

      根據(jù)電廠滿負荷試驗情況,引風(fēng)機的實際全壓為4 350Pa,BMCR工況下的全壓為5 354.4Pa,與 TB工況下的全壓6 225.3Pa相比,尚有1 000Pa以上的裕量;增壓風(fēng)機滿負荷時的運行壓力為1 400Pa,與TB工況下的全壓2 556Pa相比,也有1 000Pa以上的裕量。該電廠風(fēng)機性能曲線,如圖1所示。

      圖1 某電廠二期引風(fēng)機性能曲線

      有些火電機組主要承擔調(diào)峰任務(wù),大部分時段處于低負荷運行狀態(tài),此時,鍋爐引風(fēng)機和增壓風(fēng)機的裕量更大,導(dǎo)致風(fēng)機長時間遠離高效區(qū)運行,風(fēng)機運行的經(jīng)濟性較差。

      2 增壓風(fēng)機小旁路煙道改造方案

      鑒于引風(fēng)機和增壓風(fēng)機在各種負荷下均有相當大的裕量,而單個增壓風(fēng)機又是串聯(lián)風(fēng)煙系統(tǒng)中的安全隱患,如果能在增壓風(fēng)機進、出口之間增設(shè)旁路煙道和旁路擋板門,一旦增壓風(fēng)機發(fā)生故障跳閘,聯(lián)啟旁路擋板門,機組同時減負荷,即可避免機組跳閘;當機組低負荷運行時,可停運增壓風(fēng)機,采用引風(fēng)機+增壓風(fēng)機小旁路的方式運行,減少增壓風(fēng)機運行電耗,降低廠用電率。

      根據(jù)現(xiàn)場風(fēng)道結(jié)構(gòu)特點,小旁路煙道宜設(shè)置在引風(fēng)機出口聯(lián)絡(luò)煙道和吸收塔入口煙道前。在現(xiàn)有引風(fēng)機出口聯(lián)絡(luò)煙道中部新增9 000mm×6 300 mm開口,作為新裝增壓風(fēng)機小旁路的煙氣引接口。對吸收塔入口煙道前第一個彎頭進行改造,作為小旁路煙道和主煙道的共同接入口。

      小旁路改造時,需要增設(shè)小旁路煙道檔板門(電動頭可以利用原已拆除的脫硫旁路設(shè)備)和增壓風(fēng)機出口擋板門,便于各工況間的切換,且在增壓風(fēng)機故障時,可以隔離增壓風(fēng)機進行檢修。為提高擋板門可靠性,擋板門應(yīng)雙路供電,從對應(yīng)機組MCC段和脫硫保安段兩段引接。某電廠二期增壓風(fēng)機小旁路改造情況,如圖2所示。

      圖2 某電廠二期增壓風(fēng)機小旁路改造示意圖

      3 增壓風(fēng)機小旁路改造邏輯優(yōu)化

      3.1 取消增壓風(fēng)機斷路器停MFT和引風(fēng)機跳閘邏輯。

      3.2 引風(fēng)機啟動允許條件

      (1)凈煙氣擋板門全開,且增壓風(fēng)機旁路擋板門開到位或增壓風(fēng)機旁路擋板門開度>90%。

      (2)凈煙氣擋板門全開、增壓風(fēng)機入口擋板門全開,且增壓風(fēng)機出口擋板全開(增壓風(fēng)機導(dǎo)葉開度>5%或增壓風(fēng)機斷路器運行)。

      3.3 設(shè)置增壓風(fēng)機保護停后RB邏輯

      當增壓風(fēng)機保護停時(負荷高于330MW),RB目標負荷定為300MW;觸發(fā)RB同時開增壓風(fēng)機導(dǎo)葉至70%,開啟增壓風(fēng)機旁路擋板門;當旁路擋板門全開或開度大于90%時,再聯(lián)關(guān)增壓風(fēng)機入口擋板門、增壓風(fēng)機出口擋板門。增壓風(fēng)機入口擋板門、增壓風(fēng)機出口擋板門、增壓風(fēng)機旁路擋板門、凈煙氣擋板門的開關(guān)信號送主控室進行顯示。

      3.4 修改煙氣系統(tǒng)的程序控制

      (1)有增壓風(fēng)機運行的啟動步序

      有增壓風(fēng)機運行的啟動步序,如表1所示。

      表1 有增壓風(fēng)機運行的啟動步序

      (2)增壓風(fēng)機出現(xiàn)故障時的切換步序

      當系統(tǒng)中有增壓風(fēng)機,且增壓風(fēng)機出現(xiàn)故障時的程序切換步序,如表2所示。

      表2 增壓風(fēng)機出現(xiàn)故障時的切換步序

      (3)不啟動增壓風(fēng)機運行煙氣系統(tǒng)時的啟動步序

      不啟動增壓風(fēng)機運行煙氣系統(tǒng)時的啟動步序,如表3所示。

      表3 不啟動增壓風(fēng)機的啟動步序

      4 增壓風(fēng)機小旁路改造后試驗

      當機組負荷為400MW時,開啟增壓風(fēng)機小旁路,同步關(guān)閉增壓風(fēng)機旁路的運行程序,進入增壓風(fēng)機小旁路運行模式。在該負荷下,待運行穩(wěn)定后,以負荷每上升20MW為一工況,逐步增加負荷,試驗至500MW負荷時,由于引風(fēng)機出現(xiàn)搶風(fēng)失速的征兆而停止。將負荷降到460MW后,再次啟動了增壓風(fēng)機。從試驗情況分析,在460MW負荷以下,可實現(xiàn)小旁路無增壓風(fēng)機狀態(tài)下的穩(wěn)定運行。

      2014年3月,由于某機組的增壓風(fēng)機運行不穩(wěn)定,但機組又必須帶滿負荷,因此進行了小旁路運行(增壓風(fēng)機停止)的滿負荷試驗,5臺磨煤機運行,氧量按表4進行設(shè)置。

      表4 氧量的設(shè)置

      增壓風(fēng)機前的風(fēng)道壓力控制不超過2kPa(引風(fēng)機出口到增壓風(fēng)機入口煙道設(shè)計值),當壓力從1.7kPa開始升高時,每升高100Pa應(yīng)保持運行2 h,經(jīng)全面檢查無異常情況后,方可繼續(xù)提升壓力(不超過2kPa)。試驗結(jié)果表明,在600MW滿負荷下可以連續(xù)運行,避免了機組非計劃停役。

      5 改造效果和存在的問題

      5.1 改造效果

      小旁路改造后,如果增壓風(fēng)機發(fā)生故障,可開啟小旁路運行,不會造成主機非計劃停役。根據(jù)測算,400MW負荷時每小時可節(jié)電850kW·h,因460 MW負荷下即可啟動增壓風(fēng)機旁路運行模式,每小時節(jié)電約為800kW·h。據(jù)保守估計,每年停運增壓風(fēng)機的小時數(shù)約為4 000h,每年可節(jié)約廠用電800×4 000=320萬kW·h。

      5.2 存在問題

      小旁路改造后,在高負荷運行時啟動增壓風(fēng)機,旁路擋板門存在密封不嚴的現(xiàn)象。當負荷在500 MW以上時,增壓風(fēng)機的動葉開度比改造前增加6%~7%,說明增壓風(fēng)機在運行時,有煙氣通過旁路煙道回流,增加了無用功耗。因此,需進一步采取措施,以提高煙氣擋板的密封性能。

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