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      制粉優(yōu)化控制在中間儲(chǔ)倉(cāng)式制粉系統(tǒng)上的應(yīng)用

      2013-07-18 09:31:16張大鵬
      冶金動(dòng)力 2013年5期
      關(guān)鍵詞:煤量制粉風(fēng)門

      趙 華,王 琴,李 平,吳 銘,張大鵬

      (馬鞍山鋼鐵股份有限公司熱電總廠,安徽馬鞍山, 243000)

      1 引言

      制粉系統(tǒng)是電廠燃煤發(fā)電機(jī)組重要輔助系統(tǒng)之一,其主要作用是磨制合格的煤粉,保證鍋爐燃燒需要,包括直吹式和儲(chǔ)倉(cāng)式兩類。中間儲(chǔ)倉(cāng)式制粉系統(tǒng)是將磨煤機(jī)磨好的煤粉先儲(chǔ)存在煤粉倉(cāng)中,根據(jù)鍋爐負(fù)荷需要,煤粉經(jīng)煤粉倉(cāng)由給粉機(jī)送入爐膛進(jìn)行燃燒。這種制粉系統(tǒng)的特點(diǎn)是磨煤機(jī)的出力不受鍋爐負(fù)荷實(shí)時(shí)限制、始終維持在自身的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行點(diǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)。在以往的生產(chǎn)運(yùn)行中,都是由運(yùn)行人員根據(jù)磨煤機(jī)進(jìn)出口壓差和磨煤機(jī)出口溫度來控制給煤量及冷熱風(fēng)門的開度。由于磨煤機(jī)運(yùn)行工況不是恒定不變的,運(yùn)行人員必須根據(jù)工況隨時(shí)調(diào)整進(jìn)煤量及冷熱風(fēng)門開度,因此,不可避免會(huì)出現(xiàn)磨煤機(jī)內(nèi)煤多、煤少、磨煤機(jī)出口溫度過高、過低的現(xiàn)象,影響制粉系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)、安全運(yùn)行,同時(shí)也增加了鍋爐燃燒的不穩(wěn)定性。

      馬鋼熱電總廠根據(jù)近幾年來制粉系統(tǒng)實(shí)際工況,決定對(duì)老區(qū)2#爐制粉系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造。經(jīng)過3個(gè)月的設(shè)計(jì)調(diào)試,目前優(yōu)化后的2#爐制粉系統(tǒng)運(yùn)行良好,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

      2 制粉系統(tǒng)優(yōu)化控制原理介紹

      2.1 核心處理器部分

      如圖1 所示,制粉自動(dòng)優(yōu)化控制系統(tǒng)采用MECS(模擬)高級(jí)算法控制軟件,將其運(yùn)行于專用的智能控制器上,通過MODBUS 通訊從DCS 系統(tǒng)取得制粉系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù),經(jīng)MECS(模擬)高級(jí)算法控制軟件組態(tài)的算法計(jì)算后再將控制指令發(fā)送到DCS 系統(tǒng)去控制制粉系統(tǒng)的設(shè)備,使系統(tǒng)結(jié)構(gòu)靈活,調(diào)試方便,控制算法不受DCS 軟件限制,不占用DCS 系統(tǒng)資源。

      圖1 制粉優(yōu)化控制原理圖

      2.2 邏輯控制器部分

      2#爐制粉系統(tǒng)優(yōu)化控制包括四個(gè)調(diào)節(jié)對(duì)象,分別為給煤機(jī)變頻器調(diào)節(jié)、熱風(fēng)門調(diào)節(jié)、冷風(fēng)門調(diào)節(jié)和磨煤機(jī)再循環(huán)風(fēng)門調(diào)節(jié),完成對(duì)磨煤機(jī)負(fù)荷,磨煤機(jī)入口負(fù)壓,磨煤機(jī)出口溫度三個(gè)對(duì)象的調(diào)節(jié),并設(shè)有必要聯(lián)鎖和保護(hù)。

      2.2.1 磨煤機(jī)負(fù)荷的準(zhǔn)確判斷

      由于無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)磨煤機(jī)內(nèi)部存煤量(負(fù)荷)的在線測(cè)量,磨煤機(jī)負(fù)荷判定只能由負(fù)荷特征量間接完成,其中最常用的負(fù)荷特征量有磨煤機(jī)進(jìn)出口差壓、磨煤機(jī)電流和磨煤機(jī)噪聲負(fù)荷。但這些負(fù)荷特征量對(duì)負(fù)荷的表現(xiàn)通常是不一致的、不穩(wěn)定的,如圖2 所示,壓差由于其非線性只能對(duì)負(fù)荷的極端情況進(jìn)行判斷;磨煤機(jī)電流與負(fù)荷存在非單值對(duì)應(yīng)關(guān)系;磨煤機(jī)噪聲也存在飽和現(xiàn)象,同時(shí)存在著因鋼球添加量和因環(huán)境產(chǎn)生的噪聲漂移。

      因此,為了精確測(cè)量磨煤機(jī)負(fù)荷,2#爐制粉優(yōu)化系統(tǒng)采用的模糊識(shí)別技術(shù),模擬給出綜合磨煤機(jī)負(fù)荷量,將磨煤機(jī)最大磨電流對(duì)應(yīng)負(fù)荷定義為50%,通過磨煤機(jī)電流、噪聲負(fù)荷和差壓之間在線運(yùn)行過程中的相互校正,克服了單一表征量的非線性和鋼球添加量及煤質(zhì)對(duì)磨負(fù)荷測(cè)量的影響,保證了負(fù)荷測(cè)量的長(zhǎng)期穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。

      圖2 磨煤機(jī)負(fù)荷關(guān)系

      2.2.2 磨煤機(jī)負(fù)荷控制系統(tǒng)

      制粉系統(tǒng)給煤量的調(diào)節(jié)是制粉系統(tǒng)最大的難點(diǎn),因涉及諸多因素,各個(gè)調(diào)節(jié)量之間的相互影響也很大。制粉優(yōu)化控制系統(tǒng)使用了分層次、變參量解耦等高級(jí)控制算法,以磨煤機(jī)進(jìn)出口負(fù)壓為限制值和最終優(yōu)化目標(biāo),在進(jìn)出口壓差不超限的情況下,以調(diào)節(jié)磨煤機(jī)出口溫度為副條件,以調(diào)節(jié)磨煤機(jī)負(fù)荷為主條件,并引入了磨煤機(jī)出口溫度的超限調(diào)節(jié)功能,如圖3 所示。

      圖3 制粉優(yōu)化控制邏輯原理圖

      因此制粉優(yōu)化控制系統(tǒng)能根據(jù)制粉系統(tǒng)的啟動(dòng)、正常運(yùn)行、停機(jī)等不同工況,控制磨煤機(jī)內(nèi)存煤量在設(shè)定范圍,以確保磨煤機(jī)不會(huì)出現(xiàn)空磨、滿磨、堵磨等異常工況,提高制粉系統(tǒng)運(yùn)行效率,實(shí)現(xiàn)在相同煤粉細(xì)度下磨制相同量的煤粉所耗的電量更少,從而使機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性得到提高??刂浦品巯到y(tǒng)進(jìn)煤量主調(diào)節(jié)手段是調(diào)節(jié)給煤機(jī),由于給煤機(jī)的非線性非常強(qiáng),不同煤種條件下,即使輸出相同的指令也會(huì)有非常不同的煤量輸出,實(shí)際生產(chǎn)中進(jìn)煤量調(diào)節(jié)比較困難。本系統(tǒng)使用串級(jí)控制算法,使得給煤機(jī)的煤量能夠?qū)崿F(xiàn)平穩(wěn)調(diào)節(jié)。

      2.2.3 磨煤機(jī)出口溫度控制系統(tǒng)

      磨煤機(jī)出口溫度控制系統(tǒng)能根據(jù)制粉系統(tǒng)的啟動(dòng)、正常運(yùn)行、停機(jī)等不同工況,控制磨煤機(jī)出口溫度在設(shè)定溫度值。當(dāng)磨煤機(jī)出口溫度超限時(shí),啟動(dòng)聯(lián)鎖程序打開冷風(fēng)門、關(guān)閉磨煤機(jī)熱風(fēng)門。

      磨煤機(jī)出口溫度控制系統(tǒng)的主調(diào)節(jié)量是給煤機(jī)的煤量,由給煤量來實(shí)現(xiàn)其粗調(diào)節(jié)功能,而其細(xì)調(diào)節(jié)是由熱風(fēng)門、磨煤機(jī)再循環(huán)風(fēng)門聯(lián)合進(jìn)行反向調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn)的,在控制方案上引入了變系數(shù)解耦矩陣,使這一復(fù)雜的控制對(duì)象得以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的自動(dòng)控制。

      2.2.4 磨煤機(jī)入口負(fù)壓控制系統(tǒng)

      磨煤機(jī)入口負(fù)壓控制系統(tǒng)能根據(jù)制粉系統(tǒng)的啟動(dòng)、正常運(yùn)行、停機(jī)等不同工況,控制磨煤機(jī)入口負(fù)壓在設(shè)定定值上,當(dāng)熱風(fēng)門、磨煤機(jī)再循環(huán)風(fēng)門開度已經(jīng)達(dá)到極限時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)入負(fù)壓調(diào)節(jié),切除溫度調(diào)節(jié)功能,但溫度聯(lián)鎖功能繼續(xù)有效。

      磨煤機(jī)入口負(fù)壓控制系統(tǒng)的主調(diào)節(jié)手段是熱風(fēng)門、磨煤機(jī)再循環(huán)風(fēng)門作為后備調(diào)節(jié)手段。由熱風(fēng)門、磨煤機(jī)再循環(huán)風(fēng)門同向調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn)負(fù)壓的調(diào)節(jié)。在控制方案上引入了風(fēng)門流量變系數(shù),在不同的風(fēng)門開度使用不同的動(dòng)作量,使磨煤機(jī)入口負(fù)壓控制穩(wěn)定。

      3 制粉優(yōu)化控制系統(tǒng)的調(diào)試

      在調(diào)試過程中,系統(tǒng)運(yùn)行中主要參數(shù)設(shè)定如表1。帶下劃線數(shù)據(jù)為可調(diào)節(jié)數(shù)據(jù),運(yùn)行人員根據(jù)煤質(zhì)的變化、給粉機(jī)轉(zhuǎn)速的變化,調(diào)節(jié)設(shè)定數(shù)據(jù)。

      調(diào)試過程數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如表2。

      表1 主要參數(shù)設(shè)定值

      表2 2#爐甲、乙側(cè)制粉系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表(2011 年12 月16~24 日)

      我們將制粉系統(tǒng)自動(dòng)投入運(yùn)行納入鍋爐專業(yè)管理內(nèi),每班對(duì)自動(dòng)運(yùn)行情況進(jìn)行記錄。根據(jù)2011 年12 月16~24 日連續(xù)對(duì)制粉系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),可以看出,甲乙側(cè)制粉系統(tǒng)入口負(fù)壓控制在設(shè)定-350±50 Pa 以內(nèi)、磨煤機(jī)出口溫度、一次風(fēng)速控制在設(shè)定值。

      結(jié)果分析:經(jīng)過近兩周調(diào)試運(yùn)行后,制粉系統(tǒng)自動(dòng)投用率接近100%,鍋爐的制粉出力明顯增強(qiáng),每班停磨時(shí)間達(dá)3 h 以上,制粉單耗經(jīng)計(jì)算明顯降低。

      4 制粉優(yōu)化控制系統(tǒng)的再優(yōu)化升級(jí)

      經(jīng)進(jìn)一步分析研究,基于原有調(diào)節(jié)控制對(duì)象,我們通過加入排粉機(jī)預(yù)旋流風(fēng)門、排粉機(jī)入口冷風(fēng)門、排粉機(jī)入口熱風(fēng)門、排粉機(jī)入口混合風(fēng)門、排粉機(jī)入口風(fēng)門、磨入口混合風(fēng)門的控制,實(shí)現(xiàn)了排粉機(jī)出口風(fēng)壓即入爐一次風(fēng)速的控制,同時(shí)還實(shí)現(xiàn)制粉系統(tǒng)的一鍵程控啟停功能。

      4.1 排粉機(jī)出口風(fēng)壓的控制

      對(duì)于2#爐的乏氣送粉系統(tǒng),維持排粉機(jī)出口風(fēng)壓正常是保證送粉管道及煤粉燃燒器正常工作的必要條件,排粉機(jī)出口風(fēng)壓降低,一方面會(huì)引起管內(nèi)積粉容易造成一次風(fēng)管堵塞或積粉自燃,另一方面由于煤粉氣流提前著火還將引起燃燒器噴口燒壞等異常;排粉機(jī)出口風(fēng)壓過高,煤粉在爐內(nèi)的著火將推遲影響鍋爐燃燒的穩(wěn)定性。

      4.2 制粉系統(tǒng)一鍵程控啟停功能

      制粉系統(tǒng)經(jīng)優(yōu)化之后全部實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)控制,為制粉系統(tǒng)的一鍵啟停提供了可能,具體步驟說明見表3。

      表3 制粉系統(tǒng)一鍵程控啟停功能

      經(jīng)過對(duì)一鍵啟停進(jìn)行的調(diào)試和完善,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),實(shí)現(xiàn)了停磨倒風(fēng)操作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,降低了人為操作的失誤率,確保操作過程平穩(wěn),最大程度降低對(duì)燃燒的影響,同時(shí)也增加了運(yùn)行人員停磨降耗的積極性。

      5 結(jié)束語(yǔ)

      制粉優(yōu)化控制系統(tǒng)投入運(yùn)行以來,運(yùn)轉(zhuǎn)良好,基本實(shí)現(xiàn)了制粉自動(dòng)控制,保證了磨煤機(jī)出力最大化,最大限度避免了由于人為原因?qū)е驴漳?、滿磨和燃燒擾動(dòng)等異常運(yùn)行工況,制粉系統(tǒng)運(yùn)行效率得到明顯提高,降低了制粉電耗和設(shè)備損耗,提高了機(jī)組經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)升級(jí)改造后的制粉系統(tǒng)更便于一次風(fēng)速的自動(dòng)控制,有利于各個(gè)火嘴的出力均勻,鍋爐燃燒穩(wěn)定性得到提升。

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