莫莉
【摘 要】介紹緬甸PA-AN水泥廠800t/d改900t/d熟料生產(chǎn)線中電氣改造工程設(shè)計及具體實施方案。
【關(guān)鍵詞】電氣改造;高、低壓變頻;DCS系統(tǒng)
1.項目概述
緬甸PA-AN 水泥廠位于仰光以東160公里,原有一條800t/d帶四級旋風(fēng)預(yù)熱器窯生產(chǎn)線,由法國FivesCall Babcock 公司設(shè)計,從1982年投產(chǎn)以來,經(jīng)過水泥廠全體員工的努力,為社會提供了大量優(yōu)質(zhì)水泥,為當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展作出了較大的貢獻。
鑒于工廠采用的工藝和設(shè)備屬80年代初的水平,設(shè)備比較陳舊,工藝較落后,能耗高,運轉(zhuǎn)率較低;設(shè)計規(guī)模偏小,勞動生產(chǎn)率相對較低,難以長期在市場競爭中處于有利地位,水泥廠從長遠發(fā)展的角度出發(fā),以采用新技術(shù)和擴大經(jīng)營規(guī)模為突破口,決定對現(xiàn)有的800t/d四級旋風(fēng)預(yù)熱器窯生產(chǎn)線進行技改,以利于發(fā)揮更大的經(jīng)濟和社會效益。
2.設(shè)計范圍及內(nèi)容
新增石灰石破碎、粘土破碎、水泥包裝及成品庫的工藝、建筑、結(jié)構(gòu)、電氣及自動化施工圖設(shè)計;原有生料粉磨及廢氣處理、生料均化庫、燒成系統(tǒng)、水泥粉磨改造的工藝、建筑、結(jié)構(gòu)、電氣及自動化施工圖設(shè)計。
3.設(shè)計原則
(1)節(jié)省投資,充分利用原有設(shè)施,降低改造成本,使項目盡快投產(chǎn),發(fā)揮效益。
(2)生產(chǎn)規(guī)模從800t/d熟料擴改為900t/d熟料,確保達到900t/d。
(3)生產(chǎn)線選用技術(shù)先進、實用可靠的經(jīng)濟型干法技術(shù)裝備,盡可能節(jié)省投資,以獲取最大的經(jīng)濟效益。
4.電氣、自動化改造設(shè)計
4.1電氣部分
4.1.1負荷變化情況
800t/d生產(chǎn)線改為900t/d生產(chǎn)線,高壓部分增加約420kW,分別為生料磨由940kW增加到1250kW,高溫風(fēng)機由600kW增大到710kW。
低壓部分增加負荷情況:生料磨變電所,新增負荷約160kW,窯尾及廢氣處理增加約30kW,窯頭增加約450kW,水泥變電所減少約165kW。窯尾高溫風(fēng)機采用高壓變頻調(diào)速。窯主傳動由6.6kV/160kW液力偶合調(diào)速方式,改為380V/ 220kW的變頻電機變頻調(diào)速。
4.1.2電氣改造設(shè)計方案
①水泥廠原有的高壓柜全部保留,由于負荷有些變化, 只需調(diào)整其中的5臺高壓柜配出回路的參數(shù),且增大高壓補償電容量。這樣高壓柜不增加,僅柜內(nèi)部分元件修改就能滿足用電需求,大大節(jié)省改造成本和時間。
②窯頭改造后新增窯頭車間變電所,內(nèi)設(shè)高壓柜、變壓器6.6/0.4kV 800kVA及低壓柜, 滿足燒成系統(tǒng)新增設(shè)備的用電及控制需求,且與原有柴油發(fā)電機聯(lián)絡(luò),突顯燒成系統(tǒng)主要設(shè)備及重要負荷用電可靠性;石灰石破碎原有變壓器增大為6.6/0.4kV 800kVA,既可滿足該系統(tǒng)原有設(shè)備的運轉(zhuǎn),又可以滿足新增設(shè)備的用電需求,實施簡便可行。
③窯尾高溫風(fēng)機采用高壓變頻柜,窯主傳動采用低壓變頻柜控制,通過調(diào)節(jié)電機轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié)窯尾高溫風(fēng)機的用風(fēng)量以及窯轉(zhuǎn)速。其特點是:變頻裝置安裝方便,電機和負荷不動,將其加入電源側(cè)即可;運行可靠,變頻裝置在出現(xiàn)問題后,可以進行旁路的方式運行;節(jié)電降耗效果明顯,功率因數(shù)高,變頻運行精度高,可以實現(xiàn)精確調(diào)節(jié),速度是由輸出頻率限定,當(dāng)負荷出現(xiàn)波動時,轉(zhuǎn)速不變;還具備軟起功能,啟動電流小,降低負荷強度,延長設(shè)備使用壽命;且變頻調(diào)速維護費用低,在設(shè)備正常運行時無消耗品。
④對原生產(chǎn)線更換設(shè)備調(diào)整低壓配出回路容量及電纜截面積,對新增設(shè)備完成相應(yīng)的電控設(shè)計,盡可能利用工廠原有的高、低壓電氣柜和各種電纜、電纜橋架及電纜溝,滿足技術(shù)改造節(jié)省投資的基本原則。
4.2自動化部分
4.2.1自動化檢測變化情況
原生產(chǎn)線改為900t/d后,生產(chǎn)工藝的變化在于增加了窯尾分解爐,增加了分解爐天然氣輸送系統(tǒng)以及分解爐溫度、壓力測點。此外,磨機、高溫風(fēng)機等設(shè)備變化后,也會增加部分測點。增加熒光分析儀、窯尾氣體分析儀、回轉(zhuǎn)窯筒體掃描裝置以及管道閥門等的電動執(zhí)行器。
4.2.2 DCS系統(tǒng)設(shè)計方案及特點
改造后,生料磨系統(tǒng)、窯尾系統(tǒng)、窯頭系統(tǒng)、水泥磨系統(tǒng)由原來的繼電控制改為集散控制系統(tǒng)(DCS系統(tǒng)),根據(jù)工藝控制要求,在生料磨、窯尾、窯頭及水泥磨設(shè)四個現(xiàn)場控制站,分別設(shè)于生料粉磨、窯尾、窯頭和水泥粉磨控制室,主要負責(zé)現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集和處理,同時向控制中心傳送數(shù)據(jù)并接受控制中心的數(shù)據(jù)、指令。這些現(xiàn)場站采用光纖環(huán)型以太網(wǎng)與中控室相連,使整個生產(chǎn)線全部納入計算機集散控制系統(tǒng)控制?,F(xiàn)場控制站均采用CPU板冗余,確保系統(tǒng)的可靠運行。在窯頭設(shè)中控室,內(nèi)設(shè)四個操作員站,一個工程師站。其中任何一個操作員站發(fā)生故障,其余操作員站能自動投入,保證生產(chǎn)線正常運轉(zhuǎn)。
在原料配料和熟料配料工段各設(shè)有一套配料系統(tǒng),自動計量各組份的瞬時流量和累積流量,并控制各組份的配比。在原料庫、生料均化庫、熟料庫、水泥庫采用脈沖雷達料位計檢測料位具體實施方案為:在保留設(shè)備原有的二次控制的基本線路上,調(diào)整二次線路,增加少量信號中間繼電器柜,將現(xiàn)場原有設(shè)備的信號點全部通過新的中間繼電器柜進入中控DCS系統(tǒng)控制的設(shè)備。相應(yīng)的一次儀表進行更換或新增。
4.2.3電視監(jiān)控系統(tǒng)
在窯中設(shè)置窯胴體紅外線掃描裝置,對旋窯煅燒帶胴體溫度進行實時監(jiān)測,使操作員在中控室的電腦上,能直觀了解窯筒體溫度、窯皮分布、耐火磚厚薄,并可分析溫度曲線,避免生產(chǎn)過程中窯內(nèi)耐火磚脫落對窯筒體造成的損壞,以減少耐火磚檢修。該系統(tǒng)包括紅外測溫掃描裝置,計算機,外圍設(shè)備及相應(yīng)軟件。
在窯頭設(shè)置兩套HDTV型內(nèi)窺式高溫爐窯工業(yè)電視監(jiān)視系統(tǒng),對旋窯煅燒和篦冷機的工況進行實時監(jiān)控。該系統(tǒng)采用進口氣動元件作為推進機構(gòu),將高溫鏡頭伸入爐窯內(nèi),其中,窯頭工業(yè)電視安裝在窯頭罩上,可觀察到整個窯頭火焰燃燒、下料以及掛窯皮等情況;篦冷機工業(yè)電視安裝在篦冷機側(cè)壁,可觀察到落料、篦板運行、料層厚度、料塊大小等狀況。操作人員在控制室通過彩色監(jiān)視器可以直接觀察窯爐內(nèi)所需了解的情況,從而減輕勞動強度,提高工作效率,保障安全生產(chǎn)。
5.結(jié)束語
該生產(chǎn)線技改項目由武漢建材設(shè)計院有限公司負責(zé)設(shè)計、并負責(zé)設(shè)備供貨、安裝、調(diào)試直至生產(chǎn)的整個過程,項目組經(jīng)過近一年的努力工作,實現(xiàn)了改造成本低、周期短、且產(chǎn)品質(zhì)量高、出產(chǎn)產(chǎn)量穩(wěn)、產(chǎn)量達標(biāo)等合同要求,各項技術(shù)指標(biāo)在緬甸同類型生產(chǎn)線中處于領(lǐng)先地位。該項目的簽約,是武漢建材設(shè)計院有限公司依靠SINOMA品牌優(yōu)勢,實行“走出去”戰(zhàn)略的重要一步,對于擴大公司產(chǎn)品知名度、提升企業(yè)形象有著很好的示范效應(yīng)。