• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看

      ?

      提高低速低效高含水油田采收率的水平井配套新技術

      2013-09-07 13:39:56
      石油工業(yè)技術監(jiān)督 2013年5期
      關鍵詞:新海油桿油管

      陳 捷

      中國石油遼河油田分公司 多種經營處 (遼寧 盤錦 124010)

      中國石油遼河油田分公司海外河油田新海27塊(以下簡稱新海27塊)自1989年投入滾動勘探開發(fā)以來,采用一套層系、正方形井網、141m井距、注汽熱采的方式部署并實施各類開發(fā)井41口。開發(fā)初期區(qū)塊日產液1361m3,日產油321m3,綜合含水78.8%,采油速度1.57%。曾選擇27口油井注蒸汽開采,但效果極不理想,平均吞吐1輪后,轉入依靠天然能量冷采開發(fā)。

      由于油水黏度比大、邊底水能量活躍、早期部分井蒸汽吞吐開采等因素影響,利用直井開采底水錐進、邊水突進和管外串槽導致油井水淹嚴重,產量遞減快,并且堵水、提液等措施均沒有明顯效果,油藏長期處于低速低效開采狀態(tài)。利用水平井開發(fā)前(即2004年4月),有油井41口,開井16口,日產液494m3,日產油 35m3,平均單井日產油 1.8m3/d,綜合含水93.6%,采油速度0.26%,采出程度13.52%。

      通過采用水平井配套技術重新開發(fā)新海27塊[1-2],探索了低含油飽和度油藏提高排液量、改善開發(fā)效果的新途徑。截止2012年3月新海27塊共有水平井43口,開井42口,日產液3735m3,日產油 295m3,含水 92.9%,累積產油 128.1×104m3,累積產水774.04×104m3,采油速度 1.57%,采出程度17.14%。

      1 區(qū)塊地質概況

      新海27塊位于遼寧省盤錦市大洼縣城西南14km的渤海海灘,地勢平坦,海拔2~4m。構造上位于遼河斷陷盆地中央凸起南部傾沒帶南端。該塊主要開發(fā)目的層東營組東一段,油藏埋深1397~1409 m,地面(50℃)原油黏度為 1934~3715mPa·s,原油性質屬普通稠油,油藏類型為層邊底水構造油藏。

      新海27塊整體構造形態(tài)為短軸背斜構造,南北分別被大洼斷層和海35斷層切割,儲層特征見表1,流體性質見表2。

      2 水平井開采配套工藝技術

      2.1 優(yōu)化篩管參數(shù),提高油層利用率

      新海27塊泥質膠結疏松,易出砂,為此采用了下井阻力小、成本低、能夠達到防砂效果要求、使用壽命較長的割縫篩管完井。割縫的大小根據(jù)油層砂粒大小的累積分布曲線和粒度中值來確定。割縫的尺寸以粒度中值的1~1.5倍進行設計。根據(jù)新海27塊的平均粒徑中值為0.3mm,因此采用TP100H鋼級,Φ177.8mm,壁厚9.19mm激光割縫篩管,縫寬為0.3mm,誤差為±0.05mm,為延長篩管使用壽命,在靠近水平段入口端前50m的篩管縫條數(shù)要適當減少。公扣以上0.5m和母扣以下0.3m不割縫,并用懸掛器坐封在Φ244.5mm技術套管內[3],完井管柱結構見圖1。

      表1 新海27塊東一段儲層物性表

      表2 新海27塊原油物性表(地面)

      2.2 利用油層保護措施實現(xiàn)油井有效投產

      新海27塊儲層泥質含量較高,最大時37.2%,平均泥質含量在6.2%以上(表1)。為防止油井投產前外來作業(yè)流體對儲層造成傷害,引起黏土膨脹,導致油井出砂,經室內實驗及現(xiàn)場應用證明,對泥質含量超過6%的新井、新層在投產前采取防膨措施,可減輕外來流體對儲層的傷害,保證油井正常生產,達到保護油層的目的。

      采用具有長效性的陽離子聚合物進行黏土防膨處理。油層保護劑的主要成份由乙二胺、HCl、NH4Cl、穩(wěn)定劑組成。它能離解出高正電價的交換能力強的陽離子,代替黏土表面結合力弱的陽離子,抑制黏土的水化作用,同時離解出來的陽離子很好的中和黏土表面的負電性,消除分子斥力,使晶層間距離縮小,從而改善水敏性地層的滲透性。另外,黏土穩(wěn)定劑分子鏈上帶有許多吸附基團,可與黏土表面發(fā)生多點吸咐,形成一種牢固的膜,從而達到穩(wěn)定黏土、抑制顆粒運移的目的。

      2.3 水平井高效注汽提高油井產能

      新海27塊的d1I1砂巖組整體采用蒸汽吞吐開發(fā)方式,d1I3砂巖組局部原油黏度較高地區(qū)亦采用熱采開發(fā)方式。

      2.3.1 水平井籠統(tǒng)注汽

      注汽前3輪均采用籠統(tǒng)注汽方式,實施 “隔熱管+伸縮管+封隔器+油管”注汽管柱(圖2),其中隔熱管選用真空隔熱管,內外材質均為N80管材以提高隔熱和抗溫能力,隔熱管內外管間采用 “多層鋁箔+真空+吸氫劑”的隔熱方式[4],303℃時視導熱系數(shù)為0.007W/m·℃;封隔器采用RY361-210雙作用注汽封隔器。注汽前采用氮氣替換出套管環(huán)空的液體,同時對熱敏式封隔器以下部分環(huán)空進行隔熱保護。水平井第一輪注汽增油效果明顯,平均單井日產液量104.5m3/d,日產油量25m3/d,綜合含水下降到78.5%,平均生產3.68個月,含水升至93.2%,月含水上升速度3.98%。水平井第二、三輪注汽后,液量大幅上升而含水降幅小或不降。綜合分析,由于注汽過程中采用籠統(tǒng)方式注汽,受油層非均質及周邊油井生產影響,造成蒸汽局部突進、水平段動用不均。

      2.3.2 水平井多點注汽

      生產實際表明,蒸汽吞吐水平井的動用程度一般在50%~70%,絕大多數(shù)水平井水平段動用不均,注汽管柱下入深度附近油層的動用程度要好于其它部位。因此根據(jù)水平段物性采取針對性的多點注汽方式(圖3)使水平段均勻受熱,注汽閥的位置由井溫測試曲線參考得出。新海27塊共實施15井次,平均周期注汽量為2905m3,周期產油量為2679m3,油汽比為0.83,對比常規(guī)籠統(tǒng)注汽實施的46井次,周期注汽量為3423m3,周期產油量為2587m3,油汽比為0.68,多點注汽效果明顯好于常規(guī)注汽。2009年開始水平井注汽均采用多點注汽方式并降低注汽量,開井后控液生產,取得了較好的生產效果。

      2.4 合理的機泵配套舉升工藝技術

      在進行合理排液量研究的基礎上,綜合考慮地層壓力、油層供液能力、儲層物性、地層溫度等各種因素,進行“16、20型”機泵舉升工藝的優(yōu)化設計。在考慮現(xiàn)有抽油設備的前提下,選用70mm抽油泵、配套D級空心桿組合、76mm或101mm平式油管滿足了新海27塊水平井開發(fā)生產需要。同時為盡量減少造斜段的磨擦負荷影響,造斜段以下油管和抽油桿進行防偏磨處理。

      2.4.1 水平井強抽強閉泵采油技術

      針對新海27塊水平井開發(fā)過程中存在著原油黏度大、舉升摩阻大、生產井段斜度大、普通泵生產泵效低及鉆井泥漿污染嚴重等問題,采用強開強閉抽油泵生產。

      水平井強開強閉抽油泵外型尺寸與常規(guī)泵相同(圖4),技術關鍵在于閥總成的設計(固定閥與游動閥技術原理相同,以固定閥為例進行說明)。該泵固定閥由閥罩、復位彈簧、導向座、閥球、閥座、底閥接頭6個零部件組成。其技術特點是閥罩內腔加工成數(shù)條與泵軸線平行的凸臺,在凸臺某一位置有變徑,受閥罩內壁凸臺的控制,閥球啟閉被約束在泵軸線上。閥罩內部增設了導向裝置(導向座)和預緊裝置(復位彈簧),柱塞換向時,依靠彈簧力作用強迫閥快速關閉,導向座和閥罩的變徑臺肩構成限位機構。

      柱塞隨抽油桿向上運動,游動閥在上部油管液柱壓力及游動閥復位彈簧力作用下關閉,柱塞以上泵筒中的流體抽出進入地面流程,柱塞以下泵筒液體壓力降低,固定閥在泵抽力和沉沒壓力作用下,克服固定閥內復位彈簧預緊力打開。柱塞隨抽油桿向下運動,固定閥在復位彈簧力作用下快速關閉,柱塞下部泵腔內液體壓力大于上部油管液柱及井口回壓,游動閥打開,泵腔內流體進入柱塞上部泵筒。周而復始完成吸液和排液過程。

      2.4.2 水平井防偏磨技術

      抽油桿在上、下沖程往復運動時與油管產生桿管摩擦,不僅減少抽油桿和油管壽命,而且增加了舉升載荷,降低了舉升效率,在水平井/大斜度井舉升中這種現(xiàn)象更加明顯,尤其對供液差需加深泵掛的水平井,因抽油桿柱在斜井段與油管內壁的摩阻很大,不僅加大了光桿的負荷和能耗,還會造成桿柱受壓彎曲,使抽油桿脫扣、桿管嚴重磨損并報廢,因此配套采用有桿泵舉升防偏磨技術以降低桿管摩擦,避免管桿磨損。防偏磨工藝技術主要由抽油桿防偏磨器、抗彎防磨副、抗磨接箍等組成(圖5)。

      (1)抽油桿防偏磨器。滾輪抽油桿扶正器是一種新型井下工具。該滾輪抽油桿扶正器,由于采用4排每排3個小滾輪的結構,與油管內壁形成多點接觸,大大地減小了扶正器對油管的損害,同時減少了抽油時管桿的磨損。

      (2)抗彎防磨副??箯澐滥ジ笔峭ㄟ^磁性耐磨滑套自動定位于油管內壁的合適位置處,摩擦桿在隨抽油桿柱上下往復運動中與滑套形成摩擦副,將抽油桿與油管之間的摩擦轉變?yōu)榭鼓ジ钡幕缀湍Σ翖U之間的摩擦,從根本上改善桿管磨損。而滑套內壁具有堅硬耐磨層,摩擦桿外表面經熱噴涂處理也具有較高的耐磨性,摩擦桿與滑套之間的摩擦副具有高的磨損壽命,同時摩擦桿制作成空心桿具有較高抗彎性能,防止在抽油過程中彎曲對油管造成損害。

      (3)抽油桿抗磨接箍。該接箍表面采用特殊減磨和抗磨處理,比普通抽油桿接箍提高耐磨壽命數(shù)倍,其表面涂有特殊功能的合金粉末,光潔度高,可降低接箍與油管之間的摩擦系數(shù),有效減少管桿磨損量,達到既保護接箍又保護油管的雙重目的,因此對于大斜度井段的抽油桿可有效延長桿的使用壽命。

      2.4.3 電熱桿加熱降黏技術

      針對新海27塊邊部水平井因原油黏度高、舉升摩阻大引起的抽油桿斷脫造成的油井作業(yè)頻繁、甚至關井的問題,采用空心桿電加熱的井筒降黏方式,不僅恢復了油井正常生產,方便了生產管理,而且提高了舉升效率。電加熱采油技術主要由地面裝置和井下裝置2部分組成。地面裝置由變壓器、電控柜、地面電纜、空心光桿、井口三通和井口密封器等組成。井下裝置由油管、空心桿、空心環(huán)流抽油泵(或普通抽油泵)、井下電纜、加長桿、特種空心桿和回路接頭等組成(圖6)。

      將三相380V電壓輸入后,經三相全波整流,變成直流電壓,然后再將直流電壓經主回路和控制回路及變頻變壓器分壓,逆變成頻率為400~800Hz單相中頻電壓,由中頻變壓器輸送到油井電纜加熱,加熱功率為100~150kW,加熱深度≤1400m,井口溫度>50℃,電纜耐溫 90~300℃。

      2.5 利用酸化解堵措施有效提高油井產量

      新海27塊產層疏松,易出砂,在進行水平井完井時,通常采用篩管方式完井以解決生產過程因出砂而影響油井生產、甚至停產事故的發(fā)生。為避免水平井段井壁坍塌,在實施篩管完井時,一般采用完井液壓井以穩(wěn)定井眼,由此可能會造成篩管堵塞,加之該塊邊部儲層物性差,泥質含量大于15%,導致部分水平井投產時因泥漿污染造成油井供液差。解決這一問題的有效辦法是使用酸液溶掉堵塞物,解除近井地帶污染,從而達到水平井酸化處理油層、增產的目的。

      2.5.1 溶蝕率及配伍性實驗

      表3 溶蝕率與配伍性實驗數(shù)據(jù)表

      2.5.2 設計參數(shù)

      利用現(xiàn)有的測井、錄井、鉆井等資料,應用《酸化專家系統(tǒng)》軟件篩選出酸化配方;采用《優(yōu)化酸化設計與產能預測》軟件進行模擬,確定最佳酸化半徑和增產倍數(shù),見表4。

      表4 水平井酸化設計參考表

      2.6 水平井化學分段堵水工藝技術

      利用新型堵水材料、堵水配套工具,根據(jù)出水情況采用相應的液體橋塞分段注入、管內封隔器分段注入等分段堵水工藝技術,實現(xiàn)水平井化學分段堵水[5-6]。

      2.6.1 液體橋塞分段注入工藝

      對于水平井井眼軌跡不規(guī)則、工藝管柱起下困難的復雜井利用液體橋塞的暫堵、保護作用,實現(xiàn)水平井段腳跟部位堵水(圖7)。該工藝簡單、成本低。

      2.6.2 管內封隔器分段注入工藝

      對于井眼軌跡規(guī)則、井筒完好的趾部出水的稠油水平井,將施工管柱下到水平段預定位置,利用管內封隔器分隔出水點,將堵劑注入趾部井段,防止堵劑回流,實現(xiàn)趾部堵水。該方法定位準確,工藝簡便。

      3 試驗與推廣應用

      2004年6月,在新海27塊有利部位首先部署了3口試驗水平井(海平1、海平2、海平3井),初期獲得日產油11~33m3/d的高產。2005年6月至2006年先后在該塊不同部位、不同層位陸續(xù)實施了7口試驗水平井,均取得較好的實施效果。

      新海27塊利用水平井技術開發(fā),通過采取水平井高效注汽、電熱桿加熱降黏、機采優(yōu)化設計、水平井堵水和酸化解堵等方式,在二次開發(fā)先導試驗期就取得了顯著成效[7],平均單井日產油19.6m3/d,是同期周圍直井的10倍,綜合含水比同期周圍直井低25.1%,斷塊平均日產液1093m3,平均日產油由水平井開發(fā)前35m3/d上升至先導試驗的167m3/d(最高175m3/d),采油速度由0.26%提高到1.18%(最高1.28%),,綜合含水由93.6%下降到83%。2007年,新海27塊在水平井二次開發(fā)先導試驗成功經驗基礎上,完鉆33口基礎井網水平井,斷塊日產油量曾達到406m3一次開發(fā)的高峰水平。

      新海27塊實施二次開發(fā)以來各項開發(fā)指標基本達到目標,截止2012年3月新海27塊推廣應用水平井43口,開井42口,斷塊日產液3735m3,日產油 295m3,綜合含水 92.9%,累產油 115.30×104m3,累產水774.04×104m3,采油速度 1.57%,采出程度17.14%,已持續(xù)穩(wěn)產5年,后續(xù)還有十幾口水平井待實施,預計穩(wěn)產年限將再延長2~3年。

      4 結 論

      (1)在長期處于瀕臨停產的低速低效高含水油田,探索了低含油飽和度油藏利用水平井新技術合理控制排液量、改善開發(fā)效果的有效途徑。

      (2)通過采取水平井高效注汽、長沖程慢沖次、電熱桿加熱降黏、機采優(yōu)化設計、水平井堵水和酸化解堵等方式,以及控制生產壓差等措施,有效地抑制了底水錐進和產層出砂,實現(xiàn)了水平段均勻動用,提高了油田采油速度,實現(xiàn)了區(qū)塊控水穩(wěn)油,提高了儲量動用程度及采收率,確保了老油田重新開發(fā)的效果與持續(xù)穩(wěn)產。

      [1]萬仁溥.中國不同類型油藏水平井開采技術[M].北京:石油工業(yè)出版社,1997.

      [2]王家宏.中國水平井應用實例分析[M].北京:石油工業(yè)出版社,2003.

      [3]劉文章.稠油油藏注蒸汽熱采工程[M].北京:石油工業(yè)出版社,1997.

      [4]趙福麟.采油用劑[M].北京:石油工業(yè)出版社,1997.

      [5]劉一江.化學調剖堵水技術[M].北京:石油工業(yè)出版社,1999.

      [6]任芳祥.遼河油區(qū)老油田二次開發(fā)探索與實踐[J].特種油氣藏,2007,14(6):5-10.

      [7]韓大匡.深度開發(fā)高含水油田提高采收率問題的探討[J].石油勘探與開發(fā),1995,22(5):47-55.

      猜你喜歡
      新海油桿油管
      連續(xù)油管開關套管滑套壓裂工藝的應用探討
      云南化工(2021年5期)2021-12-21 07:41:34
      AISI3130抽油桿用鋼的煉鋼工藝控制
      新疆鋼鐵(2021年1期)2021-10-14 08:45:34
      江蘇新海發(fā)電有限公司
      某高壓氣井13Cr 油管擠毀和脫扣原因分析
      鋼管(2021年6期)2021-05-10 02:36:12
      生產實習課教案
      新海豐集裝箱運輸有限公司船期表
      新海歸
      深井抽油桿防斷綜合治理試驗及效果評價
      淺析連續(xù)油管井控風險及應對措施
      化工管理(2015年30期)2015-03-23 02:10:39
      鐵邊城區(qū)塊抽油桿斷脫機理分析以及預防措施
      化工管理(2014年8期)2014-02-02 08:47:06
      泰安市| 文昌市| 黔西| 五台县| 师宗县| 威信县| 昭觉县| 三门峡市| 包头市| 云林县| 岱山县| 汾阳市| 天峻县| 宜宾市| 永修县| 玉屏| 玉环县| 鸡西市| 乐亭县| 阳春市| 开鲁县| 鄂温| 崇明县| 延川县| 额济纳旗| 贡嘎县| 扬州市| 红原县| 东乌珠穆沁旗| 安康市| 锡林浩特市| 托克托县| 克什克腾旗| 庄浪县| 工布江达县| 苏尼特右旗| 波密县| 揭西县| 八宿县| 乌审旗| 东阳市|