李元超
【摘 要】火力發(fā)電機(jī)組凝結(jié)水溶解氧含量是電廠化學(xué)監(jiān)督的主要指標(biāo)之一。凝結(jié)水中溶解氧大幅度超標(biāo)或者長期不合格會(huì)促進(jìn)爐前熱力系統(tǒng)鐵垢的產(chǎn)生。它不但加速凝結(jié)水管道設(shè)備腐蝕,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)加重給水除氧的負(fù)擔(dān),往往造成給水溶解氧不合格,從而引起高壓給水系統(tǒng)的氧腐蝕,影響鍋爐受熱面熱傳效率,加速鍋爐管道設(shè)備結(jié)垢腐蝕乃至發(fā)生鍋爐爆管事故。華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司(以下簡稱運(yùn)電)二期5、6號(hào)機(jī)組兩臺(tái)300MW機(jī)組溶解氧超標(biāo)現(xiàn)象時(shí)常發(fā)生,直接威脅到系統(tǒng)設(shè)備的健康狀態(tài)。本文結(jié)合運(yùn)電在解決這一問題上的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)探討如何治理300MW機(jī)組凝結(jié)水溶解氧超標(biāo)問題。
【關(guān)鍵詞】溶解氧超標(biāo);原因分析;超標(biāo)治理
1.凝結(jié)水溶解氧超標(biāo)的原因分析
1.1負(fù)壓系統(tǒng)嚴(yán)密性對(duì)凝結(jié)水溶解氧的影響
A.凝結(jié)水負(fù)壓區(qū)段的泄漏。
由于凝汽器熱井部分和熱水井直接相連的疏水管路、凝汽器出口至凝泵吸入室及備用凝結(jié)水泵出口逆止門前均為負(fù)壓段,任何系統(tǒng)上的不嚴(yán)密均可能造成空氣進(jìn)入凝結(jié)水,使凝結(jié)水的溶解氧直接增加。這也是國內(nèi)同類型機(jī)組溶解氧超標(biāo)的普遍原因之一。
B.真空負(fù)壓系統(tǒng)嚴(yán)密性。
按照設(shè)計(jì)規(guī)范要求,真空系統(tǒng)泄漏率合格標(biāo)準(zhǔn)為小于400Pa/Min,5、6號(hào)機(jī)組真空嚴(yán)密性實(shí)驗(yàn)結(jié)果經(jīng)過治理雖然達(dá)標(biāo),但仍經(jīng)常高于300Pa/Min。真空系統(tǒng)的嚴(yán)密性差時(shí),漏人凝汽器汽側(cè)的空氣增多,增加了凝汽器真空除氧的負(fù)擔(dān),使汽輪機(jī)排汽不能徹底除氧,于是凝汽器水側(cè)溶解氧就會(huì)升高。5、6號(hào)機(jī)組真空負(fù)壓系統(tǒng)閥門眾多,閥門內(nèi)漏、外漏情況時(shí)常發(fā)生,這給溶解氧超標(biāo)埋下了隱患,是造成溶解氧超標(biāo)的重要原因。
1.2凝汽器補(bǔ)水對(duì)凝結(jié)水溶解氧的影響
A.凝汽器補(bǔ)水含氧超標(biāo)。
5、6機(jī)組凝汽器補(bǔ)水水源為300m3水箱,此水箱治理前沒有嚴(yán)密的密封措施,使儲(chǔ)水長時(shí)間與空氣接觸,這也成為造成凝結(jié)水溶解氧超標(biāo)的原因之一。
B.凝汽器補(bǔ)水進(jìn)入凝汽器前沒有得到徹底的除氧。
目前5、6機(jī)組凝汽器補(bǔ)水直接進(jìn)入凝汽器熱井水側(cè),補(bǔ)水中的溶解氧沒有進(jìn)行任何形式的除氧,造成凝結(jié)水溶解氧升高。
1.3熱力系統(tǒng)疏水方式設(shè)計(jì)上的缺陷對(duì)凝結(jié)水溶解氧的影響
A.給水泵密封回水系統(tǒng)。
5、6機(jī)組給水泵密封形式為迷宮式密封,密封水源采用凝結(jié)水,回水經(jīng)過多級(jí)水封直接進(jìn)入凝汽器熱水井,并沒有采取任何形式的除氧措施。由于回水段與外界大氣相通,大氣中的氧氣進(jìn)入回水,再通過回水進(jìn)入凝汽器,造成凝結(jié)水溶解氧超標(biāo)。
B.軸封加熱器疏水。
5、6機(jī)組的軸封加熱器疏水同樣是直接進(jìn)入凝汽器熱井。由于軸加風(fēng)機(jī)維持軸封排汽母管處于微負(fù)壓,正常運(yùn)行中,高、低壓軸封最外圈有微量空氣隨著汽封排汽進(jìn)入軸封加熱器,因此軸加疏水的溶解氧一直很大。含有大量溶解氧的軸加疏水直接進(jìn)入凝汽器熱水井與已經(jīng)過真空除氧的凝結(jié)水混合,必然增大了凝結(jié)水的溶解氧量。
2.解決溶解氧超標(biāo)的改進(jìn)方案
2.1消除負(fù)壓系統(tǒng)泄漏
A.負(fù)壓系統(tǒng)高位壓水檢漏,消除系統(tǒng)泄漏。
在平常的檢修中,運(yùn)電也安排對(duì)凝汽器及負(fù)壓系統(tǒng)進(jìn)行壓水檢漏,但壓水高度一般只掌握在凝汽器最上排冷卻管略靠上位置。為了擴(kuò)大檢查范圍,徹底消除負(fù)壓系統(tǒng)的泄漏點(diǎn),在后來的大小修過程中采取了對(duì)凝汽器及所有負(fù)壓系統(tǒng)進(jìn)行高位壓水檢漏的措施,注水水位到凝汽器喉部,靜壓保持至少8H。通過高位壓水檢漏發(fā)現(xiàn)任何可能的泄漏點(diǎn)。這成為治理溶解氧超標(biāo)的有效手段。
B.負(fù)壓系統(tǒng)重點(diǎn)部位進(jìn)行泄漏檢查及治理。
5、6機(jī)組負(fù)壓系統(tǒng)閥門多,內(nèi)漏情況嚴(yán)重。比如真空聯(lián)絡(luò)門、聯(lián)絡(luò)管放空氣、疏水門等。除了在運(yùn)行期間對(duì)這些區(qū)域進(jìn)行涂抹黃油臨時(shí)處理外,運(yùn)電還利用停機(jī)時(shí)機(jī)換裝了質(zhì)量更好的閥門進(jìn)行徹底治理,效果明顯。
2.2凝汽器補(bǔ)水系統(tǒng)改造
A.300m3水箱與外界隔離不嚴(yán)密。
為了盡量降低補(bǔ)水的含氧量,運(yùn)電在5、6機(jī)組凝結(jié)水儲(chǔ)水箱內(nèi)部采用浮球密封,在一定程度上盡量隔離空氣,避免化學(xué)水在進(jìn)入凝汽器前含氧量進(jìn)一步增加。
B.對(duì)凝汽器補(bǔ)水采取除氧處理。
由于設(shè)計(jì)安裝方面的原因,5、6機(jī)組凝汽器補(bǔ)水直接進(jìn)入凝汽器熱水井,不利于補(bǔ)水除氧的進(jìn)行。運(yùn)電利用檢修機(jī)會(huì)將凝汽器補(bǔ)水口改為噴淋方式,利用凝汽器的真空對(duì)補(bǔ)水進(jìn)行真空除氧。
2.3熱力系統(tǒng)疏水、回水系統(tǒng)改造
熱力系統(tǒng)疏水、回水直接回收時(shí),利用凝汽器的真空除氧能力進(jìn)行除氧處理。運(yùn)電還增加了疏、回水加壓泵,對(duì)部分疏回水加壓后打入除氧器,利用除氧器對(duì)疏回水進(jìn)行除氧。多種除氧手段的運(yùn)用有效降低了凝結(jié)水溶解氧指標(biāo)。
3.結(jié)論與建議
對(duì)于國產(chǎn)機(jī)組尤其是投運(yùn)初期的機(jī)組,凝結(jié)水溶解氧超標(biāo)是很普遍的。為了徹底解決凝結(jié)水溶解氧超標(biāo)問題,主要應(yīng)從以下幾個(gè)方面入手:
A.利用機(jī)組運(yùn)行、檢修機(jī)會(huì),徹底解決真空負(fù)壓系統(tǒng)泄漏問題:檢修期間可采用高位壓水對(duì)凝汽器及負(fù)壓系統(tǒng)全面檢漏,運(yùn)行期間采用氦質(zhì)譜儀等先進(jìn)工具對(duì)負(fù)壓系統(tǒng)泄漏點(diǎn)進(jìn)行定量的分析處理。這是解決凝結(jié)水溶解氧超標(biāo)問題要做的基本功課。
B.提高凝結(jié)水補(bǔ)水品質(zhì),確保補(bǔ)水除氧:建議除鹽水系統(tǒng)采用真空脫氣及化學(xué)水箱浮頂密封相結(jié)合的方式,從而盡可能除去凝結(jié)水補(bǔ)水中的氧氣。這是從源頭入手解決凝結(jié)水溶解氧超標(biāo)問題。
C.保證進(jìn)入凝汽器的熱力系統(tǒng)疏水、回水得到徹底的除氧:對(duì)于所有進(jìn)入凝汽器的疏水盡量避免直接進(jìn)入熱水井水側(cè),盡可能將疏水、回水接到凝汽器喉部,通過霧化裝置進(jìn)行徹底除氧。部分疏、回水還可以使用加壓泵打入除氧器進(jìn)行脫氧處理。各種疏、回水脫氧手段的綜合運(yùn)用可以有效降低凝結(jié)水溶解氧含量。
除上述三點(diǎn)之外,機(jī)組運(yùn)行過程中要維持正常的凝汽器水位,確保溶解氧監(jiān)測系統(tǒng)的正常運(yùn)行,這也是解決凝結(jié)水溶解氧問題需要注意的方面。
【參考文獻(xiàn)】
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