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      汽車空調(diào)系統(tǒng)改進試驗研究

      2013-09-04 06:46:48黃志春公茂兵
      汽車技術(shù) 2013年1期
      關(guān)鍵詞:結(jié)霜汽車空調(diào)制冷劑

      黃志春 公茂兵

      (中國第一汽車股份有限公司技術(shù)中心)

      1 前言

      在對某型汽車進行濕熱地區(qū)適應(yīng)性試驗過程中,駕駛員反饋,該車在初始運行時空調(diào)系統(tǒng)制冷效果良好,但運行一段時間后制冷效果逐漸變差,儀表板出風(fēng)口風(fēng)量變小,明顯感覺駕駛室內(nèi)溫度升高,當(dāng)汽車熄火、空調(diào)系統(tǒng)停止工作3~5 h后重新起動車輛,空調(diào)系統(tǒng)又恢復(fù)正常工作。針對上述問題,對該車進行了整車降溫試驗及熱成像試驗,確定了導(dǎo)致空調(diào)系統(tǒng)制冷效果不佳的原因,并提出了改進措施。

      2 空調(diào)系統(tǒng)工作原理

      該車空調(diào)系統(tǒng)(圖1)由制冷系統(tǒng)、暖風(fēng)系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、空氣凈化系統(tǒng)及控制系統(tǒng)構(gòu)成,主要零部件包括空調(diào)總成(加熱器總成、制冷器總成、風(fēng)機總成等)、操縱機構(gòu)總成、風(fēng)道總成、后暖風(fēng)總成、冷氣壓縮機總成、冷凝器總成及暖氣水管和輸氟導(dǎo)管等。制冷系統(tǒng)工作時,冷氣壓縮機吸入蒸發(fā)器出口處的低溫低壓制冷劑氣體,將其壓縮成高溫高壓氣體排出壓縮機;高溫高壓制冷劑氣體進入冷凝器,由于壓力及溫度的降低,制冷劑氣體冷凝成液體并放出大量的熱;溫度和壓力較高的制冷劑液體通過膨脹裝置后體積變大,壓力和溫度急劇下降,以霧狀(細小液滴)排出膨脹裝置;霧狀制冷劑液體進入蒸發(fā)器,此時制冷劑沸點遠低于蒸發(fā)器內(nèi)溫度,故制冷劑液體蒸發(fā)成氣體;氣體在蒸發(fā)過程中吸收周圍大量的熱量,變成低溫低壓的蒸氣又回到壓縮機。

      3 制冷效果不佳原因分析

      3.1 常規(guī)檢查

      根據(jù)駕駛員的反饋信息,對空調(diào)系統(tǒng)進行了常規(guī)檢查,排除了制冷劑泄漏、部件失效等常見故障。

      3.2 整車降溫試驗

      按照QC/T 658—2009《汽車空調(diào)制冷系統(tǒng)性能道路試驗方法》中“5.1.1降溫性能試驗”項目,布置傳感器進行整車降溫試驗,試驗結(jié)果見圖2。

      由圖2可看出,空調(diào)系統(tǒng)在初始運行的0~20 min內(nèi),駕駛室內(nèi)平均溫度由50.2℃降為25.2℃。運行20 min后,駕駛室內(nèi)平均溫度逐漸升高,且隨時間的延長駕駛室內(nèi)平均溫度不斷升高,最高達到36.1℃,與駕駛員反饋情況基本符合。整個測試過程中,冷凝器進出口溫度并未發(fā)生異常變化,蒸發(fā)器出風(fēng)口溫度變化較小,維持在11~15℃,但是蒸發(fā)器出風(fēng)口的出風(fēng)量明顯變小。試驗結(jié)束后,馬上打開防護板觀察蒸發(fā)器狀態(tài),發(fā)現(xiàn)蒸發(fā)器已經(jīng)結(jié)霜。綜合常規(guī)檢查結(jié)果可判定,該蒸發(fā)器逐漸結(jié)霜是空調(diào)制冷效果逐漸不佳的主要原因。

      3.3 空調(diào)系統(tǒng)臺架熱成像試驗

      針對蒸發(fā)器出現(xiàn)結(jié)霜的現(xiàn)象,對蒸發(fā)器進行了熱成像試驗,試驗方法為:在試驗臺架上使空調(diào)系統(tǒng)持續(xù)工作,直到蒸發(fā)器表面開始結(jié)霜。蒸發(fā)器表面熱成像分布結(jié)果見圖3。試驗時為盡量模擬實際的吸氣方式,在蒸發(fā)器出風(fēng)側(cè)設(shè)置風(fēng)機,由于蒸發(fā)器與風(fēng)機間距小,無法測量蒸發(fā)器出風(fēng)側(cè)的熱成像分布,因此,熱成像試驗結(jié)果為蒸發(fā)器進風(fēng)側(cè)熱成像分布。

      3.4 空調(diào)系統(tǒng)臺架熱成像試驗結(jié)果分析

      3.4.1 蒸發(fā)器溫度分布

      從圖3可看出,蒸發(fā)器左側(cè)溫度最低值約為12℃,右側(cè)溫度最低值約為0.5℃,左、右相差約11℃,說明蒸發(fā)器進風(fēng)側(cè)的表面溫度不均勻,蒸發(fā)器本體的利用率低。這是由于蒸發(fā)器右側(cè)位置距制冷劑進、出口位置較近,制冷劑流動時首先在其進、出口位置開始進行熱量交換,遠離此位置處的蒸發(fā)器內(nèi)部管路流經(jīng)的制冷劑較少,這樣就造成了蒸發(fā)器左、右側(cè)溫度分布不均的現(xiàn)象,使蒸發(fā)器表面出風(fēng)側(cè)靠近制冷劑進、出管路接口端結(jié)霜,逐漸擴散至全表面。

      3.4.2 蒸發(fā)器表面溫度傳感器橫向測點分析

      蒸發(fā)器表面溫度傳感器原布置位置為蒸發(fā)器表面對角線交點處(圖4),根據(jù)熱成像試驗表明,此溫度測量位置并非最低溫度測量點,即蒸發(fā)器表面溫度傳感器橫向測點布置不合理,這也導(dǎo)致了蒸發(fā)器表面結(jié)霜。

      當(dāng)蒸發(fā)器表面溫度傳感器布置不合理時,溫度控制系統(tǒng)不能根據(jù)蒸發(fā)器表面溫度情況準(zhǔn)確調(diào)控冷氣壓縮機工作狀態(tài),導(dǎo)致冷氣壓縮機長時間工作,引起蒸發(fā)器表面逐漸結(jié)霜而形成冰層。蒸發(fā)器溫度傳感器主要用來測量蒸發(fā)器翅片內(nèi)部的溫度,并結(jié)合放大器和控制系統(tǒng)來控制空調(diào)冷氣壓縮機的工作。當(dāng)蒸發(fā)器表面溫度低于一定值時,控制系統(tǒng)控制冷氣壓縮機停止工作,以防止蒸發(fā)器表面結(jié)霜。由于蒸發(fā)器表面溫度不均勻,傳感器未監(jiān)測到蒸發(fā)器翅片的正確溫度,監(jiān)測到的溫度數(shù)值偏高,冷氣壓縮機一直運轉(zhuǎn),蒸發(fā)器表面溫度最低點區(qū)域逐漸結(jié)霜,使蒸發(fā)器的出風(fēng)面積減小,導(dǎo)致儀表板出風(fēng)口的風(fēng)量越來越少,而停車一段時間后,蒸發(fā)器表面的結(jié)霜逐漸融化,空調(diào)系統(tǒng)又恢復(fù)正常。

      3.4.3 蒸發(fā)器表面溫度傳感器縱向測點分析

      傳感器長度為45 mm,有效測量長度為40 mm,而蒸發(fā)器芯體厚度為60 mm。傳感器自蒸發(fā)器出風(fēng)側(cè)插入迎風(fēng)側(cè),傳感器感溫點插入蒸發(fā)器芯體后位于迎風(fēng)側(cè)一面,而出風(fēng)側(cè)溫度低于迎風(fēng)側(cè)溫度,因此測量點溫度高于蒸發(fā)器表面溫度。由于放大器控制溫度斷通的設(shè)計值為0~3.5℃,斷通溫度點的依據(jù)為蒸發(fā)器表面溫度,并非蒸發(fā)器內(nèi)部溫度,故當(dāng)傳感器達到感溫點斷開時,出風(fēng)側(cè)已經(jīng)低于感溫點溫度而開始結(jié)霜。因此,蒸發(fā)器表面溫度傳感器縱向測點不合理,即傳感器過長也導(dǎo)致蒸發(fā)器表面結(jié)霜。

      由上述可知,影響空調(diào)系統(tǒng)制冷效果不佳的主要原因為:蒸發(fā)器內(nèi)部制冷劑流道方向不合理;蒸發(fā)器表面溫度傳感器橫向布置位置和縱向布置位置不合理。

      4 解決措施

      4.1 優(yōu)化蒸發(fā)器內(nèi)部制冷劑流道方向

      為解決蒸發(fā)器表面左、右側(cè)溫度不均勻問題,調(diào)整了蒸發(fā)器內(nèi)部制冷劑流道方向,由原來的制冷劑由前側(cè)多管路向上流至后側(cè)多管路再向下流的流動方式,更改為蛇形1條管道流動方式,如圖5所示,這樣可使制冷劑在蒸發(fā)器芯體內(nèi)部全流通,有效提高蒸發(fā)器本體的利用率。

      4.2 調(diào)整蒸發(fā)器表面溫度傳感器橫向布置位置

      為防止蒸發(fā)器表面局部結(jié)霜,使表面溫度傳感器可準(zhǔn)確測量蒸發(fā)器表面的最低溫度位置區(qū)域,在空調(diào)系統(tǒng)試驗臺架上對改進制冷劑流道方向后的蒸發(fā)器芯體進行了熱成像試驗,測點分布見圖6,試驗結(jié)果見表1。

      表1 蒸發(fā)器表面溫度測量結(jié)果 ℃

      由表1可知,溫度區(qū)域11處的溫度最高,因而溫度傳感器測量位置應(yīng)選擇為溫度區(qū)域11處。因此,蒸發(fā)器表面溫度傳感器橫向位置調(diào)整為:蒸發(fā)器芯體從左至右第13排翅片,從下至上65 mm處,傳感器露出蒸發(fā)器芯體表面10 mm。溫度傳感器布置位置見圖7。

      4.3 更改放大器溫度傳感器通值

      由于傳感器需要進行固定,而插接式固定較可靠、簡單和方便,因此傳感器長度不宜過短。為解決蒸發(fā)器表面溫度傳感器過長而導(dǎo)致的橫向測量位置不合理問題,通過外接熱電偶表面溫度傳感器和熱電偶鎧裝傳感器進行測量試驗,傳感器布置情況見圖8,試驗結(jié)果見表2。由表2可知,在原傳感器位置測量的溫度值與表面溫度值相差約2.0℃。為此,將放大器溫度傳感器通值由3.5℃升至5.5℃,這樣可補償由于傳感器過長造成的測量蒸發(fā)器表面溫度偏離正常值的問題。

      表2 蒸發(fā)器表面溫度測量結(jié)果 ℃

      5 試驗驗證

      5.1 臺架熱成像試驗

      在空調(diào)系統(tǒng)試驗臺架上對改進后的蒸發(fā)器進行了熱成像試驗,試驗結(jié)果見圖9。由圖9可看出,蒸發(fā)器表面左、右側(cè)溫度均衡,無溫度分布不均現(xiàn)象。

      5.2 空調(diào)系統(tǒng)管路壓力測量試驗

      實施改進措施后,按照 QC/T 658—2009《汽車空調(diào)制冷系統(tǒng)性能道路試驗方法》中“5.4”項目要求進行了空調(diào)系統(tǒng)管路壓力測量試驗,試驗結(jié)果見表3。由表3可知,空調(diào)高壓、低壓管路壓力正常。

      表3 空調(diào)制冷系統(tǒng)壓力試驗結(jié)果

      5.3 整車降溫試驗

      實施改進措施后,按照QC/T 658—2009《汽車空調(diào)制冷系統(tǒng)性能道路試驗方法》中“5.1”項目要求進行了整車降溫測量試驗,試驗結(jié)果見表4和圖10。由試驗結(jié)果可知,駕駛室內(nèi)部溫度得到了有效降低,溫度趨于正常,制冷效果良好。試驗結(jié)束后,經(jīng)檢查蒸發(fā)器芯體未發(fā)現(xiàn)結(jié)霜現(xiàn)象。

      表4 實施改進措施前、后駕駛室頭部平均溫度測量結(jié)果

      6 結(jié)束語

      針對某型汽車出現(xiàn)的空調(diào)系統(tǒng)制冷效果不佳問題,對其進行了整車降溫試驗及熱成像試驗,找出了導(dǎo)致制冷效果不佳的主要原因。通過對該車空調(diào)系統(tǒng)采取優(yōu)化蒸發(fā)器內(nèi)部管道流向、調(diào)整蒸發(fā)器表面溫度傳感器橫向位置及更改放大器斷通值范圍等改進措施,解決了該車空調(diào)系統(tǒng)制冷效果不佳問題。可知,整車降溫試驗及熱成像試驗對于空調(diào)系統(tǒng)的故障再現(xiàn)分析起到至關(guān)重要的作用,是產(chǎn)品優(yōu)化設(shè)計的有效手段。

      1 王功勝.捷達轎車空調(diào)故障檢修工例.汽車技術(shù),2004(4):43~44.

      2 魯植雄.汽車空調(diào)故障診斷圖解.江蘇:江蘇科學(xué)技術(shù)出版社,2007.

      3 陳迅曉.QC/T 658—2009《汽車空調(diào)制冷系統(tǒng)性能道路試驗方法》.北京:中國計劃出版社,2009.

      4 王若平.汽車空調(diào).北京:機械工業(yè)出版社,2007.

      5 侯磊,王羽,王崑.現(xiàn)代汽車自動空調(diào)系統(tǒng).汽車技術(shù),1999(1):37~39.

      6 麻友良.汽車空調(diào)技術(shù).北京:機械工業(yè)出版社,2009.

      7 范愛民.汽車空調(diào)結(jié)構(gòu)原理與維修.北京:機械工業(yè)出版社,2009.

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