李志丹,楊宗波,陳加密,陳 剛,牟小海
(成渝釩鈦科技有限公司技術中心,四川內江 641000)
目前川威集團煉鋼廠,釩渣平均品位14.99%,半鋼平均殘V為0.04%,釩氧化率為84.4%,釩收得率為73.4%,較國內外其他廠家有較大的差距(見表1)。因此,煉鋼廠對提釩生產中存在的各種情況進行分析總結,得出影響提釩回收率的因素,并加以改進,以得到良好的經濟技術指標。
川威集團煉鋼廠現有600 t混鐵爐2座;KR脫硫站1座;70 t提釩轉爐1座;70 t煉鋼轉爐2座。
川威集團煉鋼廠鐵水S含量較高,采用KR處理,鐵水入爐溫度低,按照產渣率2.8%計算,提釩噸鐵需冷卻劑140 kg(折算成生鐵)。
表1 川威集團與國內外各鐵水提釩生產企業(yè)主要技術指標對比
川威集團提釩采用“生鐵+鐵皮球”作為冷卻劑,生鐵定量使用,每爐加入量為2 t,折合成噸鐵用量為27 kg/t。鐵皮球由高位料倉在開吹后加入爐內。
表2 煉鋼廠入爐鐵水情況
提釩供氧制度包括氧槍槍位、結構、耗氧量、供氧強度及壓力等,是控制提釩冶煉過程的中心環(huán)節(jié)。
提釩生產中,耗氧量的多少影響半鋼中殘釩的含量,并且還與供氧強度和攪拌情況等因素有關,是交互作用的。
供氧強度的大小影響提釩過程的氧化反應程度,過大時噴濺嚴重,過小時反應速度慢。同時若吹煉時間長,會造成熔池溫度升高,超過轉化溫度,導致脫碳反應急劇加速,半鋼殘釩量重新升高。
在供氧量一定的情況下,供氧壓力大可加強熔池攪拌,強化動力學條件,有利于提高V的氧化。而當供氧壓力一定時,較低的槍位可加大氧氣吹入深度,強化氧化速度,但易產生噴濺,并造成粘槍。
川威集團煉鋼廠提釩初期,采用四孔φ28.3氧槍進行吹煉,在生產中存在如下的問題:供氧強度過大,吹煉時間短,爐溫上升快,碳的氧化速度快于釩的氧化速度。造成半鋼中殘釩較高,釩的回收率較差(見表3、表4)。
表3 半鋼情況
釩氧化率為79.6%,釩回收率為80.37%,鐵水碳平均 3.91%,半鋼碳為3.15%,碳氧化率為19.14%。
表4 釩渣情況(%)
從上述數據看出,采用四孔氧槍提釩,釩氧化率較低,回收率也較差,而且釩渣的V2O5品位低,渣中TFe含量高。
冷卻劑加入的目的是為了控制吹煉溫度,使其低于提釩的轉化溫度,達到脫釩保碳的目的。
冷卻劑的加入量主要取決于鐵水發(fā)熱元素放出的化學熱,并保證提釩終點半鋼溫度低于轉化溫度??筛鶕F水中發(fā)熱元素C、Si、Ti、Mn、V 等氧化放出的熱量及冷卻劑吸收的熱量,計算出使半鋼從初始溫度升到轉化溫度所需的冷卻劑加入量。
冷卻劑加入量的大小對吹煉結果有重要的影響。根據攀鋼研究院的報導,半鋼殘釩含量與鐵皮球加入量的關系用公式表示為:
[V]殘余=-0.00088Q鐵皮球+0.057式中:Q鐵皮球——鐵皮球加入量,kg/t;
[V]殘余——半鋼殘釩含量,%。
根據上式,要使殘釩含量控制在0.02%以下,鐵皮球加入量應控制在42 kg/t·Fe以上。實踐表明,冷卻劑加入量也并非是越多越好,特別是單一加入過多的鐵皮球對釩渣品位及半鋼[C]、溫度影響較大。
而川威集團煉鋼廠提釩鐵水成分波動較大,且脫硫鐵水存在等待時間較長的情況,入爐鐵水溫度不穩(wěn)定,難以準確估計,導致影響提釩冷卻劑加入量的因素過于復雜,冷卻劑加入量難確定。
釩在鐵水側擴散是釩向氧化反應的限制性環(huán)節(jié)。釩氧化速度與釩濃度呈線性關系,而釩從釩渣向半鋼的逆向還原位于化學反應限制環(huán)節(jié),釩還原速度跟溫度呈指數關系。因此,為了有效脫釩,從熱力學角度看,應使熔體及元素與氧化劑接觸表面保持適宜的溫度;從動力學角度看,加速釩在鐵水側擴散傳質是加快低釩鐵水氧化的首要條件。加強攪拌,不僅可以加快低釩鐵水傳質,而且還可增加反應界面,是加快釩氧化的主要手段。
因此,采用底吹惰性氣體強化攪拌時,渣中FeO能更有效地參與鐵水中元素的氧化反應,釩進入渣中的速度、氧化率、回收率及渣中(V2O5)得到提高,同時(FeO)相應降低。
川威集團煉鋼廠提釩轉爐爐容比較小,僅為0.7。為避免粘槍,導致提釩槍位較設計槍位高,同時為保護爐襯、爐底免受氧氣射流的侵蝕,氧壓一般控制在0.7~0.75 MPa,而且透氣磚因爐底被渣層覆蓋,底吹效果較差。上述總總原因,導致對熔池的攪拌不夠,釩的氧化率較差。
對此,川威集團煉鋼廠采用φ29.3三孔氧槍進行提釩,V氧化率比四孔氧槍有所提高,半鋼殘釩0.035%,V氧化率平均88%,釩渣渣品位穩(wěn)定受控,產渣率比四孔氧槍有所提高,平均26.2%(實物渣)。
氧槍改造前后提釩指標對比如下(見表5~表7):
表5 過程控制
表6 半鋼指標
表7 釩渣指標(%)
從生產數據看,采用三孔氧槍后,釩氧化率得到較大提升,半鋼殘釩降低,釩渣品位也有所提高。
根據熱平衡原理
式中:m冷——冷卻劑加入量,kg;
m鐵——鐵水量,kg;
ΔxC、ΔxSi、ΔxV、ΔxTi——鐵水中各元素氧化量,kg;
qC、qSi、qV、qTi——各元素單位熱效應,J/kg;
C鐵、C渣——鐵水和釩渣的質量熱容(鐵水取1040 J/kg·K,釩渣取1230 J/kg·K);
K——產渣率;
T半、T鐵——半鋼和鐵水的溫度,℃。
因此計算出在鐵水 Si、Mn、含量均為0.20%時,提釩噸鐵的冷卻劑消耗量為140 kg(生鐵)。當鐵水Si、Mn含量出現波動,且溫度較低時,操作工根據提釩熱平衡公式測算出合適的冷卻劑加入量,保證半鋼溫度控制在1350~1400℃之間。
在不損害爐襯的前提下,為確保對熔池的充分攪拌,煉鋼廠轉爐車間采用側零位及量爐底的方法,每班根據當班熔池深度來確定氧槍槍位和氧壓。氧氣壓力控制在0.75 MPa,終點槍位控制在600~700 mm,并保證足夠的終點壓槍時間。
川威集團煉鋼廠,通過優(yōu)化使用三孔提釩氧槍、供氧制度、根據鐵水實際情況調整冷卻劑加入量等措施,極大地提高了提釩釩回收率。半鋼殘釩含量穩(wěn)定控制在0.04%以內,釩渣品位>15%,釩回收率達到85%,取得了良好的經濟技術指標。
[1] 張大德,張玉東.攀鋼轉爐提釩冷卻制度的確立[J].攀鋼技術,1999,2(3):11-15.
[2] 黃道鑫.提釩煉鋼[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2000.