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      發(fā)電機(jī)定子設(shè)備絕緣擊穿故障分析及處理

      2013-07-12 06:50:02方世祿
      四川水力發(fā)電 2013年1期
      關(guān)鍵詞:線棒耐壓端部

      方世祿

      (四川華能寶興河水電有限責(zé)任公司,四川雅安 625000)

      1 概述

      近年,水力發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展,但在各電站機(jī)組運(yùn)行中時(shí)常出現(xiàn)定子絕緣擊穿事故,因此,準(zhǔn)確找出事故原因并迅速做出搶修措施對(duì)電站的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行具有非常重要的作用。筆者介紹了某電站2#機(jī)組出現(xiàn)的定子絕緣擊穿故障的原因及處理方法。

      2 機(jī)組概況

      該水電站是以發(fā)電為主的高水頭中型引水式電站,共裝三臺(tái)混流式機(jī)組??傃b機(jī)容量為3×65 MW。其主要性能指標(biāo):

      發(fā)電機(jī)型號(hào):SF-J65-12/4430;發(fā)電機(jī)額定容量:65 MW/72.2 MVA;發(fā)電機(jī)連續(xù)運(yùn)行最大容量(將功率因數(shù)提高至1運(yùn)行):72.2 MW;欠勵(lì)時(shí)對(duì)空載長(zhǎng)線的最大充電容量:40 MVar;發(fā)電機(jī)進(jìn)相運(yùn)行深度:0.95;短路比:不小于1。

      繞組形式:2Y,共234槽,每相78槽,每相上下層共156根線棒,3相共計(jì)468根線棒。

      電抗:縱軸同步電抗Xd(飽和值/不飽和值)≤0.948/1.053(標(biāo)么值);縱軸暫態(tài)電抗Xd’(飽和值/不飽和值)≤0.189/0.231(標(biāo)么值);縱軸次暫態(tài)電抗Xd"(飽和值/不飽和值)≥0.157/0.189(標(biāo)么值);橫軸次暫態(tài)電抗Xq"與Xd"的比值應(yīng)為1.12。

      3 故障經(jīng)過及原因分析

      3.1 絕緣擊穿故障的發(fā)生過程

      2009年11月9日,該電站2#機(jī)組進(jìn)入72 h試運(yùn)行。在試運(yùn)行階段,2#機(jī)組出口隔離刀閘AB相短路,進(jìn)而發(fā)展成三相短路,經(jīng)過檢修及維護(hù)人員的處理,對(duì)2#機(jī)組出口隔離刀閘損壞部分進(jìn)行了更換,檢查合格后恢復(fù)了72 h 試運(yùn)行。在試運(yùn)行及之后的商業(yè)運(yùn)行階段,機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)良好,未發(fā)生任何故障與事故,機(jī)組各項(xiàng)指標(biāo)均在主機(jī)制造廠家的技術(shù)說明書的要求以內(nèi)(圖1、2)。

      圖1 短路時(shí)2#機(jī)組定子電流波形圖

      圖2 短路時(shí)2#機(jī)組定子電壓波形圖

      2010年4月10日,該電站2#發(fā)電機(jī)定子線棒絕緣在小修中進(jìn)行2 Un 直流耐壓試驗(yàn)時(shí),定子線棒下端部絕緣連續(xù)擊穿,共擊穿16根線棒,擊穿部位均在下端部直線部位距槽口1~4 cm 處(表1、圖3)。

      表1 故障后對(duì)部分擊穿線棒進(jìn)行試驗(yàn)數(shù)據(jù)表

      圖3 A 相117號(hào)槽上層擊穿點(diǎn)示意圖

      3.2 絕緣擊穿原因分析

      筆者對(duì)引起該電站絕緣擊穿故障可能的原因進(jìn)行了分析并做出了評(píng)估。常見的原因如下:

      (1)過度的機(jī)械振動(dòng)。未發(fā)現(xiàn)線棒和線圈端部的磨損,因此,過度的機(jī)械振動(dòng)引起擊穿的原因可能性低。

      (2)隔離開關(guān)燒毀并三相短路。數(shù)據(jù)顯示A相短路電流最高,這與A 相線棒擊穿最多是一致的(圖4)。

      圖4 短路時(shí)2#機(jī)組出口隔刀燒毀示意圖

      (3)下線操作質(zhì)量低?,F(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)擊穿的線棒大多分布在合縫周圍;端部發(fā)現(xiàn)未浸漬的綁扎,因此,下線操作質(zhì)量導(dǎo)致絕緣被擊穿的可能性高(圖5)。

      圖5 發(fā)現(xiàn)未浸漬的綁扎帶

      (4)絕緣材料的質(zhì)量問題。線棒均已通過先前所有的耐壓試驗(yàn),故由絕緣材料引起的絕緣被擊穿的可能性低。

      (5)打槽楔時(shí)有可能造成線棒損傷。檢查時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)其他線棒上有外部損壞。因此,該原因可能性低。

      (6)槽側(cè)墊條過短。檢查時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)擊穿的線棒上有外傷。故槽側(cè)墊條過短的可能性低。

      (7)化學(xué)污染。檢查發(fā)現(xiàn),故障后有氧化鐵和粉塵出現(xiàn),但測(cè)量結(jié)果顯示,絕緣值和極化指數(shù)均在規(guī)定范圍內(nèi)。故其引起故障發(fā)生的可能性低。

      根據(jù)以上各種可能性分析得出了最終原因:該電站定子絕緣線棒擊穿的根本性原因?yàn)?機(jī)組突然短路時(shí)線棒端部未浸漬的綁扎強(qiáng)度不足,導(dǎo)致線棒易損;單相短路沖擊使端部受力更加惡劣。

      4 故障處理及恢復(fù)

      4.1 臨時(shí)恢復(fù)

      為了使2#機(jī)組能較快地進(jìn)行發(fā)電運(yùn)行,決定先對(duì)2#機(jī)組進(jìn)行臨時(shí)恢復(fù)發(fā)電。為保證安全運(yùn)行,需進(jìn)行必要的試驗(yàn)和處理以及保護(hù)定值的調(diào)整,具體如下:

      (1)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)參照中華人民共和國(guó)電力工業(yè)部電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T 596《電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》。

      (2)拆除故障線圈后,留在槽內(nèi)的繞組按照1.4 Un=19.3 kV 進(jìn)行交流耐壓試驗(yàn)。

      (3)下線前的新線棒按照:2.75 Un +2.5=40.45 kV 進(jìn)行交流耐壓。拆除后的舊線棒下線前按照25 kV 進(jìn)行交流耐壓試驗(yàn)。

      (4)下層線圈下線后按照0.75(2.5 Un +2)=27.4 kV 進(jìn)行交流耐壓試驗(yàn)。

      (5)對(duì)定子整體按照2 Un=27.6 kV 進(jìn)行直流泄漏試驗(yàn)、按照1.3 Un=17.94 kV 進(jìn)行交流耐壓試驗(yàn)。

      (6)嵌回槽內(nèi)的新線棒盡量放在高電位槽,回裝的舊線棒盡量放在低電位槽。

      (7)在臨時(shí)恢復(fù)過程中,為增強(qiáng)定子端部的穩(wěn)定性,對(duì)槽內(nèi)側(cè)面墊條填充完整;新下線棒綁扎繩要求均勻浸漬室溫固化絕緣膠,綁扎牢固后再在其表面涂刷室溫固化絕緣膠;對(duì)定子端部及定子線棒上、下層之間的舊綁扎帶進(jìn)行注膠;在定子上、下層線棒加設(shè)槽口墊塊并綁扎固定,綁扎繩要求均勻浸漬室溫固化絕緣膠,綁扎牢固后再在其表面涂刷室溫固化絕緣膠。

      (8)臨時(shí)恢復(fù)運(yùn)行后,對(duì)2#機(jī)組發(fā)電機(jī)保護(hù)定值進(jìn)行調(diào)整:

      ①過壓保護(hù)定值調(diào)整為1.2 Un,時(shí)限0.1 s(原為1.3 Un,時(shí)限0.3 s)。②定子一點(diǎn)接地保護(hù)時(shí)限調(diào)整為0.2 s(原為5.5 s),三次諧波比率系數(shù)調(diào)整為1.3倍(原為1.5倍)。③啟機(jī)試驗(yàn)時(shí)機(jī)組空載升壓電壓不超過1.1 Un。④發(fā)電機(jī)復(fù)合電壓過流保護(hù)過流I 段時(shí)限調(diào)整為0.5 s(原為2.2 s),過流II 段調(diào)整為1 s(原為2.7 s,需與主變后備保護(hù)時(shí)限配合)。

      (9)建議盡量減少2#機(jī)組起停機(jī)組的次數(shù)。將2#機(jī)組帶負(fù)荷運(yùn)行控制在穩(wěn)定運(yùn)行負(fù)荷區(qū)(80%額定負(fù)荷左右)。

      (10)針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)備品線棒數(shù)量不夠的情況,對(duì)損壞的線棒委托專門的制造商盡快進(jìn)行修復(fù)。

      4.2 永久恢復(fù)

      為使2#機(jī)組長(zhǎng)期安全運(yùn)行,對(duì)2#機(jī)組進(jìn)行了永久恢復(fù)。2#機(jī)組定子絕緣故障永久恢復(fù)方案要求更換全部定子線棒。明確在下線時(shí)的工藝要求為:上、下層間墊條需伸出鐵芯,槽內(nèi)側(cè)面墊條需填充完整。槽口需加裝槽口墊塊并綁扎牢固,上下層線棒之間增加層間軟端箍并綁扎牢固。所有綁扎線棒的綁扎繩要求均勻浸漬室溫固化絕緣膠,綁扎牢固后再在其表面涂刷室溫固化絕緣膠。在2#機(jī)組按永久方案修復(fù)后,按照新機(jī)組投運(yùn)的標(biāo)準(zhǔn)完成相關(guān)試驗(yàn)后再投入運(yùn)行。

      關(guān)于1#、3#機(jī)組,均按照2#機(jī)組的相關(guān)要求進(jìn)行定子繞組端部固定結(jié)構(gòu)的完善,在大修時(shí)拔出適量的定子線棒抽樣進(jìn)行絕緣性能試驗(yàn)。

      5 結(jié)語

      綜上所述,該電站定子絕緣線棒擊穿的原因?yàn)?由于之前機(jī)組突然短路,使繞組產(chǎn)生過渡機(jī)械力,同時(shí)線棒端部未浸漬以及綁扎強(qiáng)度的不足,導(dǎo)致線棒易損(單相短路沖擊使端部受力更加惡劣),使得在進(jìn)行耐壓試驗(yàn)時(shí)定子絕緣線棒被擊穿。因此,定子絕緣線棒下線的操作質(zhì)量非常重要,線棒綁扎需要嚴(yán)格按要求執(zhí)行。同時(shí),機(jī)組短路對(duì)定子的沖擊影響較大,如出現(xiàn)機(jī)組短路故障,應(yīng)對(duì)機(jī)組絕緣做詳細(xì)檢查和試驗(yàn),以防止運(yùn)行過程中出現(xiàn)絕緣擊穿事故。由于永久恢復(fù)需要較長(zhǎng)時(shí)間,因此,機(jī)組恢復(fù)可在保證安全的情況下先進(jìn)行臨時(shí)恢復(fù),以達(dá)到最大的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效益,在枯水期時(shí)再對(duì)機(jī)組進(jìn)行永久恢復(fù)。

      [1]鐘建偉,李孝平.發(fā)電機(jī)定子絕緣故障查找及現(xiàn)場(chǎng)處理[J].電工技術(shù),2006,27(9):84-85.

      [2]趙永春.200 MW 發(fā)電機(jī)定子絕緣故障及缺陷分析[J].中國(guó)電力教育,2010,26(增1):305-306.

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