劉招祥謝輝
(廣東粵嘉電力有限公司廣東梅州 514000)
某廠循環(huán)流化床鍋爐是上海鍋爐廠制造的超高壓中間再熱鍋爐,設(shè)計(jì)容量為440t/h,鍋爐燃燒屬中溫燃燒,采用床上點(diǎn)火方式,床上布置4支3t/h的點(diǎn)火油槍,爐膛前墻布置4個(gè)給煤口,從4臺(tái)稱重式皮帶給煤機(jī)來的煤粒經(jīng)播煤風(fēng)送入爐膛后,迅速被爐膛內(nèi)的大量惰性高溫物料包圍,著火燃燒,并與石灰石發(fā)生脫硫反應(yīng)。鍋爐的給煤機(jī)為沈陽華電電站裝備有限公司生產(chǎn)的稱重式計(jì)量給煤機(jī),給煤機(jī)型號(hào):GM—BSC21—26。給煤機(jī)在工作時(shí),煤從儲(chǔ)煤倉通過進(jìn)煤口煤閘門進(jìn)入給煤機(jī),由計(jì)量輸送膠帶送到給煤機(jī)出煤口,經(jīng)過出煤口煤閘門進(jìn)入爐膛。在計(jì)量輸送膠帶的下面裝有尺寸控制精確的稱重托輥,構(gòu)成稱重計(jì)量跨距,在稱重計(jì)量跨距中間安裝有一個(gè)與一對(duì)高精度的防粉塵、防爆稱重傳感器相連接的計(jì)量托輥。當(dāng)被輸送的煤通過該稱重計(jì)量跨時(shí),稱重傳感器便產(chǎn)生一個(gè)與膠帶上的煤重量成正比的電信號(hào),同時(shí)在主驅(qū)動(dòng)電機(jī)軸端裝有速度器檢測(cè)器,將膠帶的速度信號(hào)和煤的重量信號(hào)經(jīng)過演算調(diào)節(jié)器處理,即可將顯示出稱重式計(jì)量給煤機(jī)的瞬時(shí)給煤量和累計(jì)給煤量,演算調(diào)節(jié)器在計(jì)算出給煤量的同時(shí),將此給煤量信號(hào)與預(yù)先設(shè)定的給煤量信號(hào)或來自鍋爐燃燒控制系統(tǒng)要求的給煤量信號(hào)相比較,根據(jù)比較后的結(jié)果,用變頻器改變主電機(jī)的轉(zhuǎn)速而改變計(jì)量輸送膠帶的輸送速度,使實(shí)際給煤量與要求的給煤量相同,以滿足鍋爐要求的煤量。
事故發(fā)生時(shí)煤質(zhì)如下:
煤種成分 全水分 灰分 揮發(fā)分 固定碳百分比 34.44.326.534.8
循環(huán)流化床鍋爐改燒煙煤已有一年多時(shí)間,經(jīng)過摸索調(diào)整鍋爐已能適應(yīng)煙煤,此批煙煤較水分、揮發(fā)分較高。
MFT動(dòng)作前,機(jī)組帶135MW負(fù)荷運(yùn)行,鍋爐給煤量78t/h,布風(fēng)板一次風(fēng)量24.4萬m3/h,二次風(fēng)量16.3萬m3/h。19:45:39時(shí)B給煤機(jī)發(fā)出斷煤信號(hào),8秒鐘后DCS盤發(fā)出爐膛壓力高報(bào)警,斷煤信號(hào)發(fā)出10秒鐘后DCS盤發(fā)出爐膛壓力高高報(bào)警,MFT保護(hù)動(dòng)作,首出原因?yàn)椤盃t膛壓力高高”。
通過查DCS歷史數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)B給煤機(jī)從19:44:20時(shí)開始,給煤量開始發(fā)生變化,從17t/h緩慢下降,至19:45:39時(shí)煤量到0,給煤機(jī)發(fā)出“斷煤”報(bào)警信號(hào),總煤量在19:44:40時(shí)下降至事故前的最低煤量72t/h;查給煤機(jī)轉(zhuǎn)速的歷史曲線,發(fā)現(xiàn)隨著給煤量的下降,4臺(tái)給煤機(jī)從19:44:30開始,轉(zhuǎn)速開始上升,平均轉(zhuǎn)速從475rpm上升至1分鐘后的500rpm。
計(jì)量托棍安裝圖
給煤機(jī)膠帶速度為0.02~0.22m/s,給煤距離為:12.7m,由于計(jì)量托輥的安裝位置距離落煤口還有2/3全長的距離,給煤機(jī)轉(zhuǎn)速475rpm的時(shí)候?qū)?yīng)的膠帶速度為0.11m/s,此時(shí)測(cè)量到的變化了的煤流在轉(zhuǎn)速不變的情況下要77s后才進(jìn)入落煤口,但由于與要求的給煤量有偏差,變頻器就提高了電機(jī)的轉(zhuǎn)速,導(dǎo)致瞬時(shí)進(jìn)入爐膛的煤量大增,據(jù)估計(jì),到B給煤機(jī)“斷煤”信號(hào)發(fā)出時(shí),實(shí)際給煤量已達(dá)到了92t/h。這是一起因給煤機(jī)斷煤引起給煤機(jī)轉(zhuǎn)速飛升,導(dǎo)致大量揮發(fā)份高的煙煤進(jìn)入爐膛爆燃,引起爐膛壓力高、鍋爐MFT的事故。
為了避免再發(fā)生類似的事故,在不改變給煤機(jī)內(nèi)計(jì)量托棍等設(shè)備安裝位置的情況下,提出了修改控制邏輯的辦法:
4.1 當(dāng)任一臺(tái)給煤機(jī)的給煤量測(cè)量值與3s后給煤量的測(cè)量值偏差超過3t時(shí)發(fā)出煤量偏差大報(bào)警及解除四臺(tái)給煤機(jī)自動(dòng)控制。這個(gè)邏輯的好處是,可以避免任一臺(tái)給煤機(jī)的煤量大幅度波動(dòng)或因計(jì)量裝置測(cè)量失準(zhǔn)而引起的給煤機(jī)轉(zhuǎn)速飛升,當(dāng)給煤機(jī)解除自動(dòng)控制后,就不受CCS的燃燒指令控制了,同時(shí)也可以提醒運(yùn)行操作人員給煤量發(fā)生了變化。
4.2 任一臺(tái)給煤機(jī)瞬時(shí)轉(zhuǎn)速上升1rpm/s且該臺(tái)給煤機(jī)流量同時(shí)下降1t/s時(shí),在DCS上發(fā)出該臺(tái)煤量偏差大聲光報(bào)警信號(hào)及解除四臺(tái)給煤機(jī)自動(dòng)控制,這是為了適應(yīng)煤流發(fā)生改變,煤量開始緩慢下降而運(yùn)行人員又沒有發(fā)現(xiàn)的情形。
經(jīng)過修改邏輯后,提高了給煤機(jī)正常運(yùn)行時(shí)的自動(dòng)控制投入率,當(dāng)因?yàn)槊撼睗窕蚱渌驅(qū)е旅毫鞑环€(wěn)定時(shí)給煤機(jī)會(huì)發(fā)出報(bào)警信號(hào)并解除自動(dòng)控制,通過實(shí)際運(yùn)行后證明:可以有效地提高設(shè)備自動(dòng)化的可靠性并減輕運(yùn)行人員的負(fù)擔(dān)。