李飛龍
(TCL空調(diào)器(中山)有限公司 廣東中山 528400)
我公司20世紀(jì)90年代末購(gòu)進(jìn)了一批銅管端口擴(kuò)縮口加工設(shè)備,至今已使用近十年,隨著人員成本增加,當(dāng)時(shí)沒(méi)有考慮自動(dòng)化,人員操作勞動(dòng)強(qiáng)度大。我們采用新技術(shù)對(duì)這些設(shè)備進(jìn)行了改造,從而提高了設(shè)備的自動(dòng)化程度,效率和可靠性。并達(dá)到或基本達(dá)到目前新一代同類設(shè)備的性能。
熱縮口設(shè)備操作需兩人,有一定的勞動(dòng)強(qiáng)度,且效率低。這種設(shè)備之前也有人改造過(guò),但是以失敗而告終。為了省節(jié)成本,我們從市場(chǎng)買(mǎi)來(lái)了適當(dāng)規(guī)格氣缸及其上下底轉(zhuǎn)座。
表1 單位:秒
表2 單位:秒
表3 空調(diào)器的配管擴(kuò)縮口尺寸標(biāo)注 mm
該機(jī)構(gòu)改造示意圖如圖1所示。
氣缸上升時(shí),在手柄的作用下,使擴(kuò)縮口鉆頭往下開(kāi)始擴(kuò)綜口。氣缸退回時(shí),擴(kuò)縮口鉆頭退出銅管。手柄旋角度為0~120°,擴(kuò)縮口的長(zhǎng)度為0~25mm,而銅管擴(kuò)縮口的長(zhǎng)度一般為6~12mm,完全滿足要求。
這樣的改造的工作量比較小,所用的材料市場(chǎng)上可采購(gòu),是最一種最佳的創(chuàng)新技術(shù),所花的費(fèi)用低,收益大。同時(shí),提高的質(zhì)量與效率,從IE動(dòng)作研究,生產(chǎn)效率提高了25%。實(shí)物效果圖見(jiàn)圖2,改造效果見(jiàn)表1。
冷縮口設(shè)備操作需一機(jī)一人,且效益低。這種設(shè)備行業(yè)已有自動(dòng)化設(shè)備。為了省節(jié)成本,我們自制作送料裝置、放料框,購(gòu)買(mǎi)三種規(guī)格的氣缸。
該機(jī)構(gòu)改造示意圖如圖3所示。
原設(shè)備需要操作工一根一根取料擴(kuò)縮口,現(xiàn)采用一次送料200根,通過(guò)頂料氣缸頂料,一次頂一根,再通過(guò)送料氣缸送到模具里,上下模具夾緊,擴(kuò)縮口氣缸進(jìn)行擴(kuò)縮口后立即回,夾模松開(kāi),脫料氣缸滾入放料框內(nèi),這樣就完成一個(gè)產(chǎn)品加工,實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化。
實(shí)驗(yàn)證明,銅管的長(zhǎng)度為100~500mm為宜,超出長(zhǎng)500mm后,銅管彎曲偏大,影響送料效果,導(dǎo)致不穩(wěn)定。改造后的設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,提高質(zhì)量和效率(見(jiàn)表2)。改造后的實(shí)物見(jiàn)圖4
原設(shè)備是用繼電器,腳踏開(kāi)關(guān)控制不變,熱擴(kuò)縮口因銅管規(guī)格不同,需速度不同,一般熱擴(kuò)縮口一根銅管時(shí)間為2~6秒,所以采用消音器來(lái)調(diào)節(jié)氣缸的速度。
由于原冷擴(kuò)縮口設(shè)備只是個(gè)繼電器控制,無(wú)法滿足現(xiàn)在要求,故采用PLC控制。
改造后的設(shè)備,以銅管規(guī)格為例:表3中所列的各項(xiàng)配管規(guī)格均能輕松地實(shí)現(xiàn),對(duì)不同規(guī)格的空調(diào)器的銅管加工后能夠控制連接。
加工后的產(chǎn)品示意圖 (附上此機(jī)構(gòu)生產(chǎn)的產(chǎn)品圖)如圖5所示。
經(jīng)過(guò)兩年努力,完成了所有這類設(shè)備8臺(tái)(冷熱擴(kuò)縮口設(shè)備各4臺(tái))的改造,設(shè)備的精度和效率比手工操作好。這不僅為企業(yè)節(jié)約了大量的資金,同時(shí)也為舊設(shè)備改造闖出了一條較好的出路。