魏海俠,陳 濤,黃 兵,李彥鋒
(江蘇沙鋼集團熱電廠,江蘇張家港,215625)
沙鋼熱電廠5#~8#機組,采用燃氣-蒸汽聯合循環(huán)發(fā)電機組(CCPP),燃機采用日本三菱重工M-251S型低熱值煤氣機組,機組的控制油系統(tǒng)在其長時間使用后將會產生油污。油污對保安系統(tǒng)的泵、閥的正常工作影響很大,油控滑閥磨損嚴重,引起設備故障率偏高,多次發(fā)生由控制油系統(tǒng)引起的跳機,使得設備壽命降低,經常需要更換油和相關備件,給企業(yè)造成了一定的經濟損失。為提高控制油的潔凈度,提高油壓閥、油泵的運行可靠性,減少燃機的跳機次數,必須對控制油系統(tǒng)進行改造。
通常油膜的厚度約為1μm,對磨損有直接影響的雜質是同樣厚度的微粒子。微小的雜質與金屬接觸后對油的氧化有催化作用,從而產生油污。
存在問題:
1)油壓閥的動作不良,造成機組跳機;
2)過濾器網眼過早堵塞,機組被迫停機更換;
3)供給泵故障;
4)清理伺服閥內部,耗費時間長,每次清理伺服閥要花費4~5 h,有時清理不徹底還要返工。
燃機控制油箱(32#高壓透平油),其容量為600 L,據此確定凈油器的選型,滿足在線油凈化的需求。靜電凈油器并不是用濾網來過濾雜質,而是有效利用浮游在油中的雜質的導電性。在油通過靜電凈油器的時候,讓這些雜質帶電,通過靜電感應,將雜質吸附在收集器上進行集塵。
凈化流程如圖1。
收集器的擴大圖,主要去除 0.03~100 μm 的雜質,可以有效去除生成油污的微小雜質。用靜電凈油器凈化,可以使油變得非常干凈,通過溶解附著在控制油系統(tǒng)內的油污達到凈化的目的。
簡單凈化流程圖如圖2。
圖1 凈化流程圖
設置靜電凈油器的機組,在設置前三年間由控制油系統(tǒng)引起的跳機有4次,設置后由控制油系統(tǒng)引起的跳機次數為0。( 統(tǒng)計期間:2009年12月1日~2012年5月31日、凈油器設置的時間:2011年5月)而且,定期對控制油進行分析,結果如圖3。經過一年時間,提高了潔凈度。
關于靜電凈油器設置的效果,以下兩點已經得到確認。
①跳機次數從4次降低到0發(fā)生。
(統(tǒng)計期間:2009年6月1日~2012年5月31日;凈油器設置日期:2011年5月)
②潔凈度的改善
按照上述結果得到的結論是,設置凈油器作為因控制油系統(tǒng)發(fā)生跳機的對策,是非常有效的方法。
圖2 簡單凈化流程圖
圖3 凈油效果定期分析結果
因此,設置靜電凈油器的優(yōu)點有以下2項。
(1)可防止因控制油系統(tǒng)引起的跳機,提高機組稼動率。
(2)提高機組稼動率增加發(fā)電收益。
跳機發(fā)生至再起機所需時間約為8 h
發(fā)電量約為49000kW
0.572元/kWh×8h×49000kW=減少一次跳機可以增加22.4萬元收益
對于沙鋼電廠燃機控制油系統(tǒng) 的運行現狀,對控制油箱安裝凈油器,提高了油的潔凈度及油壓閥、油泵的運行可靠性,實現減少控制油系統(tǒng)的跳機次數,大大提高了汽輪機及燃機的發(fā)電量和設備的運轉周期。