陜西華縣金堆城鉬業(yè)集團有限公司 (714102) 李亞峰 劉利安
我公司機電修配廠自1988年研制開發(fā)生產(chǎn)磨球以來,先后研制生產(chǎn)了低合金磨球、復(fù)相球墨鑄鐵磨球及高鉻托氏體磨球,每類磨球的生產(chǎn)應(yīng)用都為公司帶來了巨大的經(jīng)濟效益。但隨著公司降低成本壓力的逐年增大,以及國內(nèi)外新技術(shù)、新工藝的不斷出現(xiàn),致使磨球生產(chǎn)的不足逐年暴露,明顯存在以下幾個不利于生產(chǎn)發(fā)展的問題。
(1)模具費用相對較高,我廠每年模具消耗費用高達70多萬元。
(2)模具使用過程中的反復(fù)熱疲勞點蝕,致使磨球的外觀質(zhì)量難于保證。
(3)磨球作為磨礦介質(zhì),其磨礦機率屬點接觸,不僅磨礦效率低,且易造成礦石的過磨,影響選礦效果。
(4)生產(chǎn)效率相對較低,一模僅4~8球。
綜上所述,采用鑄造磨段生產(chǎn)工藝取代現(xiàn)行磨球生產(chǎn)工藝,對簡化生產(chǎn)工藝,提高磨礦、選礦效果,降低生產(chǎn)成本,促進企業(yè)發(fā)展,實現(xiàn)磨礦介質(zhì)的升級換代,都將具有特別重要的現(xiàn)實意義,是我公司磨礦介質(zhì)的一次技術(shù)性革命。
(1)成分優(yōu)化試驗 為最大限度地發(fā)揮鉻系高合金白口鑄鐵的耐磨性,需要結(jié)合磨損工況的腐蝕環(huán)境和磨球的受力狀況,對鉻系高合金白口鑄鐵磨球的組織及性能提出要求,并根據(jù)工況條件和磨損環(huán)境來選擇合適的基體組織和碳化物類型,使沖擊韌度和硬度等力學(xué)性能指標均達到合理的匹配,從而大幅提高耐磨性,延長磨段的使用壽命。經(jīng)大量生產(chǎn)試驗統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析,最佳優(yōu)化成分為:wC=2.5%~2.8%、wSi=0.8%~1.2%、wMn=0.8%~1.0%、wCr=3.5%~4.5%、wS<0.04%、wP<0.04%、wRE=0.15%~0.2%。
(2)熔煉工藝控制 為確保熔煉過程中,實現(xiàn)最大限度的的溫度起伏、濃度起伏及成分起伏,得到高質(zhì)量的鐵液,采用750kg中頻感應(yīng)電爐熔煉,對出爐溫度、澆注溫度進行深入研究,通過生產(chǎn)試驗、數(shù)據(jù)分析,優(yōu)化出最合理的出爐溫度為1450~1500℃,澆注溫度控制在1350~1380℃。
(3)鑄造磨段形狀確定 先后對柱形、紡錘形及膠囊形進行了試驗室模擬,經(jīng)試驗效果對比,最終選用膠囊形作為規(guī)模生產(chǎn)的磨段形狀。
(4)造型工藝確定 考慮爐子產(chǎn)能及生產(chǎn)效率,經(jīng)反復(fù)對比優(yōu)化,最終確定為模板造型。
(5)熱處理工藝 以100℃/h分別升溫至250℃、300℃、350℃及400℃不同溫度段進行保溫3~5h,然后隨爐緩慢冷卻,對試樣進行金相組織、力學(xué)性能分析,經(jīng)優(yōu)化確定熱處理工藝規(guī)范為:以100℃/h升溫至350℃進行保溫3~5h,然后隨爐緩慢冷卻。
低鉻合金白口鑄鐵材料的硬度是由組織中碳化物的類型、數(shù)量,以及基體的類型共同決定的。不同熱處理狀態(tài)的試樣與鑄態(tài)試樣在宏觀硬度上表現(xiàn)出的明顯差異主要是試樣的基體組織變化引起的,當基體組織不同時,低鉻白口鑄鐵的宏觀硬度有較大的差異。
經(jīng)不同溫度熱處理的試樣,其硬度、沖擊韌度、金相組織見附表。
從附表可看出,經(jīng)以100℃/h升溫至350℃進行保溫3~5h,然后隨爐緩慢冷卻處理的磨段,其硬度、沖擊韌度及金相組織均達到了較理想的匹配,最終確定為磨段規(guī)?;a(chǎn)技術(shù)方案。
不同熱處理態(tài)磨段性能對比表
(1)試驗方法 將φ40mm磨球與磨段各生產(chǎn)1t,于2011年5月投入華光公司選鐵車間再磨機同機進行歷時一個月的工業(yè)性試驗。
(2)試驗結(jié)果 ①磨球/段磨耗對比。經(jīng)回收磨球、磨段稱重數(shù)據(jù)統(tǒng)計:磨球磨耗為每噸礦0.68kg,磨段磨耗為每噸礦0.66kg。 ②磨礦效率對比。用戶生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,磨球磨礦效率為88%,磨段為97%。
綜上可看出,無論是耐磨性,還是磨礦效率,磨段均優(yōu)于磨球。