朱慎強(qiáng) 王目軍 曹 軍
(淮北礦業(yè)集團(tuán)公司 桃園煤礦,安徽 宿州 234116)
桃園煤礦北翼采區(qū)運(yùn)輸大巷位于72煤層底板40m~50m處,平均法線距離45m,82煤層底板20m~30m處,平均法線距離21m,巷道圍巖巖性主要為砂巖或粉砂巖,局部為頁巖。在上覆工作面回采期間,北二、北四運(yùn)輸大巷受采動影響較大,巷道片幫、掉頂,U型棚支架變形嚴(yán)重;針對該種狀況,我礦于2011年7月對運(yùn)輸大巷補(bǔ)強(qiáng)加固方式進(jìn)行調(diào)研,研究決定對受上覆工作面采動影響的北四~北八運(yùn)輸大巷段進(jìn)行超前補(bǔ)強(qiáng)加固;加固方式為:錨噴巷道采取全斷面錨帶網(wǎng)噴進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)加固,U型棚支護(hù)段采取以圍巖注漿為主,補(bǔ)打注漿錨桿實施壁后充填和圍巖注漿方式進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)加固。U型棚支護(hù)段注漿補(bǔ)強(qiáng)加固工藝與2011年9月設(shè)計并進(jìn)行實施。
錨注工藝是在錨桿支護(hù)作用原理的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,除具有懸吊作用、組合梁作用、擠壓加固作用外,還有充填粘結(jié)、密封作用等。利用錨管注漿,漿液在注漿泵壓力下被壓入巖體,將原來的軟散巖體膠結(jié)成整體,從而提高了巖體的剛度和全承載能力;另外注漿使錨桿由原來端錨變成全錨,產(chǎn)生一定預(yù)應(yīng)力,將巖石組成一個緊密的組合拱,從而進(jìn)一步提高了圍巖體的整體強(qiáng)度,使圍巖體的自身承載能力大大提高,同時,由于漿液的擴(kuò)散作用,組合拱半徑增大,能有效克服較大構(gòu)造應(yīng)力及巖層壓力,保持圍巖自身的長期穩(wěn)定。
3.1.1 注漿錨桿結(jié)構(gòu)
注漿錨桿規(guī)格Φ22×2200mm,采用中空波紋無縫鋼管制作,壁厚4mm,桿體上順序鉆有Φ6mm注漿孔,其結(jié)構(gòu)如圖1所示,桿尾設(shè)麻花錨固段,1個樹脂錨固藥卷端錨,錨固力5t,封孔采用快硬水泥藥卷。
圖1 中空波紋注漿錨桿結(jié)構(gòu)
3.1.2 中空波紋注漿錨桿布置
中空波紋注漿錨桿全斷面布置,U型棚棚檔中頂布置一根,然后向兩側(cè)布置,間排距為1300×1500mm;共布置7根注漿錨桿。
圖2 注漿錨桿布置圖
3.2.1 水灰比
注漿材料是注漿技術(shù)中一個不可分割的部分,漿液的可注性及其力學(xué)性能是決定注漿效果的關(guān)鍵因素,注漿材料的成本及漿液消耗量的大小又決定了注漿加固技術(shù)經(jīng)濟(jì)上的合理性。因此,注漿材料的選取是巷道注漿加固能否成功的先決條件。
注漿材料的選取主要考慮下列原則:漿液的結(jié)石體最終強(qiáng)度高;漿液結(jié)石率高,與巖體具有良好的粘附性;漿液流動性好,配比易調(diào);漿液具有足夠的穩(wěn)定性;漿液成本低廉無毒無味。故注漿材料采用普通硅酸鹽水泥加添加劑,水泥采用525#普通硅酸鹽水泥,添加劑用量為水泥重量的 4%~6%。 漿液水灰比為 0.7:1~1:1,漿液配合比如表 1 所示。
表1 水泥添加劑單液漿配制表
3.2.2 水泥添加劑
為了增加水泥漿液的和易性、流動性、微膨脹性,提高水泥漿液的結(jié)石率和錨注巖體的強(qiáng)度,采用ACZ-1型水泥添加劑,用量為水泥重量的4%~6%。
3.2.3 注漿量
對于巷道圍巖的注漿,其注漿效果的好壞,關(guān)鍵取決于注漿參數(shù)的選擇。
巷道圍巖注漿效果的控制程度取決于施工隊的經(jīng)驗及技術(shù)熟練程度。他們必須根據(jù)測得的注漿壓力和漿液流速來選擇注漿的順序、是否變更或終止注漿過程。從成本最低的觀點來看,在注漿過程中,進(jìn)行有效的監(jiān)控是十分必要的。
由于圍巖裂隙發(fā)育,松動范圍的不均勻性和圍巖巖性的差異,圍巖吸漿量差別較大,所以本著既有效地加固圍巖達(dá)到一定的擴(kuò)散半徑,又要節(jié)省注漿材料和注漿時間的原則,對于單孔而言,為了保證合理的注漿量,一是控制泵壓,在圍巖內(nèi)泵壓達(dá)到3.0MPa時應(yīng)停止注漿;二是根據(jù)相鄰鉆孔跑漿量來決定,相鄰鉆孔一旦跑漿應(yīng)停止注漿。為保證注漿質(zhì)量,插孔復(fù)注是非常必要的。根據(jù)近幾年注漿實踐,每孔最大注入量每孔取為2袋水泥(每袋水泥50kg)。
3.2.4 注漿壓力
注漿壓力根據(jù)以往經(jīng)驗,注漿壓力為2.0~3.0MPa,最大注漿壓力為 3.0MPa。
3.2.5 注漿時間
為了防止注漿在弱面漿液擴(kuò)散較遠(yuǎn),造成跑漏現(xiàn)象,在控制注漿壓力和注漿量的同時,必須控制注漿時間,使注漿時間不宜過長。一般單孔注漿時間取為3~5min。
3.3.1 中空波紋注漿錨桿施工
首先對巷道內(nèi)的U型棚支護(hù)情況進(jìn)行排查,敲幫問頂找凈活矸危巖后,對折幫漏頂?shù)呐镒舆M(jìn)行重新腰背并對巷道進(jìn)行全斷面噴漿封閉,噴漿厚度為50mm~100mm;噴漿結(jié)束后打注漿錨桿并進(jìn)行安裝注漿。
圖3 注漿施工工藝圖
具體工序如下:對巷道敲幫問頂→對巷道失修位置進(jìn)行修復(fù)→噴漿封閉→打注漿錨桿孔→安裝注漿錨桿。
3.3.2 注漿工藝
具體工序:注底角注漿錨桿→注兩幫注漿錨桿→注頂部注漿錨桿→復(fù)注(根據(jù)觀測結(jié)果確定是否復(fù)注及復(fù)注位置)。
注漿時采用自下而上、左右順序作業(yè)的方式,每斷面內(nèi)注漿錨桿自下而上先注兩幫,再注頂板錨桿。注漿完畢后,根據(jù)觀測結(jié)果確定是否復(fù)注及復(fù)注位置,主要是對初次注漿時,注漿效果較差的個別孔或是水泥凝結(jié)硬化時產(chǎn)生的收縮變形部位,通過復(fù)注可起到補(bǔ)注和加固作用,從而易于保證施工質(zhì)量。
注漿施工工藝流程主要包括三個方面:
(1)運(yùn)料與拌漿:即將水泥與水按規(guī)定水灰比拌制水泥漿,注漿實施前加入定量增塑劑,保證在注漿過程中不發(fā)生吸漿籠頭堵塞等現(xiàn)象,并根據(jù)需要調(diào)整漿液參數(shù)。
(2)注漿泵的控制:根據(jù)巷道注漿變化情況,即時開、停注漿泵,并時刻注意觀察注漿泵的注漿壓力,以免發(fā)生堵塞崩管現(xiàn)象。
(3)孔口管路連接:應(yīng)注意前方注漿情況,及時發(fā)現(xiàn)漏漿、堵管等事故,并掌握好注漿量及注漿壓力,及時拆除和清洗注漿閥門。
注漿施工工藝如圖3所示。
3.3.3 保證措施
(1)要保證注漿錨桿孔的設(shè)計間排距,并要求垂直于巖面,底角注漿錨桿下孔35°~45°,要嚴(yán)格控制孔深,使其與注漿錨桿長度配套。注漿錨桿尾部樹脂藥卷要攪拌均勻,達(dá)到設(shè)計錨固力要求。
(2)使用快硬水泥卷應(yīng)按規(guī)程作業(yè),嚴(yán)格控制泡水時間,并保證砸實以滿足止?jié){強(qiáng)度。
(3)漿液配比、水灰比和注漿終壓應(yīng)滿足設(shè)計要求。
(4)開機(jī)前應(yīng)檢查噴層和管路,檢查閥門是否完全開啟,管路接頭要牢靠、嚴(yán)密、有效。
(5)注漿作業(yè)應(yīng)組成專門正規(guī)隊伍,注漿人員要經(jīng)過培訓(xùn),考核合格后才能上崗。注漿機(jī)械應(yīng)由專人負(fù)責(zé),有專人監(jiān)讀表頭,注漿時要加強(qiáng)信號聯(lián)系,保證注、停及時反應(yīng)快速。
(6)遇到漏漿時,可暫停注漿,采取措施封堵滲漏處,幾分鐘后即可再注。
(7)注漿的孔口閥應(yīng)注漿后6h拆除,可在第二班進(jìn)行,拆下的閥門要及時清洗干凈,然后抹上機(jī)油備用。
(8)注漿人員注意勞動保護(hù),防止?jié){液材料燒傷眼睛或皮膚,在正注的錨桿下方或前方嚴(yán)禁站人。
(9)每班注漿完畢,要及時清洗注漿泵及其管路,及時維護(hù)。
(10)注漿情況及參數(shù)應(yīng)專人負(fù)責(zé)控制,專人記錄,填寫工作日志。
(11)注漿錨桿間排距可根據(jù)實際擴(kuò)散半徑加以調(diào)整,當(dāng)注漿過程大面積達(dá)不到設(shè)計終壓,一般為漿液沿大裂隙定向擴(kuò)散所致,可加大增塑劑用量,堵塞大通道,并隔2~7天后,打注漿錨桿復(fù)注,以保證圍巖漿液擴(kuò)散均勻。
3.4.1 巷道圍巖表面位移
巷道圍巖表面位移測點,按每個觀測斷面4個點布置,共布置6組,每周觀測2~3次,主要測試兩幫及頂?shù)椎淖冃瘟俊?/p>
巷道圍巖表面位移測試測點布置如圖4所示。
圖4 測點布置圖
表2 圍巖表面位移測試數(shù)據(jù)表
3.4.2 錨桿拉拔力檢測
采用ML-20型錨桿拉力計抽取中空波紋注漿錨桿進(jìn)行了拉拔試驗。
表3 中空波紋錨桿拉拔試驗結(jié)果
3.4.3 效果檢驗
在運(yùn)輸大巷上覆工作面回采前,由于對U型棚支護(hù)段采取了超前注漿加固技術(shù)進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng),通過觀測數(shù)據(jù)可以看出受采動影響范圍內(nèi)的巷道在工作面回采期間、回采后與回采前巷道各項參數(shù)無較大變化;超前加固效果較好。
在采用中空波紋鋼注漿錨桿支護(hù)技術(shù)對運(yùn)輸大巷北四~北六段進(jìn)行超前補(bǔ)強(qiáng)加固后,通過效果檢驗可以看出該項目取得了預(yù)期效果,有效的保證了運(yùn)輸大巷在上覆工作面回采期間和回采后的安全使用。