文/劉殿平
加強(qiáng)通風(fēng)系統(tǒng)治理提高通防可控程度
文/劉殿平
在生產(chǎn)礦井中,礦井通風(fēng)系統(tǒng)作為重要的生產(chǎn)系統(tǒng)之一,對(duì)維護(hù)礦井的正常生產(chǎn)和安全生產(chǎn)具有極其重要的意義。隨著礦井開(kāi)采水平的不斷延深,開(kāi)采區(qū)域的持續(xù)擴(kuò)大,開(kāi)灤能源化工股份有限公司呂家坨礦業(yè)分公司生產(chǎn)礦井原有風(fēng)量已無(wú)法滿足現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)需要。為此,呂家坨礦進(jìn)一步治理礦井通風(fēng)系統(tǒng),優(yōu)化礦井通風(fēng)網(wǎng)絡(luò),降低礦井通風(fēng)阻力,提升礦井通風(fēng)能力,為礦井安全生產(chǎn)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
呂家坨礦是由波蘭設(shè)計(jì)的大型水力化采煤礦井,1959年建礦,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力150萬(wàn)噸/年。隨著礦井開(kāi)采深度逐步加深,煤層傾角逐漸變緩,礦領(lǐng)導(dǎo)決定大力實(shí)施水旱轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。截至2004年6月,礦井結(jié)束了36年的水采歷史,由水采全部轉(zhuǎn)型為綜合機(jī)械化采煤工藝。目前,礦井核定生產(chǎn)能力為330萬(wàn)噸/年,2012年實(shí)際產(chǎn)煤328.6萬(wàn)噸。礦井通風(fēng)方式為單翼對(duì)角抽出式,西對(duì)角風(fēng)井裝備GAF33.5-20-1軸流式風(fēng)機(jī)兩臺(tái),一臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)一臺(tái)備用,配套電機(jī)功率為2500kW。2012年礦井瓦斯絕對(duì)涌出量14.42m3/min,相對(duì)涌出量2.36m3/t;二氧化碳絕對(duì)涌出量16.319m3/min,相對(duì)涌出量2.67m3/t,為瓦斯礦井??刹擅簩訛镮I類自燃傾向煤層,煤塵爆炸指數(shù)在25.83%~21.53%之間,均具有爆炸性。
呂家坨礦原設(shè)計(jì)因是水采礦井,巷道斷面普遍偏小。隨著開(kāi)采水平的延深和開(kāi)采范圍的擴(kuò)大,加之巷道受采動(dòng)影響,年久失修與老化,塌冒嚴(yán)重,回風(fēng)巷道未能得到及時(shí)維修,礦井通風(fēng)阻力大。據(jù)數(shù)據(jù)資料顯示,2005年礦井原煤產(chǎn)量在300萬(wàn)噸/年以下,礦井主通風(fēng)系統(tǒng)長(zhǎng)達(dá)55000m,礦井風(fēng)量218m3/s,負(fù)壓2850Pa,通風(fēng)困難時(shí)期負(fù)壓達(dá)到3350Pa。后期,上級(jí)公司要求年產(chǎn)量要達(dá)到330萬(wàn)噸,根據(jù)礦井通風(fēng)能力核定,礦井風(fēng)量必然超過(guò)280m3/s,礦井負(fù)壓將超過(guò)3800Pa。因此,優(yōu)化礦井通風(fēng)網(wǎng)絡(luò),治理礦井通風(fēng)系統(tǒng),降低礦井的通風(fēng)阻力勢(shì)在必行。
本著立足當(dāng)前、謀劃長(zhǎng)遠(yuǎn)、逐步完善的原則,呂家坨礦2005年委托邯鄲設(shè)計(jì)院完成300萬(wàn)噸技改工程設(shè)計(jì),對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)治理提出了初步方案;2007年與遼寧工程技術(shù)大學(xué)合作,完成“呂家坨礦330萬(wàn)噸通風(fēng)系統(tǒng)擴(kuò)能改造工程研究”項(xiàng)目,并與其共同開(kāi)發(fā)了通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算仿真系統(tǒng),對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行仿真演算,確立最大通風(fēng)阻力路線。此外,還委托開(kāi)灤老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會(huì),共同研究公司發(fā)展對(duì)策,對(duì)礦井通風(fēng)系統(tǒng)治理又提出了建設(shè)性意見(jiàn)。并由公司科技協(xié)會(huì)牽頭成立治理通風(fēng)系統(tǒng)攻關(guān)小組,由經(jīng)理任組長(zhǎng)、總工程師任副組長(zhǎng),組織不同專業(yè)工程技術(shù)人員共同攻關(guān),最終確定以礦井回風(fēng)系統(tǒng)治理為主,兼顧采區(qū)內(nèi)部及工作面的降阻增風(fēng)綜合治理方案?;仫L(fēng)系統(tǒng)治理方案包括開(kāi)拓新巷道、刷擴(kuò)老巷道等;采區(qū)系統(tǒng)治理包括采用沿空掘巷技術(shù)降低巷道壓力、大斷面掘進(jìn)、提高支護(hù)強(qiáng)度等措施。
1.治理回風(fēng)系統(tǒng)
近年來(lái),呂家坨礦按照通風(fēng)系統(tǒng)治理規(guī)劃,區(qū)分輕重緩急,認(rèn)真組織,穩(wěn)步推進(jìn)。每年安全費(fèi)用列支1200萬(wàn)元以上用作通風(fēng)系統(tǒng)治理專項(xiàng)資金,超過(guò)礦井安全費(fèi)用投資的26%,且??顚S??;仫L(fēng)系統(tǒng)刷擴(kuò)巷道2210m,其中,刷擴(kuò)-125西大巷810m,董盆回風(fēng)山710m,董盆風(fēng)橋240m,-800一采主山450m,所刷擴(kuò)巷道斷面全部大于14m2。新掘巷道2614m,其中-600到-125水平中央回風(fēng)山1470m,-600中央西回風(fēng)山484m,-600東回風(fēng)山490m,-800三采新回風(fēng)道170m,巷道斷面都在14m2以上。見(jiàn)表1。
2.治理采區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)
為降低工作面通風(fēng)阻力,呂家坨礦從2006年開(kāi)始,把工作面進(jìn)回風(fēng)巷9m2以下巷道支護(hù)斷面全面改為10.4m2以上。并從2009年開(kāi)始用29U支架代替25U支架,進(jìn)一步提高了支護(hù)強(qiáng)度。在工作面回風(fēng)巷的布置上采取沿空掘巷新技術(shù),即距離采空區(qū)2~5m避開(kāi)壓力集中區(qū)掘進(jìn)巷道,6177、6179等工作面使用沿空掘巷技術(shù)布置巷道5100m,大大減少上部采空區(qū)對(duì)回采工作面回風(fēng)巷道的壓力影響。此外,2008年又引進(jìn)了淮北巖巷錨注加固技術(shù),對(duì)-600六采皮帶石門、-950首采軌道石門等受采動(dòng)影響的采區(qū)巷道進(jìn)行錨注處理,提升了巷道治理質(zhì)量。
表1治理回風(fēng)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表
1.礦井風(fēng)量得到提高
通過(guò)采取綜合治理措施,礦井風(fēng)量得到增加。由2005年的212.6m3/s增加到目前的286m3/s,礦井負(fù)壓由2005年的2850Pa下降到1990Pa,礦井等積孔由4.74m2增長(zhǎng)到7.62m2,滿足了礦井提升生產(chǎn)能力、加強(qiáng)生產(chǎn)準(zhǔn)備和治理瓦斯的用風(fēng)需要?;夭晒ぷ髅媾滹L(fēng)調(diào)控能力顯著增強(qiáng),瓦斯涌出量較大的7、12煤層主力工作面,風(fēng)量一般在20m3/s以上,最大達(dá)到32m3/s。
2.為礦井安全生產(chǎn)提供保障
建立以經(jīng)理為組長(zhǎng)的通風(fēng)巷道治理攻關(guān)小組,確立治理方案,嚴(yán)格按照方案組織實(shí)施,通過(guò)礦井減阻提高風(fēng)量,穩(wěn)定通風(fēng)系統(tǒng),提高了“一通三防”安全可控程度,為礦井安全生產(chǎn)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),礦井已連續(xù)安全生產(chǎn)2100多天。
3.防止了煤層自然現(xiàn)象的發(fā)生
礦井風(fēng)壓低,采空區(qū)漏風(fēng)小,防止了采空區(qū)煤層自然發(fā)火的發(fā)生。
4.節(jié)約礦井通風(fēng)費(fèi)用
由于風(fēng)阻降低、風(fēng)量增加,主通風(fēng)機(jī)有功功率由2005年平均712千瓦降低到現(xiàn)在的669.6千瓦,按照0.5元/千瓦時(shí)計(jì)算,每年節(jié)約通風(fēng)費(fèi)用18.57萬(wàn)元。
(作者單位:開(kāi)灤能源化工股份有限公司呂家坨礦業(yè)分公司)
(責(zé)任編輯:周瓊)