江廣旭,賀翠連,吳曉武
(1.趙樓綜合利用電廠,山東 鄆城 274705;2.山東電力研究院,山東 濟(jì)南 250003)
某電廠為典型的煤電一體化坑口電廠,一期為1×300 MW 循環(huán)流化床機(jī)組,設(shè)計(jì)燃燒煤種全部為煤礦洗煤廠洗選出的煤泥、矸石、洗混煤,水分12%~14%。洗煤廠的洗混煤和煤泥通過輸煤皮帶送入電廠,煤泥通過專用煤泥泵送系統(tǒng)進(jìn)入爐后中部26 000 mm 處給料口入爐膛燃燒。
鍋爐為單爐膛、單布風(fēng)板300 MW 第二代循環(huán)流化床鍋爐。爐膛寬、深分別為28 275 mm、8 439 mm;鍋爐采用前墻給煤后墻排渣方式,給煤系統(tǒng)采用水冷壁前墻8 點(diǎn)分布式布置,沿爐寬均勻分布,保證給煤均勻;鍋爐采用皮帶一級(jí)給煤,給煤機(jī)平臺(tái)標(biāo)高24 000 mm,給煤口中心標(biāo)高11 000 mm。輸煤系統(tǒng)是用來把破碎合格的煤輸送到爐前煤斗,煤斗里的煤通過稱重皮帶計(jì)量式給煤機(jī),輸送至爐前落煤管,經(jīng)播煤風(fēng)送入爐內(nèi)。鍋爐內(nèi)物料的循環(huán)是依靠送風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)提供的動(dòng)能來流化和推動(dòng)燃燒。從一次風(fēng)機(jī)出來的空氣分成3 路送入爐膛: 第1 路,經(jīng)空氣預(yù)熱器加熱后的熱一次風(fēng)從兩側(cè)進(jìn)入爐膛底部的水冷風(fēng)室,通過布置在布風(fēng)板上的風(fēng)帽后使床料流化,并形成向上通過爐膛的氣固兩相流;第2 路,熱一次風(fēng)經(jīng)給煤增壓風(fēng)機(jī)后,用于爐前氣力播煤;第3 路,一部分未經(jīng)空預(yù)器加熱的冷一次風(fēng)作為給煤皮帶的密封用風(fēng)。
鍋爐在試運(yùn)階段就開始出現(xiàn)不同程度的堵煤、斷煤。開始8 號(hào)給煤管路堵煤嚴(yán)重,組織人員進(jìn)行疏通,處理過程中又接連出現(xiàn)1 號(hào)落煤管堵煤、7 號(hào)落煤管堵煤,為了保證機(jī)組正常運(yùn)行,組織20 多人敲擊和疏通處理,最終因1 號(hào)、7 號(hào)、8 號(hào)落煤管堵煤嚴(yán)重、給煤口燒紅,鍋爐嚴(yán)重偏燒,只能維持在較低負(fù)荷下運(yùn)行。在疏通堵煤過程中8 號(hào)爐前落煤管道膨脹節(jié)燒壞,串煙冒火,無法隔離,不得不停機(jī)處理。
停爐檢查發(fā)現(xiàn)8 個(gè)給煤口有7 個(gè)變形嚴(yán)重,通流面積不到設(shè)計(jì)值的一半,須檢修更換。檢查處理爐前落煤管堵煤嚴(yán)重部位: 一是給煤機(jī)出口垂直段落煤管天方地圓收口處;二是鍋爐廠設(shè)計(jì)爐前落煤管垂直與傾斜段交叉煤流變轉(zhuǎn)向處;三是爐內(nèi)給煤口鑄件,見圖1。
圖1 給煤系統(tǒng)的燒壞變形位置
電廠設(shè)計(jì)煤種為煤泥、煤矸石、洗中煤、天然焦、原煤等,因天然焦儲(chǔ)存條件無規(guī)律、開采巷道成型和頂板支護(hù)困難且成本高,難以利用;現(xiàn)燃燒煤種為煤礦洗煤廠的洗混煤、煤泥和矸石,洗混煤水分12%~14%。自電廠調(diào)試以來,由于洗混煤含粗煤泥、持水性強(qiáng),極易吸附給煤管、溜槽等造成堵煤停爐,嚴(yán)重影響正常生產(chǎn),洗混煤水分大,爐前落煤管道堵煤嚴(yán)重,給煤口、播煤風(fēng)、落煤管道出現(xiàn)不同程度的燒壞。
給煤口開口中心線距布風(fēng)板1.0 m,除去布風(fēng)板澆注料厚度0.15 m,實(shí)際給煤口中心線距布風(fēng)板為0.85 m。由于燃用低熱值燃料,滿負(fù)荷時(shí)每臺(tái)給煤機(jī)均超過30 t/h,一旦斷煤,給煤自動(dòng)會(huì)增加同側(cè)其他給煤量。單個(gè)給煤口煤量超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),造成煤流量大。而給煤口在背壓較高的密相區(qū),單位面積上的堆積煤流過大,流化效果變差,導(dǎo)致給煤口區(qū)域流化擴(kuò)散效果差,連續(xù)煤流加重了給煤口的流化載荷,使得該區(qū)域流化減弱,出現(xiàn)播撒緩慢、流化不良等,造成給煤口積煤蒸餾,出現(xiàn)煤焦油等干餾結(jié)焦。停爐后發(fā)現(xiàn)給煤口附著焦塊。給煤口擴(kuò)散性能差,播撒阻力大,也是造成堵煤原因之一。
給煤口末端長(zhǎng)為1 220 mm,垂直高度為141 mm,鋼性差,易變形。給煤口位于爐膛密相區(qū)的復(fù)雜環(huán)境,冷熱交替頻繁,嚴(yán)重的變形后影響風(fēng)、煤的分布,播煤效果變壞,容易導(dǎo)致堵煤[1]。
播煤風(fēng)主要功能在溜煤槽底部形成氣墊,提高氣流噴速,達(dá)到播煤的目的。設(shè)計(jì)原則上播煤風(fēng)量不低于總風(fēng)量的8%,而實(shí)際上播煤風(fēng)量不到總風(fēng)量的6%。風(fēng)量小、風(fēng)速低,播煤風(fēng)動(dòng)量不足,難以達(dá)到將煤顆粒拋開并拋灑均勻的目的。在給煤量不均嚴(yán)重時(shí),給煤量較大的給煤管因阻力大,播煤風(fēng)會(huì)明顯小于其他各管。較低的播煤風(fēng)動(dòng)量加劇了堵煤的發(fā)生。爐膛兩側(cè)的給煤管線是最容易發(fā)生堵煤的位置,這也說明了播煤風(fēng)對(duì)堵煤?jiǎn)栴}的影響。
給煤口變形嚴(yán)重,經(jīng)調(diào)研多家同類機(jī)組電廠,給煤口均出現(xiàn)不同程度的燒壞變形。主要處理方案為增加給煤口鑄件的壁厚,由原來的20 mm 增加至40 mm,但仍然存在變形問題。組織澆注料廠家、鍋爐廠充分論證,采用澆注料澆筑型給煤口代替耐熱鑄鋼件給煤口,提高給煤口耐高溫等級(jí)[2]。割除給煤口鑄件變形部分約300 mm,利用耐熱鋼筋、龜甲網(wǎng)做成一個(gè)給煤口框架,用鋯鉻剛玉可塑料進(jìn)行澆筑,和水冷壁形成一體,密封盒內(nèi)一半使用可塑料,一半使用保溫澆注料進(jìn)行密封澆筑。防燒壞耐磨型澆筑一體化給煤口如圖2 所示。
圖2 給煤口優(yōu)化
通過反復(fù)試驗(yàn),耐磨可塑料耐高溫達(dá)到1 700 ℃不會(huì)變形燒壞,而給煤口使用耐高溫的稀土合金鑄件,最高運(yùn)行溫度1 200 ℃,給煤口一旦堵煤,會(huì)出現(xiàn)堵煤在給煤口內(nèi)燃燒,其溫度達(dá)到了1 400 ℃,超過了給煤口鑄件鋼板的極限溫度,每次停爐發(fā)現(xiàn)給煤口都均有不同程度的變形和燒熔現(xiàn)象。經(jīng)過試驗(yàn)摸索,割除變形燒壞的給煤口鋼板,采用耐高溫耐磨可塑料進(jìn)行修補(bǔ),基本解決了堵煤燒壞給煤口的問題,最終形成澆筑一體化的耐高溫耐磨可塑料給煤口方案,如圖3 所示。
結(jié)合國內(nèi)外的工程實(shí)例,給煤口的開口高度不應(yīng)固化不變,而應(yīng)根據(jù)燃燒煤種來定。不完全統(tǒng)計(jì)(FW、ALSTOM、上海鍋爐廠、哈鍋廠爐型)給煤口一般設(shè)計(jì)在距布風(fēng)板1.5~2.5 m[3]。經(jīng)驗(yàn)表明:當(dāng)設(shè)計(jì)煤種為揮發(fā)分高且發(fā)熱量低的煤種時(shí),特別是高水分和粘結(jié)性強(qiáng)的燃料,可以考慮提高給煤口設(shè)計(jì)位置。原因是揮發(fā)分高燃燒較快,而發(fā)熱量低,單位面積上的給煤量會(huì)增加,適當(dāng)提高給煤口高度,減少給煤口擴(kuò)散背壓,提高入爐煤的射流質(zhì)量。經(jīng)討論決定提高給煤口設(shè)計(jì)位置,由原設(shè)計(jì)距布風(fēng)板1.0 m 提高至距布風(fēng)板1.87 m 處。
圖3 澆筑一體化給煤口
實(shí)踐證明,300 MW 循環(huán)流化床鍋爐設(shè)計(jì)床壓為7.9 kPa,正常運(yùn)行料層差壓約為6~8 kPa,物料濃度衰減區(qū)域密相區(qū)約3 m 以內(nèi),對(duì)于給煤口的設(shè)計(jì)高度應(yīng)綜合考慮給煤點(diǎn)投料位置和煤流進(jìn)入爐膛后的擴(kuò)散效果,防止出現(xiàn)給煤口播撒阻力增加,擴(kuò)散效果差。
在給煤管線上容易發(fā)生堵煤的位置增加空氣炮設(shè)置。
在鍋爐每個(gè)落煤管49°的彎度斜角處加裝2 臺(tái)KQP-B-300L 空氣炮,共計(jì)16 臺(tái)。每臺(tái)空氣炮可實(shí)現(xiàn)程控、手動(dòng)兩種控制方式??諝馀诓贾梅桨溉鐖D4所示。
圖4 落煤管底部堵煤處增加空氣炮
正常運(yùn)行時(shí)監(jiān)視播煤風(fēng)、密封風(fēng)量。一旦發(fā)現(xiàn)密封風(fēng)壓升高,超過7 kPa,判定落煤管內(nèi)的積煤已經(jīng)很多。立即停止該給煤機(jī)進(jìn)行觀察,停運(yùn)5 min 利用高溫播煤風(fēng)進(jìn)行干燥后,再進(jìn)行空氣炮疏打??諝馀谑褂梅椒ǎ合却蛳虏侩x爐膛最近的空氣炮,5 min 后,再打上面空氣炮。嚴(yán)禁同時(shí)進(jìn)行疏打,防止煤量集中下落,導(dǎo)致堵煤。
增加底部播煤風(fēng)強(qiáng)度和播煤風(fēng)量[4],由原來單排播煤風(fēng)孔改為雙排播煤風(fēng)孔,提高播煤動(dòng)量。播煤風(fēng)管徑由原直徑219 mm 改為直徑329 mm 管徑,提高風(fēng)量,如圖5 所示。
定期進(jìn)行吹堵疏通,一旦堵煤,可進(jìn)行壓縮空氣吹掃疏通或人工疏通,提高煤流的輸送能力,如圖6所示。
圖5 改造后的雙排播煤風(fēng)孔
圖6 爐前落煤管道增加吹掃輸送裝置
煤斗采用破拱技術(shù)及寬口徑落煤口防堵技術(shù),使煤斗出口尺寸足夠大(2 000 mm×900 mm)。大開口矩形破拱煤斗,能避免煤向下流動(dòng)過程的“瓶頸”現(xiàn)象。該尺寸的大小還與給煤機(jī)有關(guān),如果給煤機(jī)允許的入口能夠做地更大,將對(duì)解決堵煤?jiǎn)栴}有更大的幫助[5]。
針對(duì)煤倉堵煤等問題,除增大了落煤口的面積外,還采用雙電動(dòng)插板門的擴(kuò)口防止堵煤破拱技術(shù),給煤機(jī)接口為2 500 mm×800 mm 的落煤口。
防燒壞耐磨型澆筑一體化給煤口方案實(shí)施已經(jīng)運(yùn)行4 年,再?zèng)]有出現(xiàn)給煤口燒壞的問題,徹底解決了因堵煤燒壞給煤口難題,減少了鍋爐給煤口頻繁檢修工程量,提升了鍋爐運(yùn)行周期。
給煤口高度提升后,入爐煤流擴(kuò)散效果明顯改善,沒有出現(xiàn)給煤口下方結(jié)焦問題。
增設(shè)空氣炮后,定期投用能有效預(yù)防堵煤。但是一旦煤的水分增加到一定程度,僅靠空氣炮很難疏通堵塞的給煤管,有時(shí)還需要人工進(jìn)行清理。
定期進(jìn)行吹堵可有效疏通或降低給煤管線的堵塞風(fēng)險(xiǎn)。同空氣炮一樣存在一定的局限,煤的水分過高時(shí),吹堵能力有限,有時(shí)還需要人工進(jìn)行清理。
優(yōu)化設(shè)計(jì)采用大口徑的落料口、煤斗破拱技術(shù)等措施,經(jīng)過幾年來的投運(yùn)經(jīng)驗(yàn),幾乎沒有發(fā)生過堵煤?jiǎn)栴},實(shí)踐證明了優(yōu)化技術(shù)改造的可行性。
經(jīng)驗(yàn)表明,只要降低入爐煤的水分低于8%以下,幾乎不會(huì)出現(xiàn)堵煤。洗混煤水分為12%~14%且含有煤泥,不易分離,黏性較大,流動(dòng)性差。高揮發(fā)分煤在爐膛高溫物料的卷吸下?lián)]發(fā)分吸出,伴隨著煤焦油的吸出,增加了煤的黏性,導(dǎo)致給煤口出現(xiàn)干餾焦,在給煤口區(qū)域呈現(xiàn)干餾結(jié)焦?fàn)顟B(tài),形成掛焦后,阻礙了煤流正常進(jìn)入爐膛。因此煤的水分及著火性能決定是否發(fā)生堵煤和爐膛給煤口下方區(qū)域結(jié)焦問題的關(guān)鍵因素。根據(jù)自身運(yùn)行條件實(shí)施一系列的技改后,很好克服了爐膛結(jié)焦和給煤管線堵煤的問題,大大提高了運(yùn)行的可靠性。
根據(jù)技術(shù)改造前后的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),提出建議如下:1)通過配煤,降低入爐煤的水分有效地解決了爐前落煤管堵煤?jiǎn)栴};2)設(shè)計(jì)方面,根據(jù)煤種的含水量,來設(shè)計(jì)播煤風(fēng),增加播煤風(fēng)壓頭、風(fēng)量,提高播煤風(fēng)動(dòng)量,增加攜帶煤流能力,也是緩解堵煤的主要方法;3)給煤口設(shè)計(jì)為澆筑一體化模式,給煤口和水冷壁一起進(jìn)行整體澆筑,徹底決給煤口變形燒壞問題;4)根據(jù)入爐煤為煙煤特性,揮發(fā)分較高,提高給煤口的高度,由原來距布風(fēng)板1.0 m,提高至1.87 m,減少給煤量帶來的堆積密度,提高擴(kuò)散速度,避免干餾焦或流化不良結(jié)焦的危險(xiǎn);5)設(shè)計(jì)上應(yīng)考慮爐前落煤管道按照一定的間距留有捅煤孔,設(shè)置捅煤通道,以便堵煤時(shí)進(jìn)行疏通;同時(shí)增加落煤管空氣炮,提升防止落煤管堵煤的措施。